何生明,趙立文,楊志功,姜海賓
(邯鄲鋼鐵集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公司,河北 邯鄲 056000)
隨著鋼鐵行業(yè)的持續(xù)發(fā)展,煙氣排放量日益增加,其中SO2、NOx的排放嚴(yán)重影響到人類的生存環(huán)境和經(jīng)濟(jì)發(fā)展,因此亟需對(duì)其進(jìn)行治理,實(shí)現(xiàn)污染物超低排放對(duì)于緩解其造成的環(huán)境污染意義重大。隨著國(guó)內(nèi)環(huán)保問題日益突出,國(guó)家的環(huán)保政策也愈加嚴(yán)格。2019 年,生態(tài)環(huán)境部、發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等五部委印發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》中提高了燒結(jié)煙氣污染物的排放標(biāo)準(zhǔn)。要求燒結(jié)機(jī)煙氣中二氧化硫、氮氧化物、顆粒物的小時(shí)排放質(zhì)量濃度均值分別不高于35 mg/m3、50 mg/m3、10 mg/m3。
目前,浙江某鋼鐵企業(yè)有2 臺(tái)430 m2燒結(jié)機(jī),前期均采用一套錯(cuò)流式活性炭脫硫脫硝煙氣凈化裝置。吸附塔進(jìn)口原煙氣中二氧化硫、氮氧化物、顆粒物質(zhì)量濃度約700 mg/m3、400 mg/m3、45 mg/m3,凈化后二氧化硫、氮氧化物、顆粒物排放的質(zhì)量濃度分別約為45 mg/m3、130 mg/m3、17 mg/m3,排放濃度達(dá)不到超低排放標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)分析,排放濃度不達(dá)標(biāo)主要原因?yàn)闊煔庵形廴疚餄舛仍谖剿?nèi)水平分布不均勻,造成從吸附塔排出的活性炭飽和程度不一致,未能充分發(fā)揮活性炭的吸附作用。
因此,決定采用逆流活性炭脫硫脫硝技術(shù)對(duì)前期燒結(jié)煙氣凈化系統(tǒng)進(jìn)行煙氣深度處理改造,以使活性炭在吸附塔內(nèi)同一水平截面處飽和度一致,對(duì)煙氣中SO2和顆粒物吸附更充分[1]。此外,逆流式技術(shù)脫硫和脫硝獨(dú)立反應(yīng),容易調(diào)節(jié)脫硫?qū)蛹懊撓鯇踊钚蕴看矊痈叨龋姑摿蛎撓跣矢?,從而全面?shí)現(xiàn)燒結(jié)煙氣超低排放,促進(jìn)鋼鐵等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的綠色健康發(fā)展。
燒結(jié)煙氣經(jīng)過增壓風(fēng)機(jī)增壓后進(jìn)入吸附系統(tǒng)后,采用活性炭一體化凈化裝置,以此實(shí)現(xiàn)一套裝置中完成吸附和催化還原反應(yīng)過程。吸附劑和催化劑選用特殊性能的活性炭,活性炭在吸附塔內(nèi)分為完全獨(dú)立的脫硫床層和脫硝床層,活性炭由塔頂加入,在重力和塔底出料裝置的作用下從上向下移動(dòng),煙氣自下而上,兩者逆流相向接觸。原煙氣在脫硫床層脫除SO2達(dá)標(biāo)后,在中間氣室與經(jīng)汽化的氨空氣充分混合,再穿過脫硝床層進(jìn)行脫除NOx,凈化后的煙氣達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)后,通過主煙囪排入大氣。
解析塔設(shè)計(jì)中采用充氮?dú)飧粞跫夹g(shù),為防止活性炭的解析氧化,采用壓力階梯設(shè)計(jì),防止解析后的活性炭再次吸附SO2[1]。吸附塔排出的飽和活性炭,首先經(jīng)振動(dòng)篩、風(fēng)篩篩分,篩上的大顆?;钚蕴客ㄟ^鏈斗輸送機(jī)輸送到解析塔進(jìn)行解析,解析后的活性炭出解析塔后經(jīng)振動(dòng)篩、風(fēng)篩,將細(xì)小活性炭和粉塵去除,篩分后的活性炭輸送到吸附塔循環(huán)使用,活性炭卸料、布料、篩分、轉(zhuǎn)運(yùn)等過程產(chǎn)生的粉塵尾氣經(jīng)布袋除塵器處理后經(jīng)排氣筒排放。新活性炭通過新炭倉(cāng)加入到系統(tǒng)中,用于補(bǔ)充系統(tǒng)損失的活性炭。活性炭吸附的SO2被解析釋放,送往制酸系統(tǒng)制成濃硫酸,實(shí)現(xiàn)資源的回收利用。逆流式活性炭工藝流程圖如下頁(yè)圖1 所示。

圖1 逆流式活性炭工藝流程圖
下頁(yè)表1 為活性炭表面的元素組成,由表1 可以看出,活性炭表面含有豐富的基團(tuán),它們是加速污染物與還原劑發(fā)生反應(yīng)的載體,活性炭自身的這種特性有利于極性污染物的吸附和催化反應(yīng)[2]。圖2為活性炭放大5 000 倍的掃描電鏡圖,由圖2 可知,活性炭表面凸凹不平,比表面積大、空隙結(jié)構(gòu)豐富,具有很強(qiáng)的吸附能力。綜上可知,活性炭具有較強(qiáng)的吸附和催化能力,滿足逆流脫硫脫硝裝置的要求。

表1 活性炭XPS 表面元素分析結(jié)果[2]

圖2 活性炭掃描電鏡
活性炭吸附煙氣中SO2、H2O、O2,在活性炭微孔內(nèi)SO2與O2、H2O 反應(yīng)生成H2SO4。進(jìn)入脫硫吸附塔的煙氣溫度在120~160 ℃之間時(shí),SO2脫除效率高[3]。當(dāng)活性炭吸附飽和后,通過活性炭輸送系統(tǒng)輸送至解析塔進(jìn)行高溫解析再生,恢復(fù)活性。反應(yīng)式為:

脫硫后的煙氣進(jìn)入中間氣室與經(jīng)汽化的氨空氣充分混合,再穿過脫硝床層脫除NOx,由于活性炭對(duì)NOx具有吸附作用,會(huì)降低NOx與NH3的反應(yīng)活化能,發(fā)生催化還原反應(yīng),將煙氣中的NOx轉(zhuǎn)化為N2和H2O。同樣,進(jìn)入脫硝吸附塔的煙氣溫度在120~160 ℃之間時(shí)具有較高的脫硝效率[3]。反應(yīng)式為:

經(jīng)電除塵器過濾后的燒結(jié)煙氣中顆粒粒徑一般在2 μm 以下,吸附塔內(nèi)的活性炭層相當(dāng)于高效顆粒層過濾器,這些微小顆粒通過慣性碰撞、攔截、擴(kuò)散沉降等方式沉積在活性炭表面凹陷區(qū)域及孔洞。通常情況下,直徑超過1 μm 的顆??赏ㄟ^碰撞進(jìn)行捕集,而1 μm 以下的粒子可通過遮擋和擴(kuò)散方式進(jìn)行捕集[4]。減少活性炭自身產(chǎn)生的顆粒物及降低吸附塔內(nèi)煙氣流速,有利于顆粒物的超低排放。
吸附了污染物的活性炭被送至解析塔,在解析塔內(nèi)被加熱至390~450 ℃,由活性炭吸附的SO2被釋放出來,生成富含SO2的氣體送至制酸系統(tǒng),可經(jīng)過制硫酸工藝制備98%濃硫酸。解析后的活性炭經(jīng)冷卻后,通過風(fēng)篩除塵和振動(dòng)篩篩分,將細(xì)小活性炭和粉塵去除,篩分后的活性炭送回到吸附塔循環(huán)使用。新的活性炭需要連續(xù)加入到系統(tǒng)中,以補(bǔ)充篩分及再生造成的活性炭損耗[4]。反應(yīng)式為:

系統(tǒng)投入運(yùn)行前后煙氣排放數(shù)據(jù)如表2 所示。由表2 可知,采用逆流活性炭脫硫脫硝技術(shù)后,凈化后煙氣中SO2排放質(zhì)量濃度基本穩(wěn)定在20 mg/m3左右,脫硫效率達(dá)到95%以上,NOx排放質(zhì)量濃度基本穩(wěn)定在45 mg/m3左右,脫硝效率達(dá)到85%以上,顆粒物排放質(zhì)量濃度基本穩(wěn)定在8 mg/m3左右,燒結(jié)煙氣污染物減排效果顯著,污染物排放濃度均達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的要求。

表2 凈化系統(tǒng)投用前后煙氣排放數(shù)據(jù)
經(jīng)分析可知,由于原裝置中煙氣在吸附塔入口一側(cè)的SO2濃度較高,所以這一側(cè)的活性炭吸附后飽和程度較高,在煙氣出口一側(cè),SO2經(jīng)吸附后濃度下降,活性炭飽和程度較低,因此從吸附塔排出的活性炭飽和程度不一致,未能充分發(fā)揮活性炭的吸附作用。此外,同一活性炭床層脫硫脫硝時(shí),在煙氣SO2濃度未降到最低時(shí)噴氨,過量的氨氣會(huì)與剩余SO2發(fā)生反應(yīng)生成NH4HSO4,造成床層板結(jié),降低脫硝效率。采用逆流式脫硫脫硝技術(shù)后,脫硫?qū)优c脫硝層分開,活性炭把煙氣中的SO2充分吸收后再噴入氨氣,在脫硝層進(jìn)行脫硝反應(yīng),避免活性炭層的板結(jié)[5]。脫硫?qū)蛹懊撓鯇踊钚蕴看矊痈叨热菀渍{(diào)節(jié),脫硫脫硝效率更高,增加了污染物超低排放的穩(wěn)定性。
采用逆流活性炭脫硫脫硝技術(shù)對(duì)燒結(jié)煙氣凈化系統(tǒng)進(jìn)行煙氣深度處理改造,改造后脫硫脫硝效果顯著,脫硫率達(dá)到95%以上,脫硝率達(dá)到85%以上,凈化后煙氣中各污染物排放濃度達(dá)到超低排放水平,推動(dòng)了行業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。該技術(shù)工藝簡(jiǎn)單、機(jī)構(gòu)性緊湊、占地面積更小,具有良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益,值得在燒結(jié)煙氣脫硫脫硝項(xiàng)目建設(shè)中推廣應(yīng)用。