杜斌斌
摘要:水煤漿氣化工藝是國內廣泛應用的煤氣化技術之一。而煤氣化裝置激冷水泵在生產過程中運行效果差,即在生產參數中表現為流量逐漸降低和振動值增長,在檢修過程中表現為檢修周期短,檢修頻率高,葉輪、襯板和口環等零件磨損,分析激冷水泵性能下降的原因并對激冷水泵進行技術改造。應保證流量供應,降低了檢修頻率,降低了生產安全運行風險。就與此,本文重點的探討了水煤漿氣化裝置激冷水泵故障原因,并給出了一些解決方案,以供借鑒。
關鍵詞:水煤漿;泵性能;原因分析;措施
引言
激冷水泵是為氣化爐內部激冷環提供冷卻水源的關鍵設備,保障氣化爐及爐內零部件在高溫環境下的正常工作。如果激冷水流量波動,可能引起激冷環或下降管局部燒穿,進而使得高溫工藝氣體不經水浴降溫,氣化爐本體有變形的重大風險隱患。
1激冷水泵簡介
激冷水泵是煤制氣車間氣化單元的重要設備,其相關的工藝流程:將煤漿和氧氣經壓縮后送入氣化爐,在氣化爐內經過不完全燃燒后,產生工藝氣(CO,H2)和少量炭黑;含有炭黑的工藝氣再經過激冷環內高壓水不間斷地沖洗、過濾,即可清除炭黑,變成清潔可用的工藝氣。激冷水泵為激冷環提供高壓激冷水,該泵為單級懸臂式離心泵,輸送介質為高溫、高壓碳黑水介質。
2存在的問題
激冷水泵輸送介質為黑水(含少量NH3、H2S、CO2、Cl-),2開1備。激冷水泵啟動7d后運行效果變差,主要表現在流量下降或波動,振動值變化±0.23mm,電機的電流上升,軸承溫度升高,不同安裝位置的激冷水泵波動范圍不盡相同。檢修時發現葉輪、內襯板、進口口環和軸承等處普遍磨損,備件更換頻繁。激冷水泵運行時需要定時定頻重點看護,造成人工成本高,檢修頻率高造成維修成本高。
3原因分析
根據激冷水泵運行數據曲線、現場巡檢點實測數據和檢修檢查情況對比,從激冷水泵本體、附件、工藝條件和周圍環境進行分析,激冷水泵在生產過程中運行效果差的原因主要集中在以下幾個方面:
(1)葉輪、內襯板和口環等部位磨損的原因是黑水介質壓力為6.5MPa,而且內含固體顆粒(周期性檢修時管道內提取物分析),長期在泵進口壓力設計值高位運行,對葉輪及接觸零部件形成沖刷。
(2)流量下降或波動的主要原因是黑水介質溫度在245℃,存在的氣液相對葉輪及接觸零部件形成沖擊;次要原因是冷卻水部分被汽化,造成使用溫度偏高,從而影響泵的輸送。
(3)振動值上升和軸承溫度高的原因一方面是葉輪受損影響泵的動平衡,另一方面是泵進口管道冷態和熱態的溫差比較大,管道應力影響了泵與電機的對中。
(4)設計原因。在氣化爐投料前,洗滌塔壓力要求小于0.4MPa(一般為了一次投料成功壓力都控制在0.1MPa以下),但從除氧器經洗滌塔給料泵補至洗滌塔的高壓灰水溫度達到了120℃。由于高壓灰水飽和蒸汽壓大于泵入口壓力,進入洗滌塔的高壓灰水就不可避免地發生汽蝕,對泵體尤其是機械密封造成嚴重損害。另外,為了保證系統中氧體積分數低于0.5%,投料之前需要對系統進行氮氣置換。當洗滌塔液位過高時,充入的大量氮氣無法進行有效分離,會造成塔內冷水夾帶大量氣泡。
4解決方案
綜合以下幾個方面的原因分析,第一要消減黑水介質對水泵本體的影響;第二要消減管道等周邊環境因素對水泵本體的影響。制定的解決方案如下:
(1)將葉輪型式更改為開式葉輪并改變葉輪導向。
(2)擴充水泵進口和出口容積。
(3)將水泵冷卻系統管道公稱直徑增大至3.33cm,增加冷卻水壓力。
(4)委托設計院對以上3點技術改造進行性
能計算,確定性能曲線并出具數據表。
(5)選擇1個水泵基礎,挖開至地下1.2m檢查土方擾動情況,檢查回填土密實程度。
(6)測量水泵基礎沉降,對水泵基礎進行一次和二次灌漿。
(7)將水泵進口管道和出口管道進行切割并重新組對安裝。
(8)對電機進行全面檢查,動平衡復測。
(9)改進操作方法。正常生產時,除氧器至洗滌塔的水溫在125℃左右,盡可能降低洗滌塔的溫度是最好、最直接的方法。除氧器的熱源主要有脫鹽水和凈化裝置來的低壓冷凝液,但是為了保證凈化裝置液位的穩定和環保的要求,低壓冷凝液已基本不再調節,而且為了保障系統水質,精制水不宜減少。經協商,決定在氣化爐投料時采用高壓灰水泵提供的事故激冷水進行開車,當系統壓力升高到0.2MPa后再啟動激冷水泵,從根源上消除了泵汽蝕的可能。
(10)提高軸套與節流環之間的同軸度。軸套與節流環之間有較大間隙還發生偏磨。經分析認為主要有兩個方面原因,一是軸套與節流環不同軸;二是機泵找正對中不好引起。因此措施一是提高安裝質量,在安裝時保證軸套與節流環之間的同軸度;措施二是采取熱態找正。激冷水泵介質溫度為261℃,在冷態和熱態時管路、泵體變形量大,導致冷態和熱太狀況下找正數據相差較大,因此要求安裝后機泵找正要在暖泵2h以后再進行。
5電機故障處理
經技術人員在現場進行檢查分析,決定對驅動電機與泵體脫開,進行電機單試運行,檢查電機運行狀況,發現電機振動也比較高,振值達50μm。之后拆卸電機,檢查軸承,將電機軸承進行更換,單試合格,振值為8μm。將驅動電機與泵體連接,并按要求進行找正,徑向與端面均找正在偏差小于0.1mm。經試泵運行振值為110μm,泵出口閥門打開后振值下降至70μm,仍不合格。
結束語
綜合上文可知,在煤種與氣化爐負荷都不變的正常生產情況下,激冷水泵技術改造后運行平穩,運行效果良好,達到了預期效果,既節約了備件消耗量,又節省了人力成本,同時對氣化爐的安全穩定運行提供了保障。
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