蔡幫偉,蔡寶超
(中海油惠州石化有限公司,廣東 惠州 516086)
常減壓裝置塔頂防腐是煉油裝置重點腐蝕部位,工藝防腐措施采用“一脫三注”方式進行防腐。經檢測數據分析,原油電脫鹽脫后含鹽量一直保持在≤3 mg/L,常頂冷凝水pH值控制在5.5~7.5,鐵離子含量一直保持≤1 mg/L。2018年6月發現常頂壓力居高不下,甚至影響裝置加工負荷,經現場檢查發現常頂第一組換熱器壓降達0.06 MPa,設計壓降為0.0025 MPa,且換熱效果較差,原油側換熱溫差僅4 ℃,正常換熱溫差達 20 ℃左右。經換熱器切除吹掃拆卸后發現換熱器內大量結垢。
圖1為某常減壓常頂揮發線系統流程,常頂油氣線抽出管線注入中和劑、緩蝕劑注,換熱器E01~04入口注水,E01~04殼程介質為原油,經空冷、水冷器冷卻后到分液罐。常頂揮發線主管線材質20號碳鋼,常頂換熱器E01~04為鈦管U型管換熱器,殼體16MnR,管束Tai。

圖1 常壓塔頂系統流程示意圖
通過對換熱器E02進行蒸汽吹掃后進行拆解,拆解過程發現有冒煙現象,懷疑硫化亞鐵自燃,通過大量沖水進行抑制。拆解換熱器后發現管板上有大量的積垢(圖2),管程進口位置堵塞嚴重,部分管口已經被堵死,堵塞物質呈灰黑色。出口位置的垢物覆蓋情況相對較輕,表面有浮銹。

圖2 換熱器管板入口

圖3 換熱器入口側管箱隔板垢物
根據分析結果,垢樣中有機物占比14%,無機物占比86%。根據SEM-EDX分析給出的最有可能性的化學計量成分,樣品的無機部分主要有鐵(61%),氧(15%),硫(5%),氯(5%)和微量元素組成。最有可能的是一個由鐵的氧化物,氫氧化物和硫化物組成的混合物。XRD(X射線光譜)分析顯示固體含有Fe+3O(OH)-纖鐵礦,Fe3O4-四氧化三鐵,FeS-硫化亞鐵。氨氮被溶解在去離子水中,通過紫外線光譜儀進行分析,紫外線光譜儀分析顯示含有2.7%的氨氮,根據SEM-EDS(掃描顯微鏡及能譜儀)給出的氯含量,垢物中可能含有10%的氯化銨和銨鹽。

表1 熱失重法(TGA)

表2 干燥(105 ℃)后溶解后CHN元素分析

表3 SEM-EDX分析(三氯甲烷不能溶解物)
從垢物實驗結果分析,垢物中含大量無機物且多為鐵化合物,可以判斷為腐蝕產物。常頂換熱器E01~04為鈦管U型管換熱器,檢查管束表面正常未出現腐蝕異常情況,可以推斷腐蝕產物由常頂抽出至換熱器入口之間管線腐蝕產生。隨著塔頂油氣量變化以及緩蝕劑量的變化都易使垢物松動,從而沖到換熱器。
常頂揮發線發生腐蝕但是常頂含硫污水Fe未超指標,主要原因為腐蝕產物大部分生成FeS,而FeS在換熱器拆解過程被氧化成Fe2O3,氧化過程如下述公式所示。此外常頂管線注水位置為換熱器E01~04入口而非常頂抽出管線,導致腐蝕產物未能溶解在水中。
FeS+3/2O2=FeO+SO2
(1)
2FeO+1/2O2=Fe2O3
(2)
FeS2+O2=FeS+SO2
(3)
Fe2S3+3/2O2=Fe2O3+3S
(4)
4.2.1 垢下腐蝕
根據垢樣分析可以看出,垢物中可能含有10%的氯化銨和銨鹽,銨鹽的存在使塔頂揮發線存在銨鹽垢下腐蝕風險。2018年該裝置加工原油以蓬萊、達利亞、巴斯洛、新文昌等20種原油,全年混合原油平均氮含量1711 mg/kg、有機氯含量 0.7 mg/kg、硫含量0.38%(m/m)。
氨首先與HCL反應生產氯化氨鹽,余下的與硫化氫反應生產硫氫化氨[1]。同一溫度下氯化銨鹽與硫氫化銨鹽對應不同的結晶系數,根據相關數據見文獻[2],見表4。由銨鹽結晶系數表看,氯化銨鹽要比硫氫化銨鹽形成條件容易。由于該裝置全年加工配比變化較頻繁,具統計2018年該裝置全年加工原油18種,全年原油配比變化達87次,且隨著含硫原油的摻煉使塔頂腐蝕介質突增,導致塔頂中和劑使用量增加,銨鹽結晶風險增加,銨鹽垢下腐蝕風險加劇[3]。

表4 銨鹽結晶系數Kp
裝置加工蓬萊、流花原油中含有較多化學類助劑如聚丙烯酰胺,聚丙烯酰胺沸點在112 ℃。常壓塔頂操作溫度在120 ℃左右,在常頂抽出至換熱器入口管線存在局部低溫部位,聚丙烯酰胺可能在常頂低溫部位積聚,形成垢物。
4.2.2 低溫露點腐蝕
通過熱成像儀對塔頂抽出水平段彎頭進行監測,發現彎頭上部溫度118 ℃,下部溫度45 ℃,上下溫差70 ℃左右。推斷在常頂抽出管線下部低溫部位更易結垢及結鹽,由于垢物的存在,系統存在低溫部位,易造成露點腐蝕,形成HCl+H2S+H2O腐蝕[4]。根據檢修期間對常壓塔抽出管線檢測情況(圖4),可以判斷腐蝕主要是HCl露點腐蝕及氯化銨鹽腐蝕造成的坑蝕。

圖4 常壓塔頂抽出第三個彎頭

圖5 常頂汽油硫含量分析
流花原油硫含量0.28%、氮含量0.30%、酸值2.38 mgKOH/g,屬于低硫、高氮、高酸原油。但流花原油流花原油<180 ℃汽油餾分硫含量791.4 μg/g、酸度13.17 mgKOH/100 mL都較高,腐蝕性較強,銅片腐蝕為3級。在加工流花原油期間常頂汽油硫含量較正常期間偏高,具體如圖5所示。據統計在加工10%流花原油期間,常頂揮發線使用中和劑量是正常1.45倍,說明加工流花原油時常頂酸性介質增加。加工流花原油比例為10%時,分析常頂含硫污水有機酸含量最高達527.5 mg/kg(見表5),所以在加工流花原油期間,在塔頂揮發線低溫部位低溫露點腐蝕加劇。

表5 流花加工比例為10%時常頂含硫污水有機酸分析
(1)根據原油性質變化,及時監控塔頂含硫污水pH值,根據pH值變化及時調控中和劑及緩蝕劑注入量。當中和劑用量增加時表明腐蝕介質量增加,緩蝕劑量需同等增加。加強對防腐的監控,在常頂含硫污水pH值變化時,調整常頂緩蝕劑及中和劑。
(2)常頂注水前移,在常頂抽出管線注中和劑、緩蝕劑后管線增加注水點,從而避免常頂揮發線結銨鹽,但是此種方式需考慮造成露點前移腐蝕風險以及增加常頂壓力風險。需根據具體裝置進行考量。
(3)穩定原油性質,減少常頂汽油量波動。原油配比多變造成常頂負荷變化頻繁,造成常頂氣速變化頻繁以及腐蝕介質總量的波動,增加防腐控制難度。
(4)根據塔頂操作條件計算氨鹽結晶點,并根據結晶點合理控制塔頂溫度,從工藝操作條件上避開氨鹽結晶。目前裝置軟件模擬常頂銨鹽結晶點溫度,控制塔頂溫度大于結晶點溫度 5 ℃進行控制,盡量避開氨鹽結晶[5]。
(5)控制特殊油種加工比例,如流花原油加工比例不超過10%。目前裝置控制流花原油比例在5%~8%之間。