段偉峰




摘要:本文利用Aspen plus軟件,通過對催化裝置原料油換熱網絡的建模分析,對催化裝置原料換熱網絡進行分析,通過提高渣油進裝置溫度,頂出油漿熱量,增產3.5MPa蒸汽。通過建模分析,東蒸餾常渣油進催化裝置溫度提至140℃,催化裝置進料按80%熱進料,20%冷進料控制,混合后溫度為128.5℃,增產3.5MPa蒸汽中壓蒸汽4.05t/h,預計節省效益為592.44×104¥/a,降低全廠能耗0.595kgEO/t。
關鍵詞:Aspen Plus;催化裝置;熱進料;能耗
1. 催化裝置原料油系統簡介
遼河石化80萬噸/年催化裝置原料為東蒸餾常渣油,常渣油由儲運罐區付料,進裝置溫度為80℃;80℃的常渣油進催化裝置后,依次與重柴油和循環油漿換熱至207℃進提升管反應器。
原料油泵設計溫度為100℃,原料油緩沖罐設計溫度為100℃。
本文利用Aspen Plus軟件,通過過程模擬、理論計算等方法來研究催化裝置原料油實施熱進料的可行性,通過頂出循環油熱量,增產3.5MPa蒸汽,提高油漿熱量利用率,達到節能降耗的目的。
2. 催化裝置原料油系統現狀分析
2.1原料油系統流程模擬
以催化裝置原料油系統實際工況為基礎,利用Aspen軟件對催化裝置原料油換熱網絡進行模擬分析,建模流程如圖1所示。優化前,催化原料油換熱系統參數如表1所示。
2.2 存在問題分析
利用Aspen Plus軟件對原料油換熱網絡進行模擬測算。經計算可知,原料油/重柴換熱負荷為424kW,原料油/油漿換熱負荷為7353kW,由于原料進裝置溫度只有84℃,分餾塔底油漿熱量用于給原料油換熱,減少了油漿產汽負荷,油漿產3.5MPa蒸汽量減少。
因此,建議東蒸餾原料進催化裝置實施熱進料,以頂出油漿熱量,增產3.5MPa蒸汽。
3.優化措施
3.1建模分析
催化裝置原料為東蒸餾常渣油,常渣油由儲運罐區付料,溫度為80℃。通過東蒸餾換熱網絡優化,提高渣油出東蒸餾裝置溫度至140℃,催化裝置進料按80%熱進料,20%冷進料控制,建模流程如下圖所示。優化后,催化原料油換熱系統參數如表2所示。
由上表可知,催化裝置原料實施熱進料后,原料油進原料油/重柴換熱器溫度由80℃提至128.6℃,油漿熱/原料油熱負荷由7353kW降至4665kW。
3.2優化前后對比分析
催化裝置實施熱進料后,原料進原料/重柴換熱器溫度由80溫都提至128.6℃。優化前后原料油/油漿換熱器負荷變化如下圖所示。
由上圖可知,優化后,油漿/原料油換熱器熱負荷由7353kW減少至4665kW,即:節約油漿熱量2688kW。油漿產1噸飽和蒸汽需664kW熱量,則,催化裝置實施熱進料后,可多產3.5MPa蒸汽4.05t/h。
3.3節能量計算
東蒸餾常渣油直供至催化裂化裝置做原料后,頂出油漿熱量2688kW熱量;
預計增產中壓蒸汽4.05t/h,中壓蒸汽價格為173.9¥/t,年操作時間按8400h核算,節省效益為591.6×104¥/a,降低全廠能耗0.595kgEO/t。
3.4改造內容
催化裝置原料實施熱進料后,進料按80%東蒸餾常渣油熱直進料,20%罐區冷進料控制,具體改造內容如下
1)新增直供料調節系統,催化原料返回罐區管線擴徑;
2)更換原料油泵及原料油緩沖罐,更換后的原料油泵及原料油緩沖罐設計溫度為150℃左右。
4.結論
催化裝置原料實施熱進料后,常渣油出東蒸餾溫度為140℃,進料按80%東蒸餾常渣油熱直進料,20%罐區冷進料控制。
熱進料實施后,頂出油漿熱量2688kW熱量;
預計增產中壓蒸汽4.05t/h,中壓蒸汽價格為173.9¥/t,年操作時間按8400h核算,節省效益為591.6×104¥/a,降低全廠能耗0.595kgEO/t。