楊麗夢 劉雪霏 張煒
1大慶油田采氣分公司
2中國石油集團渤海鉆探工程有限公司第四鉆井分公司
氣井出砂在國內很多氣田是一種普遍現象,徐深氣田自深層氣井開發后,出砂問題逐漸嚴重。氣井井筒內高壓天然氣將砂從地層帶上地面,進入地面工藝,部分砂粒會沉積在分離器底部或工藝管道低點,為正常生產帶來諸多不便。同時,砂粒在高壓天然氣裹挾下,快速通過工藝管道,對閥門、彎頭等位置造成不同程度的沖蝕,降低了地面工藝承壓能力,給生產造成較大安全風險,因此需采取有效的技術措施實現防砂、控砂。
徐深氣田目前以水平井開發為主,為了提高單井開發效益,均采用千方砂、萬方液的壓裂工藝。此類氣井投產后普遍存在出砂問題[1],對地面節流工藝造成損傷,導致閥門嚴重內漏。在早期產能建設中,部分壓裂投產井井筒下入防砂篩網,采氣樹設置簡易除砂器[2]。
徐深氣田地面工藝流程為井口一次節流→多井進站換熱二次節流→分離脫水計量外輸工藝。為了盡量減少砂害,簡易除砂器安裝在井口一次節流閥前。
簡易除砂器分為本體和沉砂體兩部分。本體長度978 mm,內部裝有旋流元件,利用離心力改變天然氣中砂粒流向,砂粒向下落入沉砂體,實現旋流除砂。沉砂體長度1 433 mm,存儲空間約0.03 m3,底部采用絲堵封口,需人工定期排砂。簡易除砂器結構示意圖及現場安裝照片見圖1。

圖1 簡易除砂器結構示意圖及安裝照片Fig.1 Structure diagram and installation photo of simple desander
根據除砂器卸砂量發現如下問題:
(1)隨著產氣量、產水量增加,出砂量增加;產量較小時,若開、關井壓力差值較大,出砂量大。
(2)井下防砂措施可有效減少出砂,防砂后氣井出砂粒徑小于0.3 mm,每周出砂量1.89~32.55 g;無防砂措施情況下,氣井出砂粒徑小于1 mm,每周出砂量56~210 g。
(3)井口簡易除砂器可有效除去部分砂粒,部分高產氣井建設初期未安裝簡易除砂器,氣井投產1 h 內出現閥門沖蝕損壞,管件沖蝕穿孔等情況。安裝簡易除砂器后,閥門損壞情況得到緩解,但并不能完全消除砂害,下游工藝仍存在閥門沖蝕損壞等問題,尤其在流速較大的節流閥處損壞明顯。
根據經驗數據,井下防砂與簡易除砂器對于產量小、開井壓力與關井壓力差小的氣井具備一定防砂能力,但對于產量大、流速大的氣井,簡易除砂器已無法滿足除砂需要,下游工藝仍然存在較嚴重的砂害問題。對簡易除砂器應用情況進行統計,具體運行參數見表1。

表1 簡易除砂器運行情況統計Tab.1 Operation statistics of simple desander
為解決高壓、高產氣井出砂量較大、簡易除砂器難以防護的問題,2019 年在氣井X 井口應用了新型橇裝除砂工藝。該井壓裂段數13 段,加砂量357 m3,加壓裂液量8 260 m3,壓裂后返排短期測氣,經計算合理產氣量為13×104m3/d、產水量7 m3/d、井口壓力18 MPa,具體開發參數、氣質組分及水質情況見表2~表4。

表2 氣井X 開發參數Tab.2 Development parameters of Gas Well X

表3 氣井X 氣質參數Tab.3 Gas quality parameters of Gas Well X 體積分數/%

表4 氣井X 水質參數Tab.4 Water quality parameters of Gas Well X mg/L
考慮到試驗井X 產氣量、產水量較高,在除砂工藝中設計了天然氣處理流程[3-5]、除砂與排砂流程、排污水流程及反沖洗流程(圖2)。主要設備包括除砂筒、集砂筒、液位計、聯鎖排液控制等。除砂過程為在除砂筒內完成兩級除砂工作:第一級,氣質流體在一定壓力下從除砂器進口以切向進入設備后,產生強烈的旋轉運動,由于各種介質密度不同,在離心力、向心力、浮力和流體曳力的共同作用下,形成旋流運動,最終使密度較小的氣體上升,氣流沿上部出口進入下游工藝,密度居中的水流由中部的出水口排出并收集,密度較大的砂粒由設備底部的排污口泄放,定期由人工進行清理;第二級,天然氣上升通過筒上部過濾網,過濾分離進一步除砂[6-7]。

圖2 除砂筒內部工作示意圖Fig.2 Diagram of internal working conditions of the desander
(1)天然氣處理流程。含砂氣體從除砂筒中部進入,從上部排出,砂粒和液體落入除砂筒下部。
(2)除砂排砂流程。人工定期打開除砂筒底部閥門排砂,砂礫伴隨少量生產水排放至集砂筒,集砂筒集滿后拉運處理。
(3)排液流程。除砂筒中液位超過高限值時自動排液,排至除砂后及一次節流降壓后的天然氣管道,氣液混輸回集氣站,井場不用設置污水罐,無需車運污水。
(4)反沖洗流程。關閉除砂筒天然氣進出口閥門,打開排液閥門,液體從除砂筒底部排砂口進入除砂筒,從反沖洗口排出;關閉除砂筒天然氣進出口閥門,打開排液閥門,液體沖洗集砂筒。
為增大除砂筒除砂能力,對筒體內部結構進行設計[8-9],在天然氣進口增加旋流導流件,使氣、砂、液旋流分離;在天然氣出口前增加過濾網,攔截粒徑大于50 μm 砂粒;在除砂筒下部設置防擾動網,防止排液時將砂粒攪動起來,阻礙排液;除砂筒上部采用快開盲板封閉,方便檢修、清洗或更換過濾網。考慮到試驗井X 產出氣二氧化碳含量0.46%、分壓0.11 MPa,屬于輕度腐蝕,除砂筒內壁采用防腐材質作為內襯,同時考慮到壓裂砂硬度較高,采用16MnIV 鍛鋼內襯合金鋼,旋流導流件、過濾網、防擾動網均采用硬質合金材質,連接件及快開盲板采用304 鋼材質;集砂筒采用16Mn材質鍛造[10]。除砂工藝所有設備均成橇設計[11],方便氣井除砂量變化后,靈活調整到其他高壓、高產氣井使用。
試驗井X 安裝簡易除砂器情況下,按照配產13×104m3/d 生產2 天后,節流閥門受損嚴重。為了防止砂害,對產氣量進行限制,經過生產摸索,試驗井產氣量需控制在8×104m3/d。該井安裝新型除砂器后,產氣量從8×104m3/d 逐步提產,投產前期為每日排砂,砂量穩定后為每周排砂,平均周除砂量為150~330 g,當產氣量提高至13.5×104m3/d時,下游工藝未發現出砂及工藝損壞問題。氣井X生產情況對比見表5。

表5 氣井X 試驗前后對比分析Tab.5 Comparative analysis of Gas Well X before and after experment
(1)壓裂投產后氣井普遍存在出砂問題,井下防砂可濾除粒徑為0.3 mm 砂粒,小于此粒徑砂粒仍會帶上地面,需要井下、地面同時采取防砂治理對策。
(2)出砂井中,產氣量、產水量較少的氣井,以及開、關井壓力差較小的氣井,出砂量較小,反之出砂量較大,通過限產可控制出砂量。
(3)低壓、低產氣井可通過簡易除砂器除砂;高壓、高產氣井需要考慮采用大型除砂器。
(4)新型橇裝除砂工藝通過優化內部結構及局部工藝材質,具備除砂、自動排液、氣液混輸、反沖洗等功能,可濾除粒徑小于50μm 砂粒,試驗井X 除砂工作情況穩定,可恢復原計劃配產。