岳萍 成寧霞
摘要:某型航空發動機葉輪樣板為薄壁件,精度要求較高。通過對其加工變形量進行分析,查找造成變形的原因,并提出相應的控制措施,解決了變形難題,保證了加工精度,為后續類似薄壁零件的加工奠定基礎。
關鍵詞:薄壁件;變形量;控制措施;加工精度
Keywords:thin-wall parts;deformation;control measures;processing accuracy
0 引言
某型發動機渦輪起動機臺架試車時,多次發生起動機功率不足故障,嚴重影響生產的有序進行。起動機壓氣機葉輪按設計圖紙制造出廠,葉輪結構定型,大修時不進行葉輪型面檢測。但是經過長期使用后,葉輪型面發生了微量變化。為了解葉輪型面尺寸偏離程度,設計制造了專用檢測樣板,方便操作,能夠提升工廠的修理和制造能力。同時提出相應的改進措施,旨在降低因非人為因素導致的該系列發動機葉片變形故障的發生率,以便更好地保障戰訓需要。該檢測樣板為異型薄壁零件,在加工過程中容易變形,熱處理過程中易變形和產生裂紋。針對此問題,本文研究設計了新型熱處理工藝體,解決了變形和淬火裂紋問題,同時也防止了基準丟失。
1 葉片樣板圖及初次加工方法
該檢測樣板為典型的L型薄壁零件(見圖1),空間尺寸及形位公差要求較高,材料為45號鋼,在淬火中易產生變形,且易淬裂。
初次試制時,采用大余量L型毛坯件(見圖2)淬火后線切割,工藝為:粗切兩處型面→平磨基準→加工中心粗、半精、精加工型面→平磨→研磨→三坐標檢測。但毛坯經過熱處理后向內側收縮,并在內側產生裂紋(見圖3)。

2 變形及裂紋現象改進措施
2.1 裂紋產生原因
針對裂紋和變形情況重新對零件結構進行分析,零件為L型異型薄壁零件,設計基準為空間的點、線、面。初次試制時考慮到其易變形以及熱處理后硬度普通、加工不方便,故采用單邊留余量3mm的毛坯料先熱處理后線切割加工,結果零件變形嚴重且產生裂紋。產生裂紋的原因有:45號鋼在淬火HRC38~42時易產生裂紋;零件結構形式為非對稱結構,易變形產生裂紋;應力集中在轉角處易產生裂紋。
2.2 改進措施
根據以上對裂紋產生原因的分析,決定改變熱處理工藝體結構形式,擬將L型對稱改為“回”字型工藝體,并在工藝體上完成零件型面粗加工后再送熱處理(見圖4),對稱的回字體不僅能解決易變形產生裂紋的問題,還能實現一件工藝體完成兩件產品加工。
根據新型工藝體設計創新的工藝方法:備料→車工→銑工→鉗工→車工→加工中心(粗加工)→鉗工→熱處理→線切割(切開粗加工零件)→鉗工→平磨(磨定位基準)→加工中心(半精、精加工零件型面,定位孔)→鉗工→表面處理→平磨→三坐標檢測→研磨。
因“回”字型工藝體上的零件已完成了粗加工,型面已與基體斷開,故在后續線切割工序切開零件時因應力釋放產生的收縮變形量僅為0.2mm,在設計工藝路線時考慮此處變形,留余量1mm,這一實際可為后續加工同類零件積累經驗。
3 工藝方法驗證
3.1 裂紋問題的解決
“回”字型工藝體粗加工件在熱處理后未產生裂紋,對稱的穩定結構解決了變形問題,實際熱處理后工藝體基本無變形現象。
工藝體切割單件零件時,因已去除大部分余量且與主體分段斷開,故收縮產生的變形量遠遠小于整體零件切割為L型時的值。根據同類整體零件切開時變形量經驗值預留1mm余量,實際線切割變形僅為0.2mm,極大地解決了零件的加工變形問題。
3.2 后續工藝驗證情況
經線切割切開的零件,平磨三個基準面后在加工中心上完成半精、精加工。建立完成加工零件數模(見圖5),選用合理的切削參數進行加工,完成的零件經檢驗合格。經平磨、修研后,三坐標計量檢測全部尺寸符合圖紙要求。組裝后(見圖6)經第三方檢測,滿足圖紙要求。
4 結束語
對檢測樣板裂紋故障和變形量的分析研究與改進,為異型薄壁零件的加工提供了新的方法和理論支撐,為同類零件的加工及類似故障的解決積累了經驗。同時,該樣板的設計制造完成,能夠為葉輪變形量的檢測提供理論支持,方便操作、減少人為差錯。

參考文獻
[1]丁惠麟.機械零件缺陷、失效分析與實例[M].北京:化學工業出版社,2013.