于根喜 張子坤 劉勇 熊衛峰

一、斷塊基本情況
隨著油田的不斷開發,進入中后期的老油田含水率不斷上升,產液量和產油量不斷下降,站外集輸模式及站內處理工藝與油田的開發現狀出現不相匹配。
從地質條件來看,斷塊儲層物性差、滲透率低、地層壓力低;從單井生產條件來看,開井57口,平均單井日產液3.6噸,日產油0.96噸,綜合含水73.8%,區塊已經進入高含水期。
從斷塊效益評價表看,賽4斷塊連續兩年噸油生產成本都在2271元/噸之上,屬于典型的低效斷塊。
從工藝條件看:賽漢轉油站自2011年投站以來,共投產5條摻水線、6條集油線。目前1#、2#、3#、4#、6#集油線已采用穿芯伴熱電纜加熱工藝進行集油。轉油站內運行的摻水泵(排量30m3/h),單給5#線集油線伴熱,每天摻水量45m3左右,瞬時摻水排量僅有2m3左右,存在“大馬拉小車”問題。
5#集油線全長3637m,管徑為Ф76mm,油井開井13口,日產液量77.3噸,日產油12.2噸,綜合含水84.2%;其中,賽29-7X至賽1105管線采用單管集油,已進行穿芯伴熱工藝改造,管線長度1269m;原計劃剩余2368米管線采用摻水伴熱。由于5#摻水線今年以來已出現穿孔23次,牧戶想通過摻水管線補孔獲得工牧補償費,多次協商不同意管線更換,穿心伴熱工程改造施工未能進行。
面對工牧協調難同時又出現的管線頻繁穿孔,及站內摻水泵能耗居高不下這些問題到底該如何解決?
二、改造思路及實施方案
轉換思路,以解決問題為導向。我們分析傳統的加熱方式有燃氣、燃油爐和電熱水套爐是產生熱能的主要裝置,這些裝置一般都包含燃油回路、熱媒回路和換熱器回路等眾多附屬設備。其缺點是系統較為龐大,熱慣性大,熱滯后性大;不是以控制原油出口的溫度為控制對象,屬于開環加熱,其加熱效率低,保溫比較困難,熱損失大。如電熱水套爐熱效率為 50%左右,燃氣爐熱效率僅為 30%左右。但同燃料加熱方式相比,電力加熱擁有清潔衛生、熱效率高(可達 85%~95%)、安全、可調節、系統簡便等優點。電加熱器憑借其加熱效率高、污染小等優勢,已經有越來越多的電加熱器應用于原油加熱中:
1、從必要性分析:通過開展現場試驗,通過停用井口電加熱器,來觀察5#干線集油溫度、井口回壓變化。結果表明,停止加熱12 h,末端單井油壓由0.4MPa上升最高為1.8MPa,還在繼續上升,5#干線末點溫度由也由試驗前33度下降到27度,啟動管線加熱 4 h 后油壓恢復正常,說明單管冷輸工藝在5#集油環線冬季不能實施。
2、可行性分析:本次改造將站外摻水伴熱集油工藝改為單管集油工藝,降低能耗同時解決頻繁穿孔帶來的環保問題。由于斷塊已經處于開發中后期,原始凝固點34.5℃,在原油含水率高達85.3%的情況下,產出液的溫度低于凝點3~5℃也能正常輸送。
3、流程原理:對于電加熱集輸這種枝狀管網,為了避免端點井井口回壓會急劇上升,采取措施改善電加熱集油管線中流體流動性,通過井口電加熱器對產出的低溫油、水混合液靠抽油機給的壓力進入井口電加熱器,經過電加熱器升溫集輸。
通過曲線看,45℃ 時原油含水在80%左右,原油粘度已經降到了很低,再通過適當加熱,保障集油順暢。
4、從投資角度分析:自制井口電加熱器費用低,安裝改造方便,電加熱器的主要優點是體積小,占地1-2m2;熱效率高,一般在設計功率85--90%左右,嚴格保溫可達到95%,管理方便,地面設備移動拆卸不需要大型設備配合。因此,采用對5#集油環線采油單井管線出口加裝井口加熱器方式提升管線液體溫度。
同時,為進一步降低投資和運行費用,結合實際情況安裝溫度控制電伴熱流程。由溫控器調節輸出功率,溫度達到設定值切斷電源停止加熱,溫度過低開啟加熱。
5、井口電加熱器安裝位置:(1)對于距離站場及高溫井較遠的油井,可在遠端井口增加電加熱器升溫;(2)再在停止加熱后,環線油井井口安裝壓力表,觀察發現賽8-24井在8h時,壓力上升相對最快,壓力漲到1.3MPa,比末端的井高出0.15MPa;因此計劃在賽8-24再安裝一臺;(3)增壓:在支線賽8-30井安裝一臺2m3管道泵,加快管線油流速度。
三、經濟效益評價
改造后的井口電伴熱集油流程與老摻水集油流程進行對比:(1)單管集油,避免摻水線腐蝕造成的頻繁穿孔;(2)停運站內摻水泵,實現節能降耗;(3)溫控井口電加熱器,可以根據回站溫度控制加熱器的啟停,適合內蒙古溫差較大的地方使用;(4)一次性投資小,維修方便;
摻水泵年消耗電量:50Kw*24h*0.53元/度*365天=23.21萬元;新增兩臺井口加熱器及溫度控制器成本1萬元,年消耗電量:8Kw*24h*0.53元/度*365天*2組=7.42萬;預計年節約電費15.8萬元;
5#摻水線年補孔23次,因補漏停產、停井年約影響油量70噸左右,年預計節約3000元/噸*70噸=21萬元;每次挖溝機、人工、土地補償預計0.9萬元,年預計節約23次*0.9萬元=20.7萬元;合計經濟效益:15.8+21+20.7=57.5萬元;同時避免摻水環線腐蝕管線穿孔對環境影響,減少工牧糾紛。
四、下步思路
(1)電伴熱集油流程,是一種新型的集輸模式,通過在生產管理中我們總結了一套適合電伴熱集油流程的管理模式,通過開展節能措施,大大降低電伴熱集油流程的生產運行成本,從而為開展新的地面建設,降低地面建設投資及運行費用探索出一條新的途徑。
(2)通過對電伴熱集油流程與環狀摻水流程投資及運行費用的對比分析,電伴熱集油流程一次性投資費用低。但如何有效繼續深化降本增效,還需不斷積極調整措施,降低電伴熱集油流程用電消耗,才可擴大電伴熱集油流程的應用規模。
(3)在溫度控制加熱器啟停的情況下,逐步實施溫度、壓力雙向控制。