陳 瑛,陶旭峰,袁太陽
(浙江環之美環保科技有限公司,浙江臺州 318000)
2019年全國衛生總費用達65 195.9億元,人均衛生總費用4 656.7元[1]。進入2020年后醫藥工業總產值年增長率保持超過10%,預測在未來的10年,醫藥工業總產值將繼續保持快速增長。同時醫藥中間體作為重要的環節,產值也保持著較高的增長率。
制藥產業是經濟發展中重要的一個環節,不僅影響經濟發展水平,同時也影響著人類的日常生活和健康水平。在人類生存活動中,應對不同的疾病需要不同的藥物,這就需要生產各種各樣的藥品,而醫藥中間體生產是藥品生產中必不可少的環節,也就意味著需要生產各種不同的醫藥中間體。伴隨著醫藥中間體的生產,就會產生各種不同的廢水,和普通廢水相比,醫藥中間體的生產廢水成分復雜、COD濃度高、鹽度高等,并且帶有生物毒性,一般的生化難以處理[2]。如果不加處理排放,會對環境和人類生存產生不利影響。針對醫藥中間體廢水,一般需要先進行高級氧化預處理,例如鐵碳、芬頓、臭氧等。朱俊等采用微波強化Fenton氧化法處理高濃度醫藥中間體廢水實驗中,初始pH為4,雙氧水投加量為5mL/L,FeSO4.7H2O投加量為3g/L,微波功率為300W,反應7min的條件下,COD去除率達89.7%[3]。
浙江某藥業有限公司主要生產醫藥中間體,擁有多個產品生 產線,主要產品為依那普利、賴諾普利、西他列汀中間體和利伐沙班中間體等,產生工藝高濃廢水50t/d;水沖泵廢水、地面及設備清洗廢水、檢修廢水、廢氣噴淋廢水、冷卻廢水、生活污水、初期雨水、純水制備廢水等各股廢水作為低濃廢水,合計300噸。其中部分高鹽廢水、高AOX廢水和高氨氮廢水需要經過蒸餾預處理,冷凝廢水也進入低濃廢水。具體進水廢水水質見表1。

表1 廢水水質
廢水處理后要求達到《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)三級標準。
針對醫藥化工廢水排放水質不穩定、排放間歇性、濃度高、有毒有害物質多的特點,該類廢水須經過合理的分質分流收集,部分工藝廢水須選擇合理措施進行預處理,不僅實現物質進一步回收,并能極大降低廢水中污染物質濃度,降低末端廢水站處理難度。
廢水分質分流:車間生產廢水高、低濃度分開收集,其中工藝廢水利用車間外高濃廢水罐分類收集,車間清洗廢水等采用車間外低濃廢水收集池單獨收集,收集后的各廢水高架管路泵送至廢水站。需脫溶的工藝廢水單獨收集于暫存罐中,利用車間內廢水預處理釜進行蒸餾脫溶預處理。需脫鹽(脫氮)的工藝廢水單獨收集于暫存罐中,利用車間內廢水預處理釜進行蒸發脫鹽(脫氮)預處理。具體分流方法如下所示。
1)高含鹽工藝廢水:項目使用較多的無機酸堿,工藝廢水中含鹽量較高,結合含溴、含高氮廢水的蒸發脫鹽預處理,建議對同時含鹽和含較多副產的廢水進行蒸發脫鹽預處理。為減輕運行成本,在控制廢水總鹽度1%的前提下,盡量減少單純含鹽的工藝廢水預處理。
2)含高COD工藝廢水:項目工藝廢水COD濃度較高,綜合考慮廢水量及水質,結合部分需脫鹽、脫AOX、脫氮工藝廢水,在脫鹽預處理過程可先蒸餾除去溶劑,冷凝廢水進入調節池。
3)含AOX工藝廢水:項目原料中使用較多的二氯甲烷,部分進入廢水后造成廢水的AOX較高,由于生化處理對AOX的去除能力有限,必須在生產工藝環節加強對二氧甲烷的回收利用,蒸餾回收二氯甲烷后,再進入廢水站。
4)高含氮工藝廢水:項目含氮工藝廢水主要含有機氮副產雜質,可考慮結合需脫鹽工藝廢水一并采用蒸發脫鹽措施進行預處理。
5)含溴工藝廢水:含溴工藝廢水主要含四丁基溴化銨,需對含溴工藝廢水進行蒸發脫鹽預處理,脫除溴。
6)廢水預處理:針對部分工藝廢水高COD、高鹽、高含氮、含AOX、含溴、含較多副產等特點,采取以生產車間為單元,針對性進行分質預處理,使工藝廢水和其他廢水混合后的廢水在鹽度、毒性等方面不對后續生化處理產生抑制,從而保證廢水得到有效穩定處理。車間預處理主要為脫鹽、脫氮、脫溶、回收物料、分離物料為主,將各股廢水在全部混合前,進行分質合并收集,根據各廢水中物料的特殊性,選擇合理的預處理措施。本項目中含大量的鹽和含氮物質,需脫鹽脫氮,同時廢水中較多物質都有生物毒性,比如二氯甲烷、四丁基溴化銨等。經預處理后,各股廢水將實現含鹽含氯極大降低、高沸點有機物質和大多生物毒性物質實現直接截留等,后續末端廢水處理的難度極大降低,實現整體運行更加穩定。本項目預處理工藝采用蒸發脫氮、蒸發脫鹽、蒸餾脫溶等措施。
廢水處理工藝流程圖見圖1。

圖1 廢水處理工藝流程圖
各車間工藝廢水經車間預處理后,收集至高濃調節池,池中廢水用泵提升至氧化池,加酸調節用芬頓氧化去除部分有機物,并通過對復雜有機物的破壞改善廢水的B/C值,氧化池出水自流入混凝沉淀池1;在池中投加絮凝劑、助凝劑,產生大量礬花,吸附去除部分有機物,以去除SS和不溶有機物,上清液自流入綜合廢水調節池和低濃廢水混合。池中廢水泵入混凝沉淀池2,通過調節pH和投加絮凝劑、助凝劑,產生大量礬花,吸附沉淀去除部分有機物;混凝沉淀池2出水后進入生化處理系統。出水先進入水解池,通過厭氧水解作用,去除部分COD,降解大分子污染物為小分子污染物,并提高廢水B/C值。水解池出水自流入兼氧池,通過兼氧菌去除部分COD,并反硝化脫氮,出水自流入好氧池,通過好氧菌種徹底氧化降解污染物,末端利用MBR膜實現泥水分離,MBR膜能有效截留反應器內菌種,保持較高的污泥濃度,降低污泥負荷,提高去除效率。MBR池中的部分污泥回流到水解池,可以維持水解池和兼氧池的污泥濃度,并在水解池中分解部分回流污泥,在兼氧池中將回流污泥中的硝態氮反硝化為氮氣排出系統。混凝沉淀池1和混凝沉淀池2的污泥與剩余污泥一起排至污泥池,經污泥濃縮后,泵入污泥脫水機脫水后,含水率達到60%,干污泥安全處置,濾液回綜合廢水調節池。最終出水達標后排放。
廢水處理效果見表2。

表2 廢水處理效果
由表2可知,高濃廢水經過芬頓處理,COD、BOD5、氨氮和甲苯的去除率分別達到34.74%、19.78%、4.58%和84.37%,B/C值由0.40提到高0.5。綜合廢水經過A/A/O+ MBR處理后出水COD、BOD5、氨氮和甲苯濃度為285mg/L、 75mg/L、12.6mg/L和0.37mg/L;去 除 率 分 別 為96.40%、98.07%、72.25%和91.02%。
通過對醫藥中間體廢水進行分質分流,先對高濃難降解廢水進行蒸發預處理和芬頓預處理,出水再與低濃廢水混合后采用A/A/O+MBR工藝進行處理,最后出水達標排放。實際運行成本16.45元/t,其中人工費1.67元/t,電費2.65元/t,藥劑費12.13元/t。