張增年,陳剛,馮旭驊,羅巍,張洪,沈凡兒
(1.中國石油集團 川慶鉆探工程有限公司,成都 610056;2.西安寶美電氣工業有限公司,西安 710065;3.中國石油集團川慶鉆探工程有限公司川西鉆探公司,成都 610057)
近年來,隨著國家加大非常規能源的開發力度,鉆井技術向水平段長、精準導向、極限鉆井方向發展,提出了鉆井周期短、成本壓力大、專業技能要求高等新要求。開發具有傳動型式簡單、運行維護成本低、鉆井作業效率高、現場人員技能要求低、設備可靠性高的變頻直驅設備成為技術發展方向。
頂驅裝置自1982年問世以來,經過30多年不斷改進和開發,已在海洋和陸地多種鉆井裝備上得到了推廣和應用[1-4]。直驅頂驅是由電動機直接驅動頂驅主軸鉆進,實現無減速箱裝置和齒輪潤滑及冷卻過濾系統,整體結構簡單,模塊化程度高,具有尺寸小、質量輕、傳動效率高、可靠性高、維修方便、過載能力強、適應范圍寬等優點[5]。
2009年3月,遼河天意完成國內首臺DQ-30LHTY-Z直驅頂驅的樣機裝配和各項調試試驗工作。繼天意直驅頂驅后,四川宏華成功研制生產了DQ150-750系列直驅頂驅(如圖1),從2014年第一臺在俄羅斯投入使用以來,已生產直驅頂驅200多臺。2016年,寶石機械生產的DQ30DBZ直驅頂驅開始在大慶油田現場使用(如圖2)。

圖1 宏華直驅頂驅

圖2 寶石直驅頂驅
直驅頂驅具有整體結構簡單、模塊化程度高、尺寸小、質量輕、傳動效率高、可靠性高的優點[5]。
交流變頻絞車是國外20世紀90年代所發展起來的一種先進的電驅動絞車。20世紀90年代后期,國內交流變頻絞車借石油鉆采裝備的更新之潮,取得了較快的發展。相比于直流電動絞車,交流變頻絞車具有體積小、質量輕、故障少、維護方便、寬頻無級調速等優點,尤其能夠以極低的速度恒轉矩輸出,易實現自動送鉆,對提高鉆井時效、優化鉆井工藝、處理井下事故等十分有利[6],使之成為當今最受青睞的絞車。為進一步簡化絞車結構、提高傳動效率、方便移運,直驅絞車被廣泛采用。
2011年,1500 m直驅絞車在大慶鉆探開始使用,已累計應用20臺,該絞車取消了原絞車的齒輪傳動箱,采用1臺320 kW交流變頻異步電動機直接驅動絞車滾筒,傳動效率比常規絞車提高10%左右[7]。
寶石機械西安寶美研制的5000 m、7000 m、9000 m直驅絞車2019年陸續開始在油田進行鉆井作業,四川宏華研制的5000 m直驅絞車2018年3月開始現場作業,如圖3、圖4所示。

圖3 寶石JC70DBZ直驅絞車

圖4 宏華JC50DBZ直驅絞車
直驅絞車整體性能穩定,集成化程度高,結構簡單,維護保養簡單,滿足油田鉆井作業各種工況的要求。
目前,鉆機的電動泵組采用電動機+皮帶或鏈條傳動方式為主,存在以下問題:泵組質量大、體積大,不利于搬運;傳動鏈長,傳動效率較低;功率損耗大,傳動環節有易損件,維護成本高及電動機規格多,備件管理困難。國內主要鉆井設備制造商開展了泥漿泵直驅技術的研究,目前市場產品成功應用的有:四川宏華自主研發了單電動機直驅的HH-1600直驅泥漿泵(如圖5);2015年3月,WF-2000HL直驅泥漿泵開始在川慶鉆探威204-H9-1/2/3平臺井位進行作業,該直驅泵采用2臺850 kW直驅電動機,左右布置,截止目前已可靠運行近5 a時間;寶石機械西安寶美研制的系列直驅泥漿泵電動機已配套泵組近300臺(如圖6),從2017年6月開始陸續在現場使用,應用情況良好。

圖5 宏華直驅泥漿泵

圖6 寶石直驅泥漿泵
直驅泥漿泵技術先進,結構簡單,維護保養少,滿足油田鉆井作業各種工況的要求。
轉盤直驅技術結構簡單,應用較廣泛,國內各個配套廠家均有研制,由于目前應用頂驅作業較多,直驅轉盤作業應用較少。近年來,西安寶美研制了5000~9000 m鉆機配套的ZP375/ZP375Z直驅轉盤,均采用1臺600 kW交流變頻異步電動機通過萬向軸直接驅動,標準化程度高,應用可靠。

圖7 寶石直驅轉盤
2.1.1 提升起下鉆效率
直驅絞車根據鉤載、鉤速動態調節加減速時間,實現6~10 s智能調整。達到絞車控制高效穩定、快速、安全的控制效果。提高了絞車起下鉆作業效率,提升了鉆井效率。
2.1.2 提高鉆井安全性
直驅絞車集成盤剎系統,液壓站及控制系統與絞車一體設計,縮短剎車氣路和液路管線長度,剎車響應時間短,提高系統安全性。根據現場實測,直驅絞車駐車制動和緊急制動時間比常規絞車縮短0.1 s,防碰(電控)制動時間比常規絞車縮短近1 s。測試數據如表1所示。

表1 直驅絞車與常規絞車剎車響應時間
2.1.3 提高復雜井作業能力
直驅絞車采用主電動機自動送鉆,送鉆速度快,可在一開作業或較好地質層時通過自動送鉆進行作業,提高作業井深質量。在恒鉆壓和恒鉆速兩種模式上,增加恒泵壓和恒轉矩兩種送鉆模式,并通過“一主三從”控制技術實現復合送鉆。直驅泵無皮帶傳動,在鉆井過程中泵沖波動更小,泵沖波動<0.1 min-1,排量和鉆壓更穩定,更適應于螺桿鉆進或水平定向鉆進作業。直驅頂驅無齒輪減速箱,無傳動環節,頂驅轉矩檢測和速度給定更快速。
1)提高產品輕量化技術水平。直驅絞車取消了傳統絞車的齒輪減速箱、自動送鉆系統及機油潤滑系統,對絞車底座、絞車護罩、盤剎液壓站和電動機均進行了輕量化設計。直驅泵組取消了常規電動泵組的皮帶傳動系統或鏈條傳動系統,并對電動機進行了輕量化設計,與常規泵組尺寸、質量對比如表2所示。

表2 7000 m直驅絞車與常規絞車尺寸、質量
直驅泵組取消了常規電動泵組的皮帶傳動系統或鏈條傳動系統,電動機直接安裝在泥漿泵殼體上,長度尺寸比常規泵組縮短2 m,質量減輕5~7 t。
2)提高設備集成化水平。直驅絞車的盤剎系統、控制系統、檢測系統、絞車相關部件及功能都集成在絞車上,模塊化程度更高。直驅頂驅的重心位于主軸中心上,不偏重,避免了偏心造成的應力集中影響,有效延長接頭的使用壽命,同時兼具旋轉定位、軟轉矩等新型控制系統,提高鉆井時效。
3)提高鉆機整體設計水平。直驅絞車尺寸小、質量輕,可放置在鉆臺面,方便鉆機整體布局。直驅頂驅外形尺寸小,對井架開襠尺寸要求低,方便進行井架設計。直驅泥漿泵組長度尺寸縮短近2 m,鉆機整體布局時可縮短井場占地面積。
1)降低作業成本。直驅絞車傳動效率提高6.3%,直驅泵傳動效率提高5.2%,直驅頂驅傳動效率提高6%,直驅轉盤傳動效率提高4%。直驅絞車采用智能速度環算法控制,縮短提升下放時間12.3%。2)節約搬遷成本。直驅絞車和直驅泥漿泵單體設備質量輕,模塊化程度高,搬家時減少現場拆裝工作、設備運輸車次、吊車占用時間。3)節約維護成本。直驅絞車、轉盤、頂驅取消了齒輪和鏈條潤滑,直驅泥漿泵取消了傳動皮帶。4)減少資金占用。常規鉆機需要儲備的電動機種類超過15種,直驅設備標準化程度高,直驅鉆機僅需要儲備8種電動機。每年減少資金占用500多萬元。
1)提高設備管理水平。通過設備信息化管理系統對采集的信息進行數據分析,及時做出故障分析、預警、診斷,方便現場人員進行維護和故障排除,實現實時監控,提高設備管理水平。2)降低維護工作量。直驅絞車、直驅轉盤和直驅頂驅傳動鏈簡單,無機油潤滑系統,直驅泵無皮帶傳動,維護保養點少,現場維護工作量小。3)易損件少,備件管理方便。直驅設備傳動結構簡單,易損件數量比常規減少30%以上,且產品標準化后,易損件共享,備件管理方便。
1)減少碳排放。直驅設備平均提高傳動效率6%以上,降低作業能耗,減少碳排放。2)降低設備噪聲。直驅設備噪聲低,據作業現場實際測量,直驅絞車較常規絞車降低5~10 dB(A),直驅泵較常規泵降低3~5 dB(A)。3)減少潤滑油污染。直驅設備無齒輪/鏈條減速箱,減少了機油潤滑系統,無油污污染。
直驅技術是一種設計理念先進、設備性能完善、質量穩定、可靠性高的新型鉆井裝備技術。其簡化了設備結構型式,提高了鉆井效率,優化了鉆井工藝,降低了鉆井成本,維護保養方便,便于設備管理,更加環保。直驅鉆井裝備的研究和應用,對現有機械化鉆井設備的更新換代起到積極的推動作用,為新鉆井裝備的信息化和智能化奠定了良好的基礎,是石油鉆井裝備的發展方向。本文針對直驅技術的未來發展提出以下建議:1)進一步降低直驅電動機噪聲。頂驅直驅電動機噪聲較高,進一步優化直驅電動機的冷卻風道,優化吸風口和出風口結構,降低直驅電動機噪聲。2)進一步降低直驅設備成本。直驅設備的結構簡單,易形成系列化和標準化,通過標準化實現批量生產,從而降低直驅裝備的制造成本。3)開拓海洋和國際市場。直驅鉆井裝備尺寸小、質量輕,特別適用于海洋平臺鉆機。國外直驅鉆井裝備發展較緩慢,仍停留在常規鉆井裝備技術上。將直驅鉆井裝備應用于海洋和國際市場,將提高中國鉆井裝備在國際高端市場的競爭力。