

摘要:針對打樁機(jī)斗桿挖掘動作異常故障,講述整機(jī)斗桿挖掘液壓回路的原理,分析故障原因。經(jīng)過對多個可能引起故障點(diǎn)位的排查調(diào)試,清洗閥內(nèi)元件,調(diào)試驗證,之后故障解除。
關(guān)鍵詞:打樁機(jī);斗桿缸;保持閥;憋車
1" "故障現(xiàn)象
根據(jù)客戶反饋,一臺ZE650EP-10型打樁機(jī)在做斗桿挖掘動作時,明顯偏慢,且斗桿缸保持閥存在刺耳的異響,同步出現(xiàn)發(fā)動機(jī)“憋車”故障。復(fù)合動作時故障不消除,其余動作包括斗桿卸載、動臂提升及下降、鏟斗挖掘及卸載、左右回轉(zhuǎn)、高低速行走均正常。該故障嚴(yán)重影響工作效率,必須及時解決。
2" "工作原理
ZE650EP-10型打樁機(jī)斗桿液壓回路原理如圖1所示,其主要由主泵一1、主泵二2、先導(dǎo)泵3、主溢流閥4、先導(dǎo)溢流閥5、操縱先導(dǎo)閥6、斗桿換向閥一7、斗桿換向閥二8、反饋閥9、過載補(bǔ)油閥10、斗桿缸保持閥11、斗桿缸12、散熱器13、液壓油箱14組成。其中,該車型為加長臂的結(jié)構(gòu),為保證安全,需配置保持閥。由于斗桿缸安裝采用下置式,為鎖住液壓缸,故保持閥選擇設(shè)置在液壓缸無桿腔端。
主泵一1和主泵二2分別將高壓油供至斗桿換向閥一7和斗桿換向閥二8,由主溢流閥4將此油路的最高壓力限制在34.3MPa。先導(dǎo)泵3將先導(dǎo)控制油供至操縱先導(dǎo)閥6,由先導(dǎo)溢流閥5將此先導(dǎo)控制油路最高壓力限制在3.9MPa,進(jìn)而來控制斗桿換向閥一7和斗桿換向閥二8的工作位置。之后高壓油經(jīng)過斗桿缸保持閥11后進(jìn)入斗桿缸12,實(shí)現(xiàn)斗桿外擺和內(nèi)收。其中,反饋閥9的作用是反饋信號給主泵減小排量,降低油耗。過載補(bǔ)油閥10的作用,一是防止負(fù)載過大造成系統(tǒng)損壞,二是防止出現(xiàn)吸空現(xiàn)象。
該機(jī)斗桿缸液壓回路,用操縱先導(dǎo)閥同步控制兩聯(lián)換向閥,實(shí)現(xiàn)雙泵合流,進(jìn)而提升斗桿速度,提高工作效率。其中,斗桿保持閥11保持液壓缸無桿腔的壓力,當(dāng)控制斗桿缸有桿腔進(jìn)油的先導(dǎo)信號在斗桿換向閥建立壓力的同時,也在斗桿保持閥X口建立壓力,打開保持閥,實(shí)現(xiàn)油液通過。 該保持閥主要由換向閥、溢流閥、單向閥、節(jié)流閥、過濾網(wǎng)、節(jié)流閥組成,如圖2所示。
3" "故障原因分析
結(jié)合斗桿缸控制回路、斗桿保持閥工作原理,分析認(rèn)為,僅斗桿挖掘動作有異常,而其余操作均正常,發(fā)動機(jī)、電氣系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)(除斗桿挖掘油路外)應(yīng)該無故障。結(jié)合異響出自保持閥,很可能是非結(jié)構(gòu)件傳動、潤滑不到位。
針對斗桿挖掘動作慢及發(fā)動機(jī)“憋車”現(xiàn)象,初步判定為保持閥內(nèi)部油路(A1→A方向)存在節(jié)流,使油缸有桿腔液壓油無法順利流出,隨之造成液壓缸無桿腔壓力升高。液壓缸有桿腔活塞面積S1小于無桿腔S2,液壓缸運(yùn)行接近勻速,由此推斷斗桿缸有桿腔內(nèi)壓力大于無桿腔。此時從打樁機(jī)儀表讀出壓力34.4~34.6MPa(主泵出口壓力),說明主閥已經(jīng)處于完全溢流狀態(tài),即此時液壓系統(tǒng)負(fù)載較大,進(jìn)而造成發(fā)動機(jī)“憋車”故障。
根據(jù)斗桿缸保持閥存在刺耳的異響現(xiàn)象,初步判定為保持閥內(nèi)部溢流閥設(shè)定壓力偏低,或者因斗桿缸無桿腔內(nèi)壓力超過溢流閥設(shè)定壓力,出現(xiàn)了溢流現(xiàn)象。
分析認(rèn)為,其直接原因為:換向閥1未完全開啟,造成回路憋壓,進(jìn)而引起斗桿挖掘慢、發(fā)動機(jī)“憋車”、斗桿保持閥異響。根據(jù)原理分析,此問題的原因可能有3種:一是進(jìn)入斗桿保持閥X口的油液壓力未達(dá)到其開啟壓力;二是斗桿保持閥內(nèi)部換向閥1內(nèi)泄漏過大;三是斗桿保持閥內(nèi)部換向閥1開啟壓力偏高。
4" "故障排查
針對以上原因分析,開始逐個排查。首先對X口進(jìn)行了兩次測壓。第一次直接加三通,測得X口壓力4MPa。第二次將X口的軟管斷開,同步將溢流閥2壓力調(diào)至最高(目的在于排除溢流影響),分別在X口和軟管口加測壓點(diǎn),測得X口壓力為0MPa,軟管口壓力為3.8MPa,即說明先導(dǎo)壓力正常。
再對斗桿保持閥T口進(jìn)行測壓,測得壓力為0MPa,拆除T口軟管后無油液流出,由此說明此故障非換向閥1內(nèi)泄漏過大引起。
之后將溢流閥2的壓力調(diào)至最高,操作打樁機(jī)手柄后斗桿挖掘無動作,說明僅X口先導(dǎo)壓力無法打開斗桿保持閥。再將溢流閥2的壓力逐步調(diào)低,經(jīng)過幾次的調(diào)節(jié),斗桿缸開始內(nèi)收且速度逐步加快,異響也同步降低,且當(dāng)斗桿挖掘比較快時會出現(xiàn)斗桿“剎不住”現(xiàn)象。分析認(rèn)為,“剎不住”是因斗桿慣性使得斗桿缸無桿腔壓力大于溢流閥2的溢流壓力,引起系統(tǒng)溢流。
分析認(rèn)為,當(dāng)作用在換向閥1上的先導(dǎo)壓力,在操縱先導(dǎo)閥6來的先導(dǎo)壓力3.8MPa的基礎(chǔ)上,附加溢流閥2溢出的壓力時,換向閥1正常開啟,由此說明換向閥1的開啟壓力偏高且大于3.8MPa。
將溢流閥2壓力調(diào)至最高,逐步降低換向閥1的開啟壓力,經(jīng)過幾次調(diào)節(jié),發(fā)現(xiàn)換向閥1仍無法正常開啟,故障未消除。由此預(yù)測換向閥1開啟壓力過大。隨即將換向閥1及其調(diào)節(jié)彈簧拆下,拆除時明顯感覺拆除困難。拆后發(fā)現(xiàn)里面有碎屑,將其清洗裝配后,再次調(diào)節(jié)換向閥1及溢流閥2壓力,斗桿挖掘速度恢復(fù),發(fā)動機(jī)“憋車”、斗桿保持閥異響消除。后了解到,該斗桿保持閥在運(yùn)輸過程中有磕碰,更換過閥內(nèi)部分零部件。分析認(rèn)為,更換過程中有異物進(jìn)入,由此造成該故障發(fā)生。
5" "結(jié)語
本文針對打樁機(jī)斗桿挖掘動作異常故障,講述整機(jī)斗桿挖掘液壓回路的原理,分析故障原因。對多個可能引起故障點(diǎn)進(jìn)行排查,清洗閥內(nèi)元件,調(diào)試驗證,之后故障解除。液壓件的精度很高,更換其零部件時,必須對油口進(jìn)行包裹,保證液壓件及液壓油的清潔度,以防止因異物進(jìn)入而導(dǎo)致系統(tǒng)異常。