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溶出礦漿分流閃蒸工藝的應(yīng)用與實踐

2021-11-02 06:02:02姚元元
世界有色金屬 2021年12期
關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

姚元元

(國家電投集團鋁電投資有限公司,廣西 北海 536000)

近年來,國內(nèi)礦石供應(yīng)日趨緊缺,大量氧化鋁企業(yè)開始采用進口礦石組織生產(chǎn)。受礦石特性的影響,高壓溶出工序的工藝條件發(fā)生巨大變化,溶出溫度由260℃降至145℃左右,作為溶出工序的重要組成部分,原有料漿閃蒸系統(tǒng)已不能滿足生產(chǎn)需要,出現(xiàn)物料沉淀、結(jié)疤、堵塞工藝流程,乏汽帶料造成換熱器結(jié)疤,熱力系統(tǒng)不平衡降低系統(tǒng)產(chǎn)能等問題,嚴重影響正常的生產(chǎn)組織。為了解決上述問題,某廠開展了大量的考察調(diào)研和分析研究,開展閃蒸系統(tǒng)工藝流程優(yōu)化改造以解決各類問題。

1 溶出礦漿閃蒸槽工作原理

閃蒸槽是拜耳法溶出工藝中的重要組成部分,與溶出熱熱器、保溫停留缺等共同組成高壓溶出系統(tǒng)。通常采用多級閃蒸槽串聯(lián),高溫高壓料漿從閃蒸槽中部進入,在進料管末端裝有噴射管,高溫高壓料漿經(jīng)過孔板節(jié)流降壓后,料漿部分液體迅速沸騰汽化,形成二次乏汽。二次乏汽經(jīng)過閃蒸槽頂部氣液旋流擋板后進入到對應(yīng)的預(yù)熱段套管或壓煮器加熱預(yù)熱段料漿。通過節(jié)流孔板控制每級閃蒸槽壓力,降壓后的料漿經(jīng)過閃蒸槽出料管,由閃蒸槽之間的壓差將礦漿壓入下一級閃蒸槽。通過閃蒸系統(tǒng)實現(xiàn)高溫高壓料漿的降溫減壓和料漿余熱的回收利用,以滿足后續(xù)生產(chǎn)工藝的溫度和壓力要求。

2 切換低溫法生產(chǎn)工藝后存在的主要問題

2.1 低溫法溶出機組壓力及溫度降低后,礦漿在閃蒸系統(tǒng)中的動力降低,導(dǎo)致物料沉淀,堵塞過料管及容器出料口,造成過料不暢。

2.2 受原設(shè)計設(shè)備選型因素,切換至低溫法后,系統(tǒng)熱平衡被破壞,影響低溫法進料量提升,不能滿足產(chǎn)能需求。

2.3 在生產(chǎn)過程中受低溫法進口礦石物料特性影響,礦漿黏稠及脫硅工藝不足,導(dǎo)致閃蒸槽底部及出料管結(jié)疤嚴重,堵塞出料管的風險增加,在溶出機組停機檢修時,清理工作量增加,檢修時間延長,影響了生產(chǎn)系統(tǒng)的正常運行,造成設(shè)備運轉(zhuǎn)效率低。

3 初步改造及存在的問題

低溫法生產(chǎn)氧化鋁工藝,溶出溫度一般控制在145攝氏度左右,較高溫法溶出溫度低了100多攝氏度,因此,將原有11級閃蒸系統(tǒng)改為3級閃蒸系統(tǒng),即可達到減壓降溫的目的。改造之初,由于原有孔板尺寸選型不匹配造成閃蒸槽壓力高,降壓、降溫梯度差,閃蒸槽乏汽帶料、提料管堵塞等問題頻發(fā),無法滿足連續(xù)生產(chǎn)的要求。

4 乏汽帶料及提料管堵塞的危害

4.1 乏汽帶料的危害

閃蒸槽乏汽主要用于料漿系統(tǒng)的預(yù)熱,在套管換熱器中,乏氣通過間接換熱,對進入系統(tǒng)的脫硅礦漿進行預(yù)熱,充分利用系統(tǒng)余熱,以減少新蒸汽的消耗,并通過換熱消耗閃蒸系統(tǒng)的能量,達到降溫的目的。乏汽帶料會在套管換熱器的夾層內(nèi)形成結(jié)疤,由于套管換熱器夾層結(jié)疤清理困難,長期帶料將大幅度降低套管換熱器的換熱效率,即影響余熱回收利用,又導(dǎo)致閃蒸系統(tǒng)熱量無法有效吸收而引起超壓。此外,帶料乏汽經(jīng)冷卻后進入冷卻水系統(tǒng),由于含有料漿,將會污染洗水,造成洗水堿度超標,影響生產(chǎn)指標控制。

表1 低溫法雙閃蒸系統(tǒng)運行參數(shù)

4.2 提料管堵塞的危害

閃蒸提料管堵塞對于氧化鋁生產(chǎn)具有嚴重的安全威脅,一量發(fā)生提料管堵塞,閃蒸槽料漿流程便封死,由于高壓溶出和閃蒸系統(tǒng)屬于正壓系統(tǒng),料漿無法正常輸送則會導(dǎo)致閃蒸系統(tǒng)和高壓溶出系統(tǒng)整體超壓,給安全穩(wěn)定運行帶來嚴得的危害。由于出料管堵塞,還會導(dǎo)致閃蒸槽內(nèi)積料,在停車過程中無法完成吹掃,給檢修閃菡槽帶來較大的安全隱患。

5 閃蒸帶料產(chǎn)生的原因

5.1 孔板孔徑

孔板孔徑對閃蒸系統(tǒng)起著關(guān)鍵影響,第一級閃蒸槽的孔板孔徑基本決定溶出機組的進料量,各級的閃蒸槽的孔板孔徑則影響各級閃蒸槽的蒸發(fā)量和閃蒸槽的液位控制。孔徑過大則閃蒸槽各級之間無法達到所需要的壓差,降低閃蒸效果;孔徑過小則會導(dǎo)致閃蒸系統(tǒng)礦漿流動不暢,致使閃蒸槽液位升高,引起閃蒸乏汽帶料,從而導(dǎo)致預(yù)熱系統(tǒng)管道結(jié)疤。雖然根據(jù)進料量重新調(diào)整過孔板,但是受限于閃蒸槽過料管管徑的制約,依然存在較大的乏汽帶料風險。

5.2 乏汽閥控制及料漿參數(shù)

第一級閃蒸槽進料的壓力過低的情況下,由于料漿流動動力不足,極易造成第一級閃蒸槽出現(xiàn)高料位,嚴重影響閃蒸系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。主要包括預(yù)熱系統(tǒng)礦漿預(yù)熱不足;閃蒸槽乏汽嚴重帶料導(dǎo)致預(yù)熱系統(tǒng)生成嚴重的料漿結(jié)疤并污染冷凝水系統(tǒng)導(dǎo)致熱水堿度超標;出料管道發(fā)生汽夾料現(xiàn)象,加快閃蒸過料管的磨損,威脅閃蒸系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。改造低溫法后,溶出機組溫度由原來的260℃下降為145℃,閃蒸槽首級壓力0.3Mpa,進料量大,閃蒸量少,只能通過調(diào)節(jié)乏汽閥控制閃蒸系統(tǒng)不帶料。

5.3 二次汽冷凝水系統(tǒng)控制

二次汽冷凝水系統(tǒng)也是閃蒸控制的重要影響因素,一旦出現(xiàn)冷凝水不通暢的情況,則會直接導(dǎo)致閃蒸槽所產(chǎn)生的乏汽不能得到充分有效的利用,導(dǎo)致閃蒸料將的余熱無法充分吸收,閃蒸槽各級能量無法正常釋放,從而導(dǎo)致閃蒸槽發(fā)生憋壓現(xiàn)象。此外,由于冷凝水未能及時排出,還會影響加換熱器的換熱面積,嚴重影響到換熱效果,如果冷凝水系統(tǒng)憋壓導(dǎo)致冷凝水通過其它非正常流程的管道進入后續(xù)閃蒸,則會大幅增加下一級閃蒸的流量和蒸發(fā)量,導(dǎo)致下一級閃蒸帶料或超壓。

6 優(yōu)化控制方案

6.1 實現(xiàn)閃蒸系統(tǒng)分流并聯(lián)運行

將原3級閃蒸串聯(lián)運行,改為2組3級閃蒸并聯(lián)運行,將原高溫法閃蒸槽末級6級在06級和03級改為同時進料,將04級和01級改為同時出料,形成兩級并聯(lián)運行,有效解決在原有設(shè)計管徑不變的情況,降低閃蒸系統(tǒng)憋壓、帶料的現(xiàn)象,并促進機組進料量有效提升31%,實現(xiàn)增產(chǎn)的目的。實踐證明,將溶出礦漿改為分流運行,在機組預(yù)熱套管繼續(xù)投運三級的情況下,兩臺閃蒸槽對應(yīng)一級套管,提升了乏汽熱量利用率,提高了預(yù)熱溫度,促進溶出機組降低了汽耗。

6.2 利用閑置閃蒸系統(tǒng)實現(xiàn)雙閃蒸系統(tǒng)互備

將12級至07級線外6臺閃蒸槽兩兩聯(lián)通并聯(lián)投用,利用原有流程,新增乏氣管流程,將原有DN400乏氣管道改造為DN500乏氣管,解決了因閃蒸量不足,導(dǎo)致預(yù)熱單套管溫度低的困難。備用雙閃蒸系統(tǒng)投運后蒸汽流量與切換前一致,預(yù)熱溫度97-100℃,出料溫度140-145℃。該改造進一步縮短溶出倒組時間,流程改造前低溫法溶出機組倒組時間需要24個小時。雙閃蒸系統(tǒng)投運后,溶出倒組時間可大幅縮短至18個小時,單系列提高年機組運轉(zhuǎn)率0.4%。

6.3 強化精細化操作

對機組的運行參數(shù)加強監(jiān)控,通過控制各級閃蒸槽之間、冷凝水罐之間的壓力變化,使二次蒸汽系統(tǒng)和冷凝水系統(tǒng)達到動態(tài)平衡;通過控制溶出機組進料量和新蒸汽的溫度和壓力等參數(shù),來降低料漿系統(tǒng)和蒸汽系統(tǒng)的參數(shù)波動,保障加熱系統(tǒng)能夠持續(xù)穩(wěn)定的利用飽和蒸汽與礦漿進行換熱;利用閥門調(diào)節(jié),使冷凝水的罐液位保持穩(wěn)定,合利控制冷凝水管道的壓力,從而輔助調(diào)節(jié)閃蒸槽與套管換熱器之間的壓差,提高預(yù)熱段換熱的效果;在保證閃蒸乏汽不發(fā)生帶料的前提下,盡可能地調(diào)大乏汽閥開度,促使礦漿行到充分地閃蒸,以便換熱效果得到更好的發(fā)揮,并減輕后續(xù)工序液量平衡的壓力;平穩(wěn)各級閃蒸槽之間的壓力差,嚴格控制閃蒸系統(tǒng)帶料,更好利用二次蒸汽,充分發(fā)揮料漿的余熱作用,降低系統(tǒng)能耗。

7 結(jié)論

此項優(yōu)化流程改造,重在通過對已有流程的優(yōu)化改造,將單流閃蒸改造為雙流閃蒸系統(tǒng),達到優(yōu)化閃蒸系統(tǒng)的熱平衡和物料平衡的目的,以解決原高溫法工藝切換至低溫工藝后閃蒸系統(tǒng)出現(xiàn)的溶出機組流量不足、閃蒸系統(tǒng)產(chǎn)生結(jié)疤等的弊端,通過原有閃蒸系統(tǒng)流程優(yōu)化,強化系統(tǒng)性操作后,不僅使原有問題得到有效解決,而且實現(xiàn)大幅提產(chǎn)的目的。在高溫法向低溫法流程改造的過程中,具有較好的應(yīng)用價值和借鑒作用。

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