句龍 韓玉鑫 張晶鑫 白林 溫麗媛
摘? 要: 離心式空壓機是現代化工業產品的基礎,是用來提供空氣動力的,某化工公用裝置的空壓機為英格索蘭裝置,近年來,空壓機三級軸振動 波動頻繁,超高現象時有發生,甚至聯鎖停機,嚴重影響生產裝置的安全穩定運行。對于離心式空氣壓縮機組的正常運行而言,一旦出現振動問題,原 因很難找到,設備管理人員不僅要從設備本身上對機械性能進行分析并找出原因,甚至要同時從工藝運行條件等方面進行分析,找出影響軸高振動的主 要因素,采取相應的控制措施,實現主機長周期穩定運行。
關鍵詞: 空氣離心壓縮機軸;高振動;原因分析;對策;研究
1 單元概述
1.1? 機組
美國英格索蘭公司生產的C80MX3離心式空氣壓縮機被引入化學工業 部公共工程裝置的空氣壓縮機站。該系統采用三級壓縮微機自動控制。每 臺空壓機氣體處理能力13200Nm3/h,一級葉輪轉速19370r/min;二級葉輪 轉速27670r/min;三級葉輪轉速38740r/min,進口壓力0.097Mpa,出口壓 力1.0Mpa。主要包括吸入過濾器、壓縮機本體、電機及儀表控制系統,共 4套??諌簷C進口設4臺自潔式空氣過濾器,出口設3臺空氣干燥器。
1.2? 工藝流程
室外空氣經過空氣過濾器后,通過管道送入離心式空氣壓縮機, 依次進行一級壓縮、冷卻、二級壓縮、冷卻和三級壓縮。此時,壓力為 0.9mpa。壓縮空氣經后冷器冷卻后,溫度降至40℃左右,部分進入非凈 化壓縮空氣分配器,通過管道送至氣體裝置;另一部分依次進入氣水分離 器、微熱再生干燥器、除塵器,此時壓縮空氣露點為-40℃。這部分凈化 壓縮空氣進入凈化壓縮空氣分配器,通過管網輸送給各用戶。
2 機組軸振動高原原因
2.1? 儀器故障
振動探頭安裝不牢固,會造成運行過程中振動不穩定,頻繁出現大波 動現象;振動探頭校準精度不足,儀表放大器不穩定故障,將導致機組高 振動聯鎖停機。從機組運行狀態分析,可能導致三級振動高聯鎖停機的主 要原因是:儀表問題,三級振動探頭安裝不牢固,導致運行過程中振動不 穩定,出現多次波動現象;儀表放大器故障將導致高振動聯鎖停機。根據 以上分析,更換三級放大器、振動探頭。機組所有參數均在正常范圍內, 特別是三級振動0.30mil。更換后的三級振動探頭和放大器送專業檢測機構 進行驗證。放大器不穩定,探頭正常。
2.2? 轉子振動大
2.2.1? 轉子本身動平衡不良
對于每一個轉子,在機組修理和重新安裝之前,必須到專業制造商處 重新進行動平衡。 1 、2 、3號轉子葉輪經噴砂、脫泥、退磁、動平衡試驗 合格后方可使用。因此,開始時轉子動平衡出現問題的概率很小。
2.2.2? 轉子動平衡故障
機組運行一段時間后,轉子動平衡已被破壞,可能的原因是葉輪存在 缺陷,根據葉輪材質為特殊的高級鑄造不銹鋼,強度高,耐腐蝕,所以葉 輪缺陷的風險應該很小,轉子動平衡引起葉輪結垢的另一個可能原因是轉 子動平衡被破壞,從而增加軸向振動,葉輪結垢的原因有三:吸入的空氣 不純;壓縮空氣含水量過高;冷卻器筒內壁腐蝕,防腐漆脫落。 DC2023水 平振動達到0.91mil報警,立即切斷機器。 14時30分,更換了第三級放大器和 振動探頭。試運轉時,第三級軸的振動為0.58mil,且振動持續上升。停機解 體檢修,發現三級葉輪嚴重結垢。一、二、三級冷卻器內壁腐蝕嚴重;研 磨、噴砂,用于內部防腐。試驗中3級振動值為0.39mil,運行良好。
2.3? 機組吸入的空氣不純凈
( 1 )濾筒的精度不夠:壓縮機吸入口采用后吹風自清潔空氣過濾器, 去除空氣中99.97%大于2μm的顆粒和90%大于0.5μm的顆粒,保證了吸入 空氣的質量。我們將進口濾芯的精度從2μm提高到1μm,安裝后機組運行 良好。根據以上事故分析,濾筒精度低不是葉輪結垢的主要原因。( 2 ) 濾筒的安裝問題:每個過濾器由35個濾筒組成,每個濾筒由一個長桿螺 栓固定。如果過濾器筒體和頂部的吸入口安裝不正確,或螺栓松動,雜質將吸入閥體,導致葉輪結垢。( 3 )濾筒運行時間過長,擋布使用周期過 長:濾芯太臟導致雜質進入機體, DC-202入口濾芯正在2013年8月進行更 換,自運行以來,吸氣差壓儀表盤一直處于故障狀態,壓差值無法準確監 測,壓差始終顯示在60Pa左右,因此監控系統出現問題,由于壓差濾芯運 行時間長,濾芯太臟,雜質進入機體,這可能是葉輪結垢的原因。外殼濾 布的使用時間約為6個月,臟濾布也是雜質進入體內的原因。( 4 )電磁閥 故障:反吹自清潔過濾器,通過反吹電磁閥的作用,增加進入氣缸壁的氣 體流量,使其從氣缸壁吸附,同時,反吹氣流從內向外的速度大大高于過 濾器氣流向外擴散的速度,將填充在濾紙孔隙中的雜質去除,恢復過濾功 能。電磁閥故障時,過濾器的自清潔功能不能及時發揮,降低了濾筒的效 率,導致雜質進入閥體,也是葉輪結垢的原因。
2.4? 壓縮空氣含水量高
( 1 )級間疏水阱疏水效果差:每級之間的疏水閥為倒桶結構,疏水效 果差,會導致進入下一級的壓縮空氣攜帶水,使水和雜質混合結垢,粘附 在葉輪上。從以上事故來看, DC202排水效果差是葉輪結垢的原因之一。 ( 2 )級間氣液分離器分離效果差:為了防止壓縮后的冷卻氣體中析出的 冷凝水隨氣流進入壓縮機,在每個冷卻器中安裝了氣液分離器,以分離和 收集冷凝水。如果分離器上形成結垢,將嚴重影響分離效果,壓縮空氣將 水帶入體內, 導致葉輪結垢。上述事故導致DC202解體,分離器內未發現 污垢。( 3 )冷卻器筒體內壁防腐漆脫落:本次DC202事故,在三級解體檢 修過程中發現風道防腐層腐蝕嚴重,葉輪結垢顏色與防腐層相似,這可能 是由葉輪上附著的帶空氣的防腐涂料引起的。因此,認為防銹漆剝落是葉 輪結垢的重要原因。
3 機組軸高振動的解決方案
( 1 )儀表備品備件的使用壽命:檢查4臺空壓機各級儀表放大器和振 動探頭的使用壽命,逐步更換過期老化的儀表部件。( 2 )電磁閥檢查: 規定儀表運輸人員每周必須對機組電磁閥進行全面檢查,發現損壞及時更 換。( 3 )濾筒問題:針對濾筒安裝錯位,加強維修過程監督,提高施工 質量。濾筒使用周期過長,影響機組運行。設置濾筒更換周期:濾筒每6 個月更換一次,并嚴格執行。( 4 )檢查葉輪、氣液分離器、冷卻器筒內 壁:根據空壓機維護規程,每個累計運行周期,都要檢查葉輪的結垢情 況,檢查氣液分離器和冷卻器內壁的腐蝕情況,并根據腐蝕情況決定是否 進行防腐。( 5 )疏水閥的維護和檢查:配備現場操作人員,定期檢查、 維護各級疏水閥,定期切斷旁通閥的水,及時整改和更新疏水閥,以保持 良好的排水效果。
4 結論
空壓機組運行措施實施以來,取得了顯著的效果。運行一年后,單臺 空壓機組的連續運行時間從200d增加到370d。機組1 、2 、3級軸振動波動幅 度明顯降低,特別是3級軸超高振動現象明顯減少。與往年同期相比,機組 的檢查和維護成本大幅降低。大大提高了空壓機組的長周期穩定運行。
參考文獻:
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