張 彬
(廈門冉能環保科技有限公司,福建 廈門 361001)
硬質合金是由難熔金屬的硬質化合物(如WC、TiC、TaC、NbC等)和粘結金屬(如Co、Ni、Fe)通過粉末冶金工藝制成的一種復合材料,具有很高的硬度、強度、耐磨性和耐腐蝕性,被譽為“工業牙齒”,被廣泛用于模具材料、刀具、耐磨零部件等領域。其生產工藝包括制粉、混合、研磨、成型、燒結、打磨等工序[1]。其中成型后的合金還十分脆弱,需通過真空脫蠟燒結使壓制的粉末熔化生成硬質合金,該過程產生的排氣中含有一定量的有機氣體,主要來源于石蠟的分解[2],此類有機廢氣濃度較低,通常直接通過排氣筒外排。但隨著環保要求的提高,近年來多地出臺的廢氣排放標準中規定非甲烷總烴排放濃度均低于100 mg/m3,顯然硬質合金燒結尾氣直接外排將存在不達標的情況,因此針對該行業燒結尾氣的分析及治理對策顯得尤其重要。本文以廈門市某硬質合金燒結尾氣為處理對象,針對該廢氣設計了切實可行的尾氣處理方案。
本項目燒結爐產生的尾氣在改造前均通過15米排氣口直接外排,各排氣口排風量約250 Nm3/h,改造后需將10個排氣口合并至一套廢氣處理設施凈化后達標排放,合并處理風量為2500 Nm3/h。
由于該生產線每天24小時連續生產,為研究生產過程中的排氣情況,我們抽選了其中的排氣口A和排氣口B進行24 h的濃度檢測,采用手持式VOCs濃度檢測儀,檢測頻次為間隔1 h檢測一次,檢測結果如圖1所示。

圖1 入口濃度檢測結果Fig.1 Inlet concentration test result
由圖1可知,兩個排氣口的VOCs排放濃度普遍較低,主要集中在50~150 mg/m3之間;同時存在 VOCs排放濃度波動較大的情況,部分時段可出現超過1000 mg/m3。
各排氣口排煙溫度約35~50 ℃。
本項目廢氣來源包括石蠟的高溫分解及揮發,石蠟主要由直鏈結構的碳氫化合物組成,并含部分異鏈烷烴和環烷烴,高溫燒結作用下主要以碳氫鍵的斷鏈與分解產物的汽化揮發為主,研究表明石蠟集中脫除溫度為270~290 ℃[3]。由于碳原子數與烷烴沸點的成負相關,故斷鏈后產生的有機成分沸點降低,且混合有機物沸點范圍較大[4]。
廢氣具有以下特點:處理風量小,有機物濃度普遍較低,但存在波動,峰值可達1000 mg/m3以上,廢氣溫度約35~50 ℃,廢氣成分沸點范圍較大。目前國內針對VOCs廢氣有效治理技術包括回收法、溶液吸收法、吸附法、蓄熱式燃燒法、催化燃燒法及以上多種工藝復合處理的方法等[5]。針對本項目廢氣特性,推薦采用“預處理+吸附+催化燃燒”工藝。
本工藝采用“洗滌+干式過濾”作為預處理,將廢氣進入吸附系統前的顆粒物濃度降低至10 mg/m3,入口溫度降低至40 ℃,以確保吸附效果及吸附劑的使用壽命。其中洗滌預處理采用旋流板塔一方面可去除高沸點物質和顆粒物,另一方面還可通過氣液接觸而降低廢氣溫度。由于石蠟熱處理后將產生一定的焦油類物質,如采用填料塔易造成填料堵塞等狀況,而旋流板塔則可很好地避免該問題,且旋流板塔的占地面積小。干式過濾預處理則通過G4初效濾袋和F7中效濾袋將洗滌后的廢氣進一步除塵并攔截水汽,作為吸附系統的安全保障。
常見的吸附劑有活性炭、沸石分子篩、硅膠、樹脂等,由于該廢氣中不乏高沸點的物質,宜設置較高的脫附溫度以保障吸附劑再生后的吸附性能,而活性炭在高溫脫附時存在一定的安全隱患。與活性炭相比,分子篩具有不可燃性,高溫再生性好,表面疏水性可控等特點[6],故本方案建議采用經濟可行的蜂窩分子篩作為吸附劑。

圖2 工藝流程Fig.2 Process Flow
旋流板開孔面積:
(1)
式中:A0——旋流板開孔面積,m2
F0——氣體通過旋流板開孔的動能因子,kg1/2/(x1/2·s),取值12
V——氣體流量, Nm3/h
ρv——氣體密度,kg/m3
Dx——旋流葉片外徑,m
Dm——盲板直徑,m,取(Dx/3)
m——旋流葉片數,取24
δ——葉片厚度,取3 mm
α——葉片仰角,取25°
由此計算可得,旋流葉片外徑為:Dx=0.48 m
則計算旋流塔直徑:Di=1.25Dx=0.6 m
本系統設置4層旋流板,其中3層為洗滌層,1層為除霧層,則全塔總壓力損失為:
(2)
其中v為溢流口的液速,取0.45 m/s,據此計算可得全塔總壓力損失約1110 Pa。

設計吸附層有效厚度L=600 mm,則單床吸附劑裝填量約0.83 m3,折合約500 kg。
吸附床總壓力損失為:
ΔP2=945.1ν1.055×L=273 Pa
本系統設計脫附處理風量為1000 Nm3/h,催化燃燒系統采用鉑鈀貴金屬催化劑,其最佳的反應溫度為400 ℃,設計空速為18000 h-1,催化燃燒系統內部集成有換熱器,在換熱器的作用下脫附廢氣由100 ℃被預熱至250 ℃以上,催化反應后的排氣溫度在換熱器作用下由400 ℃降至250 ℃左右,該股排氣通過補風口補入的新鮮空氣混合成160 ℃直接用于吸附床脫附。
本催化燃燒系統采用電加熱形式,電加熱總功率:
本催化燃燒系統催化劑填充量:

蜂窩分子篩飽和吸附量25 mg/g,設置2個吸附床,單床裝填量500 kg。
進氣平均濃度按150 mg/m3計,廢氣流量為2500 m3/h,則單床吸附飽和時間為500×25×1000÷(150×2500)=33.3 h,考慮一定的安全系數,本系統設備單床吸附時長為24 h。
其中1#床吸附達24 h后,系統自動切換至2#床吸附,待2#床吸附21 h后,催化燃燒系統開始啟動,其預熱時間為0.5~1.0 h,預熱結束自動進入1#床進行脫附作業,脫附時長為2 h,1#床脫附完成后切換至2#床進行脫附作業,1#床進入吸附作業模式,待2#床脫附作業結束后,催化燃燒系統進入停機降溫狀態,等待下一輪脫附工作的開始,從而實現系統的在線脫附。本系統脫附周期為48 h。
催化燃燒系統設計處理風量為1000 m3/h,則催化燃燒系統入口平均濃度為:
150×2500×24÷(1000×2)=4500 mg/m3
(1)吸附風機
流量:2500 m3/h;靜壓:3200 Pa;電機功率:5.5 kW。
(2)脫附風機
流量:1000 m3/h;靜壓:2800 Pa;電機功率:2.2 kW。
3.5.1 催化燃燒系統耗電量分析
本系統廢氣成分以烷烴為主,其質量發熱量約50 kJ/g,催化燃燒系統空荷載運行時電加熱總功率N0=65 kW,脫附過程中由脫附氣體進行氧化反應供熱,其供熱功率可按下式計算:
N1=1000×4500×50÷1000÷3600=62.5 kW
催化燃燒系統預熱時長按1 h計,預熱過程耗電量為65×1=65 kW·h。
脫附過程持續時長為4 h,脫附過程耗電量為(65-62.5)×4=10 kW·h。
3.5.2 風機耗電量分析
(1)吸附風機
吸附風機功率為5.5 kW,按每日24小時連續運行計,運行中電機運行功率約80%,則吸附風機日耗電量為5.5×24×0.8=105.6 kW·h。
(2)脫附風機
脫附風機功率為2.2 kW,每個脫附周期連續運行5 h,運行中電機運行功率約80%,則脫附風機單次耗電量為2.2×5×0.8=8.8 kW·h。
3.5.3 平均日耗電量分析
由于該系統脫附周期為48 h,脫附系統平均日耗電量約為147.5 kW·h。
本系統目前已投運一年有余,為考察該廢氣處理系統的運行效果,分別在投運初期、運行6個月、運行12個月進行系統進出口廢氣濃度的檢測,結果如表1所示。

表1 有機廢氣檢測結果
(1)該有機廢氣處理系統運行1年來運行結果穩定,處理效率均達90%以上。
(2)經處理后的廢氣非甲烷總烴排放濃度均低于60 mg/m3,滿足《廈門市大氣污染物排放標準》(DB35/323-2018)中的有機氣態污染物排放限值。
(1)“旋流洗滌+干式過濾+蜂窩分子篩吸附濃縮+催化燃燒”工藝適用于硬質合金燒結尾氣的處理,其運行能耗較低,且處理效率可達90%以上。
(2)該工藝可推廣到類似處理風量小、廢氣濃度不穩定,且有機成分沸點范圍廣,存在一定危險性的有機廢氣治理領域。
(3)由于本項目僅考察一年的運行效果,對于系統長期穩定性運行效果還需繼續考察分析。