張釗
山東華魯恒升化工股份有限公司 山東 德州 253000
為了對水煤漿氣化裝置進行改進和完善,對其運行以及相關經驗進行了研究,并且對有關系統進行了相應的技術改造,保證裝置在長時間的運行過程中處于一個比較安全穩定的狀態,這很好地保證了該工藝的良好發展。
在對合成氨進行生產時,中海石油華鶴煤化公司達到了30萬噸的生產量,在此過程中應用了水煤漿的加壓氣化技術,相關裝置也比較完整,不僅包括了制漿,還包括了對渣水的處理,總共有三套完整的系統。
該氣化裝置的應用時間比較早,系統存在的問題也比較多:首先,在具體運行過程中煤經常會堵塞煤倉,煤量會影響到料機皮帶,從而很可能會發生損毀,此時入料管線也經常會被堵塞,最終會導致煤漿的輸入量與設計的輸入量有出入,氣化爐在運行過程中也要根據實際情況進行減負荷。其次,磨煤機筒的螺栓在運行過程中往往會出現漏漿的現象,這會造成環境的污染,與此同時,煤漿還很有可能流入到小齒輪軸承中,這很難保證設備的使用壽命。再次,氣化爐在具體工作過程中,會收到燒嘴壓差較低因素的影響,從而出現氣化爐聯鎖停車現象,這主要是因為當地的煤含有一些雜質。最后,在對停車被爐進行清洗和檢修時,如果使用的是激冷水系列的管線,那么很難對斷口進行相應的清理,與此同時也很難保證熱量的充足運行[1]。
起初,工藝燒嘴的設計值煤漿流量為36m/h,此時還要進行相應的限定。在生產尿素時有一定的需求,所以需要增加氣化爐的負荷。氣化爐的供氧量要進行相應的加強,這樣才能夠保證順利生產,與此同時,還要擴大環氧環系的尺寸,這樣能夠有效地使氣化爐負荷量增加,最終的負荷量能夠達到38m/h。
冷水系列管線在運行一段時間之后往往會出現結垢,該問題一旦出現,很難保證停車被爐的徹底清洗,并且運行周期也很難符合要求。要想很好的解決該問題,可以在激冷水泵上設置相應的短節,短節的長度一般控制在1.5米左右,在對水泵進行清洗時,可以拆除短節,這樣才能夠保證管線的徹底清理。
但其在吹掃過程中,在原來未監管下很容易出現切斷閥的現象,這主要是因為孔板的內徑比較小,最終會發生管線燃燒的現象。要想對該種問題進行解決,就要對限流孔板內徑進行改造,是內徑擴大到40毫米,這樣能夠有效對上述問題進行規避。與此同時,還要考慮到流通能力的增強,這樣能夠保證吹掃效果提升,從而更能夠保證管線的正常運行。
一般情況下,鎖斗循環泵的出口管線在90度左右,并且是一個直彎頭,但是該裝置在氣化過程中會產生較多的煤雜質,并且灰的含量也會比較大,這會嚴重影響到管線的正常工作,管線也會受到相應的磨損,此時很容易發生彎頭處泄漏現象,這樣就會增加停車的次數。要想很好的解決該問題,就要對管線的管道壁進行改善,可以把管線的管道壁厚增加到12毫米,彎頭處R=3D,這樣能夠很好地對泄漏問題進行防治。
原來的塔盤一般情況下是固發結構,并且有8層,在對其改造之后,塔盤為6層。在具體布置過程中,要把固舍與固閥結構相結合。固閥結構總共有4層,固舍結構為兩層,此時與原來的塔盤開孔數量相比,有了相應的減少,孔徑增加到了39毫米。所加入的高壓灰水量也有了一定程度的減小,合成氣出口的溫度也有了相應的提升,從而使水氣比得到了相應的提高,相關裝置的使用周期得到了延長[2]。
所使用的過濾機一般情況下是真空帶式的,如果該裝置出現了問題,那么細灰會持續沉積,這樣很難保證運行狀態在極短的時間內恢復,如果嚴重的話會出現全系統停車的現象,這樣造成的后果是非常嚴重的。要想對該種問題進行解決,可以考慮管線的正確安置,可以把管線放到澄清池底部的流泵位置,這樣即使是過濾機出現了問題,也能夠保證細灰研磨落入水池,最后能夠實現水質的優化以及系統的穩定運行。
在對水泵原機進行相應的沖洗時,洗滌塔會使用到脫鹽水,但是其壓力比較低,所以不能夠達到相應的沖洗要求,也很難保證機鋒中能夠加入沖洗水,這樣也不能夠保證機封的運行壽命。要想對該種問題進行解決,可以考慮脫鹽水壓力值的升高,密封水如果是低溫低壓,那么能夠起到相應的壓力增加的作用,與此同時還能夠優化水泵的運作性能。
在沒有對氣化爐以及緩沖罐進行改良之前,往往會出現壓力值驟降的現象,此時的高壓閃蒸罐的壓力也會得到相應的降低,此時的低壓緩沖罐往往會受到損壞,在正常運行的情況下會出現泄漏現象,氣化爐也會出現停車現象。要想對上述問題進行解決,可以考慮耐磨材料的應用,與此同時,還要把管壁的厚度增大,這樣才能夠提升相應的防腐性以及防泄漏性。
對聯鎖系統進行修改,能夠有效地使吹掃的時間增長,從而保證一定的清潔度。一般情況下,吹掃的時間為15s或者是25s左右,要對最少的時間進行適當的提升。
由以上可知,要想對氣化裝置的運行可操作性進行改善和優化,就要針對不同的系統做出相應的技術改良工作,這樣不僅能夠保證裝置的安全穩定運行,還能夠節約相應的運行成本。