張曉磊
摘要:文章以中速磨煤機為研究對象,首先簡要說明了該設備的運行原理,其次分析了該設備日常運行較為常見的故障類型和表現,最后針對不同故障成因,分別提出了相應的處理措施,主要涉及液壓油站、管道還有磨輥拉桿等方面,供相關人員參考。
關鍵詞:處理措施;常見故障;中速磨煤機
前言:隨著社會建設進程的推進,各行各業對煤炭所具有需求量均有所增加,對煤炭進行開采的關鍵環節為破碎煤塊,該環節所依托核心工具為磨煤機,其作用主要是將煤塊碾壓成煤粉。要想使中速磨煤機發揮出應有作用,關鍵是要提前對其可能出現的故障進行規避和處理,這也是本文所研究的重點。
1磨煤機運行原理
燃煤電站現有直吹制粉系統普遍采用中速磨煤機,其作用主要是碾磨褐煤及煙煤。在啟動磨煤機后,原煤先到達中部落煤管,再進入磨煤機內部,在轉動過程中磨盤會產生較大的離心力,可確保煤能夠被均勻且快速的運往磨盤軌道。加之磨盤能夠帶動周圍磨輥勻速轉動,煤自然能夠被碾壓成直徑較小的煤粉,與此同時,受磨盤所施加作用力影響,磨煤機內部還會進入適量干燥劑,保證原煤始終處于相對干燥的狀態。磨盤的作用還包括向分離器輸送直徑符合要求的煤粉,除特殊情況外,直徑在5?m~90?m間的煤粉都能夠被運往爐膛內部并燃燒,大塊粉料通常需要返回磨煤機內部,由磨煤機對其進行二次碾磨,在此期間煤所含鐵塊和石子煤,均能夠被準確分離出來并運往排渣箱[1]。
2磨煤機常見運行故障
2.1液壓油站故障
作為組成磨煤機不可缺少的重要部分,對運行初期的磨煤機而言,只要液壓加載系統內部用油質量符合要求,液壓系統便不會有明顯故障出現。對已經投產發電的機組而言,隨著運行時間的增加,磨煤機密封面磨損程度越來越嚴重,此時,將有少量雜質滲入油中,導致用油質量無法達到要求,久而久之,不僅液壓油泵會受到磨損,液壓系統也會出現故障,例如,液壓加載力數值固定,有關人員無法通過DCS對加載力進行調整,再例如,無法對定變加載進行快速切換,導致磨煤機難以發揮出應有作用。
2.2管道磨損故障
位于磨煤機頂部的出口管道,其作用主要是將經過磨煤機處理的、直徑在5?m~90?m間的煤粉向煤粉系統進行輸送。由此可見,管道內部煤粉的運動速度往往較快,無論是管道出口處、還是管道彎頭處,均會在煤粉長期切削及沖刷的作用下,出現管壁變薄的情況,若有關人員未能及時發現并處理該問題,漏粉的概率將大幅增加。大量煤粉漂浮在空氣中,將直接影響鍋爐房內部環境質量,另外,由于電纜夾層和煤粉管道均覆蓋大量煤粉,鍋爐房所具有安全性將難以得到保障。
2.3磨輥拉桿故障
現階段市場上常見的中速磨煤機,其內部所安裝磨輥的數量均為三個,任一磨輥均配備相應的拉桿,有關人員可借助拉桿向磨輥施加不同作用力,由此來達到對煤粉粒度加以控制的目的。磨煤機殼體和拉桿間通常設有密封裝置,該裝置的核心構件為密封風、填料,該裝置的作用主要是避免磨煤機內部煤粉出現泄漏。在日常運行中,磨煤機的拉桿密封處較易出現煤粉、煤渣泄漏的情況,如何保證拉桿具有良好密封性,自然成為有關人員關注的焦點。
2.4排渣量超出允許范圍
導致磨煤機出現排渣量過大問題的原因,主要是煤含有大量石子煤,整體質量無法達到要求。啟動磨煤機后,其出力程度極易被鍋爐負荷所影響,二者的關系為正相關,具體來說,就是磨煤機出力會隨著鍋爐負荷的增加而提高,在石子煤占比較大的情況下,只有加大磨煤機出力才能使磨煤效果達到預期,但刮板所承受磨損量必然會有所增加。
3磨煤機故障處理措施說明
3.1液壓油站故障處理
如果液壓油站出現故障,有關人員先要對DCS指令信號進行檢測,明確該指令能否對比例溢流閥進行控制,若溢流閥無法做到正常運行,則表明其內部存在異物。隨后,由專業人員負責拆解溢流閥,將閥體內部異物和雜質徹底清理,一般來說,此時液壓油站故障就能夠得到解決。如果故障仍未解除,則說明液壓油泵由于投入運行時間較長、磨損較為嚴重,導致其壓力值難以達到磨煤機運行需求,通常只需對液壓油泵進行更換,便可使問題迎刃而解[2]。
3.2管道磨損故障處理
對機組進行檢修時,有關人員可酌情對較易出現磨損故障的彎頭進行更換,用內部材質為耐磨性良好的陶瓷的彎頭替代原有彎頭,事實證明,這樣做可將彎頭出現漏粉情況的概率降至最低。另外,在日常工作中,有關人員應對分離器轉速加以控制,通過調整煤粉細度的方式,將煤粉顆粒給出口管壁所施加作用力降至最低。
3.3磨輥拉桿故障處理
中速磨煤機投入運行前,先由專業人員對磨輥拉桿進行檢查,及時處理拉桿附近異物,避免在啟動磨煤機后,磨輥拉桿出現卡澀情況。在日常檢修環節,以實際情況為依據,對密封風和門的開度進行調節,確保密封風壓數值始終較磨煤機內部一次風壓數值略大。另外,有關人員應保證壓架導向板所存在間隙適中,導向板兩側間隙寬度之和在5mm以內,若間隙偏大,可通過增設墊片的方式對間隙大小進行調整,以免在磨煤機投入運行后,由于拉桿出現大幅度晃動,導致密封系統、關節軸承被破壞。
3.4排渣量大的處理方案
有關人員應提前對計劃運往磨煤機內部的煤進行檢查,及時剔除鐵塊和石子煤,確保煤質量能夠達到行業要求。此外,以下工作也應當引起重視:一是在葉輪風環內側、節流環外側間,對弧形Mn鋼板進行加裝,保證弧形鋼板和葉輪共同構成流線噴嘴,使一次風得到均勻分配,由此來達到對阻力損失加以控制的目的。二是對筒體底部、葉輪調節罩以及襯板支架的間隙進行調整,在轉動摩擦不受到影響的前提下,將間隙縮小至9mm左右,保證即使處于長期旋轉的狀態下,調節罩仍然能夠保持均勻且理想的間隙,避免出現漏風量超出預期的情況。
結論:綜上,磨煤機內部系統結構相對復雜,在運行過程中較易受到內外因素的影響,這就要求有關人員從該設備常見故障著手,通過分析故障成因并制定解決措施的方式,使磨煤機具備長期、穩定運行的能力。
參考文獻
[1]李建山,王東旭,宋超.剖析中速磨煤機磨損及泄漏出力的問題[J].電力設備管理,2019,000(001):76-78.
[2]胡信韜,姜聰,彭義林,等.中速磨煤機送粉管道接口處撕裂漏粉解決方案[J].山東工業技術,2019,285(07):171-171.