劉 杰 李 文
(國家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)公司烯烴一分公司)
離心式壓縮機(jī)在石油化工、煤化工等工業(yè)生產(chǎn)中應(yīng)用廣泛,是重要的化工氣體壓縮運(yùn)輸設(shè)備[1],如裂解氣壓縮機(jī)、乙烯壓縮機(jī)、丙烯壓縮機(jī)、合成氣壓縮機(jī)及二氧化碳壓縮機(jī)等,都是離心式壓縮機(jī)。 如果因壓縮機(jī)喘振、超速等原因引發(fā)聯(lián)鎖停機(jī), 會(huì)導(dǎo)致物料回流循環(huán)增加能耗或放火炬,造成重大經(jīng)濟(jì)損失和環(huán)境污染危害,因此,防止壓縮機(jī)喘振對于保護(hù)壓縮機(jī)高效運(yùn)轉(zhuǎn)和安全穩(wěn)定運(yùn)行意義重大。 筆者就國家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)公司某裝置二氧化碳壓縮機(jī)控制性能缺陷展開分析與優(yōu)化。
二氧化碳壓縮機(jī)為離心式壓縮機(jī), 是由轉(zhuǎn)子、 靜子及軸承等組成的輸送氣體的機(jī)械設(shè)備。轉(zhuǎn)子由主軸、葉輪、聯(lián)軸器、軸套及平衡盤等組成。 靜子由機(jī)殼、級間密封、軸端密封、擴(kuò)壓氣及渦室等組成。 壓縮機(jī)通過高壓蒸汽驅(qū)動(dòng)汽輪機(jī)經(jīng)齒輪箱傳動(dòng)高速運(yùn)轉(zhuǎn)做功,提升二氧化碳?xì)怏w壓力,滿足下游工況需要。
國家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)公司某裝置二氧化碳壓縮機(jī)的基本信息和工況運(yùn)行數(shù)據(jù)如下:
壓縮機(jī)型號 STC-GV SST-600
機(jī)組位號 CT-40002
功率 16 814 kW
防喘振閥開度 17%~26%
入口流量 55 000~85 000 Nm3/h
入口壓力 125 kPa
出口壓力 5.8 MPa
轉(zhuǎn)速范圍 (7200±60) r/min
蒸汽流量 67.5 t/h
喘振對壓縮機(jī)的運(yùn)行危害非常大,是損壞壓縮機(jī)的關(guān)鍵因素之一。 在正常工作范圍內(nèi),壓縮機(jī)流量隨壓力的變化是穩(wěn)定的,即一定的壓力對應(yīng)一定的流量。 但是當(dāng)流量減到一定程度時(shí),就會(huì)出現(xiàn)不穩(wěn)定的工作狀態(tài),這種現(xiàn)象稱為喘振或飛動(dòng)。 發(fā)生喘振時(shí)有以下幾種現(xiàn)象:
a. 壓縮機(jī)出現(xiàn)劇烈振動(dòng),嚴(yán)重時(shí)甚至引起整個(gè)安裝框架甚至周邊框架和廠房振動(dòng);
b. 壓縮機(jī)壓力突然下降或上升,且升降幅度大,很不穩(wěn)定;
c. 壓縮機(jī)后的高壓氣體倒流到工作輪里,過后又被壓出,氣流出現(xiàn)脈動(dòng),同時(shí)產(chǎn)生強(qiáng)烈噪聲,氣體正常流動(dòng)規(guī)律被破壞;
d. 吸入流量劇烈波動(dòng),有時(shí)回到零位。
引起離心式壓縮機(jī)喘振的常見因素有:
a. 壓縮機(jī)入口流量小于額定流量,造成壓縮機(jī)出口壓力突然大幅下降,管網(wǎng)中的氣體倒流到壓縮機(jī),壓縮機(jī)發(fā)生喘振;
b. 被壓縮氣體壓力、溫度及成分等介質(zhì)狀態(tài)發(fā)生變化,這些因素影響氣體流量,可能造成壓縮機(jī)發(fā)生喘振;
c. 出口管網(wǎng)壓力大于壓縮機(jī)某轉(zhuǎn)速下的最高壓力時(shí)會(huì)造成壓縮機(jī)發(fā)生喘振。
筆者調(diào)取了影響裝置二氧化碳壓縮機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行的相關(guān)參數(shù),對比分析發(fā)現(xiàn)壓縮機(jī)正常運(yùn)行時(shí)的出口流量、出口壓力、防喘振閥開度和轉(zhuǎn)速4個(gè)參數(shù)存在波動(dòng)現(xiàn)象,趨勢如圖1 所示。

圖1 壓縮機(jī)正常運(yùn)行時(shí)4 個(gè)參數(shù)的波動(dòng)趨勢
由圖1 可以看出,壓縮機(jī)出口流量最高為81 144 Nm3/h,最低為52 915 Nm3/h,平均值68 068 Nm3/h;出口壓力波動(dòng)范圍在5.64~5.98 MPa;防喘振閥開度最大22%, 最小10%, 平均閥位16%;轉(zhuǎn)速波動(dòng)范圍在7 159~7 259 r/min。
分析圖1 趨勢可知存在以下問題:
a.CO2用量不穩(wěn)定,瞬間波幅達(dá)20 000 Nm3/h,極易造成壓縮機(jī)出口壓力迅速上漲。 相應(yīng)地,導(dǎo)葉在自動(dòng)控制狀態(tài)下自然會(huì)逐漸關(guān)小。 當(dāng)出口壓力波動(dòng)大于設(shè)定的0.1 MPa 時(shí), 自動(dòng)切到手動(dòng)控制, 若此時(shí)監(jiān)控人員沒有及時(shí)手動(dòng)開大防喘振閥,極可能造成機(jī)組壓縮比大、入口流量低而發(fā)生喘振,甚至造成機(jī)組轉(zhuǎn)速波動(dòng)過大,觸發(fā)聯(lián)鎖而引起跳車。
b. 壓縮機(jī)出口壓力波動(dòng)較為頻繁,若入口導(dǎo)葉投自動(dòng)狀態(tài),出口壓力一般設(shè)定在5.8 MPa,超過設(shè)定值的±0.1 MPa 時(shí)入口導(dǎo)葉會(huì)切到手動(dòng)狀態(tài),造成崗位人員頻繁將導(dǎo)葉由手動(dòng)切回自動(dòng)狀態(tài),極易發(fā)生誤操作。 圖2 顯示,3 月3 日10:02~10:58 出口壓力波動(dòng)至5.9 MPa 共5 次,若入口導(dǎo)葉投自動(dòng)且出口壓力設(shè)定5.8 MPa 時(shí), 極易造成導(dǎo)葉頻繁由自動(dòng)控制狀態(tài)切換為手動(dòng)控制狀態(tài)的情況發(fā)生。

圖2 出口壓力波動(dòng)趨勢
c. 當(dāng)入口導(dǎo)葉在自動(dòng)控制狀態(tài)時(shí),如果CO2用量突然增大,壓縮機(jī)出口壓力降低,而導(dǎo)葉在自控狀態(tài)下自動(dòng)開大,若此時(shí)機(jī)組轉(zhuǎn)速調(diào)整波動(dòng)范圍過大,極易導(dǎo)致機(jī)組轉(zhuǎn)速聯(lián)鎖觸發(fā)跳車。
針對壓縮機(jī)出口流量、出口壓力、防喘振閥位和轉(zhuǎn)速頻繁波動(dòng)問題,筆者從4 個(gè)方面采取措施:
a. 保持原恒定轉(zhuǎn)速控制方案,且目標(biāo)轉(zhuǎn)速仍恒定在7 200 r/min。 原機(jī)組聯(lián)鎖條件維持不變,對防喘振控制器進(jìn)行擾動(dòng)濾波。
b. 增加解耦控制算法功能塊,實(shí)現(xiàn)出口壓力與防喘振閥及入口導(dǎo)葉的解耦控制,把出口壓力作為控制目標(biāo),由防喘振閥和入口導(dǎo)葉實(shí)現(xiàn)協(xié)同控制。
c. 出口壓力給定范圍5.7~5.9 MPa。 采用出口壓力與防喘振閥及入口導(dǎo)葉的解耦控制,防喘振閥參與出口壓力的控制,解決單純靠入口導(dǎo)葉調(diào)節(jié)造成出口壓力反應(yīng)慢的問題。
d. 優(yōu)化控制程序,實(shí)現(xiàn)防喘振閥在不同工況下半自動(dòng)/自動(dòng)控制。
3.2.1 防喘振控制器擾動(dòng)濾波功能
正常工況下,壓縮機(jī)出口供氣流量在1 000~3 000 Nm3/h 波動(dòng),對圖3 所示的工作點(diǎn)的入口流量Qv影響較大,如果機(jī)組在自動(dòng)/半自動(dòng)狀態(tài)下,圖3 中的工作點(diǎn)(綠色)和控制點(diǎn)(黃色)恰在控制線附近運(yùn)行時(shí),這種頻繁波動(dòng)很容易造成防喘振閥打開,所以應(yīng)該消除這種波動(dòng)干擾。

圖3 喘振點(diǎn)運(yùn)動(dòng)軌跡
筆者設(shè)計(jì)了如圖4 所示的防喘振控制器擾動(dòng)濾波功能塊,針對一個(gè)掃描周期內(nèi)變化幅值進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,消除由于數(shù)據(jù)失真帶來的影響。

圖4 喘振控制器擾動(dòng)濾波功能塊
防喘振控制器濾波前、 后的趨勢如圖5 所示,可以看出,濾波后趨勢較之前平滑許多。

圖5 喘振控制器濾波前、后趨勢對比
3.2.2 開發(fā)解耦控制算法功能塊
筆者聯(lián)合廠家技術(shù)人員開發(fā)了針對出口壓力與防喘振閥及入口導(dǎo)葉的解耦控制算法功能塊(單獨(dú)設(shè)計(jì),受知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)),實(shí)現(xiàn)導(dǎo)葉、防喘振閥獨(dú)立控制。 被調(diào)參數(shù)出口壓力可由導(dǎo)葉自動(dòng)控制,根據(jù)運(yùn)行工況手動(dòng)/自動(dòng)開關(guān)防喘振閥達(dá)到協(xié)調(diào)控制壓縮機(jī)出口壓力和入口流量的目的,既能維持出口壓力穩(wěn)定,又能保證機(jī)組安全,還可提升機(jī)組節(jié)能效果。 表1 為解耦控制功能塊輸入輸出引腳功能說明。

表1 解耦控制功能塊輸入輸出引腳功能說明
3.2.3 優(yōu)化導(dǎo)葉出口壓力控制器
在原控制器基礎(chǔ)上進(jìn)行程序改進(jìn)優(yōu)化,修改了“超限就退出自動(dòng)控制”的不合理設(shè)計(jì),根據(jù)固定極限流量法工作原理,控制器設(shè)定值在手動(dòng)狀態(tài)下跟蹤測量值。 原程序設(shè)定值固定為5.8 MPa不可修改,修改后取消了限制,且操作員可在操作界面上修改設(shè)定值,為防止誤操作,修改值被限定在5.7~5.9 MPa(圖6)。 另外,出口壓力在穩(wěn)定區(qū)間內(nèi)控制器不可調(diào)節(jié),防止了控制器的頻繁動(dòng)作。

圖6 導(dǎo)葉出口壓力控制器算法
3.2.4 優(yōu)化原程序
在原程序中增加了模式選擇功能,實(shí)現(xiàn)防喘振閥在不同工況下4 種模式的無擾動(dòng)切換。
模式0。 手動(dòng)控制。
模式1。入口導(dǎo)葉自動(dòng)控制出口壓力,按需求手動(dòng)開關(guān)防喘振閥。
模式2。 防喘振閥自動(dòng)控制出口壓力和入口流量,按需求手動(dòng)開關(guān)導(dǎo)葉。
模式3。解耦控制,導(dǎo)葉和防喘振閥全自動(dòng)控制(防喘振閥也可以半自動(dòng))。
如圖7 所示,通過對以上4 部分控制程序的改進(jìn)和優(yōu)化, 蒸汽量由優(yōu)化前的平均67~68 t/h降低為64.2~65.8 t/h,節(jié)能效果明顯,按照節(jié)能量2.2 t/h 蒸汽計(jì)算, 一年可得直接效益2.2×24×365×60=115.632 萬元。

圖7 性能控制優(yōu)化后壓縮機(jī)蒸汽流量趨勢
壓縮機(jī)出口壓力,優(yōu)化前為5.693~5.925 MPa(圖8),優(yōu)化后為5.736~5.858 MPa(圖9)。

圖8 控制優(yōu)化前出口壓力趨勢

圖9 控制優(yōu)化后出口壓力趨勢
速度控制,設(shè)定值7 200 r/min,優(yōu)化后的運(yùn)行值7 184~7 221 r/min(圖10),防喘振已實(shí)現(xiàn)壓線控制(圖11),并投入全自動(dòng)控制,操作崗位實(shí)現(xiàn)了無人值守。

圖10 控制優(yōu)化后壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速趨勢

圖11 控制優(yōu)化后壓縮機(jī)全自動(dòng)控制
綜合關(guān)鍵參數(shù)指標(biāo)可知,筆者設(shè)計(jì)的優(yōu)化措施效果明顯,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
通過對離心式壓縮機(jī)控制器性能的分析和研究,針對引起壓縮機(jī)喘振的流量、壓力、轉(zhuǎn)速等關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行分析,提出喘振控制器和導(dǎo)葉出口壓力解耦控制優(yōu)化方案, 并改進(jìn)程序控制策略,性能控制投用后, 實(shí)現(xiàn)了機(jī)組負(fù)荷自動(dòng)調(diào)整,以及入口導(dǎo)葉和防喘振閥之間的高效調(diào)節(jié),避免了機(jī)組轉(zhuǎn)速過高產(chǎn)生的額外能耗,保障了機(jī)組高效運(yùn)行,避免了物料回流循環(huán)放火炬導(dǎo)致的環(huán)境污染,同時(shí)實(shí)現(xiàn)了崗位無人值守,減少了誤操作,降低了人員的勞動(dòng)強(qiáng)度, 經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著。