□ 本刊記者 竇富吉 陳平軒 通訊員 李陽楊
綠水青山就是金山銀山。作為沿江特大型石油加工基地,金陵石化堅決貫徹生態文明思想,認真落實國家綠色低碳發展戰略。該公司煉油VOCs治理列入2009年集團公司“十條龍”攻關項目,對油品儲罐揮發、油品裝卸揮發、污水處理過程逸散等VOCs(揮發性有機物)排放源進行針對性治理,覆蓋儲罐呼吸氣、鐵路油品裝車、碼頭油品裝船、工藝尾氣、污水處理集輸尾氣治理等各個方面,形成了較為完整的VOCs治理管網,VOCs排放實現全面受控狀態。
目前,該公司在原有裝船、裝車、裝置、儲罐尾氣治理基礎上,分別又在廠東、廠西、廠南建立了3套現代化VOCs治理提標裝置,通過直接燃燒(TO)、蓄熱氧化方式(RTO)、催化氧化(C0),深度去除不同來源的VOCs氣體,實現去除效率99.9%,尾氣中非甲烷總烴含量可穩定到20毫克/立方米以下。
“火焰穩定,燃燒正常。”3月23日,金陵石化煉油二部資深技師李華仔細觀察圓柱形TO焚燒爐的兩個看窗后說。
TO焚燒爐直燃方式是該公司綜合治理VOCs技術之一,主要治理廠西片區罐區VOCs。片區中高溫蠟油罐區、酸性水罐區、含硫污水罐區等尾氣治理裝置的尾氣進行集中收集后,送入TO裝置處理。該技術的特點是將有機廢氣引至直燃式TO氧化爐,在TO爐內850~1100攝氏度的高溫環境下,廢氣中的VOCs燃燒分解成無害的二氧化碳和水,是一種治理中高濃度有機廢氣比較理想的治理技術。
同時,焚燒后高溫凈化尾氣通過換熱器與冷空氣進行換熱,高溫尾氣由850 攝氏度左右降至350~400攝氏度,冷空氣由常溫換熱至300攝氏度,余熱得到充分利用,節能降耗明顯。
目前,裝置VOCs去除效率超99.9%,在線監測實時數據顯示凈化煙氣中非甲烷總烴含量小于20毫克/立方米,滿足集團公司限值要求。
“這個L型的裝置就是RTO蓄熱氧化除尾氣裝置。”在該公司24號路北煉油三部尾氣綜合治理現場,運行部副經理秦王健指著一套結構緊湊精致的裝置介紹,它是該公司廠東片區治理VOCs中心。
2018年7月,RTO裝置正式投運,此后,裝置人員針對尾氣來量和可燃氣濃度波動大,優化了尾氣LEL在線分析儀安裝位置,并調整了稀釋空氣量、增加了空氣過濾器,保障裝置安穩運行。利用裝置消缺時機,通過更換提升閥密封圈和蓄熱室陶瓷、優化提升閥的切換次序等措施,提高了裝置運行效率,裝置瓦斯耗量降低8千克/小時。
目前,裝置運行結果顯示,來自該公司廠東區域儲運部半成品工區中間罐區、粗汽油罐區、苯類罐區、加氫原料罐區等區域的尾氣,經過預處理后,送至RTO裝置深度處理。在線數據與政府聯網,實時監控明尾氣中VOCs含量小于20 毫克/立方米。

金陵石化公司廠南VOCs治理提標裝置外景。張興 攝
該公司廠南片區廢氣治理工藝采用“低溫柴油吸收-堿液脫硫及總烴濃度均化-催化氧化”技術。主要處理廠南片區的化工二部中間罐及污水處理中間儲罐廢氣,經過吸收、脫硫、催化氧化,將VOCs氣轉化成二氧化碳和水。
“該工藝的特點是采用催化劑分解尾氣,反應溫度低約500攝氏度,不需使用燃料。”李居坤說。其中,裝置低溫柴油吸收—脫硫部分的處理規模定為600標準立方米/小時,催化氧化裝置的處理規模為5000標準立方米/小時。
2018年該裝置建成投運,李居坤與同事一起進一步優化參數,通過提高反應物料入口溫度約90攝氏度,加大出入口溫差30攝氏度左右,降低混合氣流速等舉措,增強催化反應活性,消除生產瓶頸,提高了裝置生產效率。