張亮 謝典 倪國輝 夏超




摘要:青海油田干柴溝區塊目的層地層承壓能力相對薄弱,采用正常的固井施工排量容易造成井漏進而造成井下壓力失穩,水泥漿很難一次性返出地面,文中從柴2-X井塞留固井全面進行分析,為同類型的井提供參考。
關鍵詞:尾管固井;頂替效率;水泥石強度;塞留;
1. 鉆井資料
1.1 井身結構
1.2泥漿性能(體系:鹽水聚合物體系)
密度:2.19 g/cm3 ,失水:4.5ml ,初/終切:3/9, 粘度:97s,泥餅:0.5mm,CL-:82000, PH:9
2? ?固井主要施工難點
2.1? 泥漿密度高,水泥漿與泥漿密度差小,影響頂替效率。
2.2 高密度泥漿容易在井壁上形成較厚泥餅,這些泥餅在固井期間很難清除干凈,影響固井質量。
2.3 本井油氣顯示活躍,加之高密度水泥漿失重后損失壓力較多,候凝期間不易壓穩。
2.4 裸眼段長,鄰井鉆進及固井期間多有漏失,本井固井期間存在漏失風險。
2.5 泥漿與水泥漿直接接觸稠化時間縮短嚴重,給固井施工帶來風險的同時,存在因為混漿增稠導致循環壓耗增加而壓漏地層的風險。
3? ?固井主要技術措施:
3.1? 隔離液設計密度2.15g/cm3,提高入井流體密度差的同時降低固井期間漏失風險。另一方面固井施工前調整好泥漿性能,在保證井下安全的情況下,適當降低泥漿粘度,以提高頂替效率。
3.2? 加大沖洗型隔離液用量(設計注入量20m3),進一步加強對井壁多余泥餅的沖刷。3.3? 采用高密度防氣竄雙凝水泥漿體系,設計水泥漿領漿密度2.25g/cm3,尾漿密度2.25g/cm3,領尾漿分界線2200m,尾漿快速凝固封固裸眼油氣層,尾漿失重后領漿起壓穩作用,固井結束后關井憋壓2MPa(或擠入0.5m3流體)候凝。
3.4? 在水泥漿及隔離液中加入堵漏纖維,另一方面固井施工前井隊注入細顆粒堵漏泥漿20m3,降低固井施工期間發生漏失的風險。
3.5? 固井施工前井隊需配置保護泥漿有效量20m3(將井漿氯根含量降低至30000以內),同時加大隔離液用量,防止水泥漿與泥漿直接接觸發生污染。
4? 管串數據及電
4.1 Ф139.7mm浮鞋+Ф139.7mm套管(1根)+Ф139.7mm浮箍+Ф139.7mm套管(1根)+Ф139.7mm浮箍+Ф139.7mm套管串+聯入=下深(2890)
4.2 扶正器加放
5 實驗溫度及電測情況
5.1 本井地層承壓試驗打壓4.5MPa,穩壓不降,折合當量鉆井液密度2.36。
5.2 實驗溫度
本井三開電測溫度90℃,實驗溫度75℃系數0.83。
5.3 井徑數據
6 施工時效
.現場實際施工情況
1)施工情況
固井施工情況:
整個施工過程全程進行正反計量,整個固井施工未發生漏失,水泥漿返出地面15m3。
2)候凝情況:候凝72h后電測固井質量。
7 固井質量
全井段固井質量良好,
8 固井質量優質原因分析
(1)固井前通井做承壓,對水泥漿能夠一次上返提供基礎地層承壓保障。
(2)扶正器按照設計要求加放。
(3)雙凝水泥漿設計稠化時間合理,固井后采取環空憋壓2MPa候凝。
(4)施工排量、密度嚴格按照設計施工,施工連續性好。