何一凡




摘要:西泉-阜東區塊屬于石炭系低滲透油藏,該油藏屬高含蠟油藏,油井多數為油井,開采方式為機采。隨著地層壓力、溫度的變化,原油性質、產液量等變化較大,表現為初期產液量大、含水偏低,后期液量小、含水升高,會造成產出液滯留井筒時間長,產出液與地層換熱時間長,導致原油溫度降至析蠟點溫度以下,蠟結晶開始沉積,西泉-阜東區塊油井結蠟問題尤為突出,已成為制約西泉-阜東區塊生產的大難題。
關鍵詞:低滲透油藏;結蠟;清防蠟工藝;經濟評價
一.西泉-阜東區塊油井結蠟現狀概述
由于西泉-阜東區塊開采主要層系為石炭系油層,該層系原油含高碳數成分多,膠質、瀝青含量低,原油析蠟溫度低,凝固點高等特征,如表1所示。西泉-阜東區塊已用清防蠟工藝有化學法、機械法、熱力學法、固體防蠟器等,化學法成本少,見效快,易于管理。熱力學法效果好,但投入成本高,采出水作為熱洗液,對儲層造成傷害等。機械法只能隨油井檢泵進行。固體防蠟器防蠟周期短,成本高。綜合考慮,降低西泉-阜東區塊清防蠟工藝成本,應用化學清防蠟工藝和熱洗工藝的引入,深入研究清防蠟劑和熱洗新工藝,通過室內外實驗進行嘗試,找出適合西泉-阜東區塊的清防蠟產品,不僅要考慮降本增效的理念,而且還要考慮清防蠟工藝的效果。
二.清防蠟劑的加藥周期、濃度、方法的確定
加藥方式及加藥濃度、周期依據油井結蠟情況,分嚴重結蠟油井、一般結蠟油井、輕微或不結蠟油井。對于結蠟嚴重油井,清防蠟劑投加濃度規定為單井產液量的150mg/L,一般結蠟油井為100mg/L,輕微或不結蠟油井不加。若單井產液量大于或等于10m3/d,每天從環空倒加規定的藥量;若單井產液量在2-10m3/d之間,每五天倒加一次,藥量為每天規定藥量的5倍;若單井產液量小于或等于2m3/d,每十天倒加一次,藥量為每天規定藥量的10倍。日加藥量=日總產液量(產水量)×加藥濃度,根據日總產液量(產水量)和規定加藥濃度計算出需加藥量,然后根據加藥罐加藥尺寸折算出實際加藥量,最后利用實際加藥量計算出當天的實際加藥濃度。依照原來的加藥周期為2天/次,前三次投加藥量為15Kg藥劑+25L熱水,之后加藥濃度為180ppm+25L熱水,投加方式為井口套管頭投灌。采取3種投加方法,即RX-617清蠟劑單獨投加、KLPI-10防蠟劑單獨投加、RX-617和KLPI-10防蠟劑交替投加。
三.清防蠟劑現場應用效果
藥劑試驗過程中,加藥前后對各井進行加藥情況、產液量、含水、載荷等數據進行跟蹤,便于觀察清防蠟劑實施效果。通過加藥報表、現場加藥視頻截圖等手段確保每一口井按時按量加藥,并錄取現場資料。現場應用效果可通過數字化示功圖讀取抽油桿上下行載荷變化、利用鉗形電流表測上下行電流變化、油井結蠟周期等數據來判斷。
1.清蠟劑現場應用效果
從西泉-阜東區塊中篩選了結蠟嚴重的10口油井,進行RX-617清蠟劑現場試驗, 在投加RX-617清蠟劑后,試驗井整體產液量、含水基本不變,油井生產情況基本穩定,油桿上下行最大、最小載荷分別下降0.2KN、0.4KN,有效降低了載荷,結蠟周期延長大于27.7天。
2.防蠟劑現場應用效果
從西泉-阜東區塊中篩選了結蠟嚴重的4口油井,進行KLPI-10防蠟劑現場試驗, 在投加KLPI-10防蠟劑后,試驗井產液量及產油量均有上漲,含水率下降。抽油桿上下行最大載荷增加了1.6KN,最小載荷降低了2.3KN,結蠟周期延長了68天。
3.防蠟劑混合現場應用效果
從西泉-阜東區塊中篩選了結蠟嚴重的7口油井,進行RX-617和KLPI-10交替投加藥劑現場試驗,試驗井試驗前后基本數據如表2示。
由表2得,在交替投加RX-617和KLPI-10后,試驗井產液量和產油量略有下降,含水略有增高。
由表3得,在交替投加RX-617和KLPI-10后,抽油桿上行最大載荷下降了0.5KN,下行最小載荷增加了0.4KN,結蠟周期延長了18.4天。
綜上所述,經過3種藥劑投加試驗后得到如表4示結果。
從降低載荷角度考慮,可選取投加RX-617清蠟劑,可適當延長結蠟周期,適用于泵掛較深的油井,防止油井因結蠟載荷變大造成抽油桿斷脫。從延長結蠟周期角度考慮,可選取投加KLPI-10防蠟劑,相比其他兩種方法,可大幅度延長油井的結蠟周期。投加RX-617和投加KLPI-10與交替投加RX-617和KLPI-10,也可適當的延長結蠟周期,但是優先考慮前2種方法。防蠟劑KLPI-10投加最佳時機為油井熱洗后,管壁清潔后,防蠟劑附著后,可阻止蠟晶的沉積,延長油井結蠟周期。
從經濟效益角度考慮,清蠟劑RX-617成本費用為10000元/噸,與QCRX-617相比降了3900元/噸,與QCX-2相比降了2700元/噸,與CQL-30相比降了3300元/噸,與KD-10相比降了3000元/噸。防蠟劑KLPI-10成本費用為8000元/噸,與QCX-3相比降了4000元/噸。
當結蠟深度在0-1300米時,可選取投加清蠟劑RX-617按照加藥制度投加。
當結蠟深度在0-1500米時,可選取投加清蠟劑KLPI-10,延長結蠟周期。
當結蠟深度在0-1800米時,可選取投加清蠟劑RX-617,首先降低抽油桿載荷,防止抽油桿斷脫,再適當的采用經場站進行過“二級沉降”處理技術后的采出水,進行熱洗,熱洗結束后,投加KLPI-10防蠟劑,讓藥劑可以到達1800米處,防止蠟沉積在管壁。
五.結論
投加新型清蠟劑后,試驗井整體產液量、含水基本不變,油井生產情況基本穩定。抽油桿上下行最大、最小載荷分別下降0.2KN、0.4KN,有效降低了載荷,結蠟周期延長大于27.7天。投加KLPI-10防蠟劑后,抽油桿上下行最大載荷增加了1.6KN,最小載荷降低了2.3KN,結蠟周期延長了68天。交替投加新型清蠟劑和新型防蠟劑后,試驗井產液量和產油量略有下降,含水略有增高,抽油桿上行最大載荷下降了0.5KN,下行最小載荷增加了0.4KN,結蠟周期延長了18.4天。
參考文獻:
[1]油井清防蠟工藝在渤海油田的應用[J].吳華曉.長江大學學報(自科版).2016.