郭鑫,彭博,丁保安,李秀山,張安安,楊銘,王曉波
1.內(nèi)燃機(jī)可靠性國家重點實驗室,山東 濰坊 261061;2.濰柴動力股份有限公司,山東 濰坊 261061
消費者購買振動小、安靜的汽車的意愿越來越強(qiáng)烈,整車噪聲、振動與聲振粗糙度(noise vibration harshness,NVH)性能成為評價汽車性能的重要指標(biāo)。內(nèi)燃機(jī)是整車振動及噪聲的主要來源,對其進(jìn)行減振降噪是提升整車NVH水平的重要途徑[1]。
內(nèi)燃機(jī)噪聲主要分為燃燒噪聲、機(jī)械噪聲和空氣動力噪聲[2]。齒輪傳動機(jī)構(gòu)具有傳動效率高、結(jié)構(gòu)緊湊、傳動比穩(wěn)定、工作可靠、使用壽命長、適用的圓周速度和功率范圍廣的特點,在內(nèi)燃機(jī)行業(yè)應(yīng)用廣泛。但是直齒圓柱齒輪振動及噪聲大,是內(nèi)燃機(jī)機(jī)械噪聲的主要影響因素,降低齒輪噪聲是降低內(nèi)燃機(jī)噪聲的關(guān)鍵[3]。
本文中為解決某柴油機(jī)測試過程中空壓機(jī)打氣時出現(xiàn)的整機(jī)聲壓級偏高問題,通過對齒輪嚙合及敲擊噪聲產(chǎn)生的影響因素分析及根據(jù)剪切齒輪可有效降低敲擊噪聲的特點,確定使用剪切齒輪代替齒輪系中間過渡直齒圓柱齒輪的降噪方案,并進(jìn)行優(yōu)化前后噪聲對比測試,驗證剪切齒輪降低敲擊噪聲的效果。
根據(jù)產(chǎn)生機(jī)理不同,齒輪系統(tǒng)噪聲分為嚙合噪聲與敲擊噪聲2類。
在齒輪傳動時,嚙合齒面上存在相對運動,在齒輪嚙合處產(chǎn)生滑動摩擦力,相對滑動速度反向時,摩擦力大小、方向的改變導(dǎo)致齒輪嚙合點間產(chǎn)生“節(jié)點脈沖”現(xiàn)象[4],隨著齒輪轉(zhuǎn)速升高、傳動效率增大、表面精度降低,產(chǎn)生較大的嚙合噪聲。并且由于齒輪安裝誤差、加工誤差以及輪齒剛度周期性變化,導(dǎo)致齒輪系在嚙合過程中產(chǎn)生軸向及徑向振動激勵,激勵通過固體傳導(dǎo)或者固體表面直接輻射等途徑形成齒輪嚙合噪聲[5]。
在齒輪嚙合傳動時,齒廓之間必須保持合適的齒側(cè)間隙[6],以便在齒廓間形成潤滑油膜,并避免齒輪因摩擦發(fā)熱而膨脹卡死。齒側(cè)間隙過大,齒輪嚙合時產(chǎn)生較大的嚙合沖擊,產(chǎn)生 “咔噠”“咔噠”的敲擊噪聲。在實際生產(chǎn)、裝配過程中,受齒輪加工誤差、裝配誤差、齒輪傳動尺寸鏈過長以及機(jī)體位置度等因素影響,很難將齒側(cè)間隙控制在理想范圍內(nèi),極易產(chǎn)生齒輪敲擊噪聲[7]。
剪切齒輪由主齒輪、副齒輪、定位銷及支撐釘?shù)冉M成,如圖1所示。剪切齒輪裝配時,調(diào)整主、副齒輪上3顆支撐釘孔中心的偏置量,主、副齒輪通過定位銷定位,將支撐釘壓裝進(jìn)主、副齒輪對應(yīng)的支撐釘孔,最后拔出定位銷,完成安裝。齒輪系運行時,齒輪副驅(qū)動側(cè)隙距離與背隙側(cè)距離在齒輪嚙合時交替變化,齒輪副相互撞擊產(chǎn)生敲擊噪聲。剪切齒輪的主、副齒輪錯開一定角度,可以減小相鄰齒輪的齒側(cè)間隙,降低齒輪副之間的相互撞擊力,并且剪切齒輪支撐釘上半部分裝有橡膠材料,起到支撐及減振作用,從而降低齒輪敲擊噪聲[8]。

a)主齒輪 b)副齒輪 c)齒輪總成圖1 剪切齒輪照片
試驗用6缸4沖程柴油發(fā)動機(jī)后端齒輪系采用直齒圓柱齒輪傳動,測試過程中發(fā)現(xiàn)空壓機(jī)在打氣時,整體聲壓級偏高,與卸荷后狀態(tài)形成鮮明對比,主觀感受“咔噠”“咔噠”異響嚴(yán)重。為降低齒輪系噪聲,將空壓機(jī)齒輪與曲軸齒輪中間的過渡齒輪由直齒圓柱齒輪更換為剪切齒輪,并對優(yōu)化前、后狀態(tài)進(jìn)行噪聲測試,驗證其優(yōu)化效果。
試驗用柴油機(jī)的怠速為700 r/min,空壓機(jī)與曲軸速比為1.116:1。對柴油機(jī)進(jìn)行整機(jī)噪聲測試,以確定柴油機(jī)噪聲特性以及最大噪聲源。
整機(jī)噪聲測試在半消聲室內(nèi)進(jìn)行,依據(jù)文獻(xiàn)[9]規(guī)定的方法進(jìn)行試驗, 測試工況為怠速工況,試驗時對中冷前后管路、排氣管路進(jìn)行包裹,將空壓機(jī)進(jìn)、排氣引出至試驗室外部。
測試麥克風(fēng)布置如圖2所示。圖2中藍(lán)色矩形代表柴油機(jī)最小包絡(luò)面面積,頂部測點麥克風(fēng)與柴油機(jī)缸體上沿的距離為1 m;前、后、左、右麥克風(fēng)與柴油機(jī)缸體的橫向距離均為1 m,麥克風(fēng)縱向高度為頂部測點離開地面距離一半。齒輪室殼體振動測點如圖3所示。

圖2 噪聲測試麥克風(fēng)布置圖

圖3 齒輪室殼體振動測點 圖4 空壓機(jī)近場1 m處聲壓級曲線
怠速打氣與卸荷工況下,空壓機(jī)近場1 m處的聲壓級如圖4所示。由圖4可知:空壓機(jī)打氣時的聲壓級較卸荷后高3.11 dB,打氣噪聲偏高。
經(jīng)小波變換[10]后的發(fā)動機(jī)近場1 m處噪聲頻譜如圖5所示。由圖5可知,小波變換后空壓機(jī)打氣時的噪聲能量主要集中在2500~5500 Hz,時間間隔為0.077 s,與空壓機(jī)工作時間間隔一致[11]。

圖5 發(fā)動機(jī)近場1 m處噪聲頻譜圖
齒輪室殼體振動頻譜圖如圖6所示(圖中g(shù)為自由落體加速度)。由圖5、6可知,噪聲頻率特征、時間特征與齒輪敲擊特征完全符合,近場噪聲能量與齒輪室振動能量趨勢一致,聲振耦合[12]。因此確定空壓機(jī)打氣時柴油機(jī)1 m處聲壓級偏高的主要原因為齒輪系齒輪敲擊噪聲過大。

圖6 齒輪室殼體振動頻譜圖
當(dāng)活塞上行時,曲軸齒輪驅(qū)動空壓機(jī)齒輪運動,空壓機(jī)開始打氣,缸內(nèi)氣壓增加[13]。當(dāng)活塞下行時,空壓機(jī)內(nèi)高壓氣體驅(qū)動活塞,空壓機(jī)轉(zhuǎn)速瞬間加快,導(dǎo)致空壓機(jī)齒輪轉(zhuǎn)速大于曲軸齒輪轉(zhuǎn)速,此時空壓機(jī)齒輪驅(qū)動曲軸齒輪轉(zhuǎn)動,且空壓機(jī)齒輪先脫離后嚙合,齒輪先后連續(xù)2次敲擊,產(chǎn)生敲擊噪聲[14]。試驗用柴油機(jī)后端齒輪系均采用直齒圓柱齒輪傳動,當(dāng)齒輪系齒側(cè)間隙較大時,齒輪敲擊能量較高,產(chǎn)生較大的齒輪敲擊噪聲。
齒輪噪聲的表現(xiàn)形式不同,優(yōu)化方法也不同。該柴油機(jī)齒輪噪聲主要表現(xiàn)為敲擊噪聲,因此采用剪切齒輪降低噪聲。優(yōu)化后的齒輪系布置方案如圖7所示,圖中齒輪系左上方為空壓機(jī)齒輪,右下方為發(fā)動機(jī)曲軸驅(qū)動齒輪,中間過渡齒輪由直齒圓柱齒輪更換為直齒剪切齒輪,齒輪剪切量控制在(0.43±0.10)mm。剪切齒輪的主、副齒輪錯開一定角度,產(chǎn)生剪切量,從而減小相鄰嚙合齒輪間的齒側(cè)間隙,降低齒輪敲擊能量和齒輪敲擊噪聲。

圖7 剪切齒輪方案布置
怠速工況下對優(yōu)化后的柴油機(jī)近場1 m處的整機(jī)噪聲進(jìn)行測試,試驗測點及試驗方法與優(yōu)化前均保持一致。將優(yōu)化前、后2種狀態(tài)進(jìn)行對比,結(jié)果如表1所示。通過試驗數(shù)據(jù)可知,更換剪切齒輪后,空壓機(jī)打氣時發(fā)動機(jī)近場1 m聲壓級降低2.64 dB,打氣聲壓級差值降低3.5 dB。

表1 優(yōu)化前后聲壓級對比 dB
發(fā)動機(jī)近場1 m處,小波變換后噪聲頻譜圖如圖8所示。與圖5相比,柴油機(jī)近場齒輪敲擊能量明顯降低,降噪效果明顯。

圖8 優(yōu)化后發(fā)動機(jī)近場1 m處噪聲頻譜圖
以柴油機(jī)后端齒輪系為研究對象,通過聲壓級測試及小波變換,從發(fā)動機(jī)近場噪聲及齒輪室振動2個角度進(jìn)行分析,確定采用剪切齒輪代替原直齒圓柱齒輪,優(yōu)化方案可以有效減小齒側(cè)間隙,降低齒輪敲擊能量和敲擊噪聲。該方案對實際工程應(yīng)用中剪切齒輪設(shè)計及產(chǎn)品規(guī)劃具有重要的現(xiàn)實意義。