(中國五環工程有限公司,湖北 武漢 430223)
CO2壓縮機是化肥廠最重要的核心設備之一,其安全有效運行對于工廠至關重要,管道的劇烈振動,將使得管道結構、管路附件以及管道的連接部位疲勞損壞、松動和破裂。其噪聲的增大,會嚴重影響生產安全和工作人員的身心健康。
某現場CO2壓縮機有4個管口、2段壓縮,壓縮機運行參數見表1,出口管道走向和振動測點布置見圖1,每處測點測量徑向和軸向兩個方向,1點為壓縮機出口。管道有3處分支,一處為送到其他裝置使用,一處為4段壓縮出口回3段壓縮的回流管線,平時處于關閉狀態,最后一段為放空管線,一般在開車時使用,也處于關閉狀態。實際現場見圖2,在現場能明顯感覺整個鋼格柵板都在振動。通過對各測點進行測量,可得振動速度的有效值(見表2)。

表1 壓縮機實際運行數據

圖1 測點布置

圖2 實際現場

表2 各測點振動數據
通過表2可以看出,振動在1點處較小,此后開始逐漸增大,在7、9、11點處達到最大,然后在13、14點處開始變小,即管線在壓縮機出口振動很小,在到達閥組和三通后振動急劇增大,經過分支和閥組后,振動逐漸減小。對典型測點的頻譜進行分析,圖3顯示了1點、4點和7點的振動速度的頻譜。1點是離心壓縮機出口,振動速度為0.7mm/s,振幅很小,此時轉速為9 975r/min,對應頻率為166.25Hz,而最大點處頻率為88.75Hz,并不是轉速的半頻,還有145Hz,也不是轉速頻率成分。4點處振動明顯變大,達到了9.753mm/s,其主要頻率為85Hz,7點格柵板處振動最大,其主要頻率為85Hz。同時還測量了回流管線和放空管線的振動情況,其中,回流管線振動較為強烈,放空管線振動幅度不大,根據現場感受振動情況,其振幅出現了不同程度波動,時大時小,而在測量的這段時間,其頻率變化最大為5Hz,如果是轉速引起的變化,其轉速應在±150r/min,而這是不可能的,同時壓縮機運行平穩,振動一直處于非報警狀態,故排除是由壓縮機氣流激振引發的振動,即這次的振動不是由于離心壓縮機機排氣波動造成的。同時由于無其他激勵源,故認為振動來自于流體流經管道產生的激勵。
國外稱這類振動為流體誘導激發FIV[3](FLOW INDUCED VIBRATION),常見于離心壓縮機管內流體流徑三通、閥門等位置產生的渦流(見圖4),激發管道機械或氣體共振,這類振動也常在換熱器管道中發生。這類問題具有很強的不確定性和復雜性,特別是與管道流量息息相關,但由于生產的多變性,導致振動問題經常出現。而管線建成后,這類聲學振動問題難以通過簡單的加固支架來解決。為此,需要對離心壓縮機管道進行專門的聲學和激勵源分析。
氣流流過物體表面的缺口或空腔時,由于腔外剪切流與腔內流動相互作用,常會出現自持振蕩現象,并產生強烈噪聲。該問題涉及到流體力學中許多基本問題,如非定常流、流動不穩定性、聲與流動的相互作用等,是流體力學中令人感興趣的問題之一[4]。
當流體流經管道盲段時,在接口處產生旋渦,產生的旋渦會進入盲段,相當于激勵源激勵盲段的氣體[5],當氣體頻率與管道這段的氣柱固有頻率或機械固有頻率接近時,旋渦激勵會呈指數倍增加,導致管道振動與噪聲增加。
Blake(1986),Rockwell 和Naudascher (1978)等通過實驗對其激發頻率進行研究,得到其關系為:
其中,U為流速m/s,L為盲段內徑mm。
對于一段開口一段封閉的管道,其聲學固有頻率計算公式為:
其中,c為流體在管道內傳播的聲速,H為管道長度。
通過計算可知,管道激振頻率fn=16.9Hz,n=1,現場振動頻率基本為85Hz,為其整數倍,處于其倍頻段80%~120%的區間內。需要改變管道的響應結構來根本上解決其振動問題。
分別通過CAESAR Ⅱ軟件和bentley plus軟件計算管道機械和氣柱固有頻率,計算結果見表3、表4。表4計算的為回流管線的氣柱固有頻率,一段是帶流量閉端,另一端為全閉端,模擬流體盲段激勵。從表3、表4可以看出,振動頻率85Hz對于管道的固有頻率已相對較高,固有頻率階次也較高,在高階次是不容易避開激勵頻率的,并且由于計算誤差,會將計算頻率增加20%的誤差,工程上常采用80%~120%區間進行共振避開,據此通過改變管道固有頻率來降低振動的可行性已被否定。管道CAESARⅡ模型見圖5,管道氣柱模型見圖6。

圖3 1、4、7點振動頻譜

圖4 流體激勵原理

圖5 管道CAESAR Ⅱ模型

圖6 管道氣柱模型

表3 管道機械結構固有頻率

表4 管道氣柱固有頻率
由于單獨改變其固有頻率很難完全避開其激發頻率,國外學者Franke[6]通過改變三通結構來改善其流道結構(見圖7)。通過改變三通結構,可以有效降低其振動噪聲,來降低其振動幅度。同時可以在管道內加裝導流裝置(見圖8)。

圖7 不同三通結構噪聲對比

圖8 彎頭和球閥處導流片
經過仔細分析和現場考察,決定從3個方面進行整改:①根據文獻6的思路,在2個三通進入盲段處增加法蘭,在法蘭處加裝多孔孔板,孔板形式與降噪板類似;②在回流管線上增加孔板,孔板法蘭后開始變徑到DN250,并新增剛性支架(見圖9);③在多處增加阻尼器,并在第二層平臺上增加斜鋼梁,以增加平臺剛度。
業主采納這一方案,并在大修時進行改造,開車后振動明顯降低,第二層樓板振感明顯減小消失,減振效果明顯。

圖9 管道改造方案
針對某廠CO2壓縮機出口管道振動問題,通過現場測量,分析振動原因是由于渦流激發盲段氣柱共振導致,并計算其激振頻率和管道機械和氣柱固有頻率。通過查閱國外文獻,尋找其解決方案,并創新性地在管道上安裝導流裝置,取得良好減振效果。通過對離心壓縮機的各項分析,說明其減振工作應進行科學分析,盲目加固和增加支架并不能有效解決問題,需要從根源找到其原因,選擇最優方案,并且結合多種方式,以達到最佳減振效果。