曹奎奎
(河南永錦能源有限公司云蓋山煤礦二礦,河南 許昌 461683)
隨著瓦斯治理手段的更新,對于高瓦斯及突出礦井的瓦斯治理主要以施工底板抽放巷為主,然后對煤層施工穿層鉆孔抽放瓦斯,掩護采面煤巷順槽的掘進,造成每個未圈成的回采工作面,除采面順槽外,還要均要施工1~2條底板抽放巷;隨著巖巷掘進量逐年增大,巷道單進水平與瓦斯治理進度不相匹配,底抽巷掘進效率低,瓦斯治理工程滯后,嚴重影響了礦井生產的正常接替,底抽巷的快速掘進成為礦井亟待解決的問題。
針對以上問題,云煤二礦引進綜合機械化掘進設備EBZ-318型綜掘機,以23303底抽巷為背景,具體分析了影響巷道掘進速度的主要因素,從掘進裝備技術、巷道層位選擇、運輸系統、支護參數和作業方式、管理水平等6個方面提出改進措施[1]。
1)施工裝備。掘進施工裝備是實現快速成巷的重要保障。傳統的掘進工藝采用崩落法施工實現破巖,利用扒巖機配合礦車或膠帶等設備完成裝矸和運矸工序,無法實現破、裝、運的一體化作業,工效較低,掘進設備選型需要符合當前地質條件,否則容易導致機械頻繁故障,嚴重影響連續作業[2]。
2)地質條件。地質條件是影響底板抽放巷快速成巷的先決條件,若地質條件復雜則會大大影響掘進速度和成巷效果,故底板抽放巷層位的選擇是影響快速成巷的關鍵因素[3]。
3)巷道支護。底板抽放巷一般采用錨網索聯合支護方式,錨桿、索的施工密度大,繁雜的支護程序和高密度的支護形式,嚴重地制約掘進速度。
4)運輸系統。巖巷掘進最重要的環節就是出矸,現有一般使用礦車,工序繁雜,無法進行連續性。
5)作業方式。根據現場施工經驗,巷道掘進過程中支護耗時所占比重達到70%,若能實現掘支一體化作業,則可優化掘進時間,提高掘進效率。
6)管理水平。高效的組織管理模式和良好的獎懲制度,能促進技術人員的安全意識、工作積極性以及各工序的銜接能力等方面得到較大的提高。
1)改進掘進技術裝備。高效機械化掘進是巷道快速掘進技術的必要條件,要提高掘進效率,就必須采用綜合機械化作業,才能適應礦井多變的地質條件。在充分考慮掘進層位圍巖情況的基礎上,引入EBZ-318型掘進機,這套設備的特點為效率高、重心低、工作穩定性好;破巖能力強,截齒能力強;元部件可靠性高;系統簡單可靠,便于維護。掘進機截割功率318 kW,裝機總功率318 kW,質量128 t,截割斷面5 000 mm×4 800 mm,可截割普氏系數為8以下的巖石:最大切割巖石的強度為10 MPa。適應坡度±19°,外形尺寸長×寬×高13 100 mm×2 910 mm×2 630 mm。
2)合理選擇掘進層位。礦井以往底板抽放巷層位選擇時,均在煤層以下8~12 m左右的L9灰巖底界掘進中(L9灰距L8灰巖間距1.8~2.0 m),巷道中高一般3.2 m,掘進期間需破8灰巖1.2~1.4 m,一是L8灰巖硬度系數在8~20,現有國內的綜掘機無法直接截割,需人工松動爆破掘進,單班循環進尺嚴重受限。二是L9灰巖以下有一層0.1~0.3 m煤線,極易冒落,支護困難,成線差,后期施工穿層孔時,容易引起塌孔,冒落。三是距煤層較近,規定控制7 m的法線距離,掘進期間受構造影響容易誤揭煤。綜合以上分析,選擇合適的掘進層位尤為重要,故礦井選擇L8灰巖底界作為掘進標志層,此層位厚度8~12 m,距煤層法線距離18~20 m,硬度系數8~20,支護簡單,完全符合礦井實際情況。
3)巷道斷面及支護優化。巷道支護為錨網索+噴漿聯合支護,以錨桿和金屬網支護為主,配以錨索補強。因此從經濟角度考慮,在滿足通風的要求、鉆機布置要求、掘進設備尺寸的前提下,對巷道規格進行優化,確定巷道的掘進寬度為5 000 mm,掘進高度3 200 mm。沿L8灰巖底界掘進,直接頂為L8灰巖,平均厚度9.65 m,屬于穩定巖層,適合錨網支護。根據懸吊理論計算,并結合礦井現有錨桿類型,以及與相近巷道的支護經驗進行類比分析,確定巷道頂、幫部選用Ф22×2 400 mm左旋無縱筋螺紋鋼錨桿,頂部錨桿間、排距1 400 mm×1 200 mm,幫部錨桿間、排距1 000 mm×1 200 mm,有原來單排循環進尺0.8 m調整為1.2 m,錨桿由原來的18根優化為12根,全斷面采用鋼筋網護頂、幫,鋼筋網規格為:1 500 mm×1 100 mm,網孔規格75 mm,網與網搭接長度不小于100 mm,相鄰兩塊網之間用14號鐵絲雙排連接,雙排連接、三花布置,雙股鐵絲捆扎不小于2圈。
4)完善運輸系統。一是出矸系統的完善,在底抽巷車場口處施工出矸倉(長20 m×寬2.5 m×深2 m),保證可存6~8 m的矸石量,利用P-60型耙矸機出矸至礦車內,再利用電瓶車(1次8~10輛礦車)中轉至主提升中,實現連續出矸的工作方式,極大較少出矸系統人員和時間。二是軌道運輸系統優化,由原來無極繩絞車運輸改為氣動單軌道系統,較少了軌道敷設的工序,極大縮減了運輸人員和作業工程量。
5)抓好作業循環組織。在掘進生產中以割矸、上網、支護、出矸等關鍵工序為主線,其他工序盡量做到平行作業。在支護同時使用3~4臺錨桿鉆機施工頂板錨桿,2臺手持式風鉆施工護幫錨桿,同時優化錨桿施工程序,在鉆孔施工同時,由裝桿人員將錨桿、托板、墊片等按順序安裝成套,注桿時一次性注入,使支護時間由原來的70 min下降到40 min,極大地提高了工作效率。
6)靠機制調動積極性。一是制定《進尺臺階激勵管理辦法》,每月制定內部進尺基數,完成進尺計劃按獎勵基數兌現,獎勵基數為2萬元(單個掘進工作面),提高了班組安全快速掘進的積極性。二是為了強化激勵機制,采用靈活多樣的工資分配政策調動員工生產的積極性,工資向技、苦、臟、累、險崗位傾斜,真正實現多勞多得。實行責任追究。班組內按工種分成頂板支護、護幫支護、掛網聯網等班組,分別承包巷道成型、支護質量、聯網質量等。三是礦井制定了《掘進巷道工程支護質量及工資結算驗收考核管理辦法》,每旬對各掘進巷道進行工程質量驗收,并于月底進行全面復驗,驗收結果直接與施工隊組當月工資掛鉤,不合格進尺直接扣除,同時對施工責任者進行重罰,要求其采取措施進行整改,促進施工人員按標準作業,施工合格工程。
1)巷道掘進裝備技術是快速掘進技術的關鍵,通過引進EBZ-318懸臂式掘進機掘進,巷道掘進效率得到顯著提高,巷道的日進場由原來的掘進進尺2.4 m/d,提高到8 m以上,月進尺維持在130 m以上,最高155 m,掘進速度提高了3倍,掘進效率大幅提高。
2)在巷道圍巖穩定的情況下,由原來單排循環進尺0.8 m調整為1.2 m,錨桿由原來的15根優化為12根。
3)在巷道斷面及支護優化后,先后安裝9臺頂板離層儀,通過日常對頂板離層儀數據進行采集和分析,結果發現9處觀測點(近300 mm范圍內)沒有離層現象,頂底板移近量最大變化為8 mm,兩幫移近量最大變化6 mm,支護強度完全滿足巷道支護需求。