師 江
(太原重工股份有限公司,山西 太原 030024)
熄焦車作為焦爐系列設備中重要設備之一,熄焦車一般運行于焦爐焦側下面的軌道上,開始工作是在焦爐推焦的時候,在熄焦車到達指定碳化室下方的時候,會發出準備完畢的的信號給四車聯動系統,在判斷其他車輛準備到位時,開始推焦,這時熄焦車用來裝載由攔焦車導出來的溫度約1 000 ℃的熾熱焦炭,并由電機車牽引送入熄焦塔進行噴水熄焦,最后將冷卻的焦炭運往晾焦臺卸出。
熄焦車[1]是由車架、轉向架、前后端壁、前側壁、左右車門、中間壁、底板、柵欄以及開門機構所組成,如圖1 為熄焦車簡圖。車架坐在轉向架上,28°的底板框架安裝在車架上,兩端的左右兩側壁與前后端壁都安裝在車架上形成一個箱體。熄焦車是通過電機車牽引,開門氣缸的氣源在電機車上,來自電機車的壓縮空氣通過軟管連接器以及氣路傳給氣缸。熄焦車前后端壁、前側壁、底板、車門、中間壁上都裝有耐熱板,耐熱板由鑄鐵制成。底板與前側壁之間用鑄鋼斜撐支撐,以加強車廂的強度和剛性,并減少前側壁因受熱而引起的變形。底板與水平面成28°斜角,以便卸焦時讓焦炭順利流出。因此熄焦車受沖擊最大的就是中間壁,對中間壁的結果進行優化改進加強,刻不容緩。

圖1 熄焦車簡圖
由焦爐工藝流程可知,推焦車將碳化室紅焦經過攔焦車的導焦柵導入熄焦車。根據國家提倡的6 m以上焦爐的政策,每爐焦炭紅焦量一般為30~45 t左右,溫度高達1 000 ℃以上,爐體高5.5 m 的焦爐落差均在6 m 以上,因此熄焦車受沖擊載荷大,熄焦車接焦后,把紅焦送入熄焦塔進行水熄,溫度快速降低至水溫。由此可見熄焦車受沖擊載荷大,工作溫差大,腐蝕嚴重,工作條件十分惡劣。
經過對熄焦車使用工況[2]的分析,以及對熄焦車中間壁自身結構的分析,最終得出引起中間壁破損的原因主要有以下幾點:
1)熄焦車在接焦完成后在通往焦塔過程中時間比較長,導致車廂內鋼結構受熱時間過長產生變形。
2)中間壁結構主要是由型材焊接而成的框架,結構強度低。
3)熄焦車接焦時,出焦點與落焦點高度差大,接焦時焦炭直接掉落在底板及中間壁上,對中間壁沖擊過大。
4)大車制動,大車啟動和卸焦產生的沖擊力較大。
5)熄焦時,熄焦水中含有焦粉和N、S、P 等微量元素腐蝕性大。
6)中間壁在將近1 000 ℃的環境溫度下頻繁變化的狀態下使用。
經過分析驗證,只有改變中間壁結構是唯一比較容易實現延緩中間壁損壞的方式。由于目前的熄焦方式和熄焦車的使用工況不容易得到改善,現場熄焦車中間壁損壞的情況基本上都是直接對結構產生了破壞(如下頁圖2 所示)。因此,只要加強中間壁的結構強度,必然會改善使用效果。

圖2 中間壁受損圖
通過對中間壁的結構[1]分析,發現原來中間壁是由型鋼焊接而成的框架結構比較單薄,不足以承受紅焦下落、制動、啟動和卸焦時產生的沖擊力,從另外一方面講,結構強度不足,不足以抵抗溫度變化產生的變形。
因此,對中間壁鋼結構進行改進,改成由鋼板焊接而成的箱型梁結構,并在兩側增加鋼板來增強其耐沖性,在其頂部增加一塊易更換的頂板,起到分流以及導向作用,并可作為易損件進行更換。
中間壁要安裝到熄焦車底板[3]上的最終位置,中間壁和底板相對位置圖如圖3 所示,必須穿過中間壁安裝位置(如圖4 所示)安裝孔的部位。因為中間壁結構有限,焊接成整體后無法進行安裝(如圖3 所示),所以必須拆分后進行安裝,安裝后還必須再次進行拆分,以方便現場安裝,如此繁鎖的過程給生產帶來很大的制約,影響整體生產進度,以及現場安裝質量。

圖3 中間壁和底板相對位置圖

圖4 中間壁安裝位置圖
通過分析研究,將底板的帶孔的部分(圖4 中間壁安裝位置圖,畫紅線的部分)歸屬到中間壁,就可以解決這一難題,改進后的中間壁(如圖5),將這部分支架焊接到中間壁中,就可以方便快速的安裝到底板架中。然后設備發到現場安裝時,將帶孔部分與中間壁連接完成后,再和底板進行焊接,改進后底板如圖6 所示,保證中間壁的完整性。減少裝箱單元,減少車間總裝的頻率,降低現場安裝難度。隨著大型化焦爐[4]發展,單爐出焦量增大。熄焦車車體容量隨之增大,之前的單車門必須改為雙車門,才能避免車門過大,焦炭沖擊導致的變形受損,影響車門的開閉門功能。而要實現雙車門,車門杠桿軸必須從中間壁穿過,其使用壽命嚴重影響熄焦車整體的使用情況。以前生產的熄焦車均為型鋼結構,半年左右就會出現質量問題,而熄焦車的質保期大多數為一年,因此大多數廠家會在質保期內對熄焦車進行維修,費用較大。改進后的結構,可保證在質保期內不會因為中間壁的質量問題造成返修,該結構也經過了實際應用的驗證,是目前比較理想的結構。過去每臺車中間壁使用一段時間就會出現不同程度的損壞,都需對中間壁進行返修。返修過程比較繁瑣,所需人力物力財力比較大,而且影響焦爐設備正常運行

圖5 改進后的中間壁圖

圖6 改進后底板圖
太原重工股份有限公司將改進后的中間壁在多套項目進行了應用。已投產的項目如霍邱六安、內蒙恒坤、山西立恒等。投產至今尚未出現中間壁的質量問題,據現場反饋和實地考察,使用效果良好,既滿足了客戶焦爐現場實際需求,又減少返修,節約生產運營成本,最后提高了設備整體技術優勢,在焦爐業界贏得口碑。