郭遠發
(湖南柿竹園有色金屬有限責任公司, 湖南 郴州市 423037)
柿竹園多金屬礦當前采用以地采為主,同時結合露天高陡邊坡隱患治理工程為輔的開采模式。露天以廢石剝離為輔,供礦體系以井下為主。地下開采范圍以礦體中部315 m×315 m范圍為中心,圍繞該中心的西部、北部、東部礦體的 III礦富礦進行回采,生產能力為7600 t/d。315 m×315 m采區外北部、東部獨立礦體主要賦存于+385 m水平以上、Ⅶ勘探線以東。礦體局部揭露有小的節理構造,整體結構穩定性相對較好,礦化連續性好,水平厚度大。該礦體的圍巖多為泥質灰巖以及花崗巖,巖體結構大部分是塊狀以及厚層狀結構,強度較高,巖石堅固性系數f為 8~14,成礦后期斷裂構造不發育,穩定性好,受工程地質災害的危害較小,水文地質屬于簡單類型[1-2]。
該礦體長258 m,寬127 m,傾角為90°,礦體走向NE42°,標高為+470~+520 m。結合礦體賦存條件,采用大直徑垂直深孔側向崩礦技術進行回采,采礦結束后進行嗣后充填[3]。以20 m寬的礦柱來劃分盤區,礦柱寬24 m,礦房寬25 m,隔一采一。在采場上部施工鑿巖硐室,寬為 9.0 m,高為3.8 m,中間留4.0 m寬的礦柱,采場底部掘進寬度為4 m、高度為3.6 m的出礦平巷,切割槽寬為5 m、高為3 m,切割天井2 m×2 m;作業人員在上部硐室內進行鑿巖,鑿巖設備為KQG150潛孔鉆機,向下鉆鑿直徑為120 mm的垂直深孔,在采場底部出礦[4]。切割天井的施工主要依靠機械法成井來完成,然后以切割天井為自由面,進一步形成切割拉槽以獲得更好的自由面,采用側向大直徑深孔分批次崩落整個采場進行回采。單個采場全部回采結束后立即對空區進行全尾砂膠結充填,整個回采過程工人均不在空區內作業[5-6]。
安徽羅河鐵礦等國內多個礦山應用了大直徑垂直深孔,但是效果差別大,部分礦山應用效果較差,許多技術難題尚未解決,例如孔網參數不匹配、大塊率多、堵孔施工困難等。因此,本文對上述技術難題進行了技術攻關,較好地解決了大直徑垂直深孔爆破存在的技術難題。
為了解決超采超爆、大塊較多等問題,在當前使用的炸藥與礦巖特性條件下,得出大直徑深孔合理的鑿巖爆破參數,在柿竹園多金屬采礦場進行了爆破漏斗試驗研究。試驗礦塊的圍巖物理力學性質見表1。為進行“爆破漏斗”試驗,在井下586分層P6巷、470分層P5巷、407分層Z4巷鉆鑿炮孔4組,合計84個,進行爆破漏斗試驗。根據現場單孔爆破漏斗試驗及分析結果,以分析研究得到的最佳單孔爆破漏斗為計算依據,巖石爆破性指數見表2。

表1 圍巖物理力學參數

表2 爆破性指數
由表2可知,爆破性指數N=88.85,是極難爆的V2級范疇。通過試驗得出,炮孔每米可裝藥量為0.5~0.9 kg。藥包爆炸處的抵抗線(最佳抵抗線)為0.5~0.8 m[7-8]。綜合試驗研究,得到柿竹園多金屬礦礦床的爆破優化參數為炮孔直徑Φ120 mm,炮孔排距為2.5~2.8 m,最大孔底距為3.7~4.0m,爆破每噸礦巖藥消耗量為0.45~0.49 kg[9]。
孔內采用柱狀乳化炸藥連續裝藥(即孔內柱藥一連串疊加方式),采用微差導爆管雷管間隔起爆;在孔底、孔中、孔口各布置1發起爆雷管,進行聚能對沖傳爆,保證爆能充分利用。各孔采用分段長延期起爆,雷管間隔排段,保證延期時間滿足巖石破碎、拋擲。炮孔分布均勻,正排孔側向崩落逐步擴大自由面。為充分利用自由面,單孔爆破為向下、向上聚能對沖爆破。設置中間分段最后起爆或與向下起爆藥柱同時起爆、傳爆,中間分段爆破時存在2個自由面,如圖1所示。

圖1 下向大直徑垂直深孔裝藥結構
炮孔的堵塞長度直接影響爆破質量,孔口填塞長度不小于炮孔的抵抗線,同時不得小于孔間距的1.5倍[10],這樣才能確保爆炸能量不從孔口過分外泄,爆轟波孔內傳爆及爆生氣體沿巖體介質壓縮變形,爆炸應力波向破碎巖體波陣面作功,將巖石向自由面拋擲出去??卓谔钊捎眉垰せ蚓幙棿幽拘?。
為保證大直徑(Φ120 mm)深孔爆破效果,特制水泥柱狀塊(Φ100 mm,匹配鉆孔直徑)上嵌圓形鐵絲套,采用鐵絲下放至孔底填塞,防止炸藥泄露孔外,如圖2所示。

圖2 水泥柱狀塊
礦房采場內單次爆破兩排,爆破礦量約為8000 t,爆破后,待爆堆及周邊巖體穩定后,對出礦進路進行勘查,發現出礦進路爆堆飽滿、塊度均勻,根據測量統計,大塊率僅為15%,爆破后塊度均勻適中,效果良好。
爆破后的空區輪廓是否完整、是否超挖,對二步驟回采間柱的穩定性、采空區的穩定性、回采率等指標具有重要意義。圖3為北3礦房出礦后到現場勘查時拍攝的采空區輪廓,由圖3可以看出,采場爆破空區輪廓良好,說明爆破參數與爆破工藝均實現了良好的技術目標。

圖3 較規則平整的礦房采空區輪廓
(1)通過試驗研究,柿竹園多金屬礦礦床大直徑垂直深孔爆破參數確定為鉆孔直徑Φ120 mm,排間距為 2.5~2.8 m,孔底距為3.7~4.0 m,噸礦炸藥消耗量為0.45~0.49 kg,每米鉆孔崩礦量為
26 t;并優化了深孔裝藥結構,發明了孔底水泥柱塊堵孔裝置與技術,顯著降低了爆破大塊率,避免了采空區超挖欠挖現象。
(2)采用大直徑深孔孔徑120 mm連續裝藥技術、階段側向崩礦技術,裝藥工藝簡單、采礦技術先進,采場作業環境得到極大改善,作業條件安全,作業效率大幅提高。
(3)通過對爆破工藝的優化研究,采礦效率大幅提升,形成備采礦量的周期降低53%以上,炸藥單耗降低25%,單孔崩礦量由中深孔采礦的5 t/m提高到26 t/m,采礦生產能力由中深孔采礦的400 t/班提高到1300 t/班,采礦爆破效率提升約4倍,大塊率降低10%,近兩年采礦量為90萬t左右,采礦成本相比90鉆下降3.25元/t,累計節約成本292萬元,有效提高了技術經濟指標。