周 維,陳小蘭,張 品
(湖北大峪口化工有限責(zé)任公司,湖北 鐘祥 431910)
湖北大峪口化工有限責(zé)任公司(以下簡稱公司)二期磷酸裝置使用二水法工藝生產(chǎn),設(shè)計(jì)產(chǎn)能300 kt/a,2012年投產(chǎn)。2021年下半年以來,生產(chǎn)變得十分被動(dòng),反應(yīng)槽流動(dòng)通道堵塞、料漿循環(huán)不暢、第一區(qū)物料堆積、氣相阻力上升等問題相繼出現(xiàn)。
對(duì)稀磷酸生產(chǎn)系統(tǒng)兩個(gè)典型部位的垢塊進(jìn)行取樣分析,指標(biāo)見表1。

表1 稀磷酸生產(chǎn)系統(tǒng)垢樣指標(biāo) %
從表1分析數(shù)據(jù)可以看出,垢塊的主要成分是磷石膏和氟硅酸鹽類[1]。
結(jié)合工藝運(yùn)行情況、礦漿指標(biāo)、過濾洗水等使用情況進(jìn)行分析,磷礦中的K+、Na+等金屬陽離子雜質(zhì)進(jìn)入溶液中,并在反應(yīng)槽中發(fā)生以下反應(yīng):

因氟硅酸鉀和氟硅酸鈉鹽類難溶,與磷石膏和酸不溶物等雜質(zhì)一同沉淀,沉積在反應(yīng)槽和真空冷卻器內(nèi),這是造成生產(chǎn)系統(tǒng)結(jié)垢的根本原因。
真空冷卻器利用真空度控制反應(yīng)料漿的出口溫度,溫降2~3 ℃是最佳操作條件。一旦管道出現(xiàn)堵塞則真空冷卻器進(jìn)口和出口料漿溫度差將增大,引起鉀、鈉的氟硅酸鹽及二水硫酸鈣溶解度降低,從而在冷卻器的管壁析出,并最終因高溫蒸發(fā)在冷卻器頂部結(jié)晶。該磷酸裝置料漿循環(huán)泵經(jīng)過3年的使用,葉輪已嚴(yán)重磨蝕,進(jìn)料量受到較大影響導(dǎo)致料漿出口溫度相對(duì)較低;隨著裝置的長期運(yùn)行,冷卻器因內(nèi)壁結(jié)垢導(dǎo)致?lián)Q熱和蒸發(fā)面積減小。
結(jié)垢往往發(fā)生在濃度變化較大區(qū)域[2]。真空冷卻器中水分閃蒸,料漿濃度增加,硫酸鈣過飽和度升高,會(huì)逐步自發(fā)生成晶核。蒸發(fā)水分帶走熱量后溫度下降2 ℃,而氟硅酸的鉀、鈉鹽和CaSO4·2H2O的溶解度更低,逐步析出在內(nèi)壁上。
公司選礦裝置送來的磷礦漿質(zhì)量呈下降趨勢,2021年上半年的礦漿P2O5含量指標(biāo)與2020年、2019年平均值相比較,存在明顯變差趨勢,2019—2021年礦漿具體指標(biāo)見表2。

表2 2019—2021年礦漿指標(biāo) %
在稀磷酸生產(chǎn)過程中,需要綜合考慮蒸汽消耗和稀磷酸產(chǎn)量的平衡問題,因此,會(huì)適當(dāng)提高稀磷酸的濃度,而礦漿中P2O5含量較高勢必會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品磷酸黏度大,不僅降低反應(yīng)速度而且使CaSO4結(jié)晶細(xì)小而不規(guī)則,同時(shí)稀磷酸濃度的提高也會(huì)導(dǎo)致較苛刻的結(jié)晶條件,一旦不能滿足,則會(huì)導(dǎo)致半水物的產(chǎn)生。這些半水石膏難以過濾,一直殘留在反應(yīng)槽,逐步沉積成垢。
酸不溶物含量增加。礦漿中的硅以SiO2為主的酸不溶物形態(tài)存在,雖然不消耗硫酸,但是會(huì)產(chǎn)生硅酸影響磷石膏的正常過濾,若過濾效果達(dá)不到,則殘余細(xì)顆粒磷石膏長期在反應(yīng)槽循環(huán)沉積。
系統(tǒng)返酸中K+、Na+離子含量偏高。K+主要來源于礦石、Na+主要來源于選礦藥劑和尾礦水處理藥劑純堿。為節(jié)約用水,磷酸裝置于2014年開始用尾礦和渣場凈化回水作為洗滌沖洗水,系統(tǒng)中K+、Na+含量逐年上漲并富集直至達(dá)到過飽和狀態(tài),加速反應(yīng)槽內(nèi)氟硅酸鹽的結(jié)晶和結(jié)垢。2020—2021年池水水質(zhì)指標(biāo)見表3。

表3 2020—2021年池水水質(zhì)指標(biāo)
磷酸生產(chǎn)的特性決定了無法進(jìn)行全面系統(tǒng)的清理,只能在臨時(shí)停車期間對(duì)閃冷循環(huán)泵出口管和低位閃冷器氣相出口管道進(jìn)行局部清理。長此以往,閃冷器就會(huì)出現(xiàn)循環(huán)量和蒸發(fā)量不足的問題,而為保證反應(yīng)槽溫度合格,則必須提高低位閃冷器真空度,勢必會(huì)造成低位閃冷器出口料漿溫度偏低,反應(yīng)槽內(nèi)料漿溫差增大加劇了物料結(jié)垢,如此形成惡性循環(huán)。這是反應(yīng)槽1區(qū)底部酸泥沉積較多和墻壁結(jié)垢異常嚴(yán)重的主要原因。
工藝通過提高真空度來加快氣體流速,從而引起氣相物料夾帶沉積在低位閃冷器真空管道管壁。
從反應(yīng)槽壁面結(jié)垢的斷面明顯的分層情況可以判斷出結(jié)垢的形成與裝置開停車操作直接相關(guān)。磷酸裝置若長時(shí)間開車,物料濃度穩(wěn)定,結(jié)垢趨勢易于控制。裝置頻繁開停車,則料漿與垢面溫差較大,鹽類易析出并沉積。
工藝崗位人員操作水平有差別,對(duì)于工藝指標(biāo)如反應(yīng)溫度、溫差、料漿固含量、SO3等的控制精度和調(diào)整及時(shí)性存在一定區(qū)別。磷酸反應(yīng)系統(tǒng)指標(biāo)操作范圍本身較窄,特別是對(duì)過濾機(jī)真空度、轉(zhuǎn)速、返酸和洗水量的控制和調(diào)整異常關(guān)鍵,一旦出現(xiàn)偏離應(yīng)立即回調(diào);若發(fā)現(xiàn)不及時(shí)、調(diào)整手段錯(cuò)誤則會(huì)造成過濾效果變差和系統(tǒng)結(jié)垢。
針對(duì)此次裝置反應(yīng)系統(tǒng)出現(xiàn)嚴(yán)重的結(jié)垢,結(jié)合裝置運(yùn)行情況,根據(jù)全廠生產(chǎn)平衡,采取每年對(duì)反應(yīng)系統(tǒng)和響應(yīng)管道進(jìn)行徹底清理的運(yùn)行方式,避免因反應(yīng)系統(tǒng)結(jié)垢導(dǎo)致工藝指標(biāo)不穩(wěn)定的情況。
定期跟蹤檢查低位閃冷循環(huán)泵的運(yùn)行情況,保證料漿流量、進(jìn)出口溫差穩(wěn)定;定期檢查反應(yīng)槽攪拌槳磨損和葉面結(jié)垢,避免反應(yīng)槽內(nèi)物料溫差太大而引起結(jié)晶和結(jié)垢。
其他單位對(duì)結(jié)垢問題進(jìn)行了分析[3],也有的添加了阻垢劑[4]。公司從加強(qiáng)工藝和生產(chǎn)管理入手,強(qiáng)化對(duì)崗位人員的培訓(xùn)和考核,優(yōu)化工藝指標(biāo);提高開車率,加強(qiáng)與上下游裝置的聯(lián)系,減少系統(tǒng)停車次數(shù),避免因物料溫度差較大而結(jié)垢。
增加礦漿中K+、Na+分析項(xiàng)目。K+的來源主要是礦石,目前外購礦石的分析項(xiàng)目主要為P2O5、MgO、水含量,增加礦石中K 的分析和限值要求。Na 主要來源于選礦藥劑和尾礦水處理藥劑,根據(jù)礦石質(zhì)量及時(shí)調(diào)整藥劑使用量,減少此類陽離子的產(chǎn)生。礦石中K+、Na+質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制在0.6%以下。
K+、Na+等無法以固定形式制成產(chǎn)品,即使堆積處理,也會(huì)隨著雨水的浸潤而隨凈化水再次進(jìn)入系統(tǒng)。建議做好氟回收系統(tǒng)的洗滌和排放,控制磷石膏中氟含量,盡量將K+、Na+制成產(chǎn)品,從系統(tǒng)中取出。
根據(jù)生產(chǎn)情況增加新鮮水源的加入量,降低磷酸生產(chǎn)池水中K+、Na+富集量。目前全廠雨水、生活和生產(chǎn)污水全部回用,建議跟蹤分析各類水質(zhì)指標(biāo),做好水的分級(jí)利用[5],特別是地下水管網(wǎng)的泄漏非常嚴(yán)重,建議定期排查以減少一次水浪費(fèi)和污水處理量。
對(duì)于生產(chǎn)過程中反應(yīng)系統(tǒng)形成的壁面垢,建議在反應(yīng)系統(tǒng)過程中盡量提高溫度,以提高氟硅酸鹽類的溶解度,在排出系統(tǒng)后經(jīng)過降溫冷卻,在系統(tǒng)外冷卻沉積。例如在短期停車過程中增加對(duì)反應(yīng)部分管線的熬煮,對(duì)垢面進(jìn)行清洗;提升濾布沖洗水溫度,減少結(jié)晶和堵塞。
經(jīng)過多年的實(shí)踐,濕法磷酸生產(chǎn)工藝已經(jīng)十分成熟,設(shè)備腐蝕和結(jié)垢便成了制約磷酸裝置連續(xù)、穩(wěn)定、長周期生產(chǎn)的主要因素。從加強(qiáng)基礎(chǔ)管理出發(fā),嚴(yán)格控制工藝指標(biāo),避免頻繁調(diào)整負(fù)荷及開停車,用均衡、穩(wěn)定來實(shí)現(xiàn)長周期生產(chǎn)。反應(yīng)槽的人為分區(qū)增加了內(nèi)部表面積,從事實(shí)上增加了結(jié)垢的附著面,也形成了攪拌和流動(dòng)的死區(qū),可以作為反應(yīng)槽設(shè)計(jì)的改進(jìn)點(diǎn)。