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轉(zhuǎn)爐汽化冷卻煙道失效分析

2022-04-28 03:42:48孟雪海王鎖濤岳立濤
機(jī)械工程師 2022年4期
關(guān)鍵詞:分析

孟雪海,王鎖濤,岳立濤

(1.秦皇島北方管業(yè)有限公司,河北 秦皇島 066004;2.燕山大學(xué)亞穩(wěn)材料制備技術(shù)與科學(xué)國家重點實驗室,河北 秦皇島 066004;3.首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司,河北 唐山 063200)

0 引言

轉(zhuǎn)爐汽化冷卻煙道又稱余熱鍋爐,整體結(jié)構(gòu)由Q235鋼板和20G冷卻管拼焊而成,結(jié)構(gòu)如圖1所示。在轉(zhuǎn)爐吹煉過程中產(chǎn)生大量的高溫高壓煙氣,溫度高達(dá)1400~1600℃。這些煙氣在循環(huán)風(fēng)機(jī)的作用下,沿著汽化冷卻煙道流通、冷卻;與此同時,軟化水經(jīng)由高壓循環(huán)水泵輸送進(jìn)入煙道冷卻管路,并迅速吸熱汽化轉(zhuǎn)變?yōu)楦邏赫羝T谶@一過程中,汽化冷卻煙道內(nèi)側(cè)與高溫?zé)煔庵苯咏佑|,工作溫度從300~1600 ℃急劇變化,管路內(nèi)部還要承受高壓蒸汽的壓力,工況條件復(fù)雜[1-3]。

圖1 煙道結(jié)構(gòu)示意圖

國內(nèi)某鋼鐵公司汽化冷卻煙道正常使用壽命平均為4~5 a,然而最近新更換的煙道在使用0.5 a左右就頻繁出現(xiàn)泄漏,每次停產(chǎn)對漏點進(jìn)行補(bǔ)焊不久,其余部位管段又出現(xiàn)泄漏,對正常生產(chǎn)造成極大影響。煙道破損情況如圖2所示,在整體更換新煙道后,上述問題依然存在。

圖2 更換下來的煙道

1 失效原因分析

1.1 宏觀形貌

失效煙道的宏觀形貌如圖3所示。圖3(a)為煙道破損的局部照片,表面附有煙塵和氧化層,破損集中在煙道冷卻管中間的隔板上,局部形成較大的孔洞,上下兩側(cè)的冷卻管基本完好。圖3(b)為破損隔板縱向取樣的斷面放大圖像,腐蝕形貌呈溝壑狀,深度從2 mm至5 mm不等,并且集中在煙道的內(nèi)側(cè)。通過觀察發(fā)現(xiàn),煙道破損部位集中在隔板內(nèi)側(cè)表面,冷卻管表面有少量腐蝕坑,但整體管路尚且完好;同時,觀察各部位腐蝕痕跡附近都沒有裂紋產(chǎn)生。

圖3 煙道破損部位宏觀形貌

1.2 微觀形貌

煙道表面的微觀形貌如圖4所示。圖4(a)為煙道表面的SEM圖,表面不規(guī)則分布著許多黑色的腐蝕坑;圖4(b)為腐蝕坑內(nèi)部SEM圖,發(fā)現(xiàn)附著的腐蝕產(chǎn)物較多,呈團(tuán)狀形態(tài)。所有觀察到的腐蝕坑附近都沒有裂紋出現(xiàn),結(jié)合宏觀形貌分析說明沒有應(yīng)力腐蝕的作用。

圖4 煙道表面的SEM圖像

1.3 金相及元素分析

在失效冷卻管直管段取樣品,同時取20G原料管材進(jìn)行金相分析對比,如圖5、圖6所示。基體組織均為鐵素體+滲碳體,原料樣品鐵素體直徑約10 μm,失效樣品鐵素體直徑約15 μm,相比失效樣品晶粒有長大趨勢,但不明顯。從金相分析結(jié)果可以排除過熱失效的可能。

圖5 失效冷卻管金相分析

圖6 20G管材金相分析

同時,對失效樣品晶體表面進(jìn)行元素掃描分析,未發(fā)現(xiàn)有害元素,如圖7及表1所示,可以排除材質(zhì)不合格造成失效的原因。

表1 失效冷卻管元素分析結(jié)果

圖7 失效冷卻管元素分析

1.4 腐蝕產(chǎn)物能譜分析

對煙道表面不同部位腐蝕產(chǎn)物進(jìn)行能譜分析,結(jié)果如表2所示。分析表明,腐蝕產(chǎn)物中含有較多Cl、S元素。

表2 腐蝕產(chǎn)物成分質(zhì)量分?jǐn)?shù)%

1.5 腐蝕產(chǎn)物XPS分析

對煙道多個部位的腐蝕產(chǎn)物進(jìn)行XPS測試并進(jìn)行分析。結(jié)合前面的分析,著重分析Fe、Cl、S的窄區(qū)XPS能譜圖。因各部位分析結(jié)果類似,以下舉例示意說明。

圖8(a)為煙道腐蝕產(chǎn)物的XPS全譜圖,從中能夠看出腐蝕產(chǎn)物主要含有Fe、Cr、O、C、Cl、S、P、Si等元素。圖8(b)為Fe的窄區(qū)XPS能譜圖,譜圖中峰能夠被擬合為2個擬合峰,這2個擬合峰的中心位置分別為712.7、725.9 eV,其中712.7 eV的峰與標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫中的Fe3+的化合物對應(yīng)。圖8(c)為S的窄區(qū)XPS能譜圖,譜圖中峰能夠被擬合為3個擬合峰,這3個擬合峰的中心位置分別為165.9、169.5、176.2 eV,說明腐蝕產(chǎn)物中有明顯的硫化物存在。圖8(d)為Cl的窄區(qū)XPS能譜圖,譜圖中峰能夠被擬合為2個擬合峰,這2個擬合峰的中心位置分別為198.3、199.8 eV,說明腐蝕產(chǎn)物中存在含Cl-的化合物。

圖8 腐蝕產(chǎn)物XPS分析

通過比較煙道不同部位腐蝕產(chǎn)物的XPS分析,發(fā)現(xiàn)各部位的腐蝕產(chǎn)物中S和Cl元素含有量較多,其中Cl元素大多是以Cl-形式存在,并與Fe、Ca、Na、Cu等元素形成氯的化合物,極少數(shù)是和氧結(jié)合形成氯氧化合物;S元素主要是和氧結(jié)合形成SO42-,再和Fe、Ca、Na等元素形成化合物。這就進(jìn)一步說明煙道的腐蝕是由S和Cl元素引起的。

1.6 Cl和S元素的來源

分別對轉(zhuǎn)爐同期生產(chǎn)中使用的40號鋼渣、冷卻造渣、球團(tuán)、堿泥、酸泥5種輔助爐料進(jìn)行X熒光分析,其中Cl和S含量如表3所示。從中可以發(fā)現(xiàn)球團(tuán)和40號鋼渣的Cl和S含量很少,而冷卻造渣劑、堿泥、酸泥的Cl和S含量相對較高,尤其是酸泥的Cl含量非常高。這說明腐蝕物中的Cl和S主要來自酸泥,其次是堿泥及冷卻造渣劑。通過生產(chǎn)操作人員了解得知,所謂酸泥是冷軋酸洗線回收酸洗液過濾收集的含鐵泥塊,酸洗線使用鹽酸作為酸洗劑,所以回收的酸泥不可避免地含有大量的Cl-。

表3 物料的Cl和S含量

2 結(jié)論及原因探討

以上的分析結(jié)果可以判定汽化冷卻煙道失效是由S和Cl元素腐蝕造成的,并且通過對爐料的成分分析準(zhǔn)確地尋找到腐蝕介質(zhì)的來源。通過跟蹤后續(xù)生產(chǎn)情況,在消除這些高腐蝕性原料后,轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)恢復(fù)正常,也印證了這一判斷。但是其中的腐蝕機(jī)理,仍舊存在值得探討的地方。

轉(zhuǎn)爐吹氧冶煉是一個強(qiáng)氧化反應(yīng),在這一過程中爐料中的S氧化生成SO3、SO2進(jìn)入煙氣中,Cl元素以單質(zhì)形式進(jìn)入煙氣;產(chǎn)生的煙氣溫度在1400~1600 ℃之間變化,成分以CO為主,是還原性氛圍。在煙道內(nèi)SO3、SO2及Cl2在高溫催化作用下與煙道內(nèi)側(cè)表面的氧化鐵膜、鐵單質(zhì)反應(yīng)生產(chǎn)硫酸鹽、氯化鹽等。Fe2(SO4)3的分解點為480 ℃,F(xiàn)eSO4沸點為330 ℃,F(xiàn)eCl2熔點為677 ℃,沸點為1023 ℃,F(xiàn)eCl3熔點為304 ℃,約316 ℃分解[4]。在冷卻水的作用下,煙道內(nèi)表面溫度大約在100~600 ℃之間循環(huán)變化,這個溫度范圍正好覆蓋了生成的硫酸鹽、氯化鹽的熔點或沸點。隨著生產(chǎn)周期的循環(huán),當(dāng)溫度再次超過它們的熔點或沸點,這些硫酸鹽、氯化鹽或熔化被氣流帶離原位或氣態(tài)揮發(fā),使底層金屬重新暴露在腐蝕環(huán)境中,循環(huán)往復(fù)直至腐蝕穿孔。由于隔板處于兩根冷卻管之間,冷卻效果最差,溫度最高,相應(yīng)的腐蝕也最為嚴(yán)重。同時,在冶煉周期中,煙道的溫度波動及冷卻管道內(nèi)部蒸汽壓力變化造成熱脹冷縮,使表面腐蝕層開裂、脫落,加速了這一腐蝕進(jìn)程[6-8]。

3 改進(jìn)建議

經(jīng)過查閱相關(guān)文獻(xiàn)[9-13]并結(jié)合工作實踐,為了預(yù)防汽化冷卻煙道的腐蝕穿孔,提高煙道的使用壽命,提出的改進(jìn)建議如下:1)控制煉鋼爐料中腐蝕性成分的含量,要對原料成分進(jìn)行分析、篩選,重點關(guān)注爐料中的Cl和S元素含量;2)煙道主體選用鉻鎳奧氏體不銹鋼, 如0Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni9Ti、0Cr25Ni20等,增強(qiáng)材料抗腐蝕性能和熱交換性能;3)穩(wěn)定煉鋼工藝,避免操作不當(dāng)發(fā)生的劇烈噴濺、結(jié)渣,減少對煙道部位的熱沖擊;4)提高并實時監(jiān)測軟水流量、壓力等,增強(qiáng)冷卻系統(tǒng)的換熱能力,避免虧水、缺水情況發(fā)生。

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