高超
摘要:錦16(東)塊興隆臺油層1979年全面投入早期注水開發,目前已進入特高含水開發階段。針對開發中的矛盾,通過室內物理模型研究,結合錦16(東)塊的地質特征,實施了具有可操作性的注采配套工藝技術。現場應用表明,這些配套工藝有效地改善了注水驅油效果,提高了區塊產量,為同類區塊高含水階段高效開發提供了新的思路。
關鍵詞:錦16(東)塊;注水;物理模型;提液;配套工藝
1? 概況
截止到2006年5月底,錦16(東)塊共有油井43口,開井39口,日產液2800 m3,日產油70t,綜合含水97.5%,采油速度0.17%,采出程度45.94%,可采儲量采油速度0.32%,可采儲量采出程度87.2%;注水井總井30口,開井18口,日注水3253m3,月注采比1.15,累積注采比1.07。
2? 開發中存在的主要矛盾
2.1近年水驅效果明顯變差,注水調整多次無效
錦16(東)塊經過多次開發調整和綜合治理,目前綜合含水97.5%,采出程度高達45.94%,已采出可采儲量的87.2%,注入倍數1.58,注入水波及體積系數達87.74%,驅油效率50.13%,宏觀可動剩余油分布相當零散,常規水驅油進一步擴大波及體積、提高驅油效率的難度大,水驅效果越來越差,注水調整多次無效或效果差。
2.2普遍水淹,剩余油分布相當零散
據2002年側鉆井及其它層系井鉆井解釋情況統計:側鉆井解釋油層厚度占總解釋厚度的5%,其它層系井解釋油層厚度占總解釋厚度的2%,可見,油藏水淹狀況相當嚴重。
2.3采油工藝參數變化導致產液量下降,達不到標定采收率
自99年以來,抽油泵排量越來越小,平均單井采液量由105 m3/d下降到目前的78 m3/d,區塊總產液量由5200 m3/d,下降到目前的3000 m3/d。通過F-R曲線、水驅特征曲線、含水與采出程度關系曲線以及日產油與累產油關系曲線四種方法預測區塊的最終采收率在50.12%,將達不到標定的采收率(52.7%)。
3? 注采結構調整方案
3.1總體思路
通過油井轉注、注水井補層完善、間歇注水等辦法,改變滲流方向,擴大注水波及體積,達到改善注水驅油效果的目的。油井通過換大泵、調參等方式,放大生產壓差,提液增油。
3.2調整依據
(1)實驗室物理模型研究表明改變液流方向是改善油藏高含水階段注水驅油效果的一種很有效的方法。它主要是通過分析原有方法導致的殘余油的分布、存在形態,通過改變工作制度、改變井網或井別,來引起油、水滲流方向的改變,在油層中形成新的壓力分布,達到擴大面積波及系數,提高原油采收率的目的。
(2)油藏具有較高的壓力水平,具備提液的條件。該塊采液速度和含水基本上是同步增長的,近幾年來采液速度偏低;油藏一直維持較高的壓力水平,平均地層壓力在12.5MPa以上(原始地層壓力13.98MPa),具備提液的基本條件。
(3)錦16(東)塊為一個高流度比的油藏,隨著開發時間延長,含水上升,采液指數上升。因此,具有較高的采液速度是維持產量規模的基礎[2]。
3.3注采結構調整方案
針對錦16塊高采出程度、高含水、多次注水調整無效或效果差的實際情況,在注采工藝技術成熟配套的前提下,遵循簡易、實用、配套的原則,從長遠角度出發,突出以經濟效益為中心,編制了錦16(東)興隆臺油層注采結構調整采油工程方案,提高該塊的開發效果。
3.3.1注水井調整方案
全塊共轉注水井4口,恢復注水井4口,補層完善層系4口,保持原注水井5口,停注10口,調整后全塊注水井開井數由18口調整到17口,日注水量由3310m3調整到3360m3,上調50m3。同時根據配注要求,針對注水井的實際情況,結合現有注水管柱工藝及注水配套工具的現狀,根據不同注水要求和井況,優化設計注水管柱,在滿足注水要求的前提下,同時滿足洗井工藝的要求和達到延長封隔器使用壽命的目的。
3.3.2油井提液方案
按照油井提液要求,通過對油井提液技術綜合分析,遵循簡易、實用、配套的原則,制定了油井提液方案:以Φ70大泵提液為主、螺桿泵為輔、調參為補充,做到低投入、高產出。
4? 現場實施情況及效果分析
4.1注水配套工藝
2006年,錦16(東)塊興隆臺油層注采結構調整共實施轉注水井4口,恢復注水井4口,補層完善層系井4口,保持原注水井5口,停注10口,調整后全塊注水井開井數由18口調整到17口,日注水量由3310 m3調整到3360 m3,其中籠統注水7口井,分注10口井。目前開井16口,日配注水3240m3,日注水3235 m3,全部達到配注要求。2006年實施的注水井注水管柱全部下到注水層底界,并且分層注水井全部采用了油管錨錨定的管柱防蠕動工藝。根據6口井的分層測試結果表明,分注有效率達到了100%,充分說明了通過優化設計注水管柱,延長了封隔器使用壽命,提高了注水效果。
4.2油井提液技術
2006年,錦16(東)塊興隆臺油層共計實施調參、下Φ70大泵和大排量螺桿泵提液措施17口井,目前日增液619 m3,日增油14.8t, 累增液17.2×104m3,累增油4484t。區塊總產液量由3040 m3/d上升到到3569m3/d,總產油量由70t/d上升到到96.3t/d,見到了明顯的措施效果。
5? 經濟效益分析
通過區塊注采結構調整,區塊總產液量由3040 m3/d上升到到目前的3659m3/d,總產油量由70t上升到到目前的96.3t。實施油井提液措施17井次,累增油4484t,創經濟效益581.8萬元。
6? 結論
針對錦16塊高含水階段的開發難題,通過實施注采結構調整,改變滲流方向,擴大注水波及體積,同時優化設計配套注采工藝,達到了改善注水驅油效果和提高區塊產量的目的。該塊注采結構調整的成功,為其它注水區塊高含水階段高效開發提供了技術支持和現場經驗。
參考文獻:
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