陳希迪
(1.中國石油大慶油田有限責任公司采油工程研究院,黑龍江 大慶,163453;2.黑龍江省油氣藏增產增注重點實驗室,黑龍江 大慶,163453)
大慶高臺子致密油儲層完鉆水平井為A井和B井,儲層孔隙度為8.9% ~9.6%,滲透率為0.11×10-3~0.12×10-3μm2,屬于致密儲層。水平井A井完鉆井深為3 825m,在測深2 322 m處入靶,水平段長1 478 m,鉆遇含油砂巖1 478 m,砂巖及油層鉆遇率均為100%,其中油浸964 m,油斑453 m,油跡61 m,以致密油Ⅰ-2類儲層為主,占比63.5%。水平井B井完鉆井深3 490m,在測深2 325m處入靶,水平段長1 115 m,鉆遇含油砂巖1 115 m,砂巖及油層鉆遇率均為100%,其中油浸911 m,油斑204 m,以致密油Ⅱ類儲層為主,占比74.2%。
A井和B井整體以段內四簇為主,針對段內儲層類型不同及固井質量較差的井段,開展“蠟球+纖維”的暫堵轉向優化設計,根據射孔點的GR值和地應力值,計算破裂壓力。對物性梯度進行分類,并根據分類結果設計暫堵轉向次數,保證每一個物性梯度的裂縫順利開啟;采用“蠟球+纖維”的暫堵轉向方式,保證每簇裂縫開啟。通過分類統計,將A井和B井均分為段內2個物性梯度,設計暫堵轉向1次。暫堵前,壓開第一個物性梯度的裂縫,投入蠟球和纖維,然后對壓開的第一個梯度的裂縫封堵,保證下一個物性梯度裂縫的起裂[1]。為提高第二個物性梯度裂縫起裂幾率,對蠟球重量和纖維用量進行優化,根據每段孔眼個數、蠟球規格型號,設計平均每段蠟球重量為2~3 kg(圖1);根據每段預測裂縫高度(約7 m)和目的層應力差(約4 MPa)優選纖維用量,設計平均每段纖維用量為110 kg(圖2)。

圖1 蠟球用量計算圖版

圖2 纖維用量優化
A井設計壓裂段19段,共76簇,簇間距15~25 m,半縫長400 m,其中6段設計暫堵轉向,全井設計石英砂1 383 m3,尾追陶粒57 m3,締合壓裂液13 297 m3;B井設計壓裂段14段,共58簇,簇間距13~26 m,半縫長400 m,其中9段設計暫堵轉向,全井設計石英砂1 068 m3,尾追陶粒42 m3,締合壓裂液7 274 m3。兩口井合計減少分段13段,節省橋塞13個,節約費用197.6萬元(表1)。

表1 暫堵與暫堵后裂縫改造情況對比
段內3簇的層段,中間裂縫受應力陰影影響[2-5],流體摩阻比其他兩條縫大,因此中間裂縫縫長較短。儲層地質力學參數中,楊氏模量、水平應力差受應力陰影影響較大,泊松比受應力陰影影響較小;在儲層條件無法改變的情況下,分段越多、簇間距越小,裂縫之間的應力陰影影響越大[6-9]。
優化前,段內3簇射孔數設計為8、8、8,利用油藏工程一體化壓裂軟件Petrel進行數值模擬研究并統計裂縫波及到的網格數,結果顯示,壓裂后裂縫波及網格數占總網格數的70%,即縫控體積[10]為70%。為使3簇裂縫都能有效延伸,減小應力陰影對中間裂縫的影響,設計中間簇孔數為10,邊簇孔數為7(圖3),并對新射孔方案進行數值模擬,裂縫波及到的網格數占總網格數的85%,即縫控體積提高到85%,提高15%,邊簇縫寬基本保持不變,中間簇縫寬增大(圖4)。

圖3 動態流量分布條件下三條裂縫的傳播路徑

圖4 條裂縫泵注結束后對裂縫寬度的貢獻
對于段內4簇的壓裂段,限流法壓裂射孔數優化為24個孔,利用油藏工程一體化壓裂軟件進行模擬,5、7、7、5射孔方案優于6、6、6、6射孔方案,縫控體積提高了10%。對于段內5簇的壓裂段,限流法壓裂射孔數優化為24個孔,利用油藏工程一體化壓裂軟件進行模擬,4、5、6、5、4射孔方案為最優方案。
研究區目的層地層閉合壓力為40 MPa,由鄰井壓力測試結果可知,實際作用在支撐劑上的有效應力約為35 MPa,支撐劑長期導流能力實驗結果表明,閉合壓力為30 MPa時,石英砂與陶粒按照8∶2的比例組合的導流能力比全石英砂的導流能力高15 μm2·cm。預測A井和B井的閉合壓力約為41.5 MPa,推薦采用石英砂與陶粒按照8∶2的比例組合方式,水平井單縫設計尾追3 m3陶粒,既能保證縫口導流能力,又能節約成本(表2)。

表2 石英砂+陶粒導流能力隨閉合應力變化
A井現場施工19段,轉向6段,共加入石英砂1 383 m3,陶粒57 m3,加砂符合率100%;B井現場施工14段,轉向9段,共加入石英砂1 068 m3,陶粒42 m3,加砂符合率100%(表3)。

表3 兩口井壓裂施工規模
從地應力解釋結果看(圖5),目的層最小水平主應力約為40 MPa,最大水平主應力約為45 MPa,水平應力差約5 MPa,因此,應力差小于6 MPa時,人工裂縫具備轉向條件。

圖5 相鄰直井地應力解釋成果圖
暫堵后,新裂縫起裂需要縫內凈壓力大于最小主應力和巖石抗張強度之和,結合研究區巖石力學試驗數據,當暫堵轉向壓力升高大于3 MPa時產生轉向裂縫。A井現場施工19段,轉向6段(第1、2、3、7、14、15段),B井現場施工14段,轉向9段(第6~14段),暫堵轉向壓力升高均大于3 MPa,轉向成功,產生新縫,改造效果較好。
A井壓裂后日產油10.67 t;B井壓裂后日產油12.11 t;預測A井4年產油7 464.87 t,B井4年產油8 469.76 t,按照最新原油價格3 378.73元/t,噸油成本1 771.28元,可創經濟效益3 517.49萬元。
B井設計14段,轉向9段(第6~14段),從油水兩相示蹤劑解釋結果看,使用暫堵轉向平均層段產油貢獻率為9.800%,較非暫堵轉向段平均層段產油貢獻率高;使用暫堵轉向段平均單簇產油貢獻率為0.023%,較非暫堵轉向段單簇產油貢獻率高(表4)。段內多簇暫堵轉向既減少了水平井分段,又提高了改造效果[11-12]。

表4 B井層段貢獻率
(1)通過暫堵轉向,實現水平井減段不減簇的目的,兩口井減少橋塞13個,節約費用197.6萬元。現場施工時,轉向壓力升高均大于3 MPa,成功實現轉向。
(2)縫間距的減小導致應力陰影影響較大,通過優化段內每簇射孔數,可有效改善段內邊簇對中間簇的應力陰影影響;
(3)通過油水分段產能測試,暫堵轉向段內每簇貢獻率明顯高于非轉向段內的每簇貢獻率,暫堵轉向既實現了全井減段不減簇的目的,也提高了每簇的產能;
(4)致密油水平井壓裂的發展趨勢是段內多簇,繼續開展段內多簇暫堵轉向優化研究,根據不同物性梯度,優化暫堵轉向次數及暫堵劑用量,優化每簇射孔數,進一步達到“提效降本”的目標。