李緒鋒


摘要:利853區塊位于濟陽坳陷東營凹陷濱南-利津斷裂構造帶,巖性復雜多樣,油藏埋深2600~3200m,屬常溫常壓系統。在鉆井成本壓縮的大環境下,通過對施工的利853區塊鉆井施工方案及鄰井相關資料進行總結,結合實際施工經驗,從鉆井工藝技術、鉆井工具及過程管理等方面,深入優化總結出一套適合該區塊的優快鉆井施工模式,達到提速提效的目的,為利853井組后續井的施工提供經驗。
關鍵詞: 利853區塊;優快鉆井;提速提效;鉆井模式
1 地質情況簡介
利853區塊巖性復雜多樣,扇中主要以含礫砂巖、礫狀砂巖為主,夾礫巖、細砂巖、灰質砂巖,扇端以泥質粉砂巖、粉砂巖、含礫細砂巖為主。巖石類型為長石巖屑砂巖,石英含量25%、長石含量29%、巖屑含量46%。儲層以粗粒為主,分選中-差,磨圓度次棱角狀為主,結構成熟度低,膠結類型為孔隙膠結。油藏埋深2650~3200m,地層溫度112-120℃,溫度梯度3.32℃/100m;原始油層壓力24.15-34.8MPa,平均壓力為28.6MPa,壓力系數0.9-1.2,平均1.0,屬常溫常壓系統。根據利853井樣品分析化驗資料統計,沙四中儲層孔隙度平均為11%,滲透率平均為8.6×10-3μm2,碳酸鹽含量較高,平均為22.3%。膠結致密,屬于低孔、特低滲儲層。利853塊油層地面原油密度0.8589g/cm3,地面原油粘度為8.29mPa.s(50℃時),凝固點平均為27.8℃。 沙四段地層水以CaCl2型為主,總礦化度較高,一般為50623-112520mg/l,平均7.3×104mg/l,氯離子含量為4.4-6.9×104mg/l。
2 施工難點分析
利853塊構造位置位于濟陽坳陷東營凹陷濱南-利津斷裂構造帶。鉆探目的是完善利853塊主體注采井網,提高儲量控制程度和采收率,主要目的層為沙四段。通過對該地區鄰井資料及前期井施工情況分析,該地區鉆井施工難點如下:
1、利853區塊造斜點淺,屬于淺層定向,穩斜段長,設計要求中靶后自然降斜,軌跡控制難度大。
2、該井組井網密集,防碰難度大。
3、該井組沙河街井段長,造漿嚴重,鉆井液性能維護困難。
4、進入沙三段后,斜深2300-2600m左右,地層偏軟,受地層傾角影響呈降斜趨勢,最高可達6°/100m,平均降斜率3°/100m,降斜趨勢持續至沙四段中靶,控制井斜存在較大難度。
針對利853區塊造斜點淺、穩斜段長、沙河街井段長、防碰及軌跡控制難度大等施工難題,從優化鉆具結構、優選PDC鉆頭及鉆進參數、優化泥漿體系三個方面,優化鉆井施工模式,提高每個環節施工效率,達到整體提速提效的目的。
3 施工模式優化
3.1 鉆具結構優化
1、一開平均井深410m,采用鐘擺鉆具結構,增加鉆鋌數量,確保防斜打直,配合PDC鉆頭加雙泵組合,提高機械鉆速。平均一開純鉆時間4h,泵壓12MPa。
2、二開先期方案采用PDC+單彎螺桿(1.25°)+無磁鉆鋌+無磁承壓”的鉆具結構,但在實際施工時,在降斜段井斜難以控制,定向困難且效果不好。在2500m處更換牙輪鉆頭,定向鉆進200m調整軌跡,2800m后牙輪鉆頭鉆時較慢,更換PDC鉆頭完成后300m進尺。先期方案使用三個鉆頭,三趟鉆,進尺工作時間較長。
針對利853井組地層特點,優化鉆具組合,采取PDC鉆頭+單彎螺桿(1.5°)+止回閥+無磁承壓鉆桿+MWD懸掛+加重*8柱+鉆桿的鉆具結構,有效降低了穩斜段因地層傾角產生的降斜趨勢,實現一趟鉆完鉆,并且減少了滑動鉆進的比例,提高了機械鉆速。
3、在鉆具中加入偏心擴眼器、扶正器等井下工具,利用短起下作業,破壞井筒內巖屑床,循環時提高鉆井泵排量,調整鉆井液性能增加攜砂能力,達到清除巖屑床,提高環空清潔度的目的。
3.2 優選PDC鉆頭及鉆進參數
利853區塊前四口井分別使用三個廠家的四刀翼PDC鉆頭,根據地層優化水眼及鉆頭齒數、齒形高度,對比分析。
通過使用比較,優選廠家一的4刀翼PDC,該鉆頭在保證較快機械鉆速的前提下,能有效調整井深軌跡,可以實現二開一趟鉆完鉆。該鉆頭的設計采用淺內錐角,提高定向鉆進時鉆頭弧頂位置接觸地層的齒數,增加鉆頭抗沖擊抗研磨能力。同時相當于減少芯部齒吃入地層深度,減少了對復合片的沖擊載荷,預防芯部齒過早損壞出現鉆頭掏心情況。規徑齒部位復合片采用小磨邊設計,提高鉆頭定向時支撐點的減震能力,并保持有充足的切削能力提高定向效率。鉆頭采用短保徑設計,進一步減少鉆頭定向時保徑面與井壁之間的磨阻以提高機速。鉆頭復合片采用14°后傾角設計提高機械鉆速,復合片選用超深脫鈷耐高抗沖擊與耐研磨異形面復合片(屋脊齒)。通過以上對鉆頭的深度優化處理,該鉆頭充分匹配該區塊地層,可實現高效造斜,有效穩斜并保持高機速。
根據設計調整、優化井眼軌跡,合理調整鉆進參數。針對該區塊地層特征,定向施工特點,在鉆時快的井段多定向鉆進,提高造斜率,在鉆時慢不好定向的井段多使用復合鉆進,通過調整鉆壓大小和頂驅轉速快慢控制井斜方位變化情況,減少定向時間,提高了鉆井時效,
3.3 鉆井液處理優化
通過利853井組的施工,鉆井液處理方面總結出以下幾點優化措施:
1、一開井段采用清水鉆進,重點控制攜砂和防塌,適當增加粘度,配合雙泵大排量保證攜砂。
2、二開上部地層直井段成巖性差,泥巖較軟且砂層發育,重點抑制地層造漿、防止泥巖縮徑。保證足量的氯化鈣,抑制能力強,可有效抑制巖屑和粘土顆粒在分散,保持在較粗顆粒級別,易于清除。
3、上部地層采用離心機輔助絮凝的方式,將膠液直接打入離心機中,實現離心機底流是清水的效果,有效清除有害固相,大大減少了廢液排放,提高了機械鉆速。
4、至東營組控制好失水,至沙二段提比重,始終保持低粘低切,控制好流型,調節好沙河街組斜井段潤滑、屑沙能力。
5、隨著井深、井斜增大,及時補充潤滑劑。
6、封井漿采用“井漿+液體潤滑劑+塑料小球”配方,要充分循環,確保井眼干凈暢通。
3.4 生產管理優化
發揮甲乙雙方項目組技術管理優勢,做到設計及合同、搬遷安裝、開工驗收、固井施工、物資供應“五不等待”,實現了生產高效率。
全面梳理生產流程,銜接好每個施工節點,調整開鉆和鉆開油氣層驗收方式,優化二開試壓流程,下套管使用與套管尺寸相符合的變扣接頭并做好預案,減少更換閘板試壓。
堅持安全標準化操作,重點對搬遷整改、起下鉆、配鉆具、接立柱、下套管等工序進行跟班監管,強化崗位操作與作業配合,力求“工序零對接、時間零損失”。根據當班崗位效率、輔助工作完成情況、安全操作等方面,對班組人員量化考核,與班組人員績效掛鉤,使工時分配更加準確、公正科學,有效促進了班組生產,提升了生產效率。
4 實施效果及結論
4.1 方案實施效果
通過采取有效優化措施,使用高效長壽命螺桿鉆具、優化鉆頭選型、優化鉆井參數及鉆井液性能參數,配合離心機輔助絮凝技術,形成了“一口井、一趟鉆、一只鉆頭、一套鉆具組合”的施工模式,利853井組基本數據如下:
從中可以看出,采用該鉆井模式后,效果如下:
1、一開純鉆時間縮短到4-5h,下表層套管時間縮短到3-4h。
2、二開實現一趟鉆,口井鉆井周期由最初的15.7d減少到最快5.54d
3、口井機械鉆速由最初的25.73m/h提高到最高45.27m/h,總體提速76%。
4、鉆機月速由4287.5m/臺月提高到最快10520.69m/臺月。
4.2 結論與建議
1、在利853區塊實現了優快鉆井模式,大幅提高了鉆井施工速度,節約了鉆井周期,降低了鉆井成本。
2、利853區塊優快鉆井模式是通過一系列優化措施,達到提速提效目的,可推廣到其他區塊鉆井施工中。
參考文獻
[1]楊馥蔓等. 利853-斜53井鉆井工程設計[M]. 勝利石油工程有限公司鉆井工藝研究院,2019.
[2]王萍等. 利853-斜53井鉆井地質設計書[M]. 勝利石油工程有限公司地質錄井公司,2019.