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磷石膏渣場(chǎng)回水中和降磷降氟改進(jìn)

2022-03-24 06:31:42程來(lái)斌呂景祥劉光耀石西詠
磷肥與復(fù)肥 2022年2期

程來(lái)斌,呂景祥,劉光耀,石西詠

(湖北祥云(集團(tuán))化工股份有限公司,湖北 武穴 435400)

1 磷石膏渣場(chǎng)回水中和的意義

湖北祥云(集團(tuán))化工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)擁有6套二水濕法磷酸裝置,年生產(chǎn)能力共P2O5105 萬(wàn)t。目前采用濕排濕堆工藝流程生產(chǎn):磷酸裝置過(guò)濾機(jī)排出磷石膏送入再漿槽,用堆場(chǎng)含磷酸性回水把磷石膏再漿成密度為1.3 g/mL、w(固)40%的渣漿,通過(guò)二級(jí)渣漿泵接力輸送至渣場(chǎng)壩上均勻排列的支管,向渣庫(kù)內(nèi)放漿;排入渣庫(kù)的渣漿在庫(kù)內(nèi)沉降實(shí)現(xiàn)固液分離,分離出來(lái)的含磷酸性水與降雨徑流匯水一起經(jīng)過(guò)排水系統(tǒng)和排滲系統(tǒng)到渣庫(kù)下回水調(diào)節(jié)池,由回水泵再送至磷酸系統(tǒng)冷卻塔循環(huán)池混合,由循環(huán)泵送至反應(yīng)槽大氣冷凝器作為冷凝水使用,冷凝水從大氣冷凝器液封桶下來(lái)送至過(guò)濾機(jī)大氣冷凝器再升溫到70 ℃,然后分別送到洗滌水槽和再漿水槽作洗水和再漿水使用。

隨著公司的發(fā)展,每年排放的磷石膏數(shù)量日益增多。磷酸裝置建成投產(chǎn)初期,系統(tǒng)洗滌率可達(dá)到99%以上,石膏回水中w(可溶性磷)在0.2%以下,隨著開(kāi)車(chē)時(shí)間的延長(zhǎng),回水中可溶性磷不斷富集,逐年上升,至2018 年上升至0.8%,并且呈繼續(xù)上升趨勢(shì)。磷酸系統(tǒng)使用含磷高的回水洗滌,洗滌效果變差,洗滌率降低,導(dǎo)致回水中磷含量持續(xù)上升,形成惡性循環(huán)。同時(shí)隨著公司磷酸產(chǎn)能擴(kuò)大,公司新建輪鏡塘渣場(chǎng)投入使用,回水大量增加,磷酸系統(tǒng)難以完全消化。因此,對(duì)回水進(jìn)行中和處理再利用成了企業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路。

2 磷石膏渣場(chǎng)回水中和的原理及流程

磷石膏渣場(chǎng)回水的指標(biāo)為:w(P2O5)0.8%,w(SO3)0.63%,w(CaO)0.60%,w(MgO)0.34%,pH 在1~3。回水中和的目的主要是降低回水中的磷,提高過(guò)濾洗滌效果。使用石灰中和,當(dāng)pH 達(dá)到3.2 時(shí),回水中的磷與氫氧化鈣反應(yīng)生成磷酸二氫鈣,磷酸二氫鈣溶于水,仍存在于液相中,繼續(xù)中和,當(dāng)pH 達(dá)到7 時(shí),進(jìn)一步反應(yīng)生成磷酸氫鈣沉淀。

在此理論基礎(chǔ)上,使用石灰將回水中和到pH為7后,檢測(cè)其指標(biāo),結(jié)果見(jiàn)表1。

表1 中和處理后回水指標(biāo) %

由表1可知,當(dāng)pH達(dá)到7時(shí),回水中的磷絕大部分進(jìn)入沉淀中,上層清液中幾乎不含磷,鈣、鎂、硫也有一定程度下降,對(duì)磷酸系統(tǒng)來(lái)說(shuō),使用該水作洗水效果幾乎與清水相同。

2018年3月公司生產(chǎn)二區(qū)東側(cè)開(kāi)始實(shí)行石灰中和回水項(xiàng)目,自磷酸大氣冷凝器的冷凝水使用石灰中和至pH為7,中和反應(yīng)后經(jīng)澄清、壓濾,清液作為磷酸洗水使用,產(chǎn)生的渣漿送至磨機(jī)或礦漿槽,參與磷酸生產(chǎn)。回水中和使用工藝流程見(jiàn)圖1。

圖1 回水中和使用工藝流程

項(xiàng)目實(shí)施后,中和后的清液w(P2O5)在0.2%以下,作為磷酸洗水,洗滌效果明顯提升。之后公司內(nèi)各磷酸裝置均對(duì)應(yīng)實(shí)施回水中和項(xiàng)目。

3 回水中和的效益測(cè)算

實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,平均每立方米回水中和消耗石灰12 kg(石灰中w(CaO)在60%左右),中和后回水中磷下降0.5%,回水中和得到P2O51 t 需要的回水量為200 m3,消耗石灰2.4 t。

回水中和得到P2O51 t 需要的石灰費(fèi)用為2.4×500 元=1 200 元,壓濾工序及人工費(fèi)用為131 元;生產(chǎn)P2O51 t 需要對(duì)等磷礦的費(fèi)用為3.72×400 元=1 488 元,輔助費(fèi)用為20 元。則回水中和生產(chǎn)P2O5產(chǎn)生的效益為177元/t。

回水中和加入石灰與磷礦消耗硫酸的比較:磷礦生產(chǎn)中噸P2O5需要的硫酸約為2.88 t(n(CaO)/n(P2O5)=1.5);中和得到噸P2O5需要的石灰2.4 t,增加的硫酸消耗:2.4×0.6×98/56×1.05 = 2.65 t(n(CaO)/n(P2O5)= 1.44)。可以看出,中和加入石灰增加的硫酸消耗略低于磷礦反應(yīng)消耗的硫酸量,硫酸消耗成本沒(méi)有增加。

4 回水中和的改進(jìn)優(yōu)化

回水中和項(xiàng)目投入使用后一直穩(wěn)定運(yùn)行,但受場(chǎng)地及裝置設(shè)備能力影響,回水中和只是小范圍內(nèi)實(shí)行,中和處理量一直未達(dá)到需要用水量,初期中和回水量基本滿足磨礦車(chē)間使用,只有少量富余清液供磷酸使用,磷酸過(guò)濾機(jī)洗水及沖渣水大部分仍是未處理的渣場(chǎng)回水,中和回水量急需提升。另外,在2019年8月及2020年1月,公司新建輪鏡塘渣場(chǎng)回水涵管出現(xiàn)2次堵塞嚴(yán)重情況,回水輸送不暢,庫(kù)區(qū)液位不斷上漲,增加了泄漏的風(fēng)險(xiǎn),同時(shí),磷酸生產(chǎn)在減量的情況下再漿水和洗水依然不足,不得不加入大量清水作為再漿水,形成進(jìn)多出少的惡性循環(huán)局面。通過(guò)對(duì)堵塞結(jié)晶物取樣分析,結(jié)晶物主要是氟硅酸鉀、氟硅酸鈉、其他鉀鈉鹽結(jié)晶及少量未沉淀的磷石膏。分析結(jié)垢原因如下:酸性回水中溶解了部分氟硅酸鉀和氟硅酸鈉,隨著冬季溫度下降,氟硅酸鉀和氟硅酸鈉在酸性水中過(guò)飽和度逐漸增大析出,另一方面,磷酸生產(chǎn)帶入的鈉、鉀和氟到回水中,并且不斷富集,繼續(xù)形成氟硅酸鉀和氟硅酸鈉晶體,晶體在流動(dòng)過(guò)程附著斜槽、涵管、管道壁不斷長(zhǎng)大,形成了結(jié)垢。

針對(duì)此種現(xiàn)象,采取降低回水中的氟含量來(lái)抑制結(jié)晶的形成。通過(guò)對(duì)回水進(jìn)行分析,ρ(F)達(dá)到2 800~3 000 mg/L,而石灰中和后的上層清液(pH為7)中ρ(F)在100 mg/L 以下,如果大量使用中和回水對(duì)降低回水中氟含量非常有利。2020年4月開(kāi)始,分別在原來(lái)回水中和裝置基礎(chǔ)上增加中和反應(yīng)槽、沉降槽、回水中和裝置來(lái)提高中和回水量,2020 年9 月全部改造完成,中和回水量得到較大提高,可滿足磨礦及過(guò)濾機(jī)洗水使用量。

4.1 回水分級(jí)使用

原回水利用流程中,一部分回水經(jīng)過(guò)大氣冷凝器時(shí)大量吸收SiF4氣體生成H2SiF6,并通過(guò)再漿水進(jìn)入石膏漿,增加了石膏漿中的氟含量。為了避免這一情況,對(duì)回水流程進(jìn)行改造,改造內(nèi)容如下:大氣冷凝器的冷凝循環(huán)水不再作再漿水使用。中和回水作為過(guò)濾機(jī)洗水流程不變,來(lái)自渣場(chǎng)的35 ℃酸性回水送至過(guò)濾機(jī)大氣冷凝器升溫至45 ℃,然后作為磷石膏再漿水與過(guò)濾機(jī)的石膏再漿后送至渣場(chǎng)(見(jiàn)圖2)。

圖2 改造后回水使用流程

通過(guò)對(duì)酸性回水流程改造,采用分級(jí)使用、分開(kāi)處理原則,一方面盡可能地降低磷石膏再漿水的氟化物含量,降低磷石膏中氟硅酸含量,使更多氟化物再回到料漿中循環(huán)利用,既避免了回水結(jié)晶堵塞又提高了氟得率;另一方面,降低了送入渣場(chǎng)的磷石膏渣漿溫度,縮小了與環(huán)境溫度差距,更大程度阻止了晶體析出形成堵塞。

4.2 中和回水指標(biāo)優(yōu)化

回水經(jīng)中和后,上層清液的氟、磷含量大幅度下降,且pH 越大,清液中的氟、磷含量越低。原回水中和pH 控制在7 左右,通過(guò)取樣檢測(cè)發(fā)現(xiàn),澄清后的上層清液pH 在6~7,底部渣漿pH 在7~9,大部分運(yùn)行情況下,石灰沒(méi)有完全利用,造成部分浪費(fèi)。根據(jù)實(shí)際工況,渣漿需達(dá)到中性,而送到磷酸的洗水呈酸性對(duì)過(guò)濾效果并沒(méi)有影響。基于這一情況,在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行下調(diào)中和反應(yīng)pH 小試,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表2。

表2 實(shí)驗(yàn)室小試結(jié)果

由表2可知,中和反應(yīng)pH在6左右,清液中的氟和磷均已降到較理想狀態(tài),同時(shí)又節(jié)約了石灰用量。后在裝置上進(jìn)行指標(biāo)調(diào)整,澄清后的上層清液pH 在5~6,底部渣漿pH 在6.5~7.0,磨礦與磷酸的用水工藝條件均可達(dá)到,另外,由于石灰用量減少,澄清效果也變好,運(yùn)行效果更好。后期條件允許情況下,可考慮各增加1套中和裝置,送往磨礦與磷酸的回水分開(kāi)處理,采取不同的工藝控制,提高石灰利用率及中和效率。

4.3 回水中和項(xiàng)目延伸

1) 脫鎂清液生產(chǎn)鈣鎂磷肥

公司脫鎂工序產(chǎn)生的大量一次清液,一部分回系統(tǒng)回收利用,另一部分作為石膏再漿水使用。一次清液中w(P2O5)1%、w(MgO)2%,日積月累,導(dǎo)致磷石膏渣場(chǎng)回水中w(MgO)增長(zhǎng)到0.5% ~0.6%,對(duì)后續(xù)成品質(zhì)量有一定影響。在中和回水取得成效基礎(chǔ)上,對(duì)一次清液進(jìn)行石灰中和,中和后的上層清液回到中和回水系統(tǒng),下層渣漿經(jīng)壓濾后用于生產(chǎn)鈣鎂磷肥。鈣鎂磷肥可作為復(fù)合肥的原料,也可作為產(chǎn)品直接銷(xiāo)售。通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn),公司生產(chǎn)的鈣鎂磷肥與飼料級(jí)磷酸氫鈣的成分非常接近,在公司的后期規(guī)劃中,通過(guò)工藝優(yōu)化,利用氟和磷生成沉淀時(shí)pH 不同的特情,對(duì)回水進(jìn)行分級(jí)中和處理,先中和到pH 為4 左右后除掉氟,再繼續(xù)中和生產(chǎn)飼料級(jí)磷酸氫鈣,產(chǎn)品更加精細(xì)化發(fā)展。

2) 氟硅酸鈉母液和洗水分開(kāi),洗水中和處理

為了降低回水中的氟和鈉,將原送至石膏再漿槽的氟硅酸鈉母液和洗水改送到磷酸反應(yīng)槽,氟循環(huán)由回水轉(zhuǎn)移至料漿中。由于該部分水量過(guò)大,加入反應(yīng)槽直接導(dǎo)致料漿密度降低,間接降低了磷酸濃度,降低了能源利用率。另外,反應(yīng)槽鈉離子的提高造成過(guò)濾機(jī)濾布上Na2SiF6結(jié)晶堵塞,濾布使用周期縮短。經(jīng)過(guò)分析氟硅酸鈉母液和洗水中氟質(zhì)量濃度分別為7 500 mg/L 和4 000 mg/L,生產(chǎn)氟硅酸鈉1 t產(chǎn)生廢水45 t,如果全部進(jìn)行中和處理,石灰使用量過(guò)大,裝置中和能力不足。通過(guò)增加緩沖槽,將氟硅酸鈉母液和洗水分開(kāi)存儲(chǔ),將含氟高的母液送至磷酸反應(yīng)槽,氟化物參與料漿反應(yīng)的氟循環(huán),將含氟較低的洗水送至石灰中和反應(yīng)槽,石灰中和的氟化物沉淀進(jìn)入料漿的氟循環(huán)中,避免了母液和洗水同時(shí)進(jìn)入反應(yīng)槽降低磷酸濃度。

5 結(jié)論

使用石灰中和處理,可以將回水中的磷氟形成沉淀送至礦漿中回收再利用,上層濾液作為磷酸過(guò)濾洗水提高磷得率。結(jié)合磷得率及回水結(jié)晶兩大問(wèn)題綜合考慮,從磷酸生產(chǎn)工藝入手,對(duì)回水分開(kāi)處理、分級(jí)使用,磷酸過(guò)濾洗水全部使用中和回水,提高洗滌效果;把來(lái)自大氣冷凝器的含氟高的回水送至磷酸反應(yīng)槽,使氟循環(huán)從回水轉(zhuǎn)移至料漿中,從而達(dá)到降低回水中氟含量的目的;通過(guò)對(duì)回水中和pH 進(jìn)行調(diào)節(jié),減少石灰用量,提高澄清效果。從目前實(shí)際運(yùn)行情況來(lái)看,石灰中和回收項(xiàng)目運(yùn)行效果較好,有效降低了渣場(chǎng)回水中磷、氟含量,公司磷得率由2018 年的96%明顯提升2020 的96.5%,并且緩解了回水結(jié)晶問(wèn)題。通過(guò)各項(xiàng)措施的逐步落實(shí),預(yù)計(jì)渣場(chǎng)回水中的w(P2O5)能降至0.5%以下,氟質(zhì)量濃度能降至1 200 mg/L以下,從而提高磷得率及徹底解決回水結(jié)晶導(dǎo)致系統(tǒng)堵塞問(wèn)題。

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