高世鋼
(大慶油田行政事務服務中心,黑龍江 大慶 163000)
油田經過多年開發,已進入特高含水期,發展不平衡不充分的矛盾和問題逐步凸顯。G采油隊地處過渡帶,原油物性差;井網系統不完善、分布大量不規則面積井網;油層發育差,“三低井”嚴重;間歇出油、含水波動大,增加了油田開發難度。
隨著油田開發時間的延長,采油隊設備陳舊老化、各項能耗不斷增加,設備維護更新、技術改造、油水井作業等需要投入大量資金;并且,受物價上漲因素的影響,原材料、水費、電費、作業費、人工成本日益增加。
面對油田高難度開發及原油價格斷崖式下跌雙重挑戰,建立低油價下的成本效益倒逼機制,逐項梳理各費用要素壓降潛力,在目標預算、成本發生、費用考核三個關鍵環節,完善管理辦法,細化管理流程,探索實施了“三抓三控三精”的提質增效管理新模式,實現了生產和成本的共同優化挖潛。具體做法如下:
按照提質增效工作目標為引領,加強源頭管控,結合采油隊各生產節點及管理情況,建立以原油生產為基礎、以成本控制為目標、以效益提升為結果的提質增效管理體系。根據“橫向到邊、縱向到底、落實到崗、責任到人”的原則,建立隊、班組、個人三級提質增效管理機制,逐級下達提質增效目標;將班組作為管理主體,將各項指標分解細化到各班組,落實責任。實現“橫向”從采油隊領導到生產崗位,都能準確“看”到提質增效發生的各層面和直接發生點,“縱向”將提質增效可控成本分解到單井、站、單臺設備或具體崗位等最小操作單元,形成相對應的生產流程管理信息,切實將提質增效管理貼近到生產過程中。
(1)聚焦開發,全系統靶向施策,招招都用創效計
①實施點項管理法,精準注水井時率管控。臨關井管理建立監控跟蹤臺賬,控制關井時間;測試井管理建立測試運行監控跟蹤臺賬,控制不分水時間;作業井管理建立作業運行監控跟蹤臺賬,縮短待作業及施工時間。注水時率由98.02%提高到99.5%,提高1.48個百分點。
②實施復合洗井法,精準注水井洗井管理。一是針對注水量下降井,采取常規變更排量洗井;二是針對結垢嚴重井,采取除垢器除垢洗井;三是針對油層發育較差的注水井,采取大排量洗井;四是針對常規洗井效果不明顯的水井,采取熱洗車洗井;五是針對出口排量小的注水井,采取拔水嘴洗井。
③實施以區定調法,精準抽油機泵況管理。精準安排參數調整分區工作:2020年,參數偏大區5口,占比8.33%,調整原則為下調工作參數或制度,實施下調參2口,間抽3口;無參數偏小區;待落實區5口,占比8.33%,及時核實泵況和液量,實施上調參2口,加密核實產量3口;斷漏區1口,占比1.67%,及時核實泵況和液量,實施上調參數1口;合理區49口,占比81.7%,同比提高1.7個百分點,持續保持,力爭提高到83%以上。
④實施梯次跟進法,精準采油井措施挖潛。措施前結合選井,依托地下大調查,依據選井技術標準選井,制定培養計劃和單井措施方案;過程中三步跟進,跟進單井培養方案執行情況、措施實施時機優選和措施效果分析評價;措施后跟蹤保護。2020年采油井上調參單井增油均達到0.6噸。
⑤實施分類施策法,精準采油井效益分析。建立核心可控指標單井效益評價,量化各項指標評分比重,確定綜合評價標準,形成內部效益評價指標體系;利用評價結果對單井進行分類,分析不同級別的井影響因素,制定下步對策,做到一類井保持創效,二類井挖潛增效,三類井治理達到有效,四類井治理實現升級,分級管理、精準管控。
(2)精細管理,全方位控本增效,處處都成創效點
①實施三步操作法,降低綜合能耗。在中轉站摻水系統、計量間摻水匯管、井口摻水管線應用免清蠟技術,利用原油流動改進劑在管道內形成水為外相的擬乳狀液,使蠟無法接觸管壁,降低產出液黏度,實現免清蠟及低溫輸送。自2017年8月投用流動改進劑后,熱洗周期由每月30井次降至6井次,按每井次洗井5小時,每小時耗氣80方計算,節氣4.8萬方;按每小時耗電42千瓦時計算,節電2.52萬千瓦時。
②實施4433管理法,降低噸液耗氣。4433管理法,即:四控制,控制摻水爐溫度、熱洗爐溫度、采暖爐溫度、加熱爐升溫速度;四監控,實時監控瞬時摻量變化情況、熱洗水量變化情況、返干氣壓力變化情況、計量間回油溫度;三優化,優化摻水爐運行臺數、熱洗爐運行周期、暖氣片投運數量;三清理,每年對加熱爐清污一次、清理煙箱一次、清理火嘴一次,保證爐效≥75%。
③實施1+6控電法,降低噸液耗電成本。1+6控電法,即:一項系統工程,安裝數據采集、接收裝置,實現單泵單井電量實時精準計量。六項節點管理,變壓器常態下雙電源運行,降低空載損耗;電容器常態下雙組電容器運行,提高功率因數;監控機泵運行電流變化情況,確保高效運行;變頻器啟停泵前控制出口排量,降低啟動負荷;照明系統分回路優化控制,分時段合理使用;電器、空調等設備用后及時斷電,避免空載損耗。噸液耗電由1.02kwh/t降至0.87kwh/t,日均耗電量下降397kwh,2020年上半年節省電量12.3萬kwh,節省電費7.7萬元。
④實施分井管控法,降低機采井舉升單耗。使用電量監控系統,針對單井耗電情況,進行設備優化組合、參數優化調整、管理優化安排、指標優化合理“四位一體”個性化施策,實現節電效益最大化。沉沒度由227米恢復到302米,泵效由53%提高到58%,機采井舉升單耗由2018年的6.58kwh/t降至5.11kwh/t。
⑤實施322控制法,降低作業成本。322控制法,即:三個治理,針對桿斷井、桿管偏磨井、泵漏失井三類泵況不正常井動態跟蹤調整參數,調整連通井注水,及時更換桿管,保證供采平衡;兩個調整,結合地質狀況,井況和作業現場,實施參數動態管理和方案調整,確保措施方案準確有效;兩個到位,一是作業重點工序監督到位;二是熱洗重點環節檢查到位。322控制法的實施,檢泵率由30%降至27.1%,下降2.9個百分點,作業費用降低2.6個百分點。
⑥實施四步把關法,控制材料消耗成本。針對材料消耗情況,明確班井長、副隊長、材料員、隊長四級職責,以“能修不換、能用不丟”為原則,嚴把“四關”,即:一是上報關,班井長初步認定提出申請;二是鑒定關,副隊長到現場做出判斷;三是調配關,材料員核實庫存及時匯報;四是審批關,隊長按需合理發放。與去年對比材料成本降低8.13萬元。
持續完善提質增效考核體系,著重在成本績效考核上精確發力,充分發揮人力資源的主動性和創造性,以確保提質增效工作目標的順利完成。
依托全要素考核,結合采油隊實際探索形成“五位一體”績效考核模式,“五”:即以專項考核、噸油成本變化系數、人均管井、指標精細量化評價、HSE量化評價為內容的“五位一體”的月度績效考核體系。一是制定專項考核政策,用專項考核強化專業過程管理;二是科學規范系數標準,以班組為單元按噸油成本分配獎金;三是突出“人均管井”思想,用工作數量體現按勞動強度分配;四是強化指標量化評價,用質量標準體現按工作效果分配;五是實行HSE量化考核,用量化考核強化HSE過程管理。“一”:即強化陽光管理這一考核體系。嚴格考核兌現程序管理,加大了效益工資兌現過程中的監督檢查,推行政務公開、陽光管控,做到考核程序、考核過程、考核結果“三公開”,保障績效考核過程透明有效。使全隊上下做到層層有壓力、人人有指標,保證了采油隊提質增效管理新模式的深入推進。
G采油隊通過提質增效管理新模式的實踐與應用,由重產量、重管理向重效益轉變,以創新驅動加快轉型發展,深度挖掘自身潛力,將地質“劣勢”變提質“優勢”,將管理“難點”變增效“亮點”,探索一條基層采油隊提質增效的新路徑,實現了原油產量不降反升,桶油操作成本不升反降,成為大慶油田新時代的標桿,為建設百年油田做出突出貢獻。