




摘要:本文以精益思想為指導,分析HL汽車零部件公司影響產能的主要因素,并根據汽車主機廠產能需求,制定改善方案,從提升二級供應商準時到貨率、提升瓶頸工位節拍和制定員工激勵政策3個方面開展改善。此外,本文還創意性地將線平衡墻工具應用于機器人,對比改善前后數據,產能提升效果明顯,對汽車零部件公司精益改進具有借鑒意義。
關鍵詞:精益生產;準時到貨率;瓶頸改進;產能提升
中圖分類號:C931.9
文獻標識碼:A
0引言
Z公司是國內知名汽車公司,在芯片短缺、疫情影響和電力不足等重重困難下,全力沖擊年度生產目標,以滿足市場銷售需求。Z公司于2021年9月啟動年度生產沖刺,10—12月份每月生產目標相比9月份增長1倍,因此在零部件供應方面存在很大困難。為此,Z公司決定外派專家團隊進駐零部件供應商支持產能提升。
HL汽車零部件公司(以下簡稱HL公司)是其中所派駐支持的一家,是Z公司的一級供應商,主要生產車身鈑金件,在產能方面存在較大缺口。同時,受國內原材料、人力成本等價格上漲因素影響,如何以較低的成本投入獲得產能快速提升,是HL公司與外派專家團隊面臨的重要課題。
1產能分析
外派專家團隊進駐HL公司后,聯合HL公司管理團隊,成立精益改善小組,以精益思想為指導,并結合國內精益生產應用的優秀案例[1],快速展開產能影響因素分析。通過小組調研討論,確定對產能提升影響較大的2個因素如下。
1.1二級供應商供貨不及時
當前受國內限電、原材料價格上漲以及招工困難等因素影響,二級供應商供貨存在較大問題。走訪調查給HL公司供貨的16家二級供應商,評估供貨情況(表1),其中A、B、E這3家二級供應商供貨問題較大。近期也時常因為這3家二級供應商供貨問題,造成HL公司生產線缺料停線,或調整生產計劃與人員安排,對運行效率與產能輸出造成很大影響,需重點跟進改善。
1.2HL公司部分零部件產能存在瓶頸
HL公司共供貨Z公司E50車型28個零部件,改善小組對每個零部件的生產節拍進行測定。根據產能公式:
產能=節拍×運行效率×每班時間×班次
HL公司每天產能情況匯總如表2。目前Z公司E50車型的生產需求是1300件/天,而HL公司供貨中I~IV這4個零部件的產能低于需求。
2產能提升
精益生產方式源于日本豐田TPS,核心思想就是消除一切浪費,以最小的投入實現最大產出[2]。精益推行不宜死搬硬套,應根據目標或者需求,因地制宜,理念導入,輔以適當工具,不斷提升業務指標,形成全員參與的創新改善文化。改善小組決定將精益理念、工具融入到HL公司的生產運行管理中,幫助HL公司以較小的投入快速提升產能,以滿足客戶Z公司裝配生產需求,助力年度沖刺目標完成。
2.1提升準時到貨率
二級供應商供貨的不確定性,對HL公司產能影響重大,尤其是對生產計劃、人員及庫存的安排,會造成很大浪費,缺料嚴重情況下還會造成汽車主機廠停線損失。從二級供應商供貨情況調查表中可以看出,缺貨最嚴重的3家二級供應商主要影響因素:限電、缺原材料和缺操作人員。
了解到困難后,制定改善措施:通過協調發電機自行發電、協助人員招聘以及幫助采購原材料等方式,幫助其迅速提升產能。同時,經過以上改善措施后,還供貨不及時的二級供應商,采用轉移部分模具至其他二級供應商的方式,降低其產能供應壓力。通過一系列活動后,HL汽車零部件公司因二級供應商物料供貨不及時導致的停線時間,由原來每天≥800min降至100min左右,有效保證了產能輸出。
2.2提升瓶頸工位節拍
整個系統的有效產出往往由系統中最薄弱的瓶頸環節決定[3],而對瓶頸環節的改善能有效提升系統產出。HL汽車零部件公司作為Z公司主機廠供應鏈系統中的一個環節,產能低的零部件影響整個系統的產出。在HL公司的產能分析中,共有4個零部件產能是低于客戶需求,對這4個零部件的生產情況進行分析,結合焊接工藝的特點,從工藝、設備、物料擺放以及生產模式等方面開展改進,有效提升產能輸出。
E50左/右后側圍內板焊合件由2條生產線生產:A線和B線,這2條生產線布局、工藝一樣。以A線為例,其生產布局如圖1。一條生產線同時加工左/右后側圍內板焊合件2個零件,每個零件共有4道工序,1臺機器人焊接2個拼臺,人工負責上件取件(注:人工上件取件時間較短,小于機器人焊接時間,不影響生產節拍),產能由機器人焊接時間決定。
根據客戶1300件/天需求,目標節拍是提升至60JPH(注:每小時生產60個零部件),單條線提升至30JPH,每120s就要生產1個零部件。改善小組應用工業工程中的魚骨圖、線平衡墻和ECRS(取消、合并、重排和簡化)等方法[4],從人、機、料、法、環等方面對生產線進行分析,并應用線平衡墻、ECRS方法制定并實施改進方案。
2.2.1提升瓶頸節拍
因人工上件取件時間不影響生產節拍,改善小組對機器人每個工序的焊接時間進行測定,并制作改善前機器人線平衡墻(圖2a),線平衡率為94%,其中有3臺機器人的焊接時間超出目標時間120s。經與設備團隊討論,通過優化機器人運行軌跡、提升機器人運行速度等方式,機器人焊接節拍從27JPH提升至29JPH以上,改善后線平衡墻如圖2b,線平衡率提升至96%。
2.2.2減少非增值時間損失
改善小組對每道工序進行拍攝視頻,進一步查找其中的浪費點。
改善點1:優化機器人電極頭修模時間。機器人電極頭修模頻次為3次/h,單次修模時間為20s,通過優化電極頭修模軌跡,在不降低修模質量的前提下優化了修模時間,時間由20s降至7s,每天可以多生產13件。
改善點2:優化物料布局擺放。操作員工最主要工作是重復上料取件,簡單重復,每天步行多。通過優化物料擺放,方便員工更高效操作,減少步行、判斷和人機工程問題,降低員工的非增值活動,提升員工積極性與幸福感。
2.2.3最大化利用瓶頸
以上2項改進后,E50后側圍內板焊合件生產線仍為整個系統的輸出瓶頸。為最大化利用瓶頸產能,采用“人停機不?!狈绞剑瑔T工輪流休息吃飯,每天可多生產30件。同時,針對E50左/右后側圍內板焊合件生產線,安排專人進行物料補充,減少缺料停線時間,充分利用瓶頸資源。
A線運行穩定后,將改善推廣至B線。通過以上所有改善后,“A線+B線”節拍達到59JPH,同時通過優化機器人修模時間以及“人停機不?!边\行模式,增加產能86件/天,實際產能輸出達到1300件/天以上,可滿足汽車主機廠產能需求。
E50前圍板焊合總成是由1臺焊接機器人、1名操作工生產完成。機器人焊接左右兩個拼臺,人工負責上件取件,節拍由機器人焊接時間決定。改善前節拍為53JPH,明顯低于需求。經與工藝團隊討論,對焊接工藝進行拆分,分為定位焊和補焊。原焊接機器人只進行定位焊接,并增加一臺機器人進行補焊。經此優化后,節拍由改善前的53JPH提升至70JPH(圖3)。
E50后端板生產模式與前圍板焊合總成類似,改善前節拍58JPH,低于客戶產能需求。通過優化機器人運行軌跡、提升機器人運行速度等,節拍由改善前58JPH提升至62JPH(圖4),可滿足客戶需求。
2.3員工激勵政策
HL公司采用計件方式,激發員工積極性,對提升產能具有重要意義[6]。因此,制定員工激勵政策,如產能之星、合理化建議等激勵政策,全力提升產能。產能之星激勵政策,以提升員工操作積極性、減少機器等人為目標,每周評比產能輸出最多的5名員工,在車間宣傳公布,并給予獎品激勵,每天產能輸出得到了進一步提升。合理化建議激勵政策,以提升員工參與改善的積極性為目標,員工提出改善建議后,改善小組評定可行性,經采納就給予現金獎勵,極大提升了員工的改善能動性,營造全員參與改善的文化氛圍。
3產能提升效果
改善小組合理將精益理念、工具融入到HL公司的運行管理中,理念先行,輔以工具分析與改進。經過二級供應商準時到貨率提升、瓶頸工位節拍提升以及制定員工激勵政策等改善后,HL公司E50系列零部件產能得到明顯提升。改善前最低產能零部件為前圍板焊合總成,實際每天產出1100件/天;改善后最低產能零部件為左/右后側圍內板焊合件,實際每天產出1300件/天。瓶頸輸出提升后,整個系統產出由改善前的1100件/天提升至1300件/天,為客戶Z公司年度生產目標完成貢獻力量。
4結束語
本文以精益思想為指導,分析了HL公司影響產能的主要因素,結合精益生產與工業工程方法理論制定改善方案,提升了二級供應商準時到貨率。同時,應用魚骨圖、線平衡墻和ECRS方法分析與改進,并創意性地將線平衡墻工具應用于機器人,有效提升了HL公司整體產能輸出,滿足客戶汽車主機廠需求。
HL公司在產能提升中,取得了階段性成果,后續還需建立一套適合汽車零部件公司的精益體系,持續創新改進,為客戶創造價值,為“中國制造2025”貢獻力量。
【參考文獻】
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[6]章清.一線員工人格特征與計件工資激勵效果關系分析[J].現代商貿工業,2016(09):67-70.
作者簡介:
李洪華,工程師,碩士,研究方向為精益生產、現場改善等。