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京張高鐵清華園隧道大直徑淺埋泥水盾構掘進地表沉降控制

2022-07-11 06:03:04楊戰勇
鐵道建筑 2022年6期

楊戰勇

中鐵十四局集團大盾構工程有限公司,南京 211899

在城市隧道施工過程中,地表沉降控制措施應結合工程實際情況、模擬及試驗結果綜合確定[1]。現有研究主要是利用數值計算和現場監測對盾構掘進地表沉降特性、始發控制、掘進參數進行分析。周帥等[2]基于成都地鐵7 號線現場實測地表沉降數據對 O’Reilly&New 經驗公式進行了修正,并將修正公式成功應用到成都地鐵3 號線,得到了適用于砂卵石地層的盾構隧道地表沉降預測公式;劉方等[3]通過數值模擬研究北京大直徑盾構淺覆土始發段地層位移變化特征,得出隧道軸線上方沉降最大,兩側逐漸減小,周圍土體有向洞內擠入的趨勢;游永鋒等[4]以春風隧道為工程依托,分析得到一套超大直徑盾構在超淺覆土層中始發施工技術;徐沖[5]以蘭州地鐵1 號線迎門灘—馬灘區間隧道砂卵石地層泥水平衡盾構施工為工程背景,研究了砂卵石地層泥水平衡盾構掘進參數,采用FLAC 3D 有限元軟件模擬了不同支護壓力和注漿壓力下盾構隧道掘進過程;張洋[6]依托上海北橫通道盾構段,分析了隧道上方和兩側建筑物的變形,并對傳統Peck 曲線進行了修正;張斌[7]基于應力釋放理論,探討盾構掘進引起的地表變形,得出隧道軸線兩側1.6 倍直徑范圍為顯著影響區;陳學軍等[8]對富水地層盾構始發隧道洞口土體加固措施進行了研究,提出了混凝土墻與攪拌樁聯合加固措施;崔童[9]以新鄭機場—鄭州南站泥水平衡盾構隧道為例,對地表沉降較大的原因進行了分析,并提出采用輔助氣壓掘進法來提高掘進效率,減少刀盤泥餅,保證掘進過程中地表沉降在可控范圍內;徐汪豪等[10]對地層變化段大直徑盾構掘進參數進行了研究,得出掘進時應重點關注刀盤轉矩和盾構推力,需要隨著地層變化及時動態調整。

既有研究主要針對一般埋深情況下盾構掘進施工,對淺埋軟硬復合地層中大直徑盾構掘進施工涉及較少。本文以京張高速鐵路清華園隧道為背景,通過數值模擬分析盾構在復合地層掘進過程中土體位移,確定始發段土體加固范圍,結合工程實際情況確定加固方案,然后針對正常掘進段提出盾構掘進參數的建議值,給出地表沉降控制措施,最后通過現場監測驗證控制措施的可行性。

1 工程概況

清華園隧道地處北京市海淀區(圖1),隧道全長6 020 m,盾構開挖直徑12.64 m,屬于大直徑盾構隧道。

圖1 清華園隧道工程平面示意

隧道周邊建筑物密集,3號豎井入口埋深約6.8 m,不足0.6 倍洞徑。隧道盾構穿越的地層為由粉土、粉質黏土和卵石土組成的復合地層(圖2),無明顯地下水。在該類地層中施工時地表沉降控制十分重要。

圖2 地層剖面

2 數值模擬

2.1 模型建立

利用FLAC 3D 建立數值計算模型,模擬參數見表1。模型尺寸為142 m(長)×120 m(寬)×45 m(高),見圖3。

表1 模擬參數

圖3 計算模型

考慮隧道始發掘進時,周圍地層及掌子面穩定性差,容易引發坍塌及嚴重地面沉降[11],故進行土體加固。在通過始發段后,掘進開挖緊接著進行管片拼裝,不需額外加固措施,故稱此階段為正常掘進段。因此,本文在數值模擬中將盾構掘進分為始發段和正常掘進段,模型中始發段和正常掘進段長度均為60 m。圖3中藍色段為始發段,已完成管片拼裝;淺藍色和紫紅色段為正常掘進段,淺藍色段表示盾構正開挖,紫紅色段表示待開挖。

由于是淺埋隧道,構造應力不明顯,主要考慮自重,使用位移邊界。先計算未開挖時的地應力,再開挖豎井基坑,以此時的應力場作為初始應力場。

2.2 結果分析

2.2.1 始發段

3 號豎井入口端(17 m)未加固掘進時,隧道斷面土體豎向位移見圖4(a)。可見,隧道底部隆起,豎井入口處位移約為16 cm,入口端17 m 范圍內土體豎向位移在2 ~16 cm,土體位移導致土體呈圓弧狀剪切滑移破壞,引起入口處大面積坍塌和地表垮塌。

采用表1 加固區參數代替土體參數,旋噴樁加固從豎井入口至后方17 m、隧道軸線兩側6 m 范圍。豎井入口端加固后土體豎向位移見圖4(b)。對比圖4(a)和圖4(b)可知:加固后豎井入口端土體豎向位移由加固前的2 ~16 cm 減小為0.1 ~0.7 cm,說明土體加固后抗擾動能力得到加強,旋噴樁起到了良好加固作用。

圖4 3號豎井入口端土體豎向位移云圖(單位:cm)

2.2.2 正常掘進段

在盾尾脫出、管片拼裝成型后,正常掘進段隧道上方土體豎向位移在10 mm 左右,說明地表沉降穩定,無需采取土體加固措施。考慮到掘進段為軟硬復合地層,穿越不同地層時采用不同參數才能使施工效率最大化。因此,將正常掘進段的重點放在盾構掘進參數的優化上,通過控制掘進參數達到控制地表沉降的目的。

3 地表沉降控制措施

結合數值模擬結果和工程實際情況,確定該工程地表沉降控制措施為:在始發段進行土體加固,在正常掘進段優化盾構掘進參數。

3.1 始發段土體加固

從豎井入口至后方17 m、隧道軸線兩側6 m 范圍采用三重管法高壓旋噴樁進行土體加固,共布置1 504根。樁徑600 mm,間距450 mm,多排咬合。水泥采用42.5 級硅酸鹽水泥,旋噴樁28 d 后無側限抗壓強度不小于1 MPa,滲透系數不大于1×10-6cm/s。

3.2 掘進參數統計

掘進參數的優化需綜合考慮地層特點、盾構機型和施工經驗。因此,對清華園隧道始發段和正常掘進段前248 環的盾構推力、刀盤轉速和掘進速度進行數理統計分析,給出建議值。

1)盾構推力

正常掘進段盾構推力變化及其頻數分布見圖5。可知:①始發段(0 ~30 環)地層以粉土和粉質黏土為主,盾構推力均值為40.9 MN。31 ~248 環為正常掘進段,該段地層為粉質黏土、卵石土和粉土組成的復合地層,且卵石土逐漸增多,盾構推力均值為49.0 MN。②從頻數分布來看,盾構推力集中在46.0 ~50.0 MN。因此,正常掘進段盾構推力建議值為46.0 ~50.0 MN。

圖5 盾構推力變化及其頻數分布

2)刀盤轉速

正常掘進段盾構刀盤轉速變化及其頻數分布見圖6。可知:始發段刀盤轉速由1.25 r/min 增至1.49 r/min,31 ~ 50 環地層中卵石土增多,刀盤轉速由 1.49 r/min 降至 1.27 r/min,51 ~ 248 環地層中粉質黏土和卵石土的占比相對穩定,刀盤轉速均值為1.25 r/min。從頻數分布來看,刀盤轉速集中在1.20 ~1.25 r/min。因此,正常掘進段刀盤轉速建議值為1.20 ~ 1.25 r/min。

圖6 刀盤轉速變化及其頻數分布

3)掘進速度

始發段和正常掘進段盾構掘進速度變化及其頻數分布見圖7。可知:①0 ~85環地層從始發段的以粉土和粉質黏土為主地層變化為粉質黏土、卵石土和粉土的復合地層,掘進速度由19.7 mm/min降至14.3 mm/min。86 ~248 環地層卵石土繼續增多,調整盾構推力和刀盤轉速后,掘進速度上下波動,均值為19.8 mm/min。說明正常掘進段的掘進速度應以86 ~248環數據為參照,控制在19.8 mm/min。②從頻數分布來看,掘進速度集中在14.0 ~22.0 mm/min。③綜合考慮0 ~85環、86 ~248 環的掘進速度及其頻數分布,正常掘進段掘進速度建議值為16.0 ~22.0 mm/min。

圖7 掘進速度變化及其頻數分布

經分析,最終確定始發段地表沉降控制措施為:地層采用三重管法高壓旋噴樁進行加固,加固范圍為豎井入口至后方17 m,隧道軸線兩側6 m。正常掘進段通過調整掘進參數來實現地表沉降的控制,掘進參數建議值:盾構推力為46.0 ~50.0 MN,刀盤轉速為1.20 ~ 1.25 r/min,掘進速度為16.0 ~ 22.0 mm/min。通過在施工現場實施,始發段前30 m 處于試掘進階段,地表沉降在4 ~14 mm 波動;隨后由于掘進參數控制有效,地表沉降逐漸穩定在13 mm 左右,說明地表沉降控制措施效果良好。

4 結論

清華園淺埋隧道采用大直徑泥水平衡盾構施工,始發段地層以粉土和粉質黏土為主,正常掘進段為粉質黏土、卵石土和粉土的復合地層,需針對這兩個盾構段提出相應的地表沉降控制措施。

1)經數值模擬,始發段宜采用三重管法高壓旋噴樁群加固,加固范圍為豎井入口至后方17 m、隧道軸線兩側6 m。

2)對正常掘進段的掘進參數統計分析得出,盾構推力、刀盤轉速和掘進速度宜分別控制在46.0 ~50.0 MN、1.20 ~ 1.25 r/min、16.0 ~ 22.0 mm/min。

3)經現場實施,始發段加固、正常掘進段優化參數可將隧道上方地表沉降控制在13 mm左右。

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