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高爐煤氣羰基硫催化水解過程影響因素

2021-11-19 11:43:48林玉婷李玉然朱廷鈺
潔凈煤技術 2021年5期
關鍵詞:催化劑效率

王 斌,林玉婷,李玉然,王 健,朱廷鈺

(1.中國科學院過程工程研究所 中國科學院綠色過程與工程重點實驗室,北京 100190;2.中國科學院綠色過程制造創新研究院,北京 100190)

0 引 言

高爐煤氣是煉鐵過程的副產物,作為鋼鐵企業產量最大的可燃氣體,其用途廣泛,一般送往高爐熱風爐、軋鋼加熱爐、煤氣發電等用戶單元作為燃料使用[1-2]。2019年4月,生態環境部等五部委印發《關于推進實施鋼鐵行業超低排放的意見》,明確提出“加強源頭控制,高爐煤氣應實施精脫硫”。實施高爐煤氣精脫硫進行源頭治理,可保障下游用戶SO2超低排放,避免了建設分散的末端治理設施,對推進鋼鐵行業全流程超低排放改造、促進鋼鐵工業綠色發展具有重要意義。

高爐煤氣主要成分為CO、CO2、H2、烴類及硫化物,硫化物以COS、H2S為主,其中COS約占70%,H2S約占30%。高爐煤氣凈化過程中,脫除COS是煤氣脫硫的核心[3-4]。脫除COS的研究始于20世紀60年代,主要是針對高硫克勞斯尾氣,常采用加氫轉化和氧化轉化。近年來,針對低硫水煤氣則研發了水解轉化技術,具有不消耗原料氣、只消耗氣氛中的水和副反應少等優點,具有明顯優勢[5-6]。國內針對高爐煤氣羰基硫水解研究較少,工業化試驗運行結果表明,水解催化劑的壽命不足3個月,遠低于正常使用的2 a以上。催化劑的壽命主要取決于其在含氯含粉塵含氧氣氛的抗性,因此,亟待探明溫度、Cl-、粉塵和O2對COS轉化率的影響,為COS水解催化劑研制提供理論支撐。

高爐煤氣中的Cl-主要由冶煉過程中原料鐵礦石帶入,Cl-對設備及管道具有較強的腐蝕[7-9],同時嚴重損害水解催化劑。目前國內使用最廣泛的水解催化劑為γ-Al2O3負載堿金屬氧化物[10],Cl-會破壞載體結構,造成催化劑活性組分流失,使水解催化劑活性下降或消失[11]。由于高爐煤氣中O2的存在,COS及其水解產物H2S會在氧化鋁表面被進一步氧化生成單質硫或硫酸鹽,從而引起催化劑的失活[12]。林建英等[13]研究表明在低溫下水解產物H2S與氣氛中O2反應主要生成單質硫,沉積于催化劑表面及孔道內部,并呈雙峰分布,失活原因在于沉積硫對催化劑孔道的堵塞[14]。目前Cl-和O2對COS轉化率及催化劑的影響研究較少,更缺乏溫度及粉塵對COS轉化率及催化劑的影響研究。

本項工作擬研究高爐煤氣復雜氣氛下COS水解催化劑的失活機制,以期實現高爐煤氣中COS的高效水解并延長催化劑使用壽命。筆者采用目前常用的氧化鋁基COS水解催化劑,探究了不同氣氛下高爐煤氣COS水解轉化率,系統開展了溫度、Cl-、粉塵和O2對COS轉化率及催化劑理化性質的影響,分析了各因素對COS水解的影響程度,為高爐煤氣COS水解催化劑的工程應用提供了理論依據。

1 試 驗

1.1 試驗材料

羰基硫水解催化劑采用山東茂佳環保科技有限公司生產的φ3~5 mm球形氧化鋁催化劑。每次試驗前使用粉碎機(FW-100高速粉碎機)研磨,篩分出20~60目(0.25~0.84 mm)催化劑。粉塵選用某廠高爐煤氣的布袋除塵灰。

1.2 表征方法

采用荷蘭帕納科AXIOS max波長色散型X射線熒光光譜儀(XRF)測試樣品成分,研磨后的樣品稱取5.0 g左右置于壓片機上,用硼酸鑲邊襯底,40 MPa下保持30 s,壓制成直徑32 mm圓片,然后上機分析。采用日本理學株式會社Smartlab型X射線衍射儀(XRD)測試樣品的晶體結構,測試條件為:管壓40 kV,電流30 mA,掃描范圍5°~80°。采用美國康塔Autosorb-iQ全自動比表面積分析儀測試比表面積及孔徑分布,采用BET公式計算比表面積,總孔容積由p/p0= 0.99時吸附的N2量確定,DFT模型計算孔徑分布。采用日本電子株式會社JSM-7800型原位超高分辨場發射掃描電子顯微鏡(SEM)觀察樣品的形貌特征,將干燥后的樣品置于載物臺上噴金處理,用掃描電鏡放大不同倍數進行觀察。

1.3 試驗方案

每次試驗選取1.0 g催化劑樣品,置于內徑10 mm的石英管固定床反應器內,氣流量為300 mL/min,空速為20 000 h-1,反應溫度100 ℃,反應時間90 min。默認的混合氣組分為190 mg/m3的COS,75 mg/m3的H2S,體積分數7%的H2O,N2為載氣。研究Cl-濃度影響時,HCl質量濃度為0、50、100、150、200 mg/m3,O2體積分數為0.5%。研究粉塵影響時,1.0 g催化劑中加入的粉塵質量為0.017、0.033、0.067、0.133、0.201、0.267 g,折算質量濃度為5、10、20、40、60、80 mg/m3,O2體積分數為0.5%。研究O2影響時,O2體積分數為0.5%、1.0%。反應器入口COS含量由標氣配氣設定,出口含量采用日本島津GC-2010Plus氣相色譜檢測,柱溫為80 ℃,采用FPD檢測器,使用純氮氣作為載氣,測試誤差1%。COS轉化率通過式(1)計算:

η=(C1-C2)/C1×100%,

(1)

式中,η為水解轉化率,%;C1為入口COS質量濃度,mg/m3;C2為出口COS質量濃度,mg/m3。

2 結果與討論

2.1 反應溫度對COS水解效率的影響

為探究高爐煤氣COS水解塔布置的最佳位置,進行了反應溫度對水解效率的影響研究,結果如圖1所示。隨著水解溫度的升高,COS水解效率明顯提高,溫度由50 ℃升到150 ℃時,水解效率由49%增加到90%,這說明高溫有利于COS水解反應的發生。對比60和120 ℃下的COS水解效率發現,隨著反應時間延長,低溫60 ℃時的水解效率下降了20%,而120 ℃下的水解效率基本保持穩定。這是由于在低溫下高爐煤氣中的水分凝結成露,部分覆蓋了催化劑表面活性位點,造成催化劑效率下降。在工程應用中可將水解塔置于100 ℃以上的TRT余壓發電前,效率較置于TRT余壓發電后(約60 ℃)較高,減少了占地面積和催化劑用量。因此,水解塔可優選布置于TRT余壓發電裝置前。

圖1 反應溫度及時間對水解效率的影響Fig.1 Effect of reaction temperature and time on hydrolysis efficiency

2.2 高爐煤氣組分對COS水解效率的影響

為探究水解催化劑失活的原因,研究了高爐煤氣中Cl-、粉塵和O2對催化劑的水解效率的影響,結果如圖2所示。隨著Cl-質量濃度逐步提高到200 mg/m3,COS水解效率從92%降低到70%,推測水解效率降低的原因是在酸性氣氛下Cl-與催化劑表面活性位點反應,造成催化劑失活。隨著粉塵質量濃度由5 mg/m3提高到80 mg/m3,水解效率從82%降低至68%。高爐煤氣中粉塵含量在除塵后較低,但隨著時間延長會逐漸積累,導致催化劑表面活性位點被覆蓋,水解效率明顯降低。O2體積分數為0.5%時,隨著反應時間的延長,水解效率由85%降到82%,下降不明顯;但O2體積分數提高到1%時,水解效率由85%降至66%,下降明顯。說明O2存在導致硫沉積,使催化劑明顯失活。在高爐煤氣脫硫工程運行中需關注O2體積分數,高爐煤氣O2體積分數為0.3%~0.5%,出現異常時O2體積分數可升高到1%,導致硫沉積加劇,降低水解效率。

圖2 Cl-質量濃度、粉塵質量濃度、O2體積分數對水解效率的影響Fig.2 Effect of the concentration of Cl-,dust and O2 on hydrolysis efficiency

綜上可知,溫度對催化劑的水解效率影響最顯著,高溫有利于COS水解反應的發生。低溫段和高溫段之間的水解效率差異較大。Cl-、粉塵和O2同樣降低催化劑的水解效率,但幅度較溫度的影響較小。

2.3 高爐煤氣組分對COS水解效率的影響機理

水解催化劑的失活原因可能來自多種因素,如孔道堵塞、硫沉積占據表面活性位、Fe和Cl-等沉積附著等。為探究高爐煤氣中雜質造成催化劑失活原因,研究了COS水解催化劑在反應前后的物理化學性質的變化。原樣品編號為HC(Hydrolysis Catalyst),Cl-影響試驗后樣品編號為HC-Cl;粉塵影響試驗后(催化劑和粉塵質量比為1.0∶0.2,機械混合,攪拌均勻)樣品編號為HC-PM;O2影響試驗后(O2體積分數為0.5%)樣品編號HC-O2。

催化劑在反應前后的XRD圖譜如圖3所示,可知Cl-的加入使K2O和Na2O的峰有所降低,而COS的水解是堿催化反應[6],K2O和Na2O是水解催化劑的堿性活性中心。催化劑在反應前后的化學成分分析見表1。

圖3 催化劑在反應前后的XRD圖譜Fig.3 XRD patterns of the catalyst before and after the reaction

由表1可知,氣氛中Cl-的加入大大增加了水解催化劑中Cl-百分比,但K2O和Na2O含量有所降低,這一點與XRD的結果一致,因此Cl-影響水解催化劑效率的主要原因是催化劑中K2O和Na2O堿性中心的減少。

表1 催化劑在反應前后的化學成分分析

粉塵加入增加了Fe2O3、CaO等峰。高爐煤氣粉塵的化學成分見表2,可知主要成分是Fe2O3和C,也包含一定的K2O,其中Fe2O3和K2O均為促進COS水解的組分[15]。但加入粉塵后COS的水解效率卻下降,說明效率下降的主要原因不是水解催化劑性質導致的,可能是由于粉塵對催化劑孔道的阻塞。

表2 高爐煤氣粉塵化學成分組成

在O2氣氛反應后的催化劑中,K2O和Na2O的峰有少許降低,Al2O3特征峰沒有明顯減少。從O2影響樣品結果來看,雖然樣品進行了96 h試驗,但催化劑表面的堿性中心及載體組分并沒有明顯減少,這也是COS水解催化劑沒有明顯下降的原因。

采用Boehm滴定法測量催化劑在反應前后的總堿量變化,具體見表3。反應后各樣品的總堿量均有所降低,從粉塵和O2影響的樣品結果來看,總堿量變化較小,其對催化劑的堿性活性中心影響較小;Cl-的加入使反應總堿量明顯下降,降幅約39%,Cl-的加入大大消耗了水解催化劑的堿性中心,其導致的催化劑失活作用最顯著。

表3 催化劑在反應前后的總堿量變化

水解催化劑在反應前后的比表面積和總孔容積見表4。粉塵對催化劑的孔道堵塞最顯著,比表面積下降了43.5%,孔容積下降了60%。Cl-對孔道的堵塞作用次之。O2的存在導致硫沉積,在一定程度上也堵塞了孔道,但比表面積降低不明顯。

表4 催化劑在反應前后的比表面積及總孔容積

水解催化劑在反應前后的孔徑分布如圖4所示。水解催化劑的孔徑主要集中在3.9、5.6、7.7 nm,屬于介孔催化劑。與反應前的催化劑相比,

圖4 催化劑在反應前后的孔徑分布Fig.4 Pore size distribution of catalyst before and after reaction

在含有Cl-、粉塵和O2的氣氛中反應后,催化劑的孔徑明顯減小,尤其是7.7 nm左右的孔徑,說明孔隙結構被沉積物附著堵塞。高爐煤氣粉塵的粒徑分布如圖5所示,可知粒徑為0.03~100 μm,即有少量粉塵粒徑在30 nm左右。

圖5 高爐煤氣粉塵粒徑分布Fig.5 Particle size distribution of blast furnace gas dust

為了進一步了解催化劑在反應前后的表面形態,采用掃描電鏡測試了樣品形貌,如圖6所示。可知反應前的樣品表面比較規整,反應后的樣品表面有較多的顆粒沉積,說明沉積物改變了催化劑的表面結構,這與孔結構被堵塞結果一致。

圖6 催化劑在反應前后的顯微形貌特征Fig.6 Microscopic morphology of the catalystbefore and after the reaction

目前工程應用中,水解催化劑的壽命普遍較短。高爐煤氣中Cl-、粉塵和O2均會導致COS水解催化劑失活,增加催化劑的更換頻率。因此,在水解塔前設置預處理塔或在水解塔內設置預處理段,先將高爐煤氣中的雜質脫除,可有效提高水解催化劑的使用壽命,減少催化劑更換次數,降低系統運行成本。

3 結 論

1)高爐煤氣中COS的水解效率受多種因素影響。溫度對COS催化水解的效率影響最顯著,溫度由50 ℃升高到150 ℃時,水解效率由49%增加到90%,較高溫度有利于COS水解反應的發生。

2)Cl-使催化劑比表面積降低20.1%,孔容積降低40.0%,Cl-使催化劑失活包括2方面,一是減少了水解催化劑表面堿性中心,二是其生成的鹽類堵塞孔道,Cl-的失活作用最顯著。

3)高爐煤氣粉塵對催化劑孔道有阻塞作用,使催化劑比表面積降低43.5%,孔容積降低60.0%,隨著粉塵的累積,水解效率明顯下降。

4)O2體積分數為0.5%時,隨著反應時間的延長,水解效率由85%降到82%,下降不明顯;但O2體積分數提高到1%時,水解效率由85%降至66%。O2體積分數升高后硫沉積的抑制作用增加。

5)水解催化劑的抗氯、抗粉塵、抗氧是需重點關注的因素,工業上可采取在水解前預脫除多組分,以減少高爐煤氣雜質對COS水解效率的影響。

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