魯森遠,陳孝鵬,許俊杰,劉 杰
(鄭州華晶金剛石股份有限公司,鄭州 450001)
目前國內普遍使用鉸鏈梁國產六面頂壓機[1]來合成工業金剛石。六面頂壓機上安裝有6只硬質合金頂錘,利用硬質合金頂錘[2]的小斜邊與復合葉蠟石共同形成密封邊進行保壓。利用前后左右四個頂錘作為加壓頂錘,上下頂錘作為加壓導電頂錘,讓合成過程中的低壓高電流在裝有石墨柱和加熱管[3]的合成塊里通過加熱管電流熱效應進行發熱,作為合成工業金剛石的熱源。
經過超硬材料生產企業長期的理論與實際工作經驗相結合,現在大規模推廣使用的是缸體直徑在650~800mm[4]的六面頂壓機,加熱方式是旁熱式[5],加熱管使用的是鐵鉻鋁錳帶,硬質合金頂錘使用的牌號是YG8,其硬度跟韌性一直是一種反比關系,硬度大韌性差,硬度小韌性好。小斜面斜邊長度最優選擇是13mm,小斜邊的角度是41.5度[6],使用循壞冷卻水[7],通過高溫的鋼環給鋼環內部的頂錘進行降溫,通過這些措施已經提高了硬質合金頂錘的耐用性,延長了頂錘在六面頂壓機上的使用周期,但是根據硬質合金頂錘廠家收集到的硬質合金頂錘使用數據反饋:加熱頂錘在合成過程中的使用壽命只有非加熱頂錘的一半,甚至因為合成塊的內部結構設計不合理,合成塊上下兩端的熱量從導電鋼圈葉蠟石環白云石環處向兩只加熱頂錘處散發熱量,導致加熱頂錘的使用壽命更短[8]。
硬質合金頂錘因為其內部材質成分是鈷基碳化鎢,材料比較昂貴,一直是合成工業金剛石行業成本居高不下的主要因素,所以如何降低硬質合金頂錘的溫度,降低錘耗,提升硬質合金頂錘的使用壽命,對合成工業金剛石來說尤其重要。
本文使用貼片式耐高溫錘溫檢測器,將其安裝在硬質合金頂錘上,采用新設計的導電鋼圈作為合成塊的導電保溫傳壓部件,通過對以往合成塊在合成過程中的錘溫,以及頂錘使用壽命等數據,并對合成出來的金剛石質量進行各項性能及參數進行比較,進而驗證新型導電鋼圈在保證合成工業金剛石的質量、產量的同時,能夠降低加熱頂錘在使用過程中的溫度,進而降低硬質合金頂錘在合成金剛石過程中的消耗,以此增大企業經濟效益,推動超硬材料方面的快速發展。
目前導電鋼圈內部是白云石填芯,以及組合使用的白云石環,葉蠟石環,在合成塊中的作用是導電、傳壓、保溫。白云石熱膨脹系數為葉蠟石的三倍,在高溫高壓合成金剛石過程中,因為其摩擦系數較小,所以不能當做密封材料,只能利用其壓力傳輸和保溫性能好的優點作為鋼圈內部的填芯和白云石環,導電鋼圈因為材質是金屬,所以傳壓性能又要優于葉蠟石和白云石等巖石礦物材料。
又因為合成金剛石過程中的導電鋼圈承受上千安培的電流,根據電流的熱效應Q=I2Rt,單位時間內,同等電流情況下,電阻越大,鋼圈的發熱量越大,所傳輸至頂錘的熱量越多。
導電鋼圈和導電石墨片配合起來起的作用是調整合成塊中心區域的溫度場和壓力場。所以在設計新型導電鋼圈的過程中,不能縮小導電鋼圈與石墨發熱片接觸部位附近的電阻。
綜合以上設計分析,設計新型導電鋼圈。這種新型導電鋼圈如圖1所示。

圖1 新型導電鋼圈示意圖Fig.1 Schematic diagram of new type conductive steel ring
本實驗采用北京門頭溝葉蠟石粉、白云石粉經過水玻璃混合均勻后,使用專用模具在四柱壓機上壓制成78×78mm的復合型葉蠟石,及配合導電鋼圈尺寸專門定做白云石環及葉蠟石環,將以上白云石葉蠟石制品采用慢升溫300度烘烤工藝進行烘烤后備用。加熱系統中的加熱管及加熱片選用金屬合金管(鐵鉻鋁錳帶)和導電石墨片。選用天然鱗片球形化石墨粉,高純金屬鎳粉,經過等靜壓一次造粒,二次壓制,微波還原,制作成高純石墨柱。加熱管內部絕緣層選用高純氧化鎂將石墨柱與加熱管之間進行絕緣,石墨柱屏蔽層選用高純金屬單質進行屏蔽氧化鎂絕緣層與石墨柱,防止石墨柱在高溫時,受到絕緣層氧化鎂的污染。
設備選用國產鉸鏈梁六面頂液壓機,液壓缸工作直徑為800mm,額定工作油壓是80MPa,最大工作油壓為100MPa,油壓控制精度最小為:0.1MPa。變壓器與可控硅控制器最大工作功率為12kW,功率控制精度為±1W。液壓油路系統采用控制系統廠家提供的管路圖進行鋪設。控制系統的操作界面簡單易懂,能夠根據坐標繪制專用的工藝曲線并保存至微型計算機內,方便隨時調用。
在合成過程中,使用耐高溫貼片式溫度傳感器貼附在頂錘大斜面上,用來測量錘溫,并記錄錘溫數據。
使用風機和空調等設備保持車間空氣溫度穩定在設定值26℃附近,調節循環水進水溫度在38℃,流量控制在4L/min,在六面頂壓機設備運行正常的情況下,工藝曲線采用階段式升壓合成工藝曲線(圖2所示),前期通過看合成塊內部所生長晶體的晶型和顏色來對實驗中的合成塊進行壓力和功率微調,使合成塊內部的工業金剛石始終處于最優的合成結果。

圖2 階段式升壓合成工藝曲線Fig.2 Step up synthesis process curve
對使用新型導電鋼圈的合成塊合成實驗結束后,打開合成塊內部的石墨柱,先通過鄂式破碎機將石墨柱破碎,然后進行酸處理和電解,使石墨金屬粉與金剛石發生脫落,然后再通過水洗和搖床進行分離從而分離出工業金剛石。根據工業金剛石表面的石墨附著物多少來控制炒料時間長短和炒料溫度,讓工業金剛石表面的石墨在空氣中發生緩慢微量氧化以達到去除的目的。
將裝配有新型導電鋼圈的合成塊進行實驗,對合成工業金剛石的硬質合金頂錘進行熱—結構耦合分析,其中壓力根據使用過程中的實際壓力進行設計并施加到頂錘錘體上,功率按照使用過程中加熱時間的平均功率進行設計并施加到加熱頂錘上。
控制新型導電鋼圈合成工業金剛石時的合成腔體內的溫度場分布,合成功率,加熱時間,循環水溫度以及車間的溫濕度等試驗條件,然后對頂錘內部及不規則區域進行網格映射劃分。然后分析試驗過程中達到穩定熱傳遞情況的頂錘,其中合成工業金剛石的條件是:合成塊中心區域溫度為1300℃,頂錘錘面溫度在270℃~280℃,空氣溫度穩定在24℃附近,調節循環水進水溫度在38℃,流量控制在4L/Min,最高壓力在70MPa,一次暫停壓力為45MPa,合成功率在7.1kW左右,合成電流在1500A左右,采用有限元法進行熱分析,其中使用過程中的硬質合金頂錘熱分析結果見圖3所示。

圖3 使用過程中的硬質合金頂錘熱分析結果Fig.3 Thermal analysis results of cemented carbide anvil in use
對新型導電鋼圈實驗所得到的工業金剛石各項重要指標進行統計,對氧元素和氮元素兩種元素通過實驗設備進行檢測,統計合成過程中的錘溫變化數據,定義優晶為平均單產中的六面體、六八面體、八面體質量總和,對六面頂壓機大斜面的錘溫數據進行綜合處理;將同樣的實驗合成塊安排生產工業金剛石的六面頂壓機進行大批量生產,排除人為原因和設備原因導致的錘耗,綜合大數據進行估算錘耗;對比普通導電鋼圈,實驗結果數據見表1:

表1 實驗結果數據表Table 1 Data table of experimental results
平均單產是衡量合成塊內部石墨轉化金剛石的比例的結果,使用同樣的合成塊合成同等質量的工業金剛石,單產越高,經濟效益越大。優晶是衡量合成塊內部石墨轉化成質量較好的金剛石的比例,合成塊合成工業金剛石同等單產的情況下,優晶占比越高,說明合成塊內部的溫度場壓力場匹配得越好;氧含量的高低會直接影響工業金剛石的熱沖值TTi,氧含量越高,TTi越低,工業金剛石高溫的使用工況下越容易破碎,使用壽命越短;氮含量的高低會影響工業金剛石晶體的顏色,氮含量越高,工業金剛石的黃色越深(氮含量在一定范圍內),氮含量越低,工業金剛石的黃色越淺;磁化率代表的是工業金剛石中金屬包裹體的含量多少,工業金剛石磁化率越高,金屬包裹體含量越高。綜合表1中兩組實驗的平均單產,并將優晶占比,氧氮含量,磁化率進行對比,這幾項參數差異性極小,說明在使用裝配有新型導電鋼圈的合成塊合成工業金剛石的過程中,并沒有影響所合成的工業金剛石的質量,也間接地說明使用新型導電鋼圈沒有影響合成塊內部石墨柱的溫度場。
通過硬質合金頂錘的大斜面平均錘溫數據對比,使用新型導電鋼圈的頂錘大斜面溫度下降了15℃左右,分析認為,大斜面的溫度下降是因為頂錘正面溫度的下降所導致的,所以推測硬質合金頂錘在整個合成過程中,頂錘溫度整體是下降的,所以新型導電鋼圈對硬質合金頂錘的熱疲勞裂錘是有一定緩解作用的,硬質合金頂錘的錘耗數據間接證明了使用新型導電鋼圈確實能夠降低合成工業金剛石過程中的大電流通過導電鋼圈與頂錘接觸部位的電阻發熱效應,從而降低頂錘錘面的溫度,降低合成工業金剛石過程中的硬質合金因為熱疲勞的損耗。
使用新型導電鋼圈的合成塊在六面頂壓機合成工業金剛石過程中,通過對所合成出來的工業金剛石跟原先使用普通導電鋼圈合成的工業金剛石各項性能指標進行檢測分析對比發現,使用新型導電鋼圈并不影響合成工業金剛石的質量。
在合成工業金剛石的過程中,新型導電鋼圈靠近頂錘區域的截面積增大能夠影響導電鋼圈與頂錘接觸部位的電阻,并且因為合成大電流的發熱效應,可以減少新型導電鋼圈與頂錘接觸區域附近的電流熱效應,進而降低硬質合金頂錘在使用過程中的溫度,緩解硬質合金頂錘的熱疲勞效應從而降低錘耗,進而降低企業生產成本,增加生產工業金剛石企業經濟效益。