

摘要:為了克服水電站施工中,常常遇到的施工工期易滯后、施工成本高、施工質量難控等問題,以某水電站工程為例,設計定制了了無軌滑模三套,實施了無軌滑模技術。實際效果表明,此技術具有施工速度快、成本低、施工操作較為簡單靈活、結構設計較簡單等優點,同時避免了混凝土出現質量缺陷,防止了麻面、氣泡等常見問題的發生,使混凝土強度得到大大提高,可為類似水利工程提供參考和借鑒。
關鍵詞:水電站;無軌滑模;混凝土
0" "引言
在建設水電站時,受到地形地貌的限制,大部分水電站想要很好的利用水頭,通常會設置長度較大的引水隧洞。而引水隧洞的施工環境較復雜、條件限制較多,所以也是水電站建設中的關鍵路線和需要突破的一個難題[1]。
在技術人員長期摸索和實踐之下,人們對引水隧洞混凝土襯砌的施工手段也在持續創新。具體施工中,需要針對不同的施工環境和條件來制定相應的施工方案。本文以某水電站為例子,仔細詳盡的對無軌滑模技術的施工思路和步驟進行了介紹。最終的施工效果表明,此技術手段具有成本低、施工質量高、速度快等優點
1" "工程概況
某水電站主要功能是發電,配備有單機容量90MW的水輪發電機組2臺,總容量達到180MW,一年的發電量能保證在11.76億kW·h以上,電站的設計流量為125.7m3/s,其設計水頭為162.6m。該水電站主要由升壓開關站、地面發電廠房、壓力斜井、調壓井、引水隧洞、擋水壩等組成。
本水電站項目引水隧洞長6858.2m,其中包括下平段和壓力斜井,屬于鋼襯回填壓力和全斷面鋼筋混凝土襯砌隧洞,鋼筋混凝土襯砌洞段的施工長度為6522.85m,該標段洞底縱坡為2.3‰,下平段與壓力斜井段的長度分別為121.7m和87.4m。C20為洞段所用混凝土的強度等級,襯砌厚度定為50cm,混凝土總方量設計初定為8.6萬m3。隧洞鋼筋的布置為單層或雙向,采用雙層或單層布置,環向主筋布置間距為20cm,縱向分布筋間距為30cm。
2" "隧洞襯砌中的難點
2. 1" "塌方較多且施工條件有限
開挖引水隧洞會改變圍巖的性質,易引起涌水和使圍巖失穩,容易發生塌方事件。一旦發生塌方事件,不僅會使工程進度嚴重滯后,還有可能造成人員傷亡,并提高工程成本。同時此項目引水隧洞所要穿越的山體較長,地形地貌較為陡峭,施工支洞布置的條件十分有限,導致6.5km的施工總長僅能設置3條支洞,支洞間的間隔較大,使得混凝土襯砌施工無法在多處同時進行。
2. 2" "澆筑混凝土困難
因單個工作面的作業距離較大,且需要兩個長工作面一起開展施工,若選用常用的逐個建立單倉12m襯砌方法,則不能在工期內完成施工,且這種襯砌方式成本較高,工作強度較大。同時以這種方式澆筑而成的隧洞底拱很,大概率會出現質量問題,如產生麻面、水紋以及氣泡等。鑒于單工作面距離長,底拱位置處經常受到水流沖刷,因此要對混凝土的質量進行控制。
3" "底拱無軌滑模設計方案
3. 1" "設計思路
分析總結隧洞襯施工的困難之處,主要是常規分倉砌筑,成本高,工作量大,很難在規定工期內完成施工,所以要選擇一種可以連續襯砌的方式。若選用全圓針梁鋼模臺車開展襯砌工作,則成本會進一步增加,且很容易在底拱位置處出現麻面和氣泡[2],影響到施工質量。而若選取底拱翻模技術[3]開展襯砌工作,雖然避免了底拱質量受影響的問題,但又延長了施工期限,不能保證施工進度。
綜上所述,在本文項目中,選用分開澆筑邊頂拱和底拱的方式,完成引水隧洞的施工。具體為底拱先襯砌,再跟進邊頂拱鋼模臺車[4]開展襯砌工作,采取滑模施工的方式進行底拱襯砌[5],同時突破創新,滑模施工選用無軌滑模技術。
3. 2" "無軌滑模設計
不單獨在底拱倉兩邊安裝“Ⅰ”形鋼軌,讓滑膜直接與混凝土相接觸,滑膜在其表面滑動的技術即是無軌滑模技術。這種技術手段可以大大減少軌道安裝的成本,縮短施工工期,且運行使用起來更加簡便。滑模結構設計如圖1所示。
滑模面板尺寸如圖2所示。模板成燕尾形狀,由6段組成,每段長1.5m,總長9m。選用一臺卷揚機給滑模提供前進動力,機器能達到100kN的牽引力。為了振搗混凝土,將4臺振搗器置于模板底部,當滑模開始前行時,開啟振搗器,以此降低緩凝土河模板之間的摩擦力。設置一個抹面平臺于滑模尾部,以方便滑模經過后人工抹面。
4" "布置無軌滑模
設置的施工支洞分別為1號、2號+、2號和3號,2號+與1號這兩個支洞有2854.3m的距離需要襯砌,2號與2號+間有504m的距離需要襯砌,3號和2號之間有2258m的距離需要襯砌。參考襯砌計劃于施工需要,一共要定制無軌滑模3套,并根據施工條件和進度科學對襯砌時間和順序進行安排。
選用無軌滑模技術來開展底拱襯砌工作,將原設計的襯砌分塊路程一倉12m增加到48m,并設置了一伸縮縫,使其處在兩分塊之間,縫內放上橡膠用于止水。滑模前進方向用卷揚機和地錨點配合控制。為了抵抗混凝土振搗和下料時,滑模受到影響而產生浮托力,在滑膜兩邊設置內拉條,間隔為1.5m,以起到加固作用。為了保證混凝土澆筑有較好的連續性,當前一倉完成混凝土澆筑時,要平行進行下一倉的鋼筋幫扎和清倉等準備工作,以此循環。
5" "施工滑模混凝土
5. 1" "拌制混凝土
鑒于隧洞工程工作總長較大,要設置多處拌和樓。1號拌和樓用于下游工作面、1號支洞的混凝土拌合,放置HZ75型拌和機一臺,2號拌和樓負責3號支洞上游、2號支洞下游、2號+支洞的混凝土拌合,放置HZ75型拌和機2臺,所用混凝土的等級為C20。
水泥用量為混凝土309kg/m3,最大骨料粒徑是40mm。其配合比為引氣劑:減水劑:中石(粒徑在20到40mm之間):小石(粒徑小于20mm):天然砂:人工砂:水泥:水=0.001:0.015:1.28:1.92:1.37:1.37:1:0.56。拌合混凝土的用水來自于沉淀之后的河水。
5.2" "澆筑混凝土
運用容量為8m3的混凝土罐車,將配置好的混凝土用送到施工現場。將1臺HBTS60型混凝土泵放于各個工作面,并配備附著式振搗器4臺、70插入式振搗器5臺。鋪料時選用平鋪法進行,當澆筑到模板的最底下時,改為從兩邊對稱澆筑,并用插入式振搗器進行振搗,使兩側的澆筑高度差不大于30cm。下料時,速度要控制在每小時12~15m3。下料過程中,要時刻注意兩邊模板抗浮和內拉條加固的情況,控制好混凝土的尺寸和體型。
5.3" "滑行模板
當模板兩側和和底部都裝滿混凝土,且經過足夠的振搗后,才能開始滑行,同時混凝土的強度要滿足不小于0.1MPa、不大于0.3MPa。10cm為第一次滑行的距離。在滑行開始前,要對滑軌和滑行經過的混凝土進行清理,調整鋼絲繩方向和滑行方向相同。在滑行之后要對混凝土強度進行觀測,看其有沒有受損,當兩邊混凝土能保持良好的穩定性,不會發生垮塌時,最為合適。
滑行時要遵循“短距、多滑”的原則,滑動距離不宜太大,每次距離控制在50~60cm最佳。滑動要頻繁,時間間隔為10~15min為最佳。當每次滑行后,混凝土澆筑繼續進行,兩者交替進行。滑模前進到分縫處、靠近收倉時,先將其頭部滑到分縫外面,分縫端模板要被主模板覆蓋住。滑模前進到一定位置時,滑模受混凝土的影響會產生了較大浮托力,此時須把拉條放置于模板兩側,以進行加固。混凝土下料完畢后,并振搗1.0~1.5h以后,才可以把滑模牽拉到下一部分。
6.4" "混凝土的抹面
每次滑模工作完畢后,安裝好抹面樣架。抹面工作由5個抹面進行,分2次開展抹面工作,第一次對混凝土面進行壓實和找平,第二次對混凝土整體進行抹面壓光,力求達到表面平整、均勻和光潔。在這個工作過程里,要時刻注意上部巖體水分的滴落,保護好混凝土的表面。
6.5" "養護混凝
混凝土澆筑工作完成后,選取草席和濕麻袋來覆蓋在混凝土表面上,并人工灑水來養護和保濕,保證混凝土表面一直保持濕潤,要保證14天以上的養護時間。
7" "結論
無軌滑模技術在水電站引水隧洞施工中的應用并不常見,國內工程案例還不是很多,所以缺少可以借鑒的經驗。改技術具有施工速度快、成本低、施工操作較為簡單靈活、周轉次數高、重車清、結構設計較簡單等優點,以本文為例,底拱混凝土襯砌在一個月中最高紀錄能達到360m,達到可施工快速、低成本的目的,克服了引水隧洞工期長、易延期的問題。無軌滑模在人工抹面處理之后,避免了混凝土出現質量缺陷,防止了麻面、氣泡等常見問題的發生,使混凝土強度得到了大大的提高。
參考文獻
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[2] 陳張華,孟潤花.全圓針梁鋼模臺車襯砌底部氣泡成因分析及改進措施[J].四川水力發電,2010(3) : 34-38.
[3] 李強,甘冬梅,徐速.圓形大斷面洞室底拱混凝土翻模施工技術[J].科技創新與應用,2011(20) : 118-122.
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