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紅壓深冷裝置丙烷-膨脹制冷機組優(yōu)化運行

2022-07-02 04:02:06陳振新
油氣田地面工程 2022年6期
關鍵詞:優(yōu)化

陳振新

大慶油田有限責任公司

紅壓深冷裝置是國內(nèi)自行設計的第一套天然氣低溫分離回收輕烴裝置。裝置采用丙炳-膨脹制冷工藝,日處理天然氣90×104m3,設計制冷溫度-106 ℃,日產(chǎn)輕烴160~180 t。裝置原料氣壓縮機組由意大利新比隆公司引進,丙烷制冷機組和膨脹機組分別從美國約克公司和馬菲川崎公司引進,共有動設備17 臺、靜設備52 臺,是天然氣公司生產(chǎn)輕烴的主要裝置之一[1]。

1 機組運行現(xiàn)狀

紅壓深冷裝置存在制冷瓶頸:當通氣量達到28 000 m3/h時,膨脹機轉速達到26 500 r/min,出口溫度降至-91 ℃,膨脹機發(fā)生凍堵;為防止凍堵,多余氣量走膨脹機J-T旁通閥直接進入塔頂,降低了制冷負溫;為保證制冷溫度,只能提高丙烷機負荷,使丙烷制冷系統(tǒng)天然氣出口溫度保持在-30 ℃,以降低J-T旁通閥支路氣體溫度,使脫甲烷塔塔頂溫度保持在-83~-85 ℃,由此帶來以下問題:

(1)膨脹機制冷負荷小。為防止機組凍堵,多余氣量只能走J-T旁通閥,旁通閥開度保持在35%左右,約10 000 m3天然氣未經(jīng)過制冷直接進入塔頂。

(2)丙烷機負荷大。為保證塔頂制冷溫度,丙烷機長期在高負荷狀態(tài)下運行,平均電流在39 A左右(高報40 A),丙烷機組能耗偏高。

(3)膨脹機易凍堵。當氣量稍有增加時,膨脹機轉速升高,極易發(fā)生凍堵。凍堵發(fā)生后員工需立刻降低膨脹機負荷,升溫化凍,同時噴注甲醇。2019年因凍堵導致膨脹機停機4次,消耗甲醇12 t,平均每月發(fā)生凍堵1.2 次,增加了員工勞動強度,影響裝置平穩(wěn)運行。

(4)丙烷機電動機線圈溫度高。電流大導致電動機線圈溫度高,尤其在夏季環(huán)境溫度高時,線圈溫度可達82 ℃(停機值85 ℃)。為保證裝置安全平穩(wěn)運行,不得不減少裝置入口氣量,不僅增加員工勞動強度,而且影響裝置產(chǎn)烴和平穩(wěn)運行[2]。

2 優(yōu)化運行方案

針對以上問題,結合紅壓深冷裝置實際情況,對丙烷-膨脹制冷機組進行全面剖析,提出問題、論證并最終確定既能降低成本又能解決問題的最佳優(yōu)化方案。

2.1 基本思路

丙烷-膨脹制冷機組優(yōu)化分兩步進行:第一步是降低塔頂壓力,在CO2分壓不變情況下降低其凝析點,降低裝置發(fā)生凍堵的溫度下限;第二步是降低丙烷機負荷,提高膨脹機入口溫度,減小J-T閥開度,使膨脹機多進氣、多做功,在制冷量相同情況下減少丙烷機電耗,達到節(jié)能降耗的目的[3]。

2.2 優(yōu)化原則

(1)嚴格依據(jù)CO2凝析曲線,將膨脹機出口參數(shù)點控制在CO2固液相平衡等壓線之下,防止凍堵。

(2)提高膨脹機通氣量,最大程度發(fā)揮膨脹機做功能力[4]。

(3)降低丙烷機負荷,實現(xiàn)丙烷機在夏季可正常工作、降低丙烷機能耗的目的。

(4)提高裝置輕烴收率(不低于優(yōu)化前的1.40 t/104m3)。

(5)膨脹機出口溫度不低于-97.8 ℃,防止甲醇凍堵。

(6)膨脹機轉速控制在360 00 r/min 以下,防止機組本體振動過大[4]。

2.3 優(yōu)化步驟

(1)根據(jù)CO2凝析曲線設定塔頂壓力及對應膨脹機出口臨界凍堵溫度[5]。

(2)協(xié)調(diào)氣源,裝置入口氣穩(wěn)定在35 000 m3左右。

(3)調(diào)整塔壓到設定值。

(4)丙烷機滿負荷運轉,調(diào)節(jié)膨脹機轉速,使膨脹機出口溫度保持在臨界凍堵溫度左右。

(5)保持膨脹機出口溫度不變,緩慢降低丙烷機負荷,同時慢慢提高膨脹機轉速,減小J-T旁通閥開度[6]。

(6)當持續(xù)減載丙烷機、加載膨脹機無法使膨脹機出口溫度維持在臨界溫度,或膨脹機轉速達到36 000 r/min時,停止調(diào)整,維持現(xiàn)有工況[7]。

(7)在上述工況下運行48 h,記錄設定工況下的膨脹機進出口壓力、丙烷機系統(tǒng)天然氣出口溫度、丙烷機電流、輕烴收率等參數(shù)。

(8)調(diào)整設定參數(shù),開始新一組實驗。

3 實驗結果

選取7組數(shù)據(jù)實驗,記錄實驗數(shù)據(jù)(表1)。由表1可知,在塔壓0.92 MPa時膨脹機做功不足,出口溫度偏高;在塔壓0.80 MPa 時膨脹機做功較大,但需增加丙烷機負荷來保證塔頂溫度,且輕烴收率低;當塔壓控制在0.84~0.86 MPa 時,膨脹機出口溫度較低,丙烷機負荷小,裝置輕烴收率最大。因此,確定塔壓0.84~0.86 MPa,膨脹機出口溫度-92.5~-94.0 ℃為最佳操作區(qū)間,確定裝置操作點塔壓0.85 MPa,膨脹機出口溫度-93.5 ℃,與裝置優(yōu)化前工況(0.90 MPa,-90.1 ℃)進行比較。優(yōu)化前、優(yōu)化后丙烷-膨脹制冷機組運行參數(shù)見表2。

表1 優(yōu)化實驗數(shù)據(jù)記錄Tab.1 Optimization experiment data record

表2 優(yōu)化前、優(yōu)化后丙烷-膨脹制冷機組運行參數(shù)對比Tab.2 Operation parameters comparison of propane and expander refrigeration unit before and after optimization

3.1 制冷量對比

裝置入口氣壓力0.65~0.7 MPa,溫度15 ℃。由理想氣體的狀態(tài)方程可近似求得在裝置設計工況下天然氣摩爾體積3.38 L/mol,裝置瞬時摩爾流量1.03×107mol/h。

紅壓深冷裝置入口氣相對密度γg在0.70 左右,天然氣臨界參數(shù)經(jīng)驗公式[8]為

式中:γg為裝置入口氣相對密度,無量綱;pcr為裝置入口氣臨界壓力,MPa;Tcr為裝置入口氣臨界溫度,K。

由式(1)、(2)可得:紅壓深冷裝置入口氣臨界壓力為4.61 MPa,臨界溫度為215.89 K。

3.1.1 優(yōu)化前天然氣焓變

(1)膨脹機氣體焓變。膨脹機入口對比壓力pr1為

式中:pr1為膨脹機入口對比壓力,無量綱;p1為優(yōu)化前膨脹機入口壓力,MPa。

膨脹機入口對比溫度Tr1為

式中:Tr1為膨脹機入口對比溫度,無量綱;T1為優(yōu)化前膨脹機入口溫度,℃。

膨脹機出口對比壓力pr2為

式中:pr2為膨脹機出口對比壓力,無量綱;p2為優(yōu)化前膨脹機出口壓力,MPa。

膨脹機出口對比溫度Tr2為

式中:Tr2為膨脹機出口對比溫度,無量綱;T2為優(yōu)化前膨脹機出口溫度,℃。

查閱氣體通用焓圖[9]可知,當pr1=0.87、Tr1=1.05和pr2=0.19、Tr2=0.84時,

從氣體熱力學性質表查閱可知,天然氣近似摩爾焓[10]為

式中:ΔHE為氣體經(jīng)過膨脹機后焓變,J/mol;為氣體摩爾定壓熱容,J/(mol·K);dT為溫度的微分量,無量綱。

(2)丙烷機組氣體焓變。同理可求,即

氣體經(jīng)過丙烷機組焓變?yōu)?/p>

(3)優(yōu)化前丙烷-膨脹制冷機組瞬時制冷量。已知設計工況下裝置入口瞬時摩爾流量F為1.03×107mol,可得:

式中:FE為優(yōu)化前膨脹機摩爾流量,mol/h;FP為優(yōu)化前丙烷機摩爾流量,mol/h;KE為優(yōu)化前膨脹機J-T閥開度,%。

優(yōu)化前制冷機組整體制冷量E為

3.1.2 優(yōu)化后丙烷-膨脹機組制冷量

式中:ΔH′E為優(yōu)化后膨脹機焓變,J/mol。

式中:ΔH′P為優(yōu)化后丙烷機焓變,J/mol。

式中:F′E為優(yōu)化后膨脹機摩爾流量,mol/h;F′P為優(yōu)化后丙烷機摩爾流量,mol/h;K′E為優(yōu)化前膨脹機J-T閥開度,%。

優(yōu)化后丙烷-膨脹制冷機組瞬時制冷量E′為

由計算結果可知,優(yōu)化后膨脹機制冷能力提高,丙烷機制冷能力下降,丙烷-膨脹制冷機組整體制冷能力提高18.5%。

3.2 耗電量對比

通過統(tǒng)計對比分析,優(yōu)化后丙烷-膨脹機組月度能耗較優(yōu)化前大幅下降,月均節(jié)電3.4×104kWh。2020 年4—9 月丙烷機組能耗與2018、2019 年同期對比數(shù)據(jù)見表3。

表3 2020年4—9月丙烷機組能耗與2018、2019年同期對比數(shù)據(jù)Tab.3 Comparison of propane unit energy consumption from April to September 2020 with the same period in 2018 and 2019 104 kWh

3.3 輕烴收率對比

優(yōu)化后塔頂溫度由-83.6 ℃降至-86.5 ℃,裝置輕烴收率可穩(wěn)定在1.42~1.44 t/104m3,較優(yōu)化前的1.40 t/104m3有明顯提升,年可增產(chǎn)輕烴725 t。

4 結論

通過優(yōu)化運行實驗,確定丙烷-膨脹制冷機組最佳操作參數(shù)區(qū)間為:塔壓0.84~0.86MPa,膨脹機出口溫度-92.5~-94.0 ℃;膨脹機J-T 旁通閥開度由35%降至21%,制冷負荷提高;丙烷機運行電流由35 A降至21 A,制冷負荷降低。此時丙烷-膨脹制冷機組整體制冷能力提高18.5%,裝置輕烴收率由1.40 t/104m3提高至1.42 t/104m3以上;裝置運行更趨平穩(wěn),達到了預期效果。該優(yōu)化操作無需成本,實際應用成效明顯,對天然氣公司存在類似問題的其他裝置具有一定借鑒意義,有良好應用前景。

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