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提高粗AMS直接加氫運行可靠性的措施

2021-09-24 07:11:48趙國新中沙天津石化有限公司天津300270
化工管理 2021年25期
關(guān)鍵詞:催化劑

趙國新(中沙(天津)石化有限公司,天津 300270)

0 引言

α-甲基苯乙烯(通稱AMS)加氫轉(zhuǎn)化為異丙苯,是異丙苯法合成苯酚丙酮工藝中的一個單元。國內(nèi)AMS加氫有兩種流程,一種是通過兩臺精餾塔先對粗AMS物料進行預(yù)處理提純,然后再送入雙床層的反應(yīng)器中與氫氣加成反應(yīng)生成異丙苯;另一種是采取兩臺不等徑的單床層反應(yīng)器串聯(lián)使用,粗AMS物料不進行預(yù)提純,直接加入反應(yīng)器與氫氣生成異丙苯。

粗AMS直接加氫,由于不消耗蒸汽,運行成本低,經(jīng)濟性好,但由于粗AMS中有很多影響催化劑活性的雜質(zhì),如使用不慎,會發(fā)生催化劑提前報廢,造成苯酚丙酮全裝置意外停車、停產(chǎn),優(yōu)勢將變?yōu)榱觿荨2⑶遥呋瘎┦仟毤业模瑝勖?、價格高。國內(nèi)總計6套粗AMS直接加氫,截至2021年3月,有3套后來增加了預(yù)處理提純塔。

1 粗AMS直接加氫的經(jīng)濟性

以年產(chǎn)35萬噸苯酚丙酮規(guī)模為例,加氫催化劑的用量及壽命按國內(nèi)實際平均情況,有預(yù)處理的催化劑用量約為9 m3、壽命10年,直接加氫的催化劑用量約為6 m3、壽命1.5年,直接加氫的催化劑單價較高,兩者每批總價格基本一致,約700萬元;預(yù)處理的過程要排除占粗AMS總量4%~5%的含雜質(zhì)污物,直接加氫表面上不排,但它是分散到苯酚丙酮裝置的其他部位將雜質(zhì)排除,物耗視為一致;AMS預(yù)處理凈化系統(tǒng)使用的循環(huán)水、電、折舊、維費、人工等,按固定值50萬元/年;AMS預(yù)處理凈化塔的蒸汽價格約240 元/噸。

1.1 利用ASPEN模擬進行經(jīng)濟測算

2014年9月,中沙(天津)石化委托天津天大天久科技股份有限公司進行了模擬計算,采用單塔對粗AMS進行簡單提純,表1是根據(jù)模擬結(jié)果進行的對比。

從表1模擬結(jié)果對比,有了預(yù)處理后,至少要消耗蒸汽3.1 t/h,好處是加氫進料中的有害雜質(zhì)含量平均下降了80%。

表1 ASPEN模擬AMS預(yù)處理提純結(jié)果

(1)以10年為期對有預(yù)處理的流程進行經(jīng)濟核算:

催化劑費用:700萬元。

循環(huán)水、電、折舊、維費、人工等費用:

50萬元/年×10 年=500萬元。

蒸汽費用:

3.1 噸/小時×8 000 時/年×10年×240元/噸=5 952萬元。

總計10年費用為700+500+5 952=7 152萬元。

(2)同樣以10年為期對無預(yù)處理的流程進行經(jīng)濟核算:

催化劑費用:700萬元/批×6.67批=4 667萬元。

循環(huán)水、電、折舊、維費、人工等費用:0萬元。

蒸汽費用:0萬元。

總計10年費用為4 667+0+0=4 667萬元。

根據(jù)模擬進行測算,粗AMS直接加氫如能運行得好,35萬噸/年苯酚丙酮規(guī)模的裝置,至少可比預(yù)處理后再加氫,每年節(jié)省248萬元的費用。

1.2 國內(nèi)實際運行情況對比

由于粗AMS中的有害雜質(zhì)較難分離,實際粗AMS預(yù)處理采用的是兩塔分離流程,35萬噸/年苯酚丙酮規(guī)模的裝置,粗AMS預(yù)處理消耗蒸汽約4.7 噸/時,按同樣的計算方法,粗AMS直接加氫比預(yù)處理后在加氫,每年節(jié)省555萬元費用。

2 粗AMS直接加氫的影響因素

2.1 對失活催化劑的分析

2012年,中沙(天津)石化委托對失活的催化劑進行了化驗分析。首先將催化劑樣品用烘箱在150 ℃下恒溫17 h,以脫除異丙苯、AMS、丙酮、水等殘留的正常的工藝介質(zhì);然后對樣品進行焚燒,測量燒失量;最后作碳含量分析和元素分析,結(jié)果如表2所示。

表2 失活催化劑分析報告

上述加氫催化劑是使用一年半后,因反應(yīng)器出口的未反應(yīng)AMS含量超高而卸出的。分析結(jié)果中,SO3折算回單質(zhì)硫,表征催化劑吸附了自身重量0.032%的硫,硫會與二倍或四倍分子數(shù)的鈀化合而使催化劑永久失去活性[1],是這批催化劑失活的一個重要原因;而焚燒失重表征的是物料聚合導(dǎo)致催化劑結(jié)焦的情況,結(jié)焦物占到了催化劑自重的10%~12%,甚至已經(jīng)形成了2%的積碳,是催化劑失活的另一個重要原因;其次,Na2O含量略有上升,它在物料中是以酚鈉或氫氧化鈉的形式存在,會包覆催化劑表面,影響物料與催化劑的擴散;最后就是一段加氫催化劑的強度在使用一年半后下降了18%。

2.2 粗AMS物料中的丙酮及異亞丙基丙酮對活性有抑制作用

在2013年末到2014年初,中沙AMS加氫反應(yīng)器出口的AMS含量出現(xiàn)過兩次異常上升,通過對比相關(guān)的分析數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)粗AMS進料中的丙酮及異亞丙基丙酮含量上升,暫時抑制了催化劑的活性,當(dāng)它們的含量恢復(fù)平常一段時間后,催化劑活性隨之恢復(fù),如圖1所示。

圖1 加氫入口丙酮及異亞丙基丙酮與出口AMS

AMS加氫要根據(jù)反應(yīng)器出口的AMS含量高低,相應(yīng)調(diào)節(jié)反應(yīng)的壓力和溫度,丙酮含量高,反應(yīng)條件被迫提高,聚合副反應(yīng)加劇了催化劑的堵塞[2],造成催化劑提早失活。

2.3 粗AMS物料中游離水的影響

AMS加氫催化劑以Al2O3為載體并具有微孔結(jié)構(gòu),因此對水有更高的親和力,如果在反應(yīng)器內(nèi)有游離水,將嚴(yán)重影響催化劑的活性[3];正常情況下,粗AMS物料中的水略微過飽和,但目視無渾濁,靜止一天左右,取樣瓶底部能析出一點游離水,但由于要先將溫度提高15 ℃以上再加入反應(yīng)器,所以在反應(yīng)器中水并不會游離,不會對催化劑的活性產(chǎn)生影響。在2014年5月檢修后重新開車時,加氫出現(xiàn)了轉(zhuǎn)化率不足、反應(yīng)器出口AMS含量超高的情況,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)粗AMS物料目視略微渾濁,靜止幾小時就能看到有游離水;將粗AMS進料暫停,儲罐靜止、分水后,加氫催化劑活性恢復(fù)。

2.4 粗AMS物料流速的影響

在催化劑床層的不同高度,設(shè)置有溫度計,觀察這些溫度數(shù)據(jù),靠近反應(yīng)器出口側(cè)的三層溫升很小,這種情況從催化劑初期,一直延續(xù)到末期,說明靠近反應(yīng)器出口的三層催化劑上發(fā)生的反應(yīng)非常少,催化劑利用效率差。

對比直接加氫的一段反應(yīng)器與預(yù)處理后再加氫的反應(yīng)器的前床層,它們的空速相差不多,但直接加氫的液相表觀速率要大一倍。AMS加氫反應(yīng)為AMS強吸附的表面反應(yīng)控速機理[4],液相物料的表觀流速對轉(zhuǎn)化率影響較大[2],如此高的液相物料的表觀流速加強了對丙酮等不利雜質(zhì)脫吸的同時,也造成了下部催化劑的浪費。

3 提高可靠性的措施

3.1 不同解決方案的選擇

通過外部委托分析,內(nèi)部異常識別,找到了影響粗AMS直接加氫運行穩(wěn)定的一些因素,并制定了多種解決方案,通過矩陣,評估影響程度及措施的效果,做到最優(yōu)決策,如表3所示。

表3 矩陣決策

3.2 加強協(xié)調(diào)避免超高H2S的氫氣影響

中沙苯酚丙酮裝置的氫氣,來自于上游乙烯裝置,經(jīng)取樣分析,氫氣中H2S含量約為0.5 mg/L,滿足不大于1 mg/L的要求,只是在乙烯裝置發(fā)生大幅波動期間,H2S才會超高;通過展開上下游聯(lián)動,當(dāng)上游發(fā)生有可能波及氫氣質(zhì)量時,將加氫負(fù)荷降到最低或暫停氫氣打循環(huán)。

3.3 增加聚結(jié)分離器加強脫水除鈉

粗AMS物料來自于堿洗脫酚工序,這個工序含有較多的酚鈉鹽,對機、電、儀的影響比較嚴(yán)重,運行波動比較多,使得粗AMS物料經(jīng)常夾帶鈉鹽和水,國內(nèi)多套裝置都發(fā)生過酚鈉鹽進到反應(yīng)器中,覆蓋了催化劑床層,被迫短停水洗的工藝事故。這個風(fēng)險靠加強管理和操作難以降低,本著以人為本的理念,增加了一臺聚結(jié)分離器D-513后,這個問題再沒有發(fā)生;另一個好處是,有了聚結(jié)分離器后,前面的水洗罐D(zhuǎn)-501可以控制在較高的水位,提高了水洗除鈉效果,如圖2所示。

圖2 增加聚結(jié)分離前后PH值

3.4 優(yōu)化精丙酮塔控制降低丙酮含量

粗AMS的來源之一是精丙酮塔釜液,該塔輕組分是丙酮,重組分是AMS、異丙苯和水,加大回流比可以降低塔釜丙酮的含量,但同時也會使塔中部反應(yīng)區(qū)缺水而使丙酮中醛含量升高,不可兼得。為了實現(xiàn)塔釜能有一定的控制自由度,先是將CHP閃蒸工序的蒸汽噴射真空泵的凝液,加入到丙酮提餾段;而后對塔釜再沸器的凝液控制進行了優(yōu)化組態(tài),增加了一個熱量自動計算控制模塊,如圖3所示,引入精丙酮塔氣相進料FY02408、提餾段頂部溫度TRC02417、有換熱關(guān)系的粗苯酚塔回流FY02442等變量,在不增加全塔回流量的情況下,塔釜料中的丙酮含量從900 mg/L下降到了600 mg/L。

圖3 熱量自動計算控制模塊組態(tài)

3.5 二段反應(yīng)器流速調(diào)節(jié)措施

對于一段加氫反應(yīng)器,設(shè)計上有外循環(huán),可以根據(jù)進料負(fù)荷的高低,調(diào)整外循環(huán)量,使反應(yīng)器內(nèi)液相表觀流速保持在合理范圍;但二段加氫反應(yīng)器是單進、單出的流程,液相表觀流速隨進料負(fù)荷同樣變化,設(shè)計上是按60%進料負(fù)荷時表觀流速足夠考慮的,兼顧不了裝置長期的高負(fù)荷運行。

采取的解決辦法是,對二段加氫反應(yīng)器進行擴徑更換,將直徑從600 mm加大到800 mm,同時在二段反應(yīng)器入口增加了補充異丙苯,讓100%進料負(fù)荷時表觀流速足夠,低負(fù)荷時,通過將本來去氧化工序的一部分異丙苯加入到二段加氫反應(yīng)器,將表觀流速調(diào)上來,然后同加氫后物料一起去氧化工序。

以前為了維持加氫出口的AMS含量不超過600 mg/L,需要不斷提高反應(yīng)溫度,到2016年9月,以上措施陸續(xù)完成后,加氫出口的AMS含量很容易就維持在200 mg/L左右,特別是反應(yīng)器內(nèi)部溫度,只需要保持在90 ℃左右即可,可靠性提高了,如圖4所示。

圖4 可靠性措施前后反應(yīng)器內(nèi)部溫度先后變化

4 催化劑的替代

中沙(天津)石化股東方一直關(guān)注著AMS加氫,在粗AMS直接加氫運行的可靠性得到大幅提升的同時,股東方研發(fā)的AMS加氫催化劑也在燕化成功地進行了商業(yè)應(yīng)用,經(jīng)過磋商,中沙石化開始試用這一新開發(fā)的催化劑。催化劑投用后反應(yīng)效果很好,反應(yīng)器出口的AMS含量在100 mg/L左右;投用3個月后,反應(yīng)器的壓差開始逐漸上升;使用一年后,因反應(yīng)器壓差超高而停止使用;反應(yīng)器打開后,檢查催化劑有破碎。

總結(jié)首次使用替代催化劑的經(jīng)驗,結(jié)合原裝催化劑分析數(shù)據(jù)中強度也有明顯下降的情況,判斷出粗AMS物料會使催化劑強度下降。為此,我們又在國內(nèi)同行中廣泛使用的幾種AMS加氫催化劑中,按照結(jié)構(gòu)、活性相近、強度最高的原則,選擇了莊信萬豐的PRICAT PD 309/7型加氫催化劑,進行了試用,目前已經(jīng)運行一年半,已經(jīng)超出了原裝催化劑的使用時間。

5 結(jié)語

粗AMS物料中含有的丙酮、鈉鹽、水等,都會抑制加氫催化劑的活性,氫氣中含有的H2S更是永久性毒物,精丙酮塔的控制、粗AMS堿洗的高故障率、加氫反應(yīng)器的液相表觀流速等,會放大這些因素對催化劑的影響,甚至?xí)勾呋瘎┨嵩缡Щ睢?/p>

在精丙酮塔提餾段加入廢水,并采用多變量的熱量計算控制模塊,可使塔釜丙酮含量降低到600 mg/L;通過增加聚結(jié)分離器、提高水洗液位,鈉鹽含量的降低,使粗AMS物料的PH值平均下降1.4;二段加氫反應(yīng)器按滿足高負(fù)荷的液相表觀流速來設(shè)計,在低負(fù)荷時,用加入新鮮異丙苯來將流速提高到適合值。

以上措施,可消除粗AMS加氫運行的影響因素,粗AMS加氫單周期可達(dá)一年半以上,折合每年比預(yù)處理后再加氫約節(jié)省250萬元到550萬元的費用。

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