馬連剛





摘要:S Zorb裝置吸附進料換熱器E8101CF由于密封面局部損傷變形經常發生密封泄漏,通過采取重新加工法蘭密封面、墊片改造等措施,有效制止了密封面泄漏,保證了裝置的“安、穩、長、滿、優”運行。
關鍵詞:S Zorb裝置、換熱器、密封、機械加工、墊片、預緊力
1. 概述
1.1 90萬噸/年催化汽油吸附脫硫(S Zorb)裝置吸附進料換熱器E8101ABCDEF合計為六臺,分成兩組并聯,每組三臺串聯使用。裝置于2010年1月竣工,3月一次開車成功運行。從2011年6月份開始換熱器E8101CF兩臺多次發生泄漏,甚至引起著火,給安全生產帶來極大隱患。
1.2該六臺換熱器全部由齊魯石化機械廠生產,中石化四化建負責安裝。其中E8101ABDE運行條件要好于E8101CF,因此泄漏次數較少。換熱器E8101CF的型號為BFU1000-4.26-484-7.0/19-2/2I。
其它參數見下表:
由上表看出該換熱器操作溫度和壓力較高,尤其溫度,介質汽油中含有催化劑、膠粉等雜質,運行工況比較苛刻。
2. 原因分析
2.1因管束經常被催化劑、膠粉堵塞需要對換熱器頻繁修理(一般3-6個月檢修一次),對法蘭密封面造成一定損壞。由于該換熱器屬于U形管結構,為了滿足換熱要求,內部管束的換熱管規格Φ19較多較細,介質中的催化劑、膠粉等雜質很容易在換熱管U行彎處造成堵塞。從2011年初裝置開工開始,每運行半年必須進行一次管束清理,否則影響換熱效果增加裝置能耗。法蘭密封面磨損情況如下圖:
2.2 墊片尺寸、型式設計不合理,密封面偏窄。參照管殼式換熱器用纏繞墊片標準JBT4719-1992,該標準適用于設計溫度在-20℃到450℃之間,設計壓力在不大于6.4MPa的情況,查表得知PN4.0 DN1000的換熱器墊片,規格為φ1099*1049*1045mm,而我們現場原設計使用的是波齒復合墊,規格為φ1099*1059*1054mm,顯然墊片密封面寬度要少5mm,實際該換熱器殼程設計溫度達到470℃,對密封要求會更高。
2.3工藝操作波動的影響。隨著原料性質、加工量等因素的變化,會造成換熱器操作溫度的波動,因熱脹冷縮不均勻,會進一步加快密封處的泄漏。
3.采取措施
3.1 對損傷的密封面進行修復。由上部照片看出,管束的管板兩側密封面磨損輕微,只需要對表面進行清理即可,不需進一步處理。換熱器封頭直接進行機械加工,最難處理的是殼體密封面,殼體重、不容易移動,即使能移動也不好進行定位加工。為了解決此項問題,引進了一項新加工技術,由專業的施工單位到現場進行測繪、施工。
現場施工主要步驟:首先,施工人員對現場環境熟悉,進行設備安裝前的測量和數據計算;其次,現場設備安裝:將后支承放入法蘭內部,調整支撐螺桿將后支承固定在法蘭內部、使用換熱器殼體法蘭上的孔,用 M36 的螺桿固定前支承,并安裝前調節盤、再將鏜桿穿入鏜孔機并緊固,整體吊起安裝于前支承調心盤后支承上、最后調整定心盤和后支承,使設備主軸位于法蘭孔中心;然后,起動機器進行車削加工,視具體情況也可以先局部補焊再加工;最后,機械加工完畢后用角磨機和砂紙進行打磨,用百分表進行檢測。驗收合格標準采用中國石化煉化工程建設標準Q/SH 0700—2008《管殼式換熱器技術規定》中的內容。要求密封面的平面度(相對任意一個平面的最大偏差)不應超過0.8mm;密封表面的平均粗糙度不得超過6.3μm。整套工序下來由兩個專業人員施工即可,每臺換熱器(DN1000)從現場調試到完成需要大約三到四天時間,期間需要電工配合接臨時用電,一般不需要現場動火作業,所以很簡便易行。
機械加工安裝示意圖如下:
加工現場設備圖片如下:
3.2 對墊片尺寸進行校核。由《化工密封技術》可知:依靠墊片密封的場合,一般通過螺栓的預緊力,墊片與法蘭逐步緊密接觸,墊片產生彈性變形,隨著載荷的增大,法蘭、管板與墊片的間隙逐漸減小,介質通過間隙泄漏的阻力越來越大,泄漏量則越來越少,少到一定量時,就認為已經起到密封作用了。墊片越寬,介質從間隙流出的阻力越大,對密封越有利,但是由于設備結構和實現墊片密封比壓等原因,墊片不可能過寬,而且較寬的墊片需要更高的預緊力。在允許的范圍內,一定的預緊力,較窄的墊片更容易起到密封的作用。由于墊片自身的理化性質,受螺栓載荷作用壓緊過度會使墊片產生塑性變形而失去密封性能,因此墊片有最小寬度要求,壓力容器設計規范對此作出了相關的規定。
按照GB150-89《鋼制壓力容器》中公式(7-3)來校核墊片寬度:
Nmin=Ab[σ]b/(6.28DGy) 其中: Ab -實際使用的螺栓總截面積,mm2; [σ]b -常溫下螺栓材料的許用應力,MPa; DG -墊片壓緊力作用下的中心圓直徑,mm; y -墊片比壓力,MPa; 現場用墊片后來改為石墨纏繞墊,螺栓規格為M36*3*560,共40套,材質為25Cr2MoVA,螺母材質為35CrMoA。 查閱相關資料可得: M36的螺栓最小根部直徑為d=32.752mm; 因為Ab=nπr2, 而n=40,r=d/2=32.752/2=16.376mm, 所以Ab=nπr2 =40*16.376*16.376π=33682 mm2 [σ]b=245MPa; DG=1079mm(按照實際接觸面計算);y=69MPa; 代入上式,得Nmin=17.8mm。 結果表明墊片密封面寬度至少應該在17.8毫米以上,而原來選用的波齒復合墊片規格為φ1099*1059*1054,密封面寬度為20毫米,雖然已經滿足標準要求,但還是略顯偏窄。參照管殼式換熱器用纏繞墊片標準JBT4719-1992, 同類墊片密封面寬度要求為25毫米,考慮操作壓力、溫度、性價比等因素,我們將原來的波齒墊片改為石墨纏繞墊,規格為φ1090*1030*1010,密封面寬度達到了30毫米,當然這也需要適當提高螺栓的預緊力,才能達到更好的密封效果。同時加寬內環尺寸,使墊片更加牢固不易損壞。 3.3適當提高換熱器檢修后的試驗壓力,原來的試驗壓力值定為3.0MPa,顯然不能滿足水壓試驗的壓力規定,水壓試驗的壓力值應該由下式確定: PT=1.25P[σ]/ [σ]t; 式中: PT表示水壓試驗壓力,MPa; P表示設計壓力,試壓可以用最大允許工作壓力代替設計壓力,MPa; [σ]表示換熱器元件材料在試驗溫度下材料的許用應力,MPa; [σ]t表示換熱器元件材料在設計溫度下材料的許用應力,MPa。 通過分別計算和以往的經驗,我們把管程與殼程水壓試驗的壓力值提高到3.8MPa,并且要求對管程和殼程進行分別試壓。 3.4加強平穩操作,減少操作波動,同時在管箱螺栓上增加碟簧,可以有效解決由于溫差變化造成螺栓預緊力松弛的問題。同時要求換熱器第一次投用后,對螺栓等緊固件再進行一遍熱緊。 3.5運行好原料過濾器,保證過濾效果。減少催化劑等雜質攜帶,也就減少了管束內部結垢堵塞。管束不堵塞也就保證了換熱效果,從而避免了重復檢修,密封面的泄漏問題也得到了可靠保障。 4.取得效果 通過采取一系列的措施,尤其是在2012年7月末更換墊片和法蘭密封面重新加工以后,換熱器E8101F(E8101C為備用)運行情況穩定。運行至今已經半年多時間,密封面沒有發生過泄漏。從換熱器管程的出入口壓降趨勢上看,管束也沒有出現明顯堵塞。 5 結束語 該換熱器運行工況較差,運行中需要加強監護。為安全起見,已經在其法蘭密封面的外圓周上設有消防蒸汽盤管,一旦發生泄漏,可以進行蒸汽吹掃。為確保本質安全,建議在設備選型尤其殼體法蘭材質上面還應該進一步升級,從根本上杜絕密封面損壞現象的發生。 參考文獻 [1]GB150-1998 ?鋼制壓力容器 [2]化工密封技術、化學工程出版社、1994