李濤
中國石油西南油氣田分公司 工程技術研究院(四川 成都610000)
超深井的開窗側鉆仍面臨很多難題,主要表現在開窗工具要求高,側鉆期間對定向鉆具組合和鉆井液性能要求高[1-5]。JT1井位于四川盆地川中古隆起龍女寺構造北斜坡八角場構造,是一口探索北斜坡龍王廟組、燈影組四段構造巖性圈閉含油氣性的風險探井[6-7]。該井完鉆井深7 766 m,完鉆層位燈四段。該井在試油過程中發生管柱斷裂事故,后處理落魚,由于后續打撈落魚難度大、耗時長,最后決定對該井進行側鉆。第一次側鉆時斜向器座掛在井深7 255.8 m,下入銑錐在7 253.5 m開窗側鉆,經過四趟開窗磨銑作業,在修復窗口期間鉆具遇卡,經反復處理未解卡,爆炸松扣后起出鉆具,魚頂井深7 215.5 m,本文重點介紹第二次側鉆情況。
考慮JT1井目前魚頂在7 215.5 m,選擇在Φ206.38 mm套管開窗,為減少側鉆筇竹寺井段長度,根據扶正器和套管接箍位置,選擇開窗點在7 190 m左右。

表1 JT1井(側)井深結構設計
本井先用Φ165.1 mm鉆頭,密度1.80 g/cm3油基鉆井液鉆至燈四段,用精細控壓先將密度緩慢降至1.50 g/cm3左右,若地層穩定,繼續用Φ165.1 mm鉆頭鉆至燈四段(井深約7 642 m)完鉆,懸掛Φ139.7 mm尾管,射孔完井。若井下發生垮塌,提密度保持井下穩定,懸掛Φ139.7 mm尾管,回接油層套管后,采用Φ110 mm鉆頭鉆至完鉆井深。
本井開窗點井深超7 000 m,是目前四川油氣田套管開窗點井深最深的井,國內外可借鑒資料少,鉆井施工難度極大。
本井在Φ206.38 mm套管進行開窗,套管鋼級BG155V,壁厚17.25 mm,對開窗工具硬度、耐磨性要求極高;開窗完成后,如果窗口修整不好,起下鉆在窗口處容易掛卡,其開窗難度極大[8]。
筇竹寺組與燈四段地層壓力差異大,筇竹寺組設計壓力系數1.60,燈四段設計壓力系數1.22~1.27,合打風險極高。原用密度2.30 g/cm3鉆井液在筇竹寺組7 367.8~7 370.0 m井段出現井漏,最大漏速38.4 m3/h,側鉆井眼采用1.80 g/cm3鉆井液精細控壓鉆進筇竹寺組,垮塌風險大,在燈四段鉆進中又逐步將密度降為1.50~1.60 g/cm3。預測燈四段地層壓力系數為1.22~1.27,若以密度1.50~1.60 g/cm3鉆井液鉆進燈四段,一旦燈四段發生井漏,筇竹寺組可能發生垮塌,存在下漏上垮、溢的井控風險,處理難度極大。
在選擇開窗點時,要求開窗點以上套管完好,開窗點附近固井質量較好且地層穩定,避開扶正器和套管接箍位置[9-10]。
選擇與側鉆地層配伍的鉆井液,加強固控設備使用和鉆井液性能維護,保持良好的鉆井液性能。
根據開窗點位置確定注水泥塞井段,確保開窗點以下有150 m以上連續完整的水泥塞,水泥塞達到候凝時間后再通井鉆塞至開窗點井深以下10 m左右,再用套管刮管器修刮管壁,保證管壁干凈。
3.4.1 安放斜向器
送入斜向器時,要求操作平穩,下放速度要慢,不得猛剎猛放,遇阻不得超過20 kN,以防在下鉆中途斜向器固定錨先期工作,造成支撐斜向器失敗或過早剪斷懸掛螺栓;下鉆中途不得開泵,防止提前坐封。下入斜向器到預定位置后,投入鋼球,開泵送球,到位后憋壓坐封斜向器。進行斜向器倒扣時,應注意大鉤載荷等于井內鉆具重量,從而使送入器與斜向器連接處螺紋受力最小,以便卸扣。
3.4.2 領眼開窗磨銑
為開好窗口,保護斜向器頂不受破壞,先下入領眼起始銑鞋(或復式銑鞋),下入起始銑鞋到底時,加壓10~20 kN,記下方入,計算好窗頂口位置,上提鉆具,加壓5~20 kN,轉速50~60 r/min,磨銑30~40 min,進行領眼開窗磨銑,每磨進0.1~0.2 m,應上提鉆具劃眼,反復修磨窗口,并定時撈取鉆井液中返出的鐵屑,及時分析磨進情況。
3.4.3 開窗磨銑
下入錐形銑鞋或復式銑鞋,磨銑參數:鉆壓20~30 kN,轉速40~50 r/min。每次下鉆提前于窗口頂開始輕壓劃眼,反復修磨開出的窗口,再接觸窗底按正常磨進參數繼續磨進。磨銑過程中要求操作平穩,均勻送鉆,并注意轉盤負荷的變化,如發現負荷增加,則上提鉆具反復修磨窗口。每30 min撈取鉆井液中的返出物,分析砂樣中鐵屑所占的百分比。窗口開出后,用錐形銑鞋繼續鉆進4~5 m。
3.4.4 修整與加長窗口
下入復式銑鞋+柱形銑鞋,對窗口進行修整與加長,清除窗口上的毛刺,確保窗口光滑,并保證鉆進鉆具順利下入。修磨過程要求操作平穩,提前于窗頂試探,遇阻則磨銑,不得強行加壓通過,反復修磨,均勻慢送,直至不蹩不跳,上下活動無阻卡,再繼續往下修磨。開窗完畢,徹底循環鉆井液,認真清除鉆井液中的鐵屑,再起鉆下螺桿定向鉆進鉆具。
3.4.5 定向側鉆形成新井眼
彎螺桿鉆具下鉆,注意控制下放速度,遇阻不得硬壓,應轉動方向后試下放。隨時查看巖屑的代表性,每半米取一次砂樣,記錄一次鉆時,根據實鉆情況及時調整鉆井參數,確??焖傩纬绍壽E平滑的新井眼。
3.4.6 增斜段+穩斜段鉆進
全程采用MWD監測增斜段+穩斜段井斜、方位,保證原井眼和側鉆井眼不相碰,實鉆中加強井眼軌跡監測,實時調整定向鉆井參數,確保達到設計增斜效果。每次起下鉆,鉆頭進出窗口的過程中要小心操作,謹防卡鉆。加強鉆井液的維護處理,使其具有較好的抑制固相、防卡、防塌性能和較好的攜砂能力,確保起下鉆暢通無阻。
1)下刮管器在魚頂7 215 m上100 m井段內反復刮削3次,循環降低鉆井液密度(2.26 g/cm3降至1.87 g/cm3)。
2)在魚頂7 215 m以上100 m井段內進行電測,電測內容為固井質量、套管接箍、扶正器、校深。
下Φ160 mm斜向器至7 215.5 m探到魚頂,上提鉆具至7 190 m,投入Φ25 mm鋼球,憋壓25 MPa,穩壓5 min壓力未降,下壓100 kN,上提50 kN,懸重無變化,確認斜向器座掛成功,正轉倒扣50圈,起出送入鉆具,下入斜向器如圖1所示。

圖1 SKDXQ-160斜向器
1)第一次磨銑。開窗鉆具組合:Φ165 mm尖頭銑錐+Φ88.9 mm鉆鋌1根+回壓閥+Φ88.9 mm加重鉆桿9柱+Φ101.6 mm鉆桿85柱+Φ127 mm鉆桿。下入的開窗銑錐如圖2所示,下開窗銑錐至7 186.64 m探得斜向器頂,充分循環鉆井液后進行開窗磨銑。磨銑參數:鉆壓0~4 t,轉速50 r/min,排量20 L/s,泵壓33 MPa。磨銑期間扭矩在0.7~1.0 kN·m,返出鐵屑均質,在磨銑進尺1.05 m后鉆壓4 t不回,逐漸加鉆壓至8 t磨銑無進尺,決定起鉆檢查銑錐,分析井下情況。

圖2 SKKC-165開窗銑錐
通過對出井銑錐的分析,發現銑錐本體磨損較小,主要是頂部(尖頭部)磨損較大,崩齒嚴重(圖3)。同時通過對返出鐵屑進行分析,發現斜向器材質的洛氏硬度低于開窗套管,由于斜向器材質是表面熱處理,表面硬度高,而內部材料硬度相對較低。

圖3 第一次出井銑錐磨損情況
2)第二次磨銑。綜合分析第一次磨銑情況后,第二次下入平頭銑錐,開窗鉆具組合:Φ165 mm平頭銑錐+回壓閥+Φ101.6 mm加重鉆桿9柱+Φ101.6 mm鉆桿85柱+Φ127 mm鉆桿。下銑錐到底后,磨銑參數:鉆壓1~5 t,轉速60 r/min,排量20 L/s,泵壓32 MPa,扭矩6~9 kN·m,在磨銑0.5 m后扭矩8kN·m升至15 kN·m,頂驅蹩停,泵壓32MPa降至29.3 MPa,隨后上提鉆具,無掛卡現象,同時分析返出鐵屑中斜向器占較大比例,未見水泥塊及巖屑,決定起鉆檢查,起鉆完鉆具未發現異常,銑錐水眼沖刷變大。
3)第三次磨銑。磨銑鉆具組合:Φ165 mm平頭銑錐+回壓閥+Φ101.6 mm加重鉆桿9柱+Φ101.6 mm鉆桿85柱+Φ127 mm鉆桿。磨銑井段:7 187.15~7 189.85 m,鉆壓3~7 t,轉速40~70 r/min,排量19~20 L/s,泵壓26~30 MPa,扭矩4~14 kN·m波動較大,頂驅反復蹩停,出口返出少量水泥塊,隨后繼續磨銑修整窗口,扭矩5~7 kN·m逐漸平穩,返出少量鐵屑,未見水泥塊及巖屑,磨銑困難無進尺。上提鉆具,開泵下放鉆具至7 189.06 m遇阻10 kN(原懸重1 890 kN),開泵上提鉆具至7 184.52 m,開頂驅(轉速40 r/min)轉動下放鉆具至7 186.23 m扭矩4 kN·m升至14 kN·m,頂驅蹩停,釋放扭矩后上提鉆具至7 181.81 m,停頂驅下探至7 187.25 m懸重1 890降至1 850 kN,遇阻40 kN,上提鉆具懸重至1 940 kN遇卡,在懸重1 500~3 100 kN反復上下活動鉆具未解卡。
4)注酸解卡。注密度1.10 g/cm3濃度25%鹽酸4 m3(鉆具內留鹽酸3 m3,環空1 m3,浸泡至銑錐以上66 m),候酸反應期間間斷上下活動鉆具(每隔20 min頂替密度1.88 g/cm3鉆井液0.13 m3)。第5次上提鉆具懸重至2 780 kN降至1 970 kN鉆具解卡,起鉆至7 115 m,循環排酸,起鉆完,對出井銑錐進行觀察分析,卡點位于銑錐本體,如圖4所示,銑錐本體與窗口發生硬卡。

圖4 注酸解卡后出井銑錐情況
本井兩次開窗均發生卡鉆事故,其卡鉆發生經過非常相似,都是在開窗磨銑剛出套管,返出非常清晰的管外水泥塊,破而未出時發生卡鉆。其主要表現在開窗工具無法順利通過窗口進入地層,斜向器磨損嚴重,磨銑非常困難,磨銑基本無進尺,修窗期間阻卡、蹩跳嚴重。最后放棄該井側鉆施工,轉入對上部地層進行試油作業,本井開窗側鉆雖然失敗,但對于高鋼級厚壁套管開窗有了初步認識。
分析第一次磨銑出井銑錐,發現頂部(尖頭部)磨損較大,崩齒嚴重,所用較大切削齒銑錐可能不太適用于高鋼級厚壁套管,特別在超深井鉆桿扭矩傳遞困難的情況下,較大切削齒銑錐在低鉆壓、低轉速磨銑條件下效果不理想。建議減小銑錐切削齒大小來增大切削受力面積,減輕崩齒情況;同時適當延長磨銑時間,盡量讓窗口光滑、平整,降低阻卡風險;開窗時盡量選用圓頭銑錐。
1)目前套管開窗技術對高鋼級、厚壁套管開窗存在認識、經驗不足的情況,需要鉆井工作者去攻關難題。
2)在高鋼級厚壁套管開窗時,斜向器硬度至關重要,一旦斜向器硬度低于套管硬度,可能無法磨銑出完整窗口,容易開窗失敗。
3)所用較大切削齒銑錐在高鋼級套管開窗時,很難磨銑出光滑、平整的窗口,在修窗時頻繁發生阻卡,是發生卡鉆的主要原因。建議使用較小切削齒的圓頭銑錐,同時延長磨銑時間,盡量讓窗口光滑、平整。
4)返出斜向器鐵屑量大,隨后銑進困難、上下阻卡時,對此現象警惕性不高,對井下情況分析不夠,兩次卡鉆均在此情況下發生,對高鋼級、厚壁套管開窗應改變思路,不斷完善施工工藝,才可能有所突破。