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某船艏側推裝置3次進塢修理的故障排查

2021-10-16 08:25:34曾令林
中國修船 2021年5期
關鍵詞:調試故障

曾令林

(湛江海濱船廠 ,廣東 湛江 524005)

1 設備安裝布置

某船艏側推裝置實船安裝布置示意圖如圖1所示,其主要結構包括:主電機及控制部分、側推機械裝置、液壓泵站及螺距控制部分。螺旋槳布置于船首右側,從槳轂油缸一側看,螺旋槳在槳軸帶動下逆時針旋轉。槳轂內結構示意圖如圖2所示,當槳葉處于正車螺距,艏側推向右推水,發出推力向左;當槳葉處于倒車螺距,艏側推向左推水,發出推力向右,從而保證該船停靠碼頭、離開碼頭和在海上執行任務需要。

圖1 艏側推裝置實船安裝布置示意圖

圖2 槳轂內結構示意圖

2 故障概述

該船進我廠修理,按工程明細內容,艏側推裝置修理工程為原地檢查,第1次進塢發現艏側推裝置槳軸的油封漏油。更換槳軸的油封需要將艏側推裝置槳轂橫軸部分拆卸下來,發現電機驅動軸的錐齒輪已崩齒損壞,同時對艏側推裝置進行擴大修理,對槳轂部分進行了全面檢修。

全面檢修回裝完整后,5月31日我廠組織人員對艏側推裝置進行系泊試驗,艏側推裝置液壓系統壓力約為2.5 MPa,螺距從零位到左最大、右最大位置所需時間均為3 s,連續運行30 min,測得驅動軸軸承溫度為55℃,艏側推裝置聲音、震動均正常。出塢后進行系泊試驗和3次機動防臺風航行試驗,艏側推裝置均能滿足正常使用要求,但存在如下問題:①操作手柄打滿左螺距時,最大電流為800 A,未超設定極限值,電流比較穩定;②操作手柄打滿右螺距時,電流升至800 A以上,超設定極限值報警,在約92%螺距位置電流反復波動。

我廠認為對此電流報警和調整是由模塊控制的,該模塊的相關參數需要手持終端進行調整,由于我廠沒有相關設備,既無法取得該模塊的相關數據,也無法對該模塊進行調整。因此我廠外請艏側推裝置電氣廠家上船進行技術指導和系統調試。8月1日電氣廠家服務人員上船后先到駕駛室檢查操縱部分,操縱操作手柄,艏側推裝置能滿足正常使用要求,仍然是打滿右螺距時,電流升至800 A以上,超設定極限值報警,在約92%螺距位置電流反復波動。電氣廠家服務人員到艏側推艙機旁后,首先調試液壓系統的溢流閥,再用螺絲刀手動操縱電磁換向閥并用手機記錄變距時間,剛開始左、右螺距均能操作并能達最大止檔位置。原來左螺距最大止檔位置到右螺距最大止檔位置時間為11.9 s,經調整后為10.5 s,此時機旁的壓力表顯示最大工作壓力達10 MPa(壓力表量程最大為10 MPa,系統額定工作壓力4 MPa)。此后用螺絲刀操縱電磁換向閥,向右操縱螺距能到右螺距最大止檔位置,反向操縱螺距只能回到右螺距100%位置,再也不能歸零或到左螺距最大止檔位置。

我廠對此故障安排專業液壓師傅上船排查,拆檢全部液壓閥組并清潔保養,未發現異常。電磁換向閥至艏側推裝置油缸的2路液壓管進行對調試驗,仍然是向右操縱螺距能到右螺距最大止檔位置,反向操縱螺距只能回到右螺距100%位置,再也不能歸零或到左螺距最大止檔位置。初步確定為艏側推裝置水線下內部動力液壓部分故障。8月5日我廠外請艏側推裝置液壓部分服務人員上船排查,液壓部分服務人員進行了一系列檢查,排除了液壓部分低壓腔的故障,將故障確定為艏側推裝置水線下內部動力液壓部分故障,并且需進塢檢修。

9月29日,該船第2次進塢檢修艏側推裝置,發現艏側推裝置槳轂內部活塞桿尾部螺紋退刀槽處斷裂。由于該活塞桿無備件,需重新訂購,并且生產周期長達1個多月,因此我廠對槳轂液壓部分進行拆卸和回廠檢修,加裝封板封住艏側推裝置槳轂液壓部分后出塢。

3 原因分析

首先,檢查該艏側推裝置活塞桿制造生產情況。我廠聯系艏側推裝置制造廠家并了解到,該活塞桿是根據KAMEWA的許可證圖紙950042Ag生產,KAMEWA圖紙中材料按瑞典標準設計,根據KAMEWA公司的圖紙,艏側推裝置制造廠家進行了材料的國產化轉化,轉化的原則是:保證材料的種類相同、成分相近、性能相當。按球墨鑄鐵中外牌號對照,選用的國內材料是QT500-7(GB/T1348-2009《球墨鑄鐵件》),具體機械性能參照圖紙執行,抗拉強度σb=500 MPa,屈服強度σs=350 MPa,延伸率δ≥7%。

活塞桿桿端尺寸示意圖如圖3所示。以活塞厚度35 mm為界限,當活塞推動活塞桿向正車調距(手柄操左螺距),其D75f6軸肩端受壓,但達到止檔以后,活塞直接與槳轂貼平,活塞桿不承受活塞的壓力;當活塞推動活塞桿向倒車螺距(手柄操右螺距),活塞螺母受壓,活塞螺母與活塞桿通過螺紋連接,桿端承受拉力,即便到達止檔以后,活塞桿與槳轂貼平,桿端這段仍承受拉力。

圖3 活塞桿桿端尺寸示意圖

根據圖3可知,當桿端受到拉力時,在距右端面20~22 mm的局部位置,該處整個截面積最小,是整個活塞桿的薄弱截面。從故障現象看,正是該處發生的斷裂。

從斷口的宏觀形貌看,在薄弱截面處屬于脆性斷裂。這與該材質本身有關,球墨鑄鐵QT500-7強度與塑性中等,材質脆性較大,不耐受敲擊或其它沖擊。

我廠10月8日發到艏側推裝置制造廠家的傳真中所附《某船艏側推裝置修理調試情況說明》,對整個艏側推的修理及調試過程進行了較為詳實的記述,其中記載了2點事實:①我廠對艏側推裝置進行拆解修理,并恢復安裝,過程中對活塞桿進行磁粉探傷,經檢測,表面無裂紋性缺陷;②我廠外請艏側推裝置電氣廠家服務人員參與調試,電氣廠家服務人員擅自對泵站的溢流閥進行調定,據現場人員反饋,壓力表讀數曾超過10 MPa(即壓力表的最大量程),在調試中途隨之發生了9月29日拆檢前的故障現象。

從受力分析判斷,應是在倒車止檔(右止檔)時,活塞桿桿端受到沖擊,隨后發生了斷裂。活塞桿到倒車行程止檔(右止檔)時受力示意圖如圖4所示,十字頭部分的右側端面與槳轂貼平,系統壓力快速升到最大調定壓力,活塞對活塞桿的桿端拉力也達最大。

圖4 活塞桿到倒車行程止檔(右止檔)時受力示意圖

活塞桿薄弱截面的有關尺寸及油缸的有關尺寸見圖4。若活塞桿承受正向拉力斷裂,其首先需克服材質的屈服極限,屈服極限取值350 MPa,活塞桿在薄弱截面處拉斷時對應的活塞左側油液壓力(即系統壓力)設為P沖擊,設薄弱截面的面積S薄弱,活塞有桿腔一側的有效截面積S活塞,P沖擊的求解公式如下:

(1)

溢流閥的型號為DBDS10K10/10,壓力表的最大量程,額定工作壓力4 MPa。經與供應商確認,該直動型溢流閥的壓力可以調定到10.5~11.0 MPa,但仍小于P沖擊。進一步分析原因,可能需要考慮到在溢流閥工作的瞬間存在超調壓力,超調壓力指的是系統油液壓力超出調整壓力的值,是由慣性和阻尼作用產生的。查詢機械行業標準JB/T10374-2013《液壓溢流閥》(以下簡稱《標準》)瞬態特性的性能指標,對于公稱通徑10 mm、公稱壓力10 MPa的直動型溢流閥(DBDS10K10/10的物理接口屬于該型),要求壓力超調率≤80%。若溢流閥的設定壓力取10.5 MPa,壓力超調率取73%,則系統壓力可超過18.135 MPa,而瞬態恢復時間≤50 ms,也基本符合沖擊斷裂的假設。

但是在《標準》中規定:瞬態特性劃歸型式試驗的范疇。經咨詢,供應商并無參考數值,因此不能定量計算。但是卻可作為定性分析,結合過程事實,說明溢流閥的壓力設定超10 MPa并在建立壓力的瞬間產生沖擊是活塞桿斷裂的直接原因。

其次,在9月29日現場拆檢時,外觀檢查中發現在活塞螺母的凹槽處有局部沖擊變形的特征,活塞螺母凹槽處沖擊變形圖如圖5所示,凹槽左側和右側的變形清晰可見,推測分別是在拆卸和回裝活塞螺母過程中,由我廠安裝時操作不當所產生。

圖5 活塞螺母凹槽處沖擊變形圖

活塞螺母安裝及鉤形扳手示意圖如圖6所示,活塞螺母安裝于活塞桿端部,鎖緊之后一側與活塞端面貼平。其結構類似圓螺母,外形尺寸D88,外圈有4處寬7 mm、深3 mm的凹槽。因活塞桿材料為球墨鑄鐵QT500-7,若盲目采用敲擊4處凹槽的方法拆卸和鎖緊,在敲擊過程中,其形成的沖擊可能引發材質內部產生裂紋,而磁粉探傷過程能檢查表面,卻不能發現內部裂紋,一旦發生活塞桿在桿端受沖擊力過大,內部裂紋進一步擴展,使用中會存在拉斷的潛在風險。推薦比較穩妥的安裝方法是,根據外形尺寸D88,可選用80~90 mm的鉤形扳手(JB/ZQ4624-2006《鉤形扳手》)拆卸和鎖緊。拆卸時在螺母外形與活塞上劃記號線,恢復安裝時按照記號還原便可,不需要費很大勁敲擊。

圖6 活塞螺母安裝及鉤形扳手示意圖

4 解決措施

我廠對此艏側推裝置故障非常重視,收集了大量修理資料和編寫相關情況說明,及時聯系艏側推裝置制造廠家,編寫了修復方案和修理工藝,組織廠內和廠外專家于10月22日在我廠召開原因分析和修復方案評審會。主要解決措施為:①材料由球墨鑄鐵QT500-7的活塞桿更換為鍛打材料的活塞桿,其余尺寸保留原樣,鍛打材料的活塞桿耐受敲擊或其它沖擊;②與活塞桿配合的2號滑塊磨損有缺陷,對4件滑塊全部給予換新,滑塊與活塞桿配套生產;③槳轂液壓部分內場修理組裝和船上回裝時,邀請艏側推裝置制造廠家來廠進行技術指導和系統調試。

11月7日,該船艏側推裝置第3次進塢修理。出塢后在海上進行調試時,艏側推裝置仍然存在前面所描述的問題。

艏側推裝置制造廠家服務人員上船后,沒有在機旁調試液壓系統的溢流閥和手動操縱電磁換向閥,而是在駕駛室用手持終端讀取控制模塊數據,用手持終端調試和到艏側推艙機旁控制箱調試控制模塊,重新標定螺距,直到打滿右螺距時電流反復波動問題排除。11月11日,艏側推裝置進行系泊和航行試驗報檢,各性能參數滿足試驗大綱和試驗冊要求,滿足正常使用要求。

5 結束語

我廠排查該艏側推裝置的故障,耗費了大量人力、物力、財力和時間。通過對該故障的原因分析和排查,經驗總結如下:① 艏側推裝置是高精密裝置,裝配要求高,系統復雜,承修者需提高認識,加強理論與實踐學習,嚴格按工藝技術和方案要求檢修;②調試時要有較強的機電一體化專業知識,不得擅自對液壓系統的溢流閥進行調定;③修理后的艏側推裝置因阻力發生了變化,電流均會改變,只需要用手持終端或電腦重新標定螺距即可。

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