李 杰
(山東能源重型裝備制造集團有限責任公司,山東 泰安 271000)
立柱、推移千斤頂等不同用途的油缸是完成液壓支架動作的重要部件,使用頻繁,也是液壓支架的批量件、易損件,需經常維修,維修前需要對油缸進行拆解至最小單元,維修完畢需重新進行裝配。由于油缸在井下使用時,受水質、煤塵、雜物等影響,油缸的導向套會與外缸體銹蝕于一體。拆解時需要使用油缸拆裝機,現有油缸拆裝機上配備的夾持裝置僅針對某一缸徑,造成了夾持裝置種類繁多,存放困難,當油缸缸徑不同時,需要反復更換夾持裝置,查找困難,工作效率低,使用不方便;同時,當前夾持裝置固定油缸時,無法保證油缸缸體和活塞桿自動對正,裝配時,由于兩者不同軸,極易損壞油缸的密封件,造成返工返修或存在漏液風險。
針對當前夾持裝置存在的種種不足,設計了一種拆裝夾持復合裝置,有效地解決了以上所有負面問題。
如圖1 所示,復合夾持裝置分為裝置一、裝置二,兩種裝置結構類似,原理相同,區別在于裝置二允許油缸通過,裝置一抵住油缸缸底。

圖1 油缸夾緊示意圖
以裝置一為例,如圖2 所示,由架體、左壓塊、右壓塊、夾緊油缸、調高支撐裝置、導向螺栓等組成。架體中心位置設有用于安裝待拆裝油缸的容納腔,容納腔兩側相對稱的設有左壓塊和右壓塊,左壓塊與夾緊油缸連接,由夾緊油缸推動左壓塊沿著靠近容納腔的方向移動,以抵住待拆裝油缸并實現夾緊操作,夾緊油缸通過螺栓連接于架體上,由于夾緊油缸主要承受向左的反作用力,故將夾緊油缸的連接法蘭布置在架體內側,以減少連接螺栓受力;右壓塊與絲杠連接,絲杠末端安裝有手輪,方便轉動操作,通過轉動手輪帶動絲杠轉動,推動右壓塊沿著靠近容納腔的方向移動,以抵住待拆裝油缸并實現夾緊操作,絲杠與架體通過梯形螺紋連接。架體底部設有調高支撐裝置,通過調整支撐高度,適用于對不同缸徑的支撐,由于采用V 型結構設計,油缸放置在上面后靠自重具有自動對中、自動找正功能。左、右壓塊通過螺紋連接有導向螺栓,導向螺栓與架體導向孔配合間隙較小,起到導向滑動作用,防止壓塊由于自重出現下沉、偏斜現象。

圖2 裝置一
如圖3 所示,架體近似于箱型結構,以提高其強度、穩定性,由底板、側板、定位立板、支撐套、筋板等組成;定位立板上設有定位圓孔,圓孔加工有錐面,以抵住油缸缸底圓弧面,依靠錐面并配合調高支撐裝置能夠實現油缸自動對中。左右側板分別設有油缸連接孔、絲杠連接螺紋、導向螺栓導向孔,絲杠連接螺紋孔、導向孔外側增加貼板進行局部加厚,節省材料、提高此處強度;底板上設有支撐套,用于連接調高支撐裝置,支撐套與調高支撐裝置采用梯形螺紋連接。

圖3 架體
如圖4 所示,左、右壓塊采用V 型結構設計,以適用于不同缸徑,與待拆裝油缸相抵端面通過十字槽沉頭螺釘安裝有橡膠墊,保護待拆油缸缸體的同時增加了摩擦力,兩種壓塊均設有與導向螺栓連接孔。左壓塊與夾緊油缸通過銷軸連接,其連接部位設有與夾緊油缸配合的安裝孔;由于右壓塊與絲杠連接,通過絲杠旋轉帶動壓塊左右移動,故設有2 個推力球軸承,確保了絲杠無論左旋還是右旋都能將旋轉力傳遞到右壓塊上。

圖4 右壓塊
由于液壓支架立柱、推移千斤頂等為批量件,為提高生產效率,避免反復調整調高支撐裝置,應對不同型號的油缸進行分類拆裝。
(1)根據不同油缸長短,先調整裝置一、裝置二相對距離固定于油缸拆裝機上。
(2)根據油缸缸徑,調整裝置一、裝置二調高支撐裝置的高度,以適應油缸缸徑。
(3)將待拆裝油缸安放于裝置一、裝置二的調高支撐裝置上,并使油缸缸底圓弧面抵住裝置一定位圓孔錐面,借助定位圓孔、調高支撐裝置的V 型面使待拆裝油缸自動對中。
(4)轉動右壓塊絲杠連接的手輪,使右壓塊向中心移動抵住待拆裝油缸缸體。
(5)啟動左壓塊連接的夾緊油缸,使其向中心移動夾緊待拆裝油缸缸體。
(6)啟動油缸拆裝機,對油缸進行拆解或裝配,完畢后松開左、右壓塊,進行下一循環。
公司現有自制油缸拆裝機3 臺,山東能源新巨龍公司2301S 綜放工作面斜長280m,使用的ZF15000/23/43 型中間液壓支架為156 架、ZFG15000/23/43 型過渡液壓支架4 架,每架液壓支架含有立柱4 顆,側推千斤頂、前梁千斤頂、推移千斤頂、拉后溜千斤頂等其它用途油缸16 顆,每架液壓支架共計含有油缸20 顆,油缸種類多、尺寸規格多。2301S 綜放工作面頂底板巖性為粉砂巖,硬度為f3,礦井水PH=8.5,硫酸根離子濃度為2772~3660mg/L,屬超強腐蝕性水質,環境溫度35℃,環境空氣濕度96%,工作面環境較差,且本套液壓支架設備已在井下使用2 年,設備整體狀態較差。根據礦方維修計劃安排,本套設備需要40天維修完成,且保證維修后的設備1.5 年不再升井維修。
液壓支架在井下使用的可靠性很大程度上取決于油缸的質量,油缸使用的可靠性很大程度上取決于裝配質量。礦方無疑是對公司提出了新的要求,即工期緊、任務重、質量高。由于本套設備狀態較差,油缸銹蝕嚴重,造成拆解困難,按照以往拆解方式,需對液壓支架解體后,測量每種油缸缸徑,針對不同缸徑制作相應夾持裝置,本套設備需制作十余種夾持裝置,制作完成約7 天,且種類多、存放困難,拆解時需頻繁查對、頻繁更換,工作效率低,3 臺拆裝機同時工作,拆解完本套設備約需要13 天,維修完本套設備后,這批夾持裝置難以全部用于今后油缸維修中,造成部分浪費。修復完畢后,使用以往的夾持裝置更是無法實現自動對中,裝配時活塞桿與缸體不同軸,造成密封件偏斜,密封效果差,打壓試驗合格率約80%~85%,造成返工返修,浪費時間,無法保證1.5 年不升井的要求。
應用本夾持復合裝置后,實現了對本套液壓支架20 種不同缸徑油缸的全覆蓋,節省了制作不同缸徑專用夾持裝置7 天時間,裝夾效率高,拆解完成全部油缸用時10 天,拆解工序較以往節省了3 天,共計節省10 天,為后續維修工序節省了大量時間;同時由于裝配同軸度精度大幅提高,確保了打壓試驗合格率達到100%,避免了返工返修,僅用時38 天圓滿完成了本次維修任務,大幅提高了產品質量,滿足了礦方的使用要求,得到了礦方的認可。
本文詳細介紹了油缸拆裝夾持復合裝置的結構原理,給出了這一夾持裝置的使用方法,應用此種復合裝置,可解決當前夾持裝置種類多、使用不方便、對中性差等問題,其具有結構簡單、通用性強、操作方便等優點。為相關技術、研發人員提供了參考,具有一定的借鑒價值。