徐彥陽

摘 要 通過對去毛刺機近2年以來更換飛錘情況以及下工序反饋由于飛錘問題導(dǎo)致毛刺去不干凈的記錄,對飛錘異常損壞進行原因分析,確定了飛錘異常損壞的主要影響因素去毛刺機打冷坯、熱坯底部毛刺過多、輥道標高問題等方面,并通過對去毛刺機控制系統(tǒng)進行優(yōu)化、對火焰切割機進行改造等方法,既保證了鑄坯的表面質(zhì)量,又杜絕去毛刺機飛錘的異常損壞現(xiàn)象,使飛錘使用壽命延長1.5倍。
關(guān)鍵詞 異常損壞 打冷坯 毛刺過多 輥道標高
中圖分類號:TH17 文獻標識碼:A 文章編號:1007-0745(2021)08-0024-02
隨著高效連鑄技術(shù)的發(fā)展,連鑄機拉速的提高,生產(chǎn)節(jié)奏顯著提高,鑄坯表面質(zhì)量問題大幅增加,不僅影響連鑄機的正常生產(chǎn),降低產(chǎn)量,而且還會影響設(shè)備的使用壽命,增加生產(chǎn)成本。基于此,唐山不銹鋼有限責任公司通過分析去毛刺機檢修的記錄數(shù)據(jù),設(shè)計了一種去毛刺機自動辨識冷熱鑄坯的新邏輯判斷模型,降低飛錘磨損量,成功延長了去毛刺機飛錘的使用壽命。該系統(tǒng)準確預(yù)報并辨識了冷熱鑄坯,避免發(fā)生去毛刺機飛錘打冷坯的現(xiàn)象發(fā)生,使得2020年來未發(fā)生過去毛刺機打冷坯事故。為減少去毛刺機打冷坯發(fā)生的幾率,利用新開發(fā)的去毛刺機自動辨識冷熱鑄坯系統(tǒng)對近2年來的去毛刺機飛錘異常更換數(shù)據(jù)進行分析,并制定對應(yīng)的預(yù)防措施。
1 去毛刺機情況簡介與生產(chǎn)現(xiàn)狀
1.1 去毛刺機情況簡介
去毛刺機是用于除去火焰切割機在切割鑄坯時,留在鑄坯首端和尾端毛刺的關(guān)鍵設(shè)備。而飛錘是去毛刺的關(guān)鍵點之一,如果飛錘磨損嚴重或受外力破碎脫落,將會導(dǎo)致鑄坯毛刺去不干凈,影響后續(xù)鑄坯質(zhì)量。下工序反饋存在鑄坯毛刺去不干凈的情況,2019年共發(fā)生20次,其中由于飛錘磨損嚴重造成毛刺去不干凈占70%(飛錘未到1個月的使用周期)。
1.2 去毛刺機工作流程
錘刀式去毛刺機的主要構(gòu)成部件為:主軸電機、旋轉(zhuǎn)總成(包括半月板、飛錘、飛錘銷軸、旋轉(zhuǎn)主軸)、升降液壓缸、光電、毛刺收集斗、去毛刺機防護罩等。
去毛刺機的工作過程是由傳感器光電開關(guān)控制,當鑄坯頭部接觸到第一組光電開關(guān)時,控制系統(tǒng)接收信號,并提供一個輸出信號使去毛刺機主軸電機開始旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)方向與鑄坯的運送方向一致,為正轉(zhuǎn)。鑄坯頭部接觸到第二組光電開關(guān)時,控制系統(tǒng)再次接收信號,根據(jù)設(shè)定的延遲時間后,去毛刺機升降液壓缸的換向閥接收到控制信號,將旋轉(zhuǎn)總成抬起,同時鑄坯頭部進入去毛刺機,去除毛刺,經(jīng)過設(shè)定的抬起時間后,主軸總成回落至原位并停止。鑄坯繼續(xù)沿著輥道向前走,當鑄坯尾部經(jīng)過第一組光電開關(guān)時,光電傳遞給控制系統(tǒng)信號,同時控制系統(tǒng)提供一個輸出信號使去毛刺機主軸電機開始旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)方向與鑄坯傳送方向相反,為反轉(zhuǎn)。當鑄坯尾部經(jīng)過第二組光電開關(guān)時,控制系統(tǒng)再次接收信號,經(jīng)過設(shè)定的延遲時間后,去毛刺機升降液壓缸的換向閥接收到控制信號,將旋轉(zhuǎn)總成抬起,同時鑄坯的尾部進入去毛刺機,開始去除毛刺,經(jīng)過設(shè)定的抬起時間后,主軸總成回落至原位并停止。此為鑄坯的去毛刺工作流程。
1.3 生產(chǎn)現(xiàn)狀
統(tǒng)計2019年全年更換去毛刺機飛錘數(shù)量,飛錘月平均更換數(shù)量達到150個(詳見表1)。
1.4 數(shù)據(jù)分析
根據(jù)2019年全年去毛刺機去毛刺效果差叫修、檢修記錄繪制了如下餅分圖,從圖1中可以看出,飛錘磨損嚴重造成去毛刺效果差問題竟占到總數(shù)的70%。
2 影響飛錘使用壽命因素
如表2所示,通過對八項因素進行分析確認,發(fā)現(xiàn)影響飛錘使用壽命的主要原因主要有以下三條:
1.鑄坯毛刺過多。
2.去毛刺機無辨識冷熱鑄坯的功能。
3.毛刺機前后輥道標高不同。
3 預(yù)防措施實施
針對3條要因分別制定改善措施,從而提高飛錘的使用壽命。
1.針對鑄坯毛刺過多進行分析,確定火切機切割質(zhì)量方面的問題。小組在現(xiàn)場調(diào)研與對標中發(fā)現(xiàn),首鋼鑄坯毛刺厚度3mm,鑄坯割縫寬度控制在4-5mm,而我們的鑄坯毛刺厚度控制在4mm,割縫寬度,6-8mm,并存在著能源消耗高、金屬損耗高、割縫底部粘渣、割嘴易堵塞、調(diào)火困難等弊端。
根據(jù)上述調(diào)研及分析,進行了如下改造:(1)將割嘴內(nèi)孔直徑由5.5mm降低至4mm;(2)將點火裝置付置在割槍內(nèi)部;(3)將燃氣壓力降低90%。
通過優(yōu)化火切機割槍割嘴結(jié)構(gòu),降低割縫寬度,減少鑄坯底部毛刺量等措施,使得鑄坯割縫寬度降低至3-4mm,鑄坯底部毛刺厚度降低至2.5mm,有效提高了去毛刺機飛錘的使用壽命,減少了因毛刺過多造成的飛錘異常損壞的情況。
2.關(guān)于去毛刺機無辨識冷熱鑄坯的功能,針對現(xiàn)場實際的需求,小組人員進行討論: 在自動模式下,實現(xiàn)自動控制系統(tǒng)對冷坯和熱坯的識別(低于500℃判定為冷坯),并將數(shù)據(jù)傳輸至PLC程序,通過程序的判斷來控制去毛刺機的輸出。
通過開發(fā)的一種自動識別冷熱鑄坯的功能,當冷坯在經(jīng)過去毛刺機時,不再通過人工進行手動停止去毛刺機,通過程序自動判定鑄坯類別,杜絕發(fā)生去毛刺機打冷坯的現(xiàn)象。
3.去毛刺機前后輥道標高不同:以3號機2#轉(zhuǎn)盤輥道為基準,將去毛刺機與2#轉(zhuǎn)盤之間輥道重新打標高,保證鑄坯運行時在經(jīng)過去毛刺機時,不出現(xiàn)頭部向下扎的現(xiàn)象。
通過對去毛刺機前后輥道重新打標高,使鑄坯在運行經(jīng)過去毛刺機時,不再出現(xiàn)頭部下扎的現(xiàn)象,實施后,有利于減少飛錘受力過大損壞的幾率。
4 生產(chǎn)實施效果
1.統(tǒng)計2020年10-2021年2月更換去毛刺機飛錘周期,更換周期由30天延長至47.3天。
2.直接效益如下所示:
(1)工時費按55元/小時計算,每次更換毛刺機檢修需6小時,經(jīng)統(tǒng)計,改善后每年檢修次數(shù)減少6次,每次檢修需要6人,年節(jié)省人工維護費:55×6×6×6=1.2萬元。
(2)飛錘均價為330元/件,通過制定的措施實施后,使飛錘壽命延長至原來的1.5倍,每年更換數(shù)量減少1500個,年效益為:330×(150*14-75*8)=49.5萬元。
(3) 改造工時費及光電、割槍的成本消耗總計為:12.5萬元。
綜上所述,通過三項預(yù)防措施的實施,每年可獲得的總效益共計1.2萬+49.5萬 -12.5萬=38.2萬元。
5 結(jié)論
通過一系列預(yù)防措施的實施,不僅提升了去毛刺機飛錘的使用壽命,還減少去毛刺機檢修頻次,實現(xiàn)去毛刺機自動辨識冷熱鑄坯的功能,降低了職工的勞動強度、設(shè)備維護成本,并且減少鑄坯底部毛刺量以及火切機割縫寬度,提高了金屬收得率,減少了毛刺對輥道的劃傷,提高了鑄坯的質(zhì)量。