摘要:本文為空壓機監(jiān)控系統(tǒng)升級改造項目,主要解決了空壓機監(jiān)控以及控制柜備件短缺問題,大大提高了空壓機運行的穩(wěn)定性。
關(guān)鍵詞:空壓機?控制柜?通訊
引言
空壓站空壓機ASC控制系統(tǒng)曾多次出現(xiàn)壓縮機現(xiàn)場控制系統(tǒng)與上位監(jiān)控系統(tǒng)通訊中斷、上位監(jiān)控負載分享功能失效、無法讀取歷史趨勢等問題。ASC控制系統(tǒng)是2006年由CEM控制系統(tǒng)升級改造,從2014年開始系統(tǒng)頻繁出現(xiàn)故障,上位計算機老化,且空壓機工程師站/操作站只有一臺,一旦操作站硬件或軟件出現(xiàn)問題,均會影響壓縮機的監(jiān)控。原系統(tǒng)通訊方式存在其中一臺出現(xiàn)故障后所有空壓機通訊均受到影響,排查故障時其他空壓機無法監(jiān)控的問題。且目前現(xiàn)場控制柜內(nèi)主控板、操作面板和通訊卡均已停產(chǎn),備件無法訂購。新裝置投運后用風量會增加,目前空壓機的容量不足。同時面臨著裝置整合的問題。
基于存在上述問題,實施了空壓機上位監(jiān)控系統(tǒng)升級改造,同時與現(xiàn)場控制柜更新項目、新增1#空壓機項目(空壓站優(yōu)化項目)和五站合一項目并行實施。
1.項目難點
項目應(yīng)在裝置停工或空壓機停運時實施,但停車僅10天左右。無法滿足工期要求,這就面臨著需要在壓縮機運行時開展部分項目施工。且該項目與空壓機多個更新、施工項目同時進行,各項目之間存在相互交叉、制約,需要綜合確認涉及的各項技術(shù)問題。例如:空壓機現(xiàn)場控制柜更新,需要提前熟悉并確認控制系統(tǒng)變化情況以及通訊是否存在;新增空壓機監(jiān)測參數(shù)信號的引入和通訊問題;裝置整合后上位監(jiān)控操作站移位等問題。
2.項目實施
2.1制定施工方案
空壓機正常運轉(zhuǎn)不僅影響化工部裝置運行,甚至影響煉油部部分裝置運行,同時其他更新、施工項目與該系統(tǒng)更新改造存在著接口聯(lián)系,在制定方案時,需要統(tǒng)籌考慮,將施工工序細化分解、分析風險源并進行風險評估。確定在裝置運行期間可以實施的工序,并提前安排實施。
具體風險識別內(nèi)容:
(1)安裝控制柜:搬運過程中防止磕碰,避免人員受傷和設(shè)備損壞,尤其在門、窗的尖銳棱角處做好防護措施,避免控制柜刮傷。
(2)安裝橋架和穿線管:避免碰到原有電纜,造成壓力波動。
(3)土方開挖及恢復(fù):施工過程中做好防護和警示。
(4)電纜橋架、穿線管安裝和敷設(shè)電纜:高空作業(yè),勞保用品穿戴齊全,防護措施完備。
(5)因是控制系統(tǒng)(通訊網(wǎng)絡(luò))更新,要求廠家提前到廠調(diào)試,確保系統(tǒng)正常投運;同時做好切就地控制的準備。
2.2?控制柜安裝、接線
控制柜尺寸2100*1300*600,無法通過外操間的門進入,對外操間窗戶進行測量,確定從窗戶進入可行后,在做好防護的情況下,控制柜安裝在指定的位置。
1#空壓機項目涉及的外圍儀表沒有接線圖,根據(jù)升級系統(tǒng)控制柜接線圖和流量積算儀說明書,繪制11條回路接線圖,指導(dǎo)施工人員完成接線。
2.3?系統(tǒng)上電
控制系統(tǒng)接線完成后,與系統(tǒng)廠家共同確認接線情況,逐點核對,逐條回路校驗,確保系統(tǒng)成功上電。
2.4?通訊測試
系統(tǒng)更新原計劃兩臺操作站均設(shè)在空壓機外操間,因五站合一項目的實施,將其中1臺操作站設(shè)在聚酯中控室。為此在控制柜和聚酯機柜間網(wǎng)絡(luò)柜分別增加光纖終端盒和光電轉(zhuǎn)換器,光纖完成敷設(shè)、熔纖后,進行了打光測試,確保信號通訊正常。
2.5負載分享功能調(diào)試
系統(tǒng)廠家工程師現(xiàn)場服務(wù)期間,運行的空壓機為1#空壓機(空壓優(yōu)化項目新空壓機、新控制柜)和2#空壓機(新控制柜),空壓機負載分享功能效果較好。
當運行2#空壓機和4#空壓機時,幾乎沒有負載分享效果,4#空壓機滿做功,而2#空壓機基本不做功。經(jīng)過分析需要做如下確認項目:
(1)檢查系統(tǒng)壓力傳感器(4#已檢查正常,2#正在運行,待停運后檢查,大修期間已校驗)。
(2)系統(tǒng)壓力取壓點相距較遠且距離母管外供管線距離不等,該項已無法調(diào)整。
目前調(diào)整2#空壓機系統(tǒng)壓力設(shè)定點,由710KPa調(diào)整為725KPa,2#和3#空壓機運行,負載分享效果漸顯。
3.效果
經(jīng)過對施工過程中項目難點的解決,實現(xiàn)了高品質(zhì)的施工質(zhì)量和高效的施工進度,同時解決了以下幾方面的問題:
3.1解決了原UPS市電供電問題
供電要求2路UPS供電,與電氣專業(yè)確認UPS容量、位置,同時確定路由。同時解決空壓機上位機多年來為市電供電的問題。
3.2解決了更新系統(tǒng)的控制柜外操間安裝接地不滿足問題
更新系統(tǒng)的控制柜計劃安裝在公用工程空壓站外操間,不是機柜間,沒有接地,不滿足控制系統(tǒng)安裝要求。與電氣專業(yè)溝通確認,在外操間室外設(shè)立獨立的接地系統(tǒng),并在外操間設(shè)立總等電位箱,以滿足控制系統(tǒng)的安裝要求。
3.3解決了多項目界面技術(shù)問題
在實施空壓機監(jiān)控系統(tǒng)升級改造項目的同時,需要考慮現(xiàn)場壓縮機控制系統(tǒng)更新后與升級改造后的監(jiān)控系統(tǒng)的通訊問題、空壓優(yōu)化項目新增壓縮機與升級改造后的監(jiān)控系統(tǒng)的通訊和外圍儀表的監(jiān)控問題。原空壓機監(jiān)控系統(tǒng)升級改造項目在空壓機外操室設(shè)置兩臺工程師站/操作站,技術(shù)協(xié)議簽訂后,新增五站合一項目要求將其中一臺工程師站/操作站移至聚酯控制室。
解決了新增空壓機現(xiàn)場控制系統(tǒng)、更新的現(xiàn)場控制系統(tǒng)與升級后的監(jiān)控系統(tǒng)的通訊問題。審核現(xiàn)場控制系統(tǒng)更新技術(shù)協(xié)議,明確該項目需要完成更新后系統(tǒng)與上位更新系統(tǒng)NEW-iControl?集控系統(tǒng)的通訊。原現(xiàn)場控制系統(tǒng)CMC系統(tǒng)設(shè)有獨立的通訊模塊,但新系統(tǒng)Xe-145F系統(tǒng)沒有通訊模塊,與廠家確認通訊模塊問題。新增空壓機系統(tǒng)同樣存在通訊模塊的問題,除此之外,1#空壓機項目新增外圍儀表需要單獨引儀表信號至上位更新NEW-iControl?集控系統(tǒng),增加獨立的AI模塊,但上位監(jiān)控系統(tǒng)PLC使用的模塊無法實現(xiàn)對流量的溫壓補償計算,為此提出在機柜間增加流量積算儀,將溫壓補償后的信號傳至更新系統(tǒng)進行監(jiān)控。
4.結(jié)論
通過更新改造,消除了其中一臺出現(xiàn)故障后,排查故障時其他空壓機無法監(jiān)控的問題;消除了控制柜內(nèi)主控板、操作面板和通訊卡均已停產(chǎn),備件無法訂購的問題;消除了空壓機的容量不足問題,大大提高了空壓機運行的穩(wěn)定性。
參考文獻:
[1]段國光;牛琦.空壓機監(jiān)控方式的改進研究[J];化工設(shè)計通訊;2018年08期
作者簡介:顧華欣(1981—),女,漢族,籍貫天津,本科學(xué)歷,工程師,主要從事電儀設(shè)備管理方面的工作。