
摘要: 本文介紹了利用PRA-200型微庫(kù)侖測(cè)硫儀進(jìn)行改造,來測(cè)定石油產(chǎn)品中微量氯含量。經(jīng)過對(duì)進(jìn)樣口溫度、燃燒溫度、氧氮流量及采樣電阻等實(shí)驗(yàn)參數(shù)的不斷優(yōu)化和大量的實(shí)驗(yàn)測(cè)試,最終證明改造可行,方法可靠,能夠保證測(cè)定數(shù)據(jù)的精度和準(zhǔn)確性。
關(guān)鍵詞: 微庫(kù)侖儀 ??石油產(chǎn)品 ??氯含量
前言:
原料油中含有超標(biāo)含量的氯,會(huì)造成裝置設(shè)備的腐蝕或催化劑中毒,會(huì)嚴(yán)重影響裝置的穩(wěn)定生產(chǎn)甚至安全。隨著我廠原料的多樣化,越來越多不同品質(zhì)的原料油作為我廠裂解原料入廠,這些原料油中的氯含量測(cè)定也因此成為質(zhì)檢車間的重要分析項(xiàng)目。
改造前,我質(zhì)檢車間只有一臺(tái)測(cè)定氯含量的進(jìn)口儀器,又因儀器出現(xiàn)故障,處于待修狀態(tài)。為了不耽誤原料油中氯含量的檢測(cè)任務(wù),我們通過資料查詢和咨詢廠家,最后通過改造以前放置不用的PRA-200型微庫(kù)侖測(cè)硫儀,完成了原料油中微量氯含量分析任務(wù)。
改進(jìn)后,不僅完成了分析任務(wù),而且大大減少測(cè)定時(shí)間,成為目前質(zhì)檢車間氯含量的主要分析手段。
一、問題及原因分析:
1.問題的產(chǎn)生
質(zhì)檢車間一直使用一臺(tái)進(jìn)口EA5000微庫(kù)侖氯測(cè)定儀進(jìn)行原料油中氯含量的測(cè)定。在使用過程中,我們發(fā)現(xiàn)這臺(tái)儀器存在三點(diǎn)缺陷:
1.1儀器穩(wěn)定時(shí)間長(zhǎng),做樣時(shí)間也相對(duì)較長(zhǎng),完成一個(gè)樣品分析需要一天或更長(zhǎng)的時(shí)間;
1.2冬季室內(nèi)環(huán)境溫度低于18度,它就報(bào)錯(cuò)不能工作;
1.3備品備件過于昂貴。
不僅如此,自2014年11月開始,此儀器再一次出現(xiàn)故障,一直處于等待備件狀態(tài),無法完成維修,而原料油中氯含量的分析卻必須完成。
2. 解決思路的產(chǎn)生
原料油中氯含量的測(cè)定通常采用氧化微庫(kù)侖法,而我們正好有一臺(tái)放置不用的RPA-200微庫(kù)侖測(cè)硫儀。考慮到測(cè)定硫含量的微庫(kù)侖儀在原理和儀器硬件上非常接近,因此存在將此測(cè)硫儀改造成測(cè)氯儀的可能。
為此我們查閱了相關(guān)資料,并與測(cè)硫儀生產(chǎn)廠家進(jìn)行了深入的溝通,確認(rèn)了把RPA-200微庫(kù)侖測(cè)硫儀改造成微庫(kù)侖測(cè)氯儀是可行的。
二、處理過程及措施:
1.處理過程
首先我們立即與廠家溝通,確認(rèn)改造所需部件共有兩個(gè),即測(cè)氯用電解池和測(cè)氯用燃燒管。通過溝通,廠家同意馬上發(fā)貨給我們。改造用部件到貨后,我們馬上對(duì)原有儀器進(jìn)行了改造,拆掉原有測(cè)硫用部件,安裝了新到的測(cè)氯用部件。完成儀器改造后,我們利用標(biāo)準(zhǔn)樣品和實(shí)際樣品,進(jìn)一步對(duì)實(shí)驗(yàn)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化。
2.措施
2.1完成改造后,根據(jù)廠家提供的儀器參考值:進(jìn)口溫度700℃,燃燒溫度800℃,偏壓260mV,增益2400,氧氣流量50mL/min,氮?dú)饬髁?0mL/min,采樣電阻2KΩ,我們?cè)O(shè)定了儀器初始參數(shù),進(jìn)行1 mg/L標(biāo)準(zhǔn)樣品的測(cè)定。回收率為54%,34%,63%,57%,49%,51%,CV值為29%。測(cè)試后發(fā)現(xiàn),儀器回收率偏低,并且測(cè)定重復(fù)性不好。
2.2繼續(xù)查閱資料分析原因,對(duì)儀器初始參數(shù)進(jìn)行多次優(yōu)化測(cè)試。
(1)固定其它操作條件不變,調(diào)整進(jìn)樣口溫度750℃,燃燒溫度850℃,觀察標(biāo)樣回收率變化情況。回收率為61%,76%,73%,69%,56%,68%,CV值為11%。溫度參數(shù)調(diào)整后經(jīng)測(cè)試發(fā)現(xiàn),如上表所示:標(biāo)樣回收率有所提高,但是達(dá)不到方法要求。需進(jìn)一步優(yōu)化實(shí)驗(yàn)參數(shù)。
(2)固定相關(guān)操作參數(shù),調(diào)整氧氣為80 mL/min、氮?dú)鉃?0 mL/min,采樣電阻4KΩ,回收率為83%,85%,83%,89%,87%,86%,CV值為3%。
進(jìn)一步優(yōu)化參數(shù)后經(jīng)測(cè)試發(fā)現(xiàn),如上表所示:標(biāo)樣回收率達(dá)到80%以上,滿足方法要求,六次測(cè)定重復(fù)性也符合方法要求。為此確定此參數(shù)為最終實(shí)驗(yàn)參數(shù)。
(3)確定了最終實(shí)驗(yàn)參數(shù)之后,小組成員分別以標(biāo)準(zhǔn)樣品和測(cè)試樣品對(duì)儀器分析狀態(tài)進(jìn)行了考查,以驗(yàn)證方法可行性。分析結(jié)果見表四 測(cè)氯方法驗(yàn)證分析結(jié)果表:
從表四可以看到,三人平行實(shí)驗(yàn)結(jié)果回收率均達(dá)到較高水平,分析結(jié)果精密度良好,完全能夠滿足分析要求。據(jù)此可以確定儀器參數(shù)設(shè)定合理,數(shù)據(jù)可靠,方法可行。
三、 結(jié)論
1.將PRA-200微庫(kù)侖測(cè)硫儀改造為測(cè)氯儀后,能夠正常用于分析原料油中的微量氯含量,改造后儀器回收率保證在80%以上,滿足分析要求,同時(shí)分析數(shù)據(jù)重復(fù)性也符合方法要求,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。
2.改造后,不僅操作更加簡(jiǎn)單,而且單個(gè)樣品的分析時(shí)間從以前用儀器的24小時(shí)縮短到現(xiàn)用儀器的3小時(shí),大大節(jié)省了分析時(shí)間。
3.改進(jìn)后,儀器運(yùn)行良好,一直承擔(dān)我廠原料油中微量氯的分析任務(wù),完成了原料油中微量氯含量的測(cè)定任務(wù)。
中石化天津分公司 邵長(zhǎng)杰