亓福川
(山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司,山東 濟南 271104)
我國工業正處于高速發展的重要時期,現階段主要通過生產各類鋼鐵制品來推動各行業有序發展。在我國經濟快速崛起的影響下,汽車行業發展迅速,這讓作為傳動件的齒輪成為鋼鐵生產的重要內容。齒輪在使用時會受到應力變化影響,易與其他部件產生接觸磨損,這就要求齒輪用鋼具有較高質量。雖然增添了鋁細化晶粒、硫等物質,可以有效提高齒輪鋼品質,但是在實際生產中也還會產生例如Al2O3與CaS 等雜質,使鋼液潔凈度降低,從而影響齒輪生產品質。因此,為提高含硫含鋁齒輪鋼鋼液潔凈度而開展了相關的實踐探討。
某鋼鐵生產企業使用“50 t 電爐→精煉加真空脫氣→連續鑄造”的經典生產模式來生產高品質齒輪。但是,在探測軋材損傷時,發現軋材含有接近2.3%的夾雜物,而使用超聲波探測軋材,達到合格標準的僅有65%,相較于GB/T 4162 的100%探傷標準還存在很大差距[1]。雖然通過大量購置進口材料可以解決當前問題,但會降低齒輪生產利潤,降低企業市場競爭力。所以,需要對當前生產模式下的含硫含鋁鋼鋼液采取適當措施,以實現鋼液的有效凈化,提升鋼液品質,從而生產出高品質齒輪,提高市場經營能力。
該鋼鐵生產企業的電爐使用集束氧槍吹氧,由于過去爐底較深,氧槍與鋼渣界面距離較大,吹出的氧氣氧化及攪拌能力較弱。后通過試驗,將爐底深度提升,并將對應氧槍高度提升90 mm,有效提升了冶煉能力。實施改造前,w(C)·w(O)達到33×10-6,也有比該數值更高的情況出現。如果w(C)為0.04%,鋼材的w(O)為0.0825%。實施改造后,電爐投入生產前的w(C)·w(O)數值可以降低至23×10-6,而在冶煉后,該值穩定維持在28×10-6之內。相同w(C)條件下,w(O)降低幅度在0.010%~0.025%。
以該鋼鐵生產企業的50 t 出鋼量為例,對鋼材進行脫氧處理,可以降低5.63~14.07 kg 的鋁材消耗,而Al2O3夾雜物的產生量則可以降低10.63~26.57 kg。使用原方法所出鋼擁有更低w(C),且鋼材擁有較高w(O),因此需要使用更多脫氧劑進行脫氧處理,這就會造成夾雜物生成量的提升,降低鋼液的潔凈度。鋼鐵生產企業需要劃分額外資金與時間,才能將夾雜物有效去除,縮減鋼材生產盈利空間。因此,在使用電爐對含硫含鋁鋼進行冶煉時,需要提升終點w(C),并把w(C)合理控制于0.06%~0.12%范圍內,這樣才能使制備的鋼材中的含氧量有效降低。為避免在使用鋁材進行脫氧處理時,鋼材產生過多Al2O3夾雜物,可以在鋼材增加增碳劑完畢后,再投放脫氧鋁材,并根據鋼材的w(C)合理確定添加量,從而在脫氧處理時,使Al2O3夾雜物產生量大大降低[2]。
該鋼鐵生產企業在進行脫氧處理時,使用經典的Al-Si 脫氧工藝,其脫氧反應可以整理成以下式子:

以純物質為標準,aAl2O3為1,則平衡常數為:

經過整理可得:

以公式(3)為理論基礎,將鋼材內a[O]作為縱坐標、w(Al)作為橫坐標,T=1 873 K 時,對齒輪鋼內鋁氧平衡進行描述,具體情況如圖1 所示。

圖1 在1 873 K 下的鋁氧平衡
從圖1 中可以發現,使用鋁材進行脫氧處理可以有效降低氧活度。鋼材中w(Al)=0.025%,a[O]=3.6×10-6;如果w(Al)>0.06%,則a[O]<2×10-6。因此在冶煉鋼材時,使鋼材的鋁含量維持在較高水平,則會降低氧活度。但是,也需要看到,在a[O]下降至2×10-6時,鋼材獲得更高鋁含量,實際脫氧效果明顯降低。
根據圖1 信息,可以對鋁材脫氧處理工藝中產生Al2O3的條件進行合理預測:在T=1 873 K 時,[%Al]2·a3[O]超過2.92×10-14,鋼材內部就會產生超過10 μm的Al2O3。但是該鋼鐵生產企業使用Al-Si 脫氧模式,會造成鋼液產生純Al2O3的夾雜物,難以進行多爐連澆。因此,現優化初煉爐的出鋼脫氧模式,將脫氧方法更新成Al-Si-Al,并輔助鈣處理,讓夾雜物轉變成規格低于5 μm 的MgO·Al2O3-CaS 夾雜物,以提升鋼液可澆能力。
鋼液產生夾雜物后,需與相應的攪拌條件相配合,才可以使夾雜物規格不斷增大,從而將其從鋼液中排出。而該鋼鐵生產企業在精煉時,使用恒壓力控制,并將壓力調節在0.4~0.6 MPa,而真空脫氣時間為8~15 min,難以將夾雜物充分去除,且極易造成水口結瘤。因此,要對吹氬工藝展開研究。在精煉時,以30~200 L/min 的吹壓氣量進行底吹氬,在氣量提升的同時,會使夾雜物混勻時間快速縮短。以200~400 L/min 的流量進行底吹氬時,隨著吹氬量的提高,混勻時間會逐漸趨于穩定。當流量大于400 L/min 時,夾雜物混勻時間則會保持不變。針對底吹氬效果進一步研究發現,在前期的0~4 min 內,夾雜物可以得到有效去除,但在24~28 min 內,夾雜物去除率則會大幅度下降;以20~40 L/min 的底吹氬氣量測試,發現過程中產生許多有效去除夾雜物的小氣泡[3]。隨著吹氣量的提升,鋼液流動速度加快,這會使更多夾雜物上浮至鋼液表面,從而提高夾雜物去除效果。因此,在40 L/min 的吹氬速度下,可以獲得最佳去除夾雜效果。超過該值將會產生大氣泡,降低氣泡數量,反而影響到夾雜物去除效果。底吹氬氣量在50 L/min 時,夾雜物的去除質量將明顯下降。所以現將原本恒流量吹氬模式更新成變流量吹氬方式,以40 L/min 的氬氣量軟吹25 min 以上,可以達到高效去除夾雜物效果。
應用本文設計的改進工藝后,對現有軋材進行檢測,結果表明,軋材的夾雜物含量大幅度降低,從未改進工藝的2.3%降低至0.6%,有效提升了軋材品質。使用超聲波對軋材探傷檢測,軋材合格率從原來的65%提升至93.5%,獲得了更高潔凈度的鋼液,在穩定提升軋材品質的同時,其余各類指標也有穩定提升。該鋼鐵生產企業借助這種改進工藝,為汽車制造商提供高品質齒輪鋼,從而提升了該齒輪鋼在高端市場的競爭能力。
對現有含硫含鋁齒輪鋼冶煉技術進行有效改進,將鋼液中Al2O3雜質轉變成MgO·Al2O3-CaS 復合物,將軋材全氧含量(質量分數)控制在12×10-6以內,并使夾雜物獲得更低缺陷率,有效提升了鋼液潔凈度。