何 清, 章 力
(1.中煤華晉集團有限公司王家嶺選煤廠, 山西 運城 043300;
2.中煤華晉集團晉城能源有限公司, 山西 晉城 048200)
重介質選煤工藝是一種高效率、高分選精度的分選方法,是選煤廠洗選系統的核心工藝。近年來,我國重介質選煤技術發展迅速,尤其以重介質旋流器為核心的分選工藝得到廣泛應用,分選效率大幅度提高[1-2]。利用采樣、制樣、化驗、測定等手段,對重介系統生產的數據指標進行全面檢測、研究分析,確定現有重介系統的分選效果,找出不足,從而為提升設備分選效率找出技術調控方向。通過重介質分選系統生產技術參數調整,以及旋流器內部結構優化等措施,提高現有重介分選系統的分選精度,從而實現選煤廠重介分選工藝高精度、高效率生產的目的[3]。
中煤華晉集團王家嶺選煤廠重介分選工藝采用主、再洗(兩段)兩產品重介質旋流器,一段主洗重介旋流器Φ1 400 mm,二段再選重介旋流器Φ1 000 mm。工藝中原煤經篩縫Φ1.0 mm 脫泥篩脫泥后,50~1 mm 進入主洗旋流器分選出精煤和中矸產品,中矸進入再洗旋流器再次分選,得到中煤和矸石產品。實際生產過程中存在分選效率不穩定,以及矸石帶煤問題。
由于重介質旋流器根據不同工藝、不同煤質、不同產品要求,在結構設計中存在配置差異,可依據此特點,對重介分選系統進行單機檢測,以評定現有旋流器技術指標是否滿足需求,并達到行業標準要求。通過對重介旋流器進行全面技術檢測,對分選效果進行評定、分析,查找設備運行的內在缺陷、問題,對進一步優化重介旋流器工況條件及生產控制水平,提高分選精度,穩定精煤、中煤產品質量,減小中損、矸損等錯配指標提供方向性指導作用。
針對王家嶺選煤廠重介旋流器分選工藝的研究,制定以下方案:
1)對重介系統主、再洗旋流器的入料、溢流、底流分別進行粒度篩分、灰分、水分采制化,采集數據。
2)對主、再洗旋流器入料、溢流、底流進行全級浮沉檢測,分5 個密度級(1.3~1.8 kg/L)分別進行浮沉,采集浮沉數據及灰分指標,繪制可選性曲線,得出各灰分對應的理論產率。
3)分別對主、再洗旋流器不分級的入料、溢流、底流進行整體灰分化驗,用灰分平衡法估算實際精煤產率。
4)分析主、再洗旋流器錯配物含量,繪制分配曲線。
5)綜合評定、分析重介旋流器的分選效果,分析、查找可能存在的內在缺陷、問題。
6)針對檢測結果的數據評定,制定優化升級的調整技術方案,對重介旋流器運行分選參數及結構參數指標進行優化升級。
對重介質分選設備(重介旋流器)進行工藝性能單機技術檢測[4]。
通過篩分浮沉試驗,50~1 mm 粒度級原煤浮沉數據綜合如下頁表1 所示。

表1 原煤(50~1 mm 粒級)浮沉試驗綜合表
根據上表數據繪制原煤可選性曲線,如下頁圖1所示。
從下頁圖1 可知,精煤低灰要求時,產率較大,可選出灰分較低的精煤,且精煤回收率較高;當要求精煤灰分9.5%~10.0%范圍內時,產率隨灰分變化仍較敏感,增漲幅度仍較高,進而影響分選密度和臨近密度物含量的變化。但在灰分高于10.0%時,產率隨灰分增長變緩,高密度物含量降低。
由圖1,根據精煤灰分為9.5%時,理論精煤產率為66.5%,精煤理論分選密度為1.540 kg/L,臨近密度物含量為14.0%,煤質可選性評定為中等可選煤。

圖1 原煤(50~1mm 粒級)可選性曲線
由表2 可知,粒度越小,精煤產率越高,這是由于原煤經過破碎,解離度更高導致小粒度灰分偏低,相同條件下有較高的精煤產率;而中煤產率中,粒度由大變小,中煤解離度高,而產率則變小。矸石因為自身硬度高,在大粒度中含量高,小粒度中含量低,矸石產率變化與中煤產率相似。

表2 各粒度級產品產率
由表3 可知,從灰分偏差EP值來看,一段EP值高于0.05 kg/L,達到重介旋流器可能偏差值上限,分選效果超標;EP值隨粒度的減小而升高,3~1 mm 粒級的EP 值為0.054 0 kg/L,分選效果最高。根據重介分選下限評定標準(EP值0.10 kg/L 時對應物料粒度級為分選下限),此旋流器仍可達到較好的分選下限;二段旋流器EP亦較高,綜合值為0.051 0 kg/L,分選效果均有優化空間。

表3 可能偏差表
從表4 中可知,精煤灰分為9.56%,符合灰分9.50%~10.0%的要求,產率為66.15%,產率較高。一段重介質旋流器的可能偏差為0.052 5 kg/L,根據《煤炭洗選工程設計規范》兩產品重介旋流器的分選可能偏差范圍0.03~0.05 kg/L,因此一段旋流器的可能偏差稍高。但一段重介旋流器的數量效率為98.73%,數量效率較高,錯配物總量為2.1%,錯配物總量較少;二段重介旋流器可能偏差為0.051 0 kg/L(標準為0.04~0.06 kg/L),說明二段分選效果達到標準范圍。

表4 重介分選設備工藝性能指標綜合表
根據以上數據分析,一段旋流器分選效果不佳,超過設計規范所要求的分選精度值,而二段再選旋流器分選效果基本滿足規范要求范圍。由各粒度級分選精度數據可看出,一段重介旋流器分選效果不佳,主要因為細顆粒分選精度不夠導致。
基于以上數據及分析,對重介分選系統進行優化升級,加強重介旋流器的操作控制,穩定旋流器工況條件,優化升級旋流器結構參數,主要技術調控措施如下:
1)分選密度設定:重點關注分選密度變化,及時調整桶位,確保分選密度波動不超設定密度的±0.01 kg/L;根據精煤、中煤灰分指標以及密度計實時數據顯示,每小時對設定密度進行跟蹤調整,如連續2 次出現低灰或高灰,則應立即進行復檢查驗,確定灰分指標變化后,及時調整分選密度設定。
2)穩定分選密度:分選密度波動易造成產品質量不穩定,應根據設定懸浮液密度穩定介質桶位值,桶位補水控制保持設定自動狀態,設定限度不應超過30%,避免補水稀釋,進而影響分選密度;若分選密度偏高,則進行提前適量補水,調整分選密度至設定值。
3)保持懸浮液磁性物含量與煤泥含量:有壓工藝中次生煤泥量一般取值5%~10%,因此脫泥工藝也應該有效控制懸浮的煤泥含量,保持懸浮液磁性物含量值。根據磁性物含量計測定數值及人工抽檢數值,為減小煤泥對合介懸浮液密度的影響,及時控制分流量。通過將部分合格介質分流至稀介系統,用磁選機對介質流進行凈化處理,控制合格介質懸浮液中的煤泥含量,以有效提高合介的穩定性。
將一段主洗旋流器Φ1 400 入料壓力由120 kPa提升為150 kPa,旋流器入料壓力提高,旋流器內部離心力場增強,則旋流器對細顆粒分選精度提升。
原旋流器使用時間較長,設備磨損嚴重,針對現有Φ1 400 旋流器口徑配置,依據現有煤質特性、產品質量要求,對旋流器口徑重新優化升級,提高旋流器對細顆粒的分選效果,從而降低細顆粒末煤的EP值。原溢流管由Φ620 mm 縮小至Φ600 mm,底流口由Φ460 mm 降低至Φ420 mm,整體提高旋流器內部壓強,提高離心力。
基于以上生產技術調控措施,工藝參數優化手段,對一段重介旋流器分選效果提升幅度較大,特別對細顆粒末煤提升了分選精度。各粒度分選精度檢測如表5 所示:

表5 一段重介旋流器可能偏差表
由表5 數據可知,一段主洗重介系統,通過穩定密度,穩定煤泥含量,旋流器結構參數升級優化,達到《煤炭洗選工程設計規范》中兩產品重介旋流器的可能偏差范圍0.03~0.05 kg/L,分選精度提升明顯。
以王家嶺選煤廠為例,一段主洗重介旋流器可能偏差由0.052 5 kg/L 降至0.035 8 kg/L,重介系統數量效率穩定在98%以上。通過一系列的調控、優化措施,使重介分選工藝系統分選精度、數量效率保持在較高水平,充分發揮出分選設備潛能,有效增強重介系統的分選精度,提升了精煤產率,為選煤廠創造出較高的經濟效益。