黃 茵
(廣西右江水利開發(fā)有限責(zé)任公司,南寧 530028)
右江水電廠為地下廠房,電廠安裝4 臺單機(jī)容量為135 MW 的混流式水輪發(fā)電機(jī)組,水輪機(jī)型號為HLS196-LJ428,額定出力137.8 MW。發(fā)電機(jī)型號為SF135-36/9200,額定容量135/159 MW/MVA。
技術(shù)供水采用自流減壓單元供水方式,從每臺機(jī)組蝸殼取水經(jīng)一套全自動濾水器后,一條支路經(jīng)減壓閥后供發(fā)電機(jī)空冷器和機(jī)組軸承冷卻用水;另一支路供機(jī)組主軸密封用水。為保證用水設(shè)備和管道安全,在減壓閥后裝設(shè)有安全泄壓閥。減壓閥采用北京捷福士電子技術(shù)有限公司進(jìn)口的720S 型壓膜式減壓閥,出口壓力調(diào)整范圍為0.2~0.6 MPa,實際整定為0.42 MPa,安全泄壓閥開啟壓力0.55 MPa,關(guān)閉壓力0.45 MPa。
720S 型減壓閥的調(diào)節(jié)由導(dǎo)閥來引導(dǎo)完成。導(dǎo)閥通過感應(yīng)閥后壓力,將壓力導(dǎo)通至閥門控制腔,或者將壓力從閥門控制腔導(dǎo)出,通過控制主閥的開度來精確調(diào)節(jié)閥后的壓力。減壓閥由導(dǎo)閥引導(dǎo),比彈簧直接作用式減壓閥控制精度高,閥門運(yùn)行更平穩(wěn)。該減壓閥具有以下特點:
(1)閥門為Y形結(jié)構(gòu),過流通道為半直線型,保障控制精度;在小流量工況下,仍可保證精確控制。
(2)閥門結(jié)構(gòu)為寬體,有效地降低汽蝕現(xiàn)象的發(fā)生,水力噪聲小,管道無振動,閥門維護(hù)周期長。
(3)閥桿為中央軸驅(qū)動,閥口不設(shè)支撐肋,對雜質(zhì)不敏感。
(4)雙腔室結(jié)構(gòu),提供緩閉的水力機(jī)能和多種控制方案選擇。
(5)執(zhí)行機(jī)構(gòu)整體拆卸,無需專業(yè)人員完成其維護(hù)工作。
(6)導(dǎo)閥在0.5~16(25)公斤級內(nèi),可任意調(diào)節(jié)壓力。帶有閥門開度指示器,方便使用者檢測閥門的工作狀態(tài)。
減壓閥工作原理見圖1。

圖1 減壓閥工作原理圖
減壓閥的調(diào)節(jié)由導(dǎo)閥(#2D)引導(dǎo)完成,通過控制主閥的開度來獲得精確的閥后壓力。閥前閥后壓力通過球閥1和球閥2引入導(dǎo)閥(#2D),利用壓力腔的不同面積,通過調(diào)節(jié)導(dǎo)閥螺栓,可控制進(jìn)入主閥上腔的壓力水量,達(dá)到控制主閥開度獲得閥后壓力的目的。當(dāng)閥后壓力過小,則導(dǎo)閥下腔打開,主閥上腔的水流出,主閥往開的方向開啟;當(dāng)閥后壓力過大,則導(dǎo)閥下腔關(guān)閉,閥前水壓通過導(dǎo)閥的針閥往主閥上腔供水,主閥往關(guān)的方向關(guān)閉。整個減壓閥原理簡單,控制元件少,控制精度高。
為適應(yīng)各種水質(zhì)要求,減壓閥在閥前進(jìn)水處設(shè)置自動正反清洗過濾器裝置。清洗過濾器裝置原理圖見圖2。

圖2 清洗過濾器裝置原理圖
正常進(jìn)水時,管道里的水從A1 處通過三位導(dǎo)閥出口處進(jìn)入過濾器4FF2,經(jīng)過濾后的清水從過濾器出口D 處進(jìn)入控制回路。此時三位導(dǎo)閥54 由常閉電磁閥控制,即A 和P 處相連。當(dāng)過濾器進(jìn)行自動反沖洗時,4FF2 的水力導(dǎo)閥上的電磁閥通電,使電磁閥的A 和R 口相通,壓力進(jìn)入導(dǎo)閥54 上腔,將導(dǎo)閥關(guān)閉。這樣,正常的進(jìn)水A1 到B1 處的水流被水力導(dǎo)閥阻斷,而經(jīng)過4FF1過濾后的清水通過導(dǎo)管由2A2 處進(jìn)入過濾器4FF2 內(nèi)部。由于該過濾器擁有特殊的疊片嵌槽結(jié)構(gòu),所以堆積在疊片外的污物很容易地被清水從2口處通過O至C處排出。
該減壓閥在右江水電廠投運(yùn)以來,運(yùn)行穩(wěn)定可靠,調(diào)節(jié)水壓性能好。但從2021 年1 月份開始,運(yùn)行情況突然不穩(wěn)定,多次在機(jī)組運(yùn)行過程中出現(xiàn)主閥閥芯全開,無法調(diào)節(jié)關(guān)閉的現(xiàn)象,導(dǎo)致技術(shù)供水壓力超高,已嚴(yán)重影響到機(jī)組安全運(yùn)行。
電廠立即組織技術(shù)人員對減壓閥進(jìn)行故障分析與排查工作,由減壓閥原理可知,主閥全開無法調(diào)節(jié)可能由導(dǎo)閥卡塞、過濾器堵塞、主閥中的隔膜穿滲等故障造成。為找出故障原因,結(jié)合機(jī)組停機(jī)機(jī)會對減壓閥故障原因進(jìn)行了逐一排查。
(1)導(dǎo)閥卡塞。對減壓閥導(dǎo)閥進(jìn)行解體檢查,導(dǎo)閥動作情況良好,內(nèi)部元件無磨損腐蝕現(xiàn)象。為保證故障排查徹底,更換了一個新的導(dǎo)閥。
(2)過濾器堵塞。電廠技術(shù)供水水質(zhì)雖然良好,但水中仍然會存在一些微生物和雜質(zhì),減壓閥控制系統(tǒng)過濾器過流面積小,故還是比較容易出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象。對過濾器閥芯進(jìn)行檢查,閥芯干凈無堵塞。
(3)主閥中的隔膜穿滲。打開減壓閥主閥本體,檢查主閥上下腔隔膜,上下腔隔膜完好無損。充水后做隔膜穿滲試驗,隔膜無異常。檢查主閥其他部分,閥芯彈簧和彈簧座有一定磨損,但不影響運(yùn)行。為徹底排除故障,對主閥閥芯阻水面密封,軸心桿密封等進(jìn)行了更換。
在做完以上檢查后,按照廠家調(diào)試手冊操作,對減壓閥動作情況進(jìn)行評估。調(diào)試期減壓閥仍存在閥芯無法關(guān)閉現(xiàn)象,壓力無法調(diào)節(jié)。在打開冷卻器進(jìn)水手動閥較大開度后,減壓閥才能正常關(guān)閉。進(jìn)一步分析原理,發(fā)現(xiàn)如果正反清洗過濾器裝置電磁閥關(guān)閉不到位,也會出現(xiàn)類似過濾器堵塞導(dǎo)致閥前進(jìn)水水量不夠的現(xiàn)象。結(jié)合正反清洗過濾器裝置電磁閥在歷次檢修中基本未做檢查,正反清洗過濾器裝置電磁閥故障很有可能是導(dǎo)致減壓閥無法正常調(diào)節(jié)的原因。為驗證故障原因,在電磁閥關(guān)閉的情況下,關(guān)閉過濾器后閥門2A2,打開過濾器閥芯,過濾器內(nèi)部仍有水流出,進(jìn)一步證明了電磁閥無法關(guān)閉到位。對電磁閥閥體進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)閥組存在卡塞,閥芯有內(nèi)漏現(xiàn)象。對正反清洗過濾器裝置電磁閥進(jìn)行更換后,減壓閥動作正常。
為進(jìn)一步保證機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行,防止類似故障的發(fā)生,對正反清洗過濾器裝置邏輯進(jìn)行優(yōu)化,在機(jī)組運(yùn)行情況下,不允許進(jìn)行正反清洗操作。
在電廠的日常檢修維護(hù)工作中,減壓閥的檢修維護(hù)隸屬于機(jī)械班組,由于機(jī)械班組在維護(hù)過程中側(cè)重點于閥組,對控制系統(tǒng)元件則認(rèn)識不足,造成檢修維護(hù)盲點,影響機(jī)組安全。這對電廠技術(shù)、設(shè)備管理人員提出更高要求,在設(shè)備劃分,設(shè)備維護(hù)管理方面,要求清楚設(shè)備原理,懂得設(shè)備薄弱環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點,特別是專業(yè)面存在交叉現(xiàn)象時,必須明確責(zé)任主體和維護(hù)內(nèi)容,以徹底消除影響機(jī)組安全運(yùn)行中存在的盲點。