蔣立先,王 震,范文博,胡月婷,王濟來,操時榮,肖雪林
(1 杭州職業技術學院生態健康學院,浙江 杭州 310032;2 杭州上方環保科技有限公司,浙江 杭州 310014;3 中建八局華中建設有限公司,湖北 武漢 430000)
浙江某塑膠材料有限公司成立于2012年,目前是一家專業從事PVC塑膠板帶生產及液體鈣鋇鋅穩定劑復配的企業。鈣鋅/鋇鋅/鉀鋅穩定劑是一種主要的PVC塑膠材料添加劑(熱穩定劑),適用于PVC透明薄膜、PVC人造革及電線電纜膠粒等,具有良好的熱穩定性、防止硫化污染等優點,具有良好的市場前景。PVC塑膠板帶主要是用于休閑家具和沙灘家具、庭院家具、室內家具裝飾燈,目前休閑家具產品的國際、國內市場用量均呈逐年上升態勢,且出口量大。公司現有老廠區成立于2012年,老廠區不是專門的化工集中區,考慮今后的長遠發展,現企業自身要求實施整體搬遷,搬遷至當地化工集中區,需要對該新建廠區的廢水進行處理達標排放。
廢水處理后按照《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)三級排放標準進行排放。該廠區的廢水主要包鈣鋅熱穩定劑、鋇鋅熱穩定劑、鉀鋅熱穩定劑生產過程中產生的分離廢水,主要污染物為COD、石油類等。生產工藝廢水主要污染物是有機酸(包括油酸,異辛酸,苯甲酸,新癸酸,月桂酸,白油等)和堿(包括氫氧化鈣,氫氧化鉀,氫氧化鋅,氫氧化鋇等)中和反應過程產生的少量廢水,廢水中含有揮發性有機酸,少量有機酸鹽,檢測化學需氧量COD值高達19萬 mg/L以上,屬于高難度難降解的有機污染物[1-4]。根據環評要求結合技術分析,本項目將生產工藝廢水單獨預處理,即工藝廢水經蒸發系統處理后,冷凝水再進入后續廢水處理系統,同時蒸發系統母液可作為生產原料回用。
根據環評要求并和業主確認,公司該新建廠區分成生產區和生活區,生產工藝廢水預處理水量約1 m3/d,預處理后與生活污水混合處理。在根據實地調查該廠正常生產運營時情況同時,需考慮部分設計余量,本工程生產廢水設計水量為10 m3/d。生產和生活廢水水質詳情如表1所示。

表1 設計進水水質情況 Table 1 Design influent quality and quantity
公司廢水經過處理后納管,根據環評要求,本項目生產工藝廢水、公用工程廢水收集后經污水站預處理達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)三級標準后納管至污水廠處理。具體見表2。

表2 出水排放標準Table 2 Effluent discharge standard
本項目生產廢水中含有較多的脂肪酸、芳香酸及其金屬鹽,該類有機物難生物降解,并且濃度較高,并且該類物質對生化微生物有較強的抑制作用,需要采用一定的預處理手段來破壞長鏈基團,提高廢水的可生化性[5-9]。然而,直接化學氧化效率較低,并且成本較高。結合本工程特點,并結合企業的自身特點,本項目生產廢水先進行蒸發脫鹽,冷凝水去后續廢水處理,冷凝水利用兩級Fenton工藝進行預處理,降解高濃度COD,出水和生活污水混合再經厭氧+好氧處理,在利用臭氧氧化進行深度處理[10-14]。
本項目的污水處理工藝流程圖詳見圖1。
(1)廢水處理:生產工藝廢水收集后,進入隔油收集池,進行初步隔油,去除部分油脂以及其他較大塊顆粒物,然后用蒸發器脫鹽,冷凝水排入一級芬頓反應池,池中投加芬頓藥劑反應,出水進入二級芬頓池。二級芬頓反應出水流入綜合調節池。同時,蒸發前的蒸發母液主要成分為高沸點脂肪酸和芳香酸的金屬鹽(產品),可回收利用。生活污水、濾液等排入綜合調節池,與預處理后的生產工藝廢水混合,均質均量后提升至生厭氧池,厭氧池中對污染物進行降解,生成小分子有機物,污水進入初沉池確保厭氧生物菌種的活性劑數量。出水進入好氧池,利用好氧菌種的作用將小分子有機物進一步降解,混合液在二沉池中進行泥水分離,出水進入排水池,后進入精濾臭氧組合氧化深度處理,最終達標納管。
(2)污泥處理與處置:本項目污泥主要分2種,其一是生化剩余污泥,其二是Fenton反應后的混凝污泥。污泥在污泥池中濃縮,然后在污泥泵的作用下進入到污泥脫水機進行脫水。形成的泥餅妥善處置。污泥濃縮池上清液、污泥脫水機壓濾液進入到綜合調節池中。
(3)項目運維:在實際工程運行與維護過程中,城市污水處理廠的城市污水中的氮、磷等營養元素一般都能滿足微生物的需要,且有過剩。由于本項目廢水中缺少微生物新陳代謝必要的氮磷元素,所以需要定期投加額外的營養元素。為了滿足微生物生長所需要的營養,碳氮磷比(100∶5∶1)以及微量元素(S、Fe、Mn等),在好氧池添加定量的尿素,當好氧池COD約為300 mg/L,正常氨氮控制在15 mg/L以下,本項目主要是降解COD,可以讓氨氮控制在低濃度(低于5 mg/L),得以培養出專性降解COD的菌群。另外需要定期向生化池投加微量元素,滿足微生物的正常生長。

圖1 廢水處理工藝流程圖Fig.1 Flow chart of wastewater treatment process
主要構筑物包括:隔油集水池、芬頓反應池、綜合廢水調節池、生化組合池、排水池、精濾臭氧組合塔、污泥池、綜合用房、標準排放口等。生產廢水蒸發器及配套部分由業主統一購買。
功能說明:去除表面浮油以及大塊顆粒物;設計參數:2.0×2.0×4.5 m;數量:2座(1用1備);結構:半地下鋼砼結構;設備配置:攪拌裝置2套,提升泵2 臺。
功能說明:匯集蒸發器(單蒸釜)出水,在池內投加芬頓藥劑,產生Fenton反應,利用Fenton反應產生的強氧化物破除廢水中的難降解基團;設計參數:2.0×2.0×4.5 m;數量:2座(1用1備);結構:半地下鋼砼結構;設備配置:提升泵2臺、排泥泵2臺、液位計2套,pH計2套、攪拌裝置2套等。
功能說明:匯集生產廢水和生活污水等,攪拌使其均質均量;設計參數:有效容積30 m3;數量:1座;結構:全地下鋼砼結構;設備配置:提升泵2臺、液位計1臺、攪拌裝置2套等。
功能說明:按功能分為厭氧反應區和好氧生化區,先厭氧提高可生化性,然后利用A/O系統分解去除廢水中的有機污染物;設計參數:9.55×6.55×4.5 m;厭氧區有效容積80 m3,好氧區80 m3;數量:1座,含厭氧池、初沉池、好氧池以及二沉池;結構: 半地下鋼砼結構;設備配置:回轉鼓風機2臺,Q=3.5 m3/min,P=0.04 MPa;含AFET厭氧反應區、A/O生化區和沉淀區,內置布水系統、微孔曝氣系統、回流系統和出水系統等。
功能說明:收集二沉池出水并提升至精濾臭氧組合塔;設計參數:5.0×2.0×2.5 m;數量:1座;結構:全地下鋼砼結構;設備配置:含提升泵2臺,液位計1臺。
功能說明:廢水精濾后利用臭氧的強氧化性去除廢水中的難降解有機物;設計參數:Φ600×6000 mm;數量:1座;結構:SUS304 不銹鋼;設備配置:臭氧發生裝置,規格50 g/h,空氣源,含顯示儀表,水冷接口等;臭氧投加裝置,布水裝置,接觸裝置等;精濾裝置1座。
功能說明:收集初沉池以及二沉池污泥并提升至污泥脫水機;設計參數:5.0×2.0×2.5 m;數量:1座;結構:全地下鋼砼結構;設備配置:含污泥1臺。
功能說明:含值班室、化驗室、風機房和衛生間等;設計參數:13.5×4.0×3.5 m;數量:1座;結構:磚混結構。
功能說明:將處理完成的廢水納管排放;設計參數:3.0×0.8×0.6 m;數量:1座,結構:磚混結構。
該項目經過調試、試運行生產后,期間系統運行穩定且處理效果基本平穩。2022年8-9月各主要處理單元平均進出口情況如表3,其中,綜合廢水總排放口中CODCr<300 mg/L 、SS<100 mg/L、石油類<10 mg/L均達到排放標準,設施出口出水水質指標詳見表3。

表3 主要處理單元出水平均水質Table 3 The average effluent quality of main treatment units
程運行費用主要分為動力費(電費)、人工費、藥劑費等。其中,生產廢水的蒸發器為主要的耗能設備,綜合能耗約52元/m3。其他廢水處理部分正常運行負荷為112.3 kW·h/d,換算單位體積廢水需要的電耗為11.23 kW·h/m3。若電費為0.80元/kW·h,則電費為11.23 kW·h /m3×0.80元/kW·h=8.99元/m3。廢水處理設施維護人員1名,工資約30000元/人·年,人工費用約為8.2元/m3廢水。本工程所用藥劑常規試劑,費用19.3元/m3。綜上所述,本項目單位體積廢水處理總費用為88.49元/m3。
該項目廢水成分復雜,采用“隔油+蒸發+二級芬頓+生化+臭氧”組合工藝處理該高難度難降解工業廢水,經過處理,系統運行穩定,廢水處理設施總排口達到排放要求;其中廢水處理實施出口對高難度難降解的COD去除率達到了98%以上,即CODCr≤300 mg/L,出水水質達到了納管排放標準。