


摘要:受地層出砂、井斜大及抽油泵選材標準低等因素影響,M區塊油井檢泵井次較多,作業過程中原油落地導致井場污染嚴重,難以實現原油資源利用最大化,為此開展綠色修井作業配套技術的研究,包括油管內提油裝置、自封式抽油桿刮油器和井口落油回收裝置等,現場應用145井次,累回收原油265噸,效果顯著,低油價下實現提質增效目的,可為同行提供借鑒經驗。
主題詞:綠色修井作業 ?配套技術 ?研究應用 ?提質增效
1.概況
M區塊為構造-巖性雙重控制復雜斷塊油藏,構造形態為北高南低單斜構造,上報含油面積2.36平方公里,石油地質儲量956.5萬噸,標定采收率25.8%,可采儲量246.8萬噸,儲層呈現中孔低滲特征,平均孔隙度15.8%,滲透率25~35mD,儲層非均質性差,最大滲透率極差255,變異系數0.87。目前采用邊部注水開發,共有油井150口,開井135口,開井率90%,注水井40口,日注水量1200噸,日產液量1280噸,日產油量165噸,綜合含水87.1%。
2.修井作業中存在問題
受地層出砂、井斜大及抽油泵選材標準低等因素影響,M區塊油井生產過程常出現卡泵、抽油桿斷脫、泵漏等問題,年檢泵修井作業100~125井次,如圖1所示。在檢泵作業過程中,由于泄油器未打開原因造成大量油管內原油落地,導致井場污染嚴重,需要大量清污費用和環保賠償費用,大幅度增加作業成本,延長作業周期,影響油井生產時率,為此需要開展綠色修井作業配套技術的研究,及時處理回收管、桿殘余原油,節約清污和環保費用,實現原油資源利用最大化。
3.井下作業配套技術研究
3.1油管內提油裝置
整套裝置由油管、下通孔、下套筒、膠筒、上套筒、下通孔和油路組成,如圖1所示,該裝置上接頭與抽油桿連接,依次通過作業機井架的游動系統下入油管內腔,將油管內腔中抽油桿上提,在液體的阻力、壓力和膠筒與管壁摩擦力的作用下,裝置上端液柱的壓力使工具周圍的膠筒外張,封閉膠筒周圍的環型空間,繼續上提抽油桿,膠筒周圍的環型空間始終處于封閉狀態,膠筒緊貼油管內壁向上滑動,確保液柱不泄漏,直至提井口罐車內。
2020年以來,現場應用油管內提油裝置25井次,回收原油60噸,避免井場原油污染。
3.2自封式抽油桿刮油器
整套裝置由上至下由上蓋、漸開線刮油膠筒、主筒體、下蓋、防器器和卡瓦頭等部分組成,適用于各種型號抽油桿。具體工作原理:在彈簧力作用下,滾子型閘板1與對應的滾子型閘板2進行相對滾動位移,使滾子型閘板1和2中間的漸開線曲面可以自由調節開口大小,并始終形成不同直徑的圓截面,滾子型閘板始終在一定預緊力作用下環抱住需要刮油的油桿等物體,從而實現刮油目的。現場應用35井次,累回收原油85噸。
3.3井口落油回收裝置
井口落油回收裝置包括站臺板落油回收槽、管橋落油回收裝置等兩方面技術,該類裝置將作業井口站臺和管橋進行創新設計,將站臺與管橋落油回收裝置設計為槽型結構,作業過程中,操作人員站在網狀站臺板上進行起下管作業,管、桿卸扣后管內及桿上油水混合物通過網狀結構落入站臺下部槽內,便于后期原油回收,杜絕原油落地污染井場,達到保護環境和節約清洗費用目的,現場應用85井次,累回收原油120噸。
4應用效果
在上述技術對策指導下,2020年以來M區塊共應用綠色修井作業配套技術145井次,累回收原油265噸,避免了原油落地造成環境污染,節約大量清污和環保費,提高油井生產時率,創效50余萬元,低油價下實現提質增效目的,具有較大技術推廣前景,可為同行提供借鑒經驗。
5結論
(1)M區塊油井檢泵井次多,作業過程中原油落地導致井場污染嚴重,延長作業周期,增加作業成本,降低油井生產時率,難以實現原油資源利用最大化。
(2)開展綠色修井作業配套技術的研究,包括油管內提油裝置、自封式抽油桿刮油器和井口落油回收裝置等,現場應用145井次,累回收原油265噸,效果顯著。
(3)本文在檢泵作業中原油回收方面取得成果和認識,可為同行提供借鑒經驗。
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作者簡介:孫永平,男,1984年12月出生青海,漢族,2006年畢業于武漢理工大學,現于青海油田井下作業公司從事修井工作。